液压制动
液压制动的相关文献在1966年到2023年内共计2507篇,主要集中在公路运输、机械、仪表工业、农业工程
等领域,其中期刊论文261篇、会议论文5篇、专利文献285087篇;相关期刊162种,包括中小企业管理与科技、农机使用与维修、农业装备与车辆工程等;
相关会议5种,包括第二十二届川鲁冀晋琼粤辽七省矿业学术交流会、第六届全国流体传动与控制学术会议、超高压送变电施工技术信息网第十二届全网大会等;液压制动的相关文献由4126位作者贡献,包括熊璐、余卓平、李静等。
液压制动—发文量
专利文献>
论文:285087篇
占比:99.91%
总计:285353篇
液压制动
-研究学者
- 熊璐
- 余卓平
- 李静
- 徐松云
- 于良耀
- 宋健
- 王治中
- A·韦
- 广学令
- 托马斯·斯文森
- 朱冰
- 王晨
- 赵健
- 张俊智
- 王语风
- 神谷雄介
- 刘鹏
- 武小平
- 矶野宏
- 内田清之
- 李亮
- 李传武
- 杨磊
- 舒强
- E·库尔茨
- H-J·诺伊曼
- P·坦德勒
- 宫崎彻也
- 崔雷
- 张永生
- 彭学前
- 冈野隆宏
- 汤劲松
- 约瑟夫·克内希特格斯
- 郝保磊
- 陈齐平
- M·迈尔
- W·舒勒
- 刘帅
- 刘泉
- 夏承贺
- 山本贵之
- 手塚俊雄
- 曾春军
- 李家宝
- 杨业裕
- 牛玉国
- 王志生
- 王明星
- 陈灵刚
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熊梅;
柳晓峰;
段继超
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摘要:
介绍了储能式六轴铰接式轻轨列车制动系统的系统组成,阐述了液压制动系统功能实现原理,分析了该制动系统的功能和技术性能。经型式试验验证,该制动系统的满足相关标准的要求。产品实际应用经验表明,该制动系统设计合理、运行稳定,能满足储能式六轴铰接式轻轨列车的使用要求。
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彭学前;
罗超;
曾春军;
武小平
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摘要:
目前,低地板有轨电车制动系统主要采用电制动和液压制动方式,整车各制动设备之间的制动力控制配合度不高,导致停车冲击大、乘客舒适度差,且在具有站台屏蔽门对标的运营环境中运行效率不高。以七模块低地板有轨电车为例,为适应整列车站台屏蔽门对标的ATO控车要求,利用列车MVB网络,对低地板有轨电车的ATO精准停车控制策略进行研究。对列车制动力配置及管理、电液转换以及VOBC控制保持制动等控制策略进行了详细的分析。
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毋凡;
段继超;
王伟波
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摘要:
当前中低速磁浮列车液压制动系统采用以制动液压力为控制目标的制动控制策略,在恶劣工况时,列车的制动减速度和制动距离等易受到影响。本文提出以制动减速度为控制目标的闭环制动控制策略,可以改善磁浮列车在恶劣运行工况时的制动能力,以及磁浮列车的舒适性。
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李永
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摘要:
为了缩短电机车的制动性能,研究了一种具有能量回收功能的液压式制动系统。介绍了液压制动的优势和系统结构,阐述了液压制动系统能量回收原理,分析了变量泵和蓄能器的选型和设计思路,为蓄电池电机车制动系统改造提供参考依据。
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肖旺;
赵登利;
董营;
李肖霞
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摘要:
低温环境下液压油黏度增大导致风力发电机组偏航液压制动系统性能下降,无法满足风机正常运行和安全的要求。对偏航液压制动系统受低温影响的原因及过程进行了理论分析,并对分析结果进行了仿真与试验验证。为提高偏航液压制动系统在低温环境下的响应性能,验证了短孔阻尼和制动器闭环串并联结构对提高系统制动建压和阻尼卸压速度的可行性及效果。结果表明,该方法可有效提高偏航液压制动系统在机舱低温工况下的制动能力,可为偏航液压制动系统的设计提供有益参考。
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李寿涛;
孙鹏鹏;
魏玉博;
于丁力
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摘要:
提出了一种新的基于预测控制的转矩优化控制方法,以协调控制紧急制动工况下的四轮轮毂电动汽车复合制动(液压制动和再生制动)系统.其转矩优化控制器可快速地跟踪车辆在不同路面附着条件下的最佳滑移率稳定区域;同时,在控制目标函数中加入能量回收趋势优化项,用于能量回收目标的快速动态调整,通过调节优化目标函数权值的大小,实现制动安全的同时提高车辆的能量回收能力.在Carsim中建立了车辆模型并和Simulink运行环境进行了联合仿真,验证了提出的转矩优化方法的有效性.
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摘要:
日前,2022年度机械工业科学技术奖获奖名单正式揭晓,杭叉集团股份有限公司牵头申报的“基于电助力转向的智能化站驾前移式叉车关键技术研究及应用”项目荣获机械工业科学技术奖科技进步类二等奖。该项目是工业车辆龙头企业杭叉集团、国内智能驾驶线控技术领军企业天津德科智控强强联合,围绕站驾前移式叉车技术瓶颈进行协同创新,在叉车的电助力转向、智能防滑控制、智能制动、智能悬挂控制等关键技术方面实现重大突破,形成了中压集成永磁同步电助力转向系统、智能防滑控制系统、前轮智能液压制动及整车智能防抱死制动系统、智能悬挂控制系统等核心创新成果,经行业专家鉴定整体技术性能达到国际先进水平。
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程刚
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摘要:
为了提高煤矿提升机安全性能,研究了煤矿提升机液压制动系统状态监测技术,基于液压制动控制系统结构,分析了液压站和盘式制动闸故障原因,确定了煤矿提升机液压制动系统监测参数,主要为盘式制动闸空动时间、制动盘偏摆、闸瓦间隙及液压站油压、油温和电机电流.并对各参数监测方案进行了设计,给出了相关传感器技术技术参数.研究对减少煤矿立井提升事故具有重要意义.
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程刚
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摘要:
为了提高煤矿提升机安全性能,研究了煤矿提升机液压制动系统状态监测技术,基于液压制动控制系统结构,分析了液压站和盘式制动闸故障原因,确定了煤矿提升机液压制动系统监测参数,主要为盘式制动闸空动时间、制动盘偏摆、闸瓦间隙及液压站油压、油温和电机电流。并对各参数监测方案进行了设计,给出了相关传感器技术技术参数。研究对减少煤矿立井提升事故具有重要意义。
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李银刚;
盘朝奉;
戴伟;
陈燎;
衣丰艳;
周稼铭
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摘要:
纯电动汽车机电复合制动研究中,实现液压制动力的良好控制对能量回收与制动效能有着非常积极的意义.通过探究电动汽车机电复合制动的结构特性和工作原理,提出相应的机电复合制动协调控制策略,并通过实验测取了液压力变化特性曲线.结果表明,通过搭建的液压制动力控制装置实现了不同制动需求下的液压力的控制,为机电制动力控制研究提供参考.
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李洪禄
- 《第二十二届川鲁冀晋琼粤辽七省矿业学术交流会》
| 2015年
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摘要:
安徽开发矿业有限公司8线副井提升机为单罐笼单绳缠绕式提升,液压制动控制方式为:工作制动方式——高速轴抱闸方式,安全制动采用块闸制动器;电气控制采用交流串电阻控制方式,工艺及保护采用S7-200PLC控制(单PLC);信号系统缺少必要的连锁保护.提升绞车的整体安全性能已经不能满足新时期安全规定的相关要求.必须对8线副井进行安全性升级改造.通过更换钢丝绳、塑衬、部分阀件,对电控系统加装变频器以增加其安全性。8线提升机改造完成后,经过2年多运行,运行一切正常,各项性能符合相关规程规定。通过改造,彻底解决了原8线提升机存在的安全问题,从根本上满足了人员上下的安全。
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