AMESim
AMESim的相关文献在2004年到2022年内共计2320篇,主要集中在机械、仪表工业、自动化技术、计算机技术、公路运输
等领域,其中期刊论文2289篇、会议论文6篇、专利文献25篇;相关期刊473种,包括机电工程、机械工程师、机械管理开发等;
相关会议5种,包括2010年LMS中国用户大会、2008年LMS中国用户大会、第十二届全国自动化应用技术学术交流会等;AMESim的相关文献由5269位作者贡献,包括陶柳、付永领、廉自生等。
AMESim
-研究学者
- 陶柳
- 付永领
- 廉自生
- 王玉林
- 刘志奇
- 方桂花
- 赵继云
- 倪文波
- 徐莉萍
- 罗艳蕾
- 任德志
- 关广丰
- 刘雨
- 张建宇
- 张磊
- 张远深
- 徐化文
- 王俊勇
- 王欣
- 王海涛
- 苏明
- 陈龙
- 龚国芳
- 刘军
- 刘洋
- 孙华刚
- 张伟
- 张兵
- 权龙
- 李伟
- 李涛
- 杨华勇
- 杨国来
- 毕新胜
- 熊伟
- 王纪森
- 范立云
- 袁锐波
- 郭津津
- 齐海涛
- 丁继斌
- 冯永保
- 刘伟
- 刘军营
- 卢宁
- 吴万荣
- 吴壮文
- 吴张永
- 周志鸿
- 徐建新
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吴仁智;
周凡;
秦磊;
杨家幸
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摘要:
以比例减压阀进行排量调节的电控泵驱动负载时,常会出现压力波动现象,影响泵的工作性能与寿命。基于一款挖掘机主泵上的比例减压阀,利用AMESim软件建立了其仿真模型,并基于PWM控制方法研究了比例减压阀的输入电流-二次压力和油液黏度-压力动态特性。结果表明:比例减压阀的电流-二次压力的比例关系在[400 mA,750 mA]区间内最好,油液黏度降低会引起输出压力脉动变大,造成主泵出口压力波动。该仿真模型为进一步改进比例减压阀参数提供了参考。
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王祥瑞;
梁全;
郭金中;
张国健
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摘要:
控制系统对于机器人来说是必不可少的,针对工业机器人最常用的PID控制不能对复杂机器人进行有效控制问题提出了一种适合处理基于全动态的复杂机器人的控制方法——基于前馈控制算法。以质量块系统为研究对象,运用AMESim软件采用虚拟分解控制对质量块系统进行模型的搭建及仿真,验证了算法的正确性;并对前馈控制算法进行了C语言编程,实现了Visual Studio与AMESim联合仿真。通过与PID控制方法进行对比,证明该控制方法更加稳定,控制性能得到了提高。
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霍富强;
代帅威
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摘要:
根据巷道水泥摊铺机井下实际作业的要求,设计了巷道水泥摊铺机行走装置的液压系统原理图,并对主要液压元件进行了选型计算。用仿真软件AMESim16.0对履带行走液压系统进行建模仿真分析,结果显示行走马达启动平稳且启动时间短,并且马达口压力在不同坡度工况下都能保持稳定,马达流量稳定在40 L/min。表明该液压系统可靠。
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杨国来;
张国强;
郭霁贤;
何皓;
伍国果
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摘要:
在详细分析多作用内曲线径向柱塞马达结构和工作原理的基础上,运用AMESim和ADAMS分别建立内曲线液压马达的液压模型和动力学模型,按照马达的相关数据设置参数,进行仿真,最后通过仿真结果验证联合仿真模型的正确性。
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陈晋市;
张志伟;
刘冠男;
何春晖;
杨书伟;
魏星
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摘要:
为解决某型号汽车起重机散热效果差的问题,研究其液压系统原理,根据主要元件的产热与散热特性,建立了液压系统的热平衡数学模型;基于AMESim软件建立了汽车起重机在发动机高速空载状态下的热液压系统仿真模型,并通过实验对比散热器进出口的温度验证了仿真模型的准确性;分析了发动机高速空载工况下4个泵的压力损失特性.结果表明:2号泵能量损失最大,约38%,由多路阀和中心回转体的能量损失而产生的热量是液压系统的主要产热源;3号泵和4号泵的回油产热也较大,且由于原始设计中回油没有经过冷却处理,导致汽车起重机液压系统整体的散热效果较差.通过将回转系统和控制系统的回油引入散热器,改进后的多路阀各口出口温度降低,油箱的出口温度也明显降低,提高了液压系统的散热效果,改进合理有效,为今后改进汽车起重机液压系统的热管理控制策略提供了指导.
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沈仙法;
冯利;
陈晓颖
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摘要:
为了有效测试汽车悬架弹性元件的疲劳强度,确定了动态疲劳试验台的总体设计方案、工作原理和试验流程,设计了动态疲劳试验台的液压系统,并对主要液压元件进行了选型计算与分析,利用AMESim软件对液压系统进行了压力和流量仿真,再分别分析了活塞杆直径为80 mm、90 mm和100 mm,泄漏系数为0.05 L/(min·MPa)和0.5 L/(min·MPa),负载为100 kg、1000 kg和2000 kg对液压系统动态特性的影响。结果表明:随着系统进油与回油的持续,系统压力和流量呈现稳定性周期变化,周期为0.2 s,加载压力最大值为1.5 MPa,腔内最大流量为0.38 L/min;活塞杆直径越大,系统动态响应速度越快,控制精度越高;液压缸泄漏系数越高,动态响应速度就越慢,控制精度越低;系统负载越大,系统动态响应变化小而控制精度越高。研究成果为汽车悬架弹性元件液压动态疲劳试验台的改进提供了一定的技术参考。
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张靖雨;
王野牧;
张日新
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摘要:
应用AMESim仿真软件,建立液压系统位置控制精度达到0.01 mm的仿真模型。通过仿真结果对比伺服阀分辨率与滞环、系统内泄漏、伺服油缸摩擦阻尼等因素对位置控制精度造成的影响,并对影响因素进行分析得出相应结论。提出普遍适用性方案,在模型中加入加速度反馈校正,提高系统阻尼比,在满足控制精度情况下降低系统经济成本。
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李嘉轶;
邢叶荣;
徐元利;
孟祥飞
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摘要:
为了提高车用电子水泵对发动机温度控制效果的稳定性,提出了一种基于温差的PID控制与壁面加热功率回归模型补偿的控制策略。通过对影响发动机当前工况产热量的相关参数进行分析,建立非线性回归模型作为水泵转速的实时补偿值,以改善温度响应延迟的缺点,在AMESim中建立整车和冷却系统模型并进行了仿真验证,结果表明:相比于单一的温差PID控制和模糊PID控制,提出的策略能有效提高水温的控制精度,同时,整车燃油经济性提高了约0.4%,预计在实车测试中的长时间大范围工况运行中将获得更明显的节油效果。
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李东民;
朱士明;
赵元志;
王通;
钟佩思;
夏尚飞
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摘要:
由于松软煤层地质条件复杂多变,钻机在钻孔施工时,经常发生卡钻事故,这极大降低了工作效率,并严重威胁到工人人身安全。为解决以上问题,分析了引起卡钻的各影响因素,采用钻机回转压力表示卡钻状态,并设置回转压力卡钻阈值。根据钻机工作原理与卡钻机理,建立基于负载流量独立分配系统(LUDV)的防卡钻液压回路;采用PID与信号选择器建立自动防卡钻控制器,并采用人群搜索算法(SOA)整定PID参数。采用AMESim进行系统仿真试验,结果表明:回转压力达到20 MPa时,钻机自动回退;达到22 MPa时,钻机回转压力维持稳定,保持较大的回转动力克服外负载阻力,避免发生卡钻事故,验证了自动防卡钻电液控制系统的有效性。
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