内流场
内流场的相关文献在1992年到2022年内共计452篇,主要集中在航天(宇宙航行)、机械、仪表工业、能源与动力工程
等领域,其中期刊论文278篇、会议论文64篇、专利文献41928篇;相关期刊137种,包括农业机械学报、排灌机械工程学报、机械工程师等;
相关会议51种,包括第十二届全国冲击动力学学术会议、中国工程热物理学会2014年年会、2014年第七届中国金属学会青年学术年会等;内流场的相关文献由1289位作者贡献,包括王革、吴光强、张平等。
内流场—发文量
专利文献>
论文:41928篇
占比:99.19%
总计:42270篇
内流场
-研究学者
- 王革
- 吴光强
- 张平
- 杨军虎
- 杨帆
- 许涛
- 连松锦
- 高伟
- 仇荣胜
- 付善强
- 何景轩
- 何雅玲
- 余贞勇
- 冯进
- 刘厚林
- 刘鑫
- 刘韶庆
- 华攀龙
- 吴玉林
- 姚敏
- 崔洪举
- 巫福明
- 张先勇
- 张志强
- 张树道
- 彭立兵
- 方磊
- 施卫东
- 施红辉
- 李哲
- 李守信
- 李杨
- 杨乐
- 杨易
- 林鹏
- 王亮
- 王伟
- 王维斌
- 章利特
- 索平
- 罗泽明
- 翁春生
- 舒朝晖
- 董亮
- 谢军龙
- 赵敏
- 邓召文
- 邓小军
- 郑丽
- 郭瑞鹏
-
-
王田田;
支嘉才;
杨具瑞;
谢汭之;
喻黎明;
崔宁博
-
-
摘要:
利用离散单元法与流体动力学耦合的方法研究了不同入口流速(0.6、1.2、1.7 m/s)和额定转速(2650、2800、3000 r/min)下单级离心泵内部流场变化、磨损部位、磨损量、输送能力。结果表明:离心泵叶轮叶片尾部易发生空化现象,入口流速对叶片空化现象、出水管道滞留区域产生的影响大于转速的;9种工况下离心泵最大磨损量出现在叶片尾部,转速从2650 r/min变化为3000 r/min时,磨损最严重的部位由叶片1、4尾部变为叶片1、2尾部,叶轮叶片为离心泵磨损最严重的部件,占离心泵总磨损量的38.10%~49.41%;离心泵内沙粒平均停留时间表明,流速对离心泵输送性能的影响大于转速的,入口流速0.6m/s、1.2m/s、1.7m/s下沙粒平均停留时间分别为0.144、0.068、0.052 s,说明随着流速的增加,离心泵输送性能增强。
-
-
董亮;
张立新;
刘厚林;
朱建成
-
-
摘要:
为了研究高转速工况下车用凸轮式氢气循环泵内部流场分布规律和压力脉动特性,以某一种车用凸轮式氢气循环泵为研究对象,建立三维瞬态计算流体力学模型,基于ANSYS Fluent软件的动网格技术,采用Realizable k-ε湍流模型和PISO压力-速度耦合算法,对氢气循环泵全流道进行非定常可压缩数值模拟.通过在氢气循环泵旋转流道周向设置压力脉动监测点,应用快速傅里叶变换(FFT)技术获得各监测点的压力脉动频域图,得到流道内压力脉动频率分布规律.将数值模拟结果和理论分析结果进行对比,验证了基于动网格技术的数值模拟方法能较准确地预测车用凸轮式氢气循环泵内流脉动特性.研究结果表明:数值模拟得到的排气流量平均值和理论分析结果误差为4.7%,可以较准确地反映泵内部气体流量脉动规律;通过分析排气流道内涡量场分布,发现排气流道内出口回流和负的z向涡量正相关,随着出流气体占据排气流道,负的z向涡量消失;氢气循环泵旋转流道周向压力脉动主频为267 Hz,与转子旋转基频一致.研究结果为进一步分析凸轮式氢气循环泵内流脉动特性提供了一定依据.
-
-
陈昌佩;
董庆兵;
杜建勋
-
-
摘要:
氢气减压器是氢燃料电池汽车的关键部位,随着氢燃料电池汽车续航里程要求的提高,氢气减压器的工作压力相应增大,传统的减压器难以满足使用要求。针对上述问题,研究了一种适用于70 MPa氢气压力的两级减压器,利用Fluent软件对其内部流场进行三维仿真模拟,通过研究不同阀门开口量大小来分析流体压力场、速度场、温度场的分布以及流量、能耗的变化。仿真结果表明,氢气减压器在较高的工作压力下可以实现大压力比减压,确定了高速低温区域,为后续改进结构、优化参数提供参考依据。
-
-
独岩;
孙国刚;
祖泽辉
-
-
摘要:
依据现有螺旋导叶和气液分离器结构的设计方法,建立筒径300 mm的轴流式螺旋导叶气液分离器模型,在直流和逆流两种排气方式下,对0、1、2、4、6 mm 5组导叶环隙宽度进行数值模拟,研究导叶环隙宽度对内流场的影响,并通过试验对比分析导叶环隙宽度对分离性能的影响。模拟结果表明:导叶环隙宽度增大,压降和切向速度逐渐降低,环隙流量占比逐渐增大;综合考虑压降和离心分离作用,1~2 mm是较适宜的环隙宽度。试验结果表明:相对于无环隙结构,1~2 mm的环隙宽度不但能减小导叶区域的流通阻力,降低设备压降,减小能耗,还有利于疏通贴壁液膜的下行流动,防止液膜汇聚在导叶尾端形成雾沫夹带,从而提高分离效率。
-
-
杨虹;
王英红;
唐梓辰;
张鑫鹏;
杨时敏;
王旭波
-
-
摘要:
为了提高B粉在氧弹中的燃烧效率,从而准确测得B粉的实际燃烧放热量,以便对不同来源的B粉进行质量评估,进而为含B富燃料推进剂的配方设计及能量预估提供依据。建立了一种能使硼粉充分燃烧并测得其放热量的方法,以双铅-2推进剂(SQ-2)作助燃剂,丙酮作溶剂,采取干法与湿法相结合的方式制备样品,利用恒温式氧弹量热仪测试样品燃烧放热量,并计算B粉燃烧效率,采用Fluent软件对B粉燃烧过程中的氧弹内流场进行数值模拟,分析氧弹内温度及氧气浓度随时间的分布,研究了SQ-2与B粉的混合质量比、充氧压强、坩埚位置、坩埚大小及有无挡板对B粉燃烧效率的影响。结果表明,SQ-2与B粉的最佳混合质量比为10∶1;最佳充氧压强为3 MPa;选择内径大(最佳内径17 mm)、高度低(最佳高度5 mm)的坩埚,并减小坩埚与氧弹底部的距离(最佳距离10 mm),同时选用不含挡板的坩埚支架,可为B粉创造良好的燃烧环境,在氧弹中的最大燃烧效率可达99.36%。
-
-
李宏宇;
刘绪鹏;
张灿;
程昊;
隋洪伟
-
-
摘要:
针对航空发动机及燃气轮机内流场压力测试探针尺寸小、测点多、高精度、高可靠性的要求,基于计算流体力学(computational fluid dynamics,CFD)仿真分析手段,根据圆柱绕流的特点,对不同直径的探针进行了气动性能分析,研究其表面压力分布规律,根据CFD分析结果确定了总静压复合探针设计方案并加工了试验件,试验件的风洞校准试验分析结果表明:在来流无偏角的情况下,马赫数Ma为0.2~0.6的范围内,Φ10 mm探针静压孔角度在±50°时、Φ12 mm探针静压孔角度在±47.5°时、Φ14 mm探针静压孔角度在±45°时(Φ为探针支杆直径),测量误差在±1%以内,可满足一般试验的精度要求。另外,在满足探针±1%的测量误差的前提下,Φ10 mm探针静压测量不敏感角在Ma为0.2~0.5范围内,可达到±18°;在Ma为0.6时,能达到±15°。Φ12 mm和Φ14 mm探针静压测量不敏感角在Ma为0.2~0.4范围内,可达到±18°;在Ma为0.5时,能达到±12°;在Ma为0.6时,可达到±3°。探针的总压测量误差在Ma为0.2~0.6、±15°的偏转角度范围内可达到±0.3%,满足发动机的测试要求。
-
-
肖丰锟;
李勤;
霍英妲;
李文溢
-
-
摘要:
以风琴管喷嘴为研究对象,基于k-ε模型,应用Fluent软件进行数值模拟,分析风琴管喷嘴内流场的分布规律,结果表明,流体流经合适收缩截面后压力场和速度场发生明显改变,并出现“缩脉”现象,在收缩截面后方近壁面处出现旋涡,由此产生一个低速低压区。同时,总结了两收缩面后方流场的异同点,研究了收缩面形状及流道直径比对流场产生的影响。
-
-
曹加文;
张振东
-
-
摘要:
针对醇类燃油低温状况下冷启动困难的问题,通过对传统进气道喷油器的结构进行改进,增加一个辅助加热装置以及在内部增加一个燃油导热零件。基于Workbench工作平台,模拟分析不同导热零件对喷油器加热的影响,并与不使用导热零件的模型进行对比。研究结果表明,辅助加热装置可以有效提高燃油的温度,其中应用导热零件的模型经加热后其燃油温度最高提高了40.119 K,最低提高了29.615 K;不应用导热零件的模型经加热后其燃油温度最高提高28.538 K,最低提高了15.373 K。
-
-
孟庆盛;
刘静;
李智;
张书笛;
汪星;
方珍龙
-
-
摘要:
针对耙吸式挖泥船进行航道疏浚作业时,吸入的黏土容易在耙头内部堆积造成堵塞,导致疏浚效率下降的问题.通过研究耙头的结构发现,防止杂物进入泥泵的格栅为黏土堵塞的主要位置,对其进行基于双欧拉模型的流体动力学仿真研究,得出不同的工作参数和格栅角度对耙头压力、速度、泥沙浓度的影响.结果表明,耙头内部低速区容易发生泥沙沉积,高压水射流能提高局部流速,促进泥水混合,有利于泥浆的输送,施工过程如遇黏土将格栅前移能有效防止施工过程中的堵耙现象,提高耙吸式挖泥船的工作效率.
-
-
张启华;
张为栋;
闫召旭;
谢之昂;
康顺
-
-
摘要:
为研究离心泵叶轮流道内纤维颗粒对液相流场的影响,首先采用CFD-DEM耦合方法模拟离心泵内纤维颗粒悬浮液的流动情况;然后采用透明有机玻璃材料制造模型泵,通过外特性实验及PIV实验对叶轮流道内头发纤维悬浮液的流动进行可视化实验验证;最后基于PIV实验结果对叶轮流道内流场进行分析.结果表明,随着泵内纤维质量浓度提高,泵效率随之提高;纤维质量浓度达到0.2%时,明显呈现出减阻效应.在小流量工况下,当输送相同质量浓度纤维时,沿叶轮流道中段压力面附近会产生低速区,且低速区随着流量的减小逐渐向中间流道扩散;叶片扭曲程度会影响垂直于泵轴的不同截面叶轮流道内相对速度分布,随着叶片扭曲程度增大,各位置相对速度差值增大;纤维质量浓度的变化会影响叶轮流道内相对速度分布,当流量逐渐增大时,较高质量浓度纤维悬浮液内液相相对速度会逐渐超过低质量浓度纤维悬浮液.在大流量工况下,各质量浓度纤维悬浮液在叶轮流道内从吸力面至压力面的相对速度总体呈下降趋势.
-
-
张卫峰;
朱俊真
- 《2018 年计量测试技术交流会》
| 2018年
-
摘要:
航空航天领域中,内流场测试一直是航空发动机设计优化以及在线监测的关注重点,基于MEMS技术的微型传感器在航空发动机试验内流场测试领域具有十分广阔的应用前景.本文的研究内容是在亚音速条件下对不同结构的壁面剪应力测试仪以及周围的流场进行数值仿真分析,得出最优的壁面剪应力测试仪形状,并和试验相互对比验证,为传感器的设计提出最优结构参数和性能指标.研究结果表明:在壁面剪应力测试仪前缘角度的选择上,无角度的方案不可行,周围流场过于紊乱,静压孔测量静压差异很大;前缘角度为30°和45°的流线型较好,前缘角度为30°壁面剪应力测试仪的各通道压力更均匀,由此设计时壁面剪应力测试仪选用前缘角度为30°比较合适.
-
-
林文浩;
吴继平;
陈慧源
- 《第十八届全国计算流体力学会议》
| 2018年
-
摘要:
通过数值仿真分析了两种针栓喷注器环形流道的内流场.一种为常用的出口上壁面水平的流道(无张角模型),另一种为本文设计的出口上壁面与水平面呈80°夹角的流道(大张角模型).发现在无反压的情况下,无张角模型产生空化现象,出口液膜厚并夹杂空气;大张角情况下无空化现象产生,液膜更薄且沿程速度损失更小;高反压能抑制空化,但对大张角模型无明显影响;还发现液膜速度随厚度呈几乎线性减小.分析认为大张角模型更具有发展价值.
-
-
-
-
Fang Ling XUE;
薛芳玲;
Chun Ming JIN;
金椿明;
Li Ping CHEN;
陈丽萍
- 《江苏省暖通空调制冷2017年学术年会》
| 2017年
-
摘要:
基于Fluent软件,气相采用连续介质模型,固相采用离散相模型,模拟了异型纤维空气过滤器内的流场及颗粒物运动特性.分析了在截面积相等的正三角形纤维、菱形纤维、正六边形纤维分别是平行和交错排列的情况下,空气进口速度和颗粒物直径对纤维过滤中颗粒物的运动特性和颗粒物捕获率的影响.结果表明:流场速度越大的区域,颗粒物浓度越小;正三角纤维和正六边形纤维平行排列时的流场最大运动速度都比交错排列时的大,而菱形纤维的排列方式对颗粒物最大运动速度几乎没有影响;进口速度与流场速度成正比,颗粒物直径对流场中最大运动速度几乎无影响;进口速度对捕获率影响明显,对平行排列菱形纤维的捕获率影响最大,最高和最低捕获率差值达到21.72%,对交错排列六边形纤维的捕获率影响最小,最高和最低捕获率差值为12.28%;颗粒物直径对平行排列六边形纤维的捕获率影响最大,最高和最低捕获率差值为15.67%,对交错排列六边形纤维的捕获率影响最小,最高和最低捕获率差值为9.69%.
-
-
-
CHEN Wei;
陈伟;
FENG Yong-ping;
冯永平;
ZHENG Na;
郑娜;
CHEN Ying;
陈颖
- 《2014年第七届中国金属学会青年学术年会》
| 2014年
-
摘要:
以某厂Φ210mm圆坯结晶器电磁搅拌为研究对象,利用采用ANSYS有限元软件,建立了结晶器电磁搅拌电磁场-流场-温度场耦合数学模型,并进行求解.研究了磁场强度和电磁力在结晶器内钢水中的分布规律、电流强度和电源频率对磁场强度、电磁力以及结晶器内流场和温度场的影响规律,研究表明:结晶器内的磁感应强度和电磁力分布都呈边缘大,中间小的趋势;在电磁搅拌的作用下,结晶器内的钢水产生了旋转运动,形成了上回流,旋转区和下回流区,热区位置得到了提高;在所研究的搅拌参数范围内,随着电流强度和频率的增大,电磁力增大,钢液的流动速度也随之增大;根据工业试验结果,180 A、4 Hz的搅拌工艺参数应用效果较好.
-
-
-
Chen Yazhou;
陈亚洲;
Zhang Dengchun;
张登春;
Chen Huanxin;
陈焕新;
Zhang Xinyue;
张新月
- 《格力—华中科技大学第六届制冷空调研究生学术年会暨湖北省第二届制冷空调研究生学术年会》
| 2013年
-
摘要:
采用稳态可压缩雷诺时均N-S方程、标准κ-ε湍流模型、非结构化网格,应用计算流体力学软件Fluent对某离心鼓风机整机内流场进行了数值模拟,得出了鼓风机的整个运行工况曲线,风机运行在较为平稳的工作区,不会发生失速和堵塞现象;对近设计工况点叶轮内部流场进行了深入分析,结果表明:整个叶道中间流面上压升、速度变化过程较为合理,但少数流道内部出现了二次流涡旋,将导致效率降低,同时发现叶片上的静压力在越靠近轮盘侧,吸力面和压力面的压差越大.总体来说,当前的圆弧形叶片,基本能保证鼓风机稳定的运行,但总体运行效率不高,可考虑设计更加符合流动规律的叶片,来改善叶轮内部流场,以达到提高效率的目的.
-
-
DONG Jan-hong;
董建宏;
WANG Nan;
王楠;
CHEN Min;
陈敏
- 《第十七届(2013年)全国冶金反应工程学学术会议》
| 2013年
-
摘要:
以1000mm带宽,辊径600mm的双辊薄带铸轧过程为研究对象,基于商业软件fluent,建立了薄带铸轧熔池三维有限体积模型,对熔池内钢液流动状态及传热行为进行了数值模拟,并在此基础上考察了新型浇铸系统结构、布流器开孔倾角、铸轧速度、过热度及冷却强度对铸轧AISI304不锈钢熔池的流场和温度场的影响.研究结果表明,采用浸入式水口,多孔布流器,导流坝以及分流体组合的新型浇铸系统,且水口浸入布流器熔池内,布流孔向上倾角15°~l8°,铸带速度在60~80m/min,熔池内自由液面湍流动能最大值为0.0175J/kg,熔池表面温差低于20K,钢液与铸轧辊接触面能稳定形成大于0.6mm的凝固坯壳.数值模拟结果可以为双辊薄带铸轧浇铸系统结构设计提供理论依据.