球化退火
球化退火的相关文献在1980年到2022年内共计546篇,主要集中在金属学与金属工艺、轻工业、手工业、机械、仪表工业
等领域,其中期刊论文284篇、会议论文25篇、专利文献678631篇;相关期刊128种,包括河北冶金、热处理技术与装备、金属制品等;
相关会议22种,包括第十届中国钢铁年会暨第六届宝钢学术年会、第10届中国热处理活动周暨中国热处理技术路线图论坛、第八届(2011)中国钢铁年会等;球化退火的相关文献由1086位作者贡献,包括王斯华、张贺佳、王伯健等。
球化退火—发文量
专利文献>
论文:678631篇
占比:99.95%
总计:678940篇
球化退火
-研究学者
- 王斯华
- 张贺佳
- 王伯健
- 吴红艳
- 徐东
- 朱苗勇
- 杜林秀
- 祭程
- 邱木生
- 韩东序
- 刘嘎
- 刘宗昌
- 华公平
- 宋清华
- 张牛山
- 朱景华
- 田新中
- 陈德义
- 傅岳超
- 刘永长
- 卿建华
- 史有森
- 吴波
- 孔祥升
- 孔超
- 张剑锋
- 张彬
- 彭浩平
- 徐苾
- 李强
- 李锦
- 汪青山
- 王全利
- 王奇飞
- 王建华
- 白瑞国
- 苏旭平
- 赵健
- 闫海生
- 陆红波
- 上井清史
- 任蜀焱
- 何珺
- 冯忠贤
- 刘大国
- 刘超
- 吴武楠
- 吴胜付
- 姜信昌
- 孙国均
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王小忠;
朱文凯;
安鹏达;
王涛
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摘要:
ML40Cr钢Φ10mm盘条生产10.9级螺栓,经冷镦六角螺栓的法兰外圈表面出现大量密集性、斜向、“X”字型交叉裂纹现象。经对开裂螺栓解剖分析,主要与盘条退火拉拔后表层存在片状珠光体组织有关,该类组织因塑性较低、冷变形能力差等因素,在冷镦六角螺栓时,其法兰面因变形量较大容易出现开裂现象,而拉拔材表层片状珠光体与原始盘条经球化退火加热时温度过快、过高产生的冲温现象有关。
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柳萍;
李博鹏;
郑文超;
张光鸿;
何英武;
王震
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摘要:
采用亚温球化退火、普通球化退火、等温球化退火对20CrNiMo钢进行热处理工艺试验,利用光学显微镜和布氏硬度计分别对球化后的显微组织进行观察和硬度检测。结果表明,20CrNiMo钢经过普通球化退火、等温球化退火、硬度值≤160HBW,且经过710°C亚温球化退火,随着时间的延长,球化率有所上升,当球化退火时间达25 h以上时,亚温球化退火能获得65%以上的珠光体球化率;采用750°C保温6 h后再以10°C/h的冷却速度缓慢冷却的普通球化退火工艺,能获得83%以上的珠光体球化率;采用750°C保温6 h,经30 min炉冷到650°C保温6 h的等温球化退火,能获得硬度值为145HBW和93%的球化率。
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陈敏
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摘要:
通过对高碳铬轴承钢GCr15采用不同的实验室球化退火工艺进行模拟试验研究,分析不同的球化退火工艺对GCr15轴承钢球化组织及碳化物带状的影响,以寻求GCr15轴承钢最优的球化退火工艺。试验结果表明:在保证GCr15能够球化的前提下,在奥氏体化温度的保温时间越短,从奥氏体化温度到等温温度的冷却速度越快,相对应的GCr15轴承钢球化组织越细化,且碳化物带状控制越好。
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李闯
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摘要:
将热轧态和球化退火处理态轴承钢GCr15在盐酸中腐蚀5~30 min,然后通过金相显微镜对表面形貌进行分析,并通过分析天平测量质量的变化.为了探讨腐蚀机理,测定了两种状态下钢的电化学腐蚀电位.结果表明,轴承钢的横截面腐蚀形貌为孔洞,纵截面腐蚀形貌为管道状;随着腐蚀时间的延长,横截面质量会随之减少;球化后腐蚀电位高,未热处理状态下腐蚀速度要大于热处理状态腐蚀速度.
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李大明;
左锦中;
沙鹏飞;
庞卓纯;
吴炜;
林俊
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摘要:
研究了汽车刹车片连接件用45钢球化退火工艺,根据汽车刹车系统连接件用45钢的化学成分,用Thermal-Calc软件计算了该钢钟的相变临界点温度A_(c1)和A_(c3),得到A_(c1)为719°C,A_(c3)为769°C。根据计算的相变临界点温度,重点研究加热温度和时间的影响,设计了两相区+亚温区球化退火工艺。对于原始组织不均匀且规格较大的45钢球化退火工艺,两相区应适当降低加热温度并延长加热时间。试验结果表明,740°C加热3 h后,在710°C时保温12 h,组织碳化物数量较多且分布弥散球化率可达80%以上,平均洛氏硬度为69.4,获得了较好的球化效果。
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卞恺;
黄飞;
张杨
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摘要:
通过化学成分分析、金相检验及EDS能谱分析等对ML 40Cr冷镦钢镦制六角头螺栓开裂的原因进行了分析,结果表明:冷镦钢的表面缺陷、球化退火组织不均及球化不良,导致材料的塑性不足,镦制时表面起裂,并向心部扩展,造成了镦制六角头螺栓时开裂。
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杨洋;
钱建国;
卢浩;
朱亮亮;
王涛
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摘要:
针对某型雷达液压系统中起竖/倒伏液压缸在使用过程中发生滑动套开裂的问题,复核滑动套的安全系数,复查生产过程,在理化检验、断口分析基础上开展综合失效分析,最后针对滑动套失效原因提出预防措施,对雷达液压系统设计有较大的参考意义。
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王存晓;
秦震;
范家琪
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摘要:
为了探究GCr15经热处理后是否能代替现在45#钢做普通机床底座,以及代替H13钢做高频淬火机床底座,针对GCr15钢材质,采用离心铸造工艺进行铸态毛坯生产,经球化退火预处理后,采用不同的最终热处理工艺。对比观察硬度和显微组织,得到了GCr15作为支撑底座时的最优性能热处理工艺为880°C奥氏体化+250°C等温淬火+180°C低温回火,可以代替45#钢材质的机加支撑底座,但无法代替H13作为高频淬火工装底座。更换材质后经过实践测试,处理后的GCr15材质普通机加工支撑底座使用寿命能够达到1年以上,满足生产要求。
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张林祥;
李传进;
李超;
纪文杰;
黄博文
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摘要:
使用低温大塑性变形(SPD)、动态再结晶控轧(DRCR)及形变诱导铁素体相变(DIFT)等工艺技术,并结合NETZSCH同步热分析仪,GLEEBLE热模拟试验机,优化B7盘条的轧制及冷却工艺,使得轧制的B7盘条具有硬度低,铁素体含量、断面收缩率及延伸率高,无贝氏体及马氏体的特点,经下游客户使用,可以满足不退火直接拉拔并冷镦成形的要求。
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郑成思;
李龙飞;
杨王玥;
孙祖庆
- 《第10届中国热处理活动周暨中国热处理技术路线图论坛》
| 2014年
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摘要:
以共析钢为研究对象,通过亚温球化退火制备了1种球化珠光体,利用珠光体温变形和离异共析原理制备了3种高球化率的细晶铁素体(α)+渗碳体粒子(θ)复相组织,即细晶(α+θ)复相组织,并结合SEM和室温单轴拉伸实验等手段研究了它们的显微组织和力学性能.结果表明:与亚温球化退火相比,利用珠光体温变形和离异共析原理可以快速制备高球化率的细晶(α+θ)复相组织.珠光体温变形以及合适的奥氏体等温时间和温度是获取适于发生离异共析转变的粥状组织的关键.随着Al以下温度等温时间的延长,细晶(α+θ)复相组织中的铁素体晶粒和渗碳体粒子平均尺寸增大,强度和伸长率减小.
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张洪奎;
刘笑莲;
金曼
- 《第四届宝钢年会》
| 2010年
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摘要:
为确定合适的高铬过共析钢的球化退火温度和时间,对该钢的球化退火工艺过程进行了研究.结果表明,该钢合理的球化退火温度为820~840°C,在此温度范围内,基体组织弥散分布Cr23C6、Cr7C3及Fe3C三种类型碳化物.
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万磊;
张永乾
- 《第十六届全国滚动体专业技术年会》
| 2018年
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摘要:
本文从轴承钢热轧材、球化退火、改制等方面分析GCr15线材质量对滚动体冷镦质量的影响.作为轴承滚动体冷镦用GCr15线材母材,碳化物应满足国家标准要求,表面无裂纹和严重的划伤.此外,轴承钢线材的球化退火质量、线材表面处理和合理的线材改制工艺对都最终的滚动体冷镦起到重要的影响.
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Li Shilin;
李世琳;
Li Long;
李龙;
Li Baoxiu;
李宝秀;
Li Yongchao;
李永超;
Guo Mingyi;
郭明仪
- 《第十届中国钢铁年会暨第六届宝钢学术年会》
| 2015年
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摘要:
客户使用我公司冷镦钢SWRCH45K牌号热轧盘条制作的外六角螺栓帽头开裂率达80%.对开裂螺栓帽头进行化学成分分析,满足JIS3507标准要求;对其进行宏观形貌和金相组织检验,非金属夹杂物级别满足标准要求,裂纹由表面向内曲折延伸,显微组织为铁素体+球化体+粗片状珠光体,存在不均匀的塑性变形区.结果表明:SWRCH45K螺栓帽头开裂的原因是冷镦前球化组织不良,存在粗片状珠光体;当珠光体呈层片状分布时,冷镦过程中,塑性变形主要集中在铁素体内,而珠光体中的渗碳体层片方向与冷镦时施加的剪切应力方向呈近45°时,变形渗碳体具有流变形特征,渗碳体层片方向与剪切应力方向呈90°时,具有扭折或剪切变形特征,但仍与基体变形不一致,对基体造成分割,加剧应力集中,超出塑性变形极限引起开裂.