热轧
热轧的相关文献在1964年到2023年内共计16223篇,主要集中在金属学与金属工艺、冶金工业、自动化技术、计算机技术
等领域,其中期刊论文3081篇、会议论文308篇、专利文献12834篇;相关期刊638种,包括北京科技大学学报、鞍钢技术、宝钢技术等;
相关会议153种,包括全国冶金自动化信息网2011年会、全国冶金自动化信息网2009年会、2008轧辊制造与应用国际研讨会等;热轧的相关文献由22097位作者贡献,包括王国栋、韩斌、吴保桥等。
热轧—发文量
专利文献>
论文:12834篇
占比:79.11%
总计:16223篇
热轧
-研究学者
- 王国栋
- 韩斌
- 吴保桥
- 刘勇
- 王军
- 李飞
- 吴湄庄
- 夏勐
- 陈辉
- 邢军
- 陈斌
- 刘永前
- 刘斌
- 汪杰
- 彭林
- 袁国
- 徐进桥
- 王刚
- 丁朝晖
- 张开华
- 刘振宇
- 刘洋
- 汪水泽
- 何军委
- 黄琦
- 何安瑞
- 徐伟
- 李正荣
- 王超
- 李卫平
- 胡学文
- 荣鸿伟
- 梁文
- 魏兵
- 刘仁东
- 康健
- 王立新
- 霍喜伟
- 刘相华
- 彦井成
- 横井龙雄
- 沈千成
- 王健
- 黄福川
- 王巍
- 刘琨
- 李振垒
- 李胜
- 谭文
- 李杰
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陈彤;
李永亮;
秦红波;
高江涛;
孙天昊;
张中华
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摘要:
针对供冷轧QP980高强钢用热轧原料生产中存在中间坯断裂的问题,通过观察裂纹缺陷的宏观、微观形貌,以及分析其热轧工艺和化学成分,找出了裂纹产生的原因,并提出了改进措施。板坯导热系数小且冷装以及加热速率快导致板坯内应力过大,使板坯在加热炉内产生微裂纹,并在粗轧过程中不断扩展,是造成热轧中间开裂的主要原因。板坯热装,降低加热升温速率后,实现了QP980高强钢的稳定生产。
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王畅;
于洋;
王林;
张衍;
郭子峰;
吴新朗
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摘要:
为了分析硼元素对低碳铝镇静钢酸洗板的氧化特性、氧化激活能和界面作用特点,利用差热分析仪系统研究了硼元素对低碳铝系列镇静钢酸洗板的氧化行为。结果表明,添加硼元素后,酸洗板抗氧化性明显降低;氧化激活能由12.02 kJ/mol降至8.52 kJ/mol,氧化增重速率由0.239%/min增至0.323%/min;高温条件下硼元素出现界面富集,并与硅氧化物形成复合氧化相,因此降低了氧化铁皮的黏附力。同时,含硼钢在1100°C附近存在氧化增重速率明显增大的趋势,抗氧化性不足,导致氧化铁皮厚度明显增加,当氧化铁皮厚度超过临界变形厚度时,易于发生氧化铁皮压入现象。可通过适当降低精轧入口温度以及适当添加硅元素,改善含硼钢表面麻点状氧化铁皮压入缺陷。
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山县龙太郎;
田中一郎;
藤村浩志;
王杰(摘译);
潘妮(摘译)
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摘要:
板坯的加热温度最好在1250°C至1400°C,MnS完全固溶,经热轧后中心层的MnS析出密度最高,且粒径微细,能很好地抑制中心层的晶粒长大,有利于钢板表面层高斯方位晶粒优先长大。同时,采用一种热轧方法,可使此热轧板板厚1/10~1/5的表面近旁的平均粒径与1/5~中心层粒径之比在1.10以上,MnS粒径之比在1.10以上,MnS密度之比在1.10以上,铸坯表面温度T_(s)与中心层的温度T_(c)之差T_(s)-T_(c)>50°C。上述铸坯实施轧制,应有一道次或二道次以上的压缩量占总压缩量的比值C_(e)在40%以上,从而使薄规格取向电磁钢板二次再结晶稳定化,磁性能优良。
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谢凯;
宋伟;
吴泽交;
吴高亮;
周和荣
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摘要:
研究了罩式炉常化工艺对50W350硅钢热轧板组织、夹杂物和性能的影响。研究结果显示,罩式炉常化工艺在温度一定的情况下,随着保温时间延长,硅钢晶粒逐步再结晶并长大,同时析出物也在聚集长大。通过制定合理的罩式炉常化工艺,可以实现硅钢晶粒的再结晶和长大,从而达到连续退火炉常化工艺产品技术要求。
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武小娟;
杨川;
张志强;
孟凡玲;
柏春光;
李萍
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摘要:
利用有限元分析软件Deform-3D建立TA15钛合金不等厚L型材的轧制模型,研究各道次轧件温度场、应变场、金属流动速度的变化规律。模拟结果表明,轧制过程中产生的大量变形热会导致轧件温度升高,且K1~K3道次薄壁侧温度明显高于厚壁侧。在K6和K7道次轧制时,轧件温度过低,需回炉补温。轧件的应变随轧制道次的增加而增加,薄壁侧应变大于厚壁侧。轧件各部位温度及变形量的变化会影响轧件金属流动速度,在K1道次轧制时,厚壁侧与薄壁侧的流动速度差较大,导致轧件产生弯曲变形。采用楔形坯料可有效避免轧件出现变形弯曲。
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潘以庆;
殷胜;
田青超;
裴新华;
罗克力
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摘要:
通过研究SAE1006热轧带钢的翘皮缺陷,以提高热轧产品的表面质量。利用光学显微镜、扫描电镜、能谱仪、EBSD和X射线衍射仪对缺陷处进行分析。结果表明,该热轧翘皮缺陷是由于连铸坯存在夹杂物所导致的,夹杂物起源于连铸阶段的结晶器卷渣。粗轧阶段的可逆轧制使翘皮发生翻折,降低了周围基体的有效应变量,从而进入部分再结晶区并产生了混晶现象。混晶区域的小角晶界数值高达0.074,是芯部正常部位的8倍;混晶区域的[001]晶向明显偏多,而芯部晶粒以[101]晶向为主。缺陷处的轧制摩擦力较大,容易产生剪切织构,因而Goss织构强度大于正常处,轧制时更易开裂。
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赵亮;
刘永锋
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摘要:
概况介绍了国内某钢厂热轧轧线的基本情况,重点针对某条轧线支撑辊在使用过程中经常出现断辊现象,从支撑辊材质和制造工艺的双优化升级,到通过超声波检测分析、研究并判断支撑辊辊颈断裂的位置。结合长期的检测跟踪,指导现场支撑辊的使用。
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余慧敏;
陈建峰;
谭进;
曹媛;
温肖
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摘要:
为提高2250热轧卷取夹送辊的生产能力,分析了热轧卷取机咬入带钢的两种状态,即理想状态和非理想状态,从实际情况出发,用带钢的相对变形曲率来判断带钢咬入状态的好坏;通过增大夹紧力来改善带钢的咬入状态,提高了卷取的成功率;分析了夹紧力增大前后扭矩的变化,能够满足所选电机的要求。
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黄爽;
杨孝鹤;
高文刚
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摘要:
绿色低碳是企业高质量发展的重要基石,更是国有企业履行社会责任,践行国企担当的重要体现。受煤价大幅上涨影响,钢企需按要求执行限电错峰生产。针对限电背景下的热轧产线生产,文章从多方面探讨节电技术,做好错峰停机、品种错峰的错峰生产,技术层面在工艺技术节电、冷却风机减量运行、检修节电、智能照明改造、变频设备优化等方面,挖掘节电潜力,把节电工作做到极致。
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章顺虎;
车立志;
田文皓;
李言
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摘要:
目的为了提高热轧薄板力学性能的预测精度,采用大数据与卷积神经网络相结合的方式建立高精度的预测模型。方法建模前,对工业大数据进行预处理,包括去除异常值、聚类、均衡数据以及归一化,以得到高质量的数据集。同时,采用贡献权重法对输入参数进行筛选,去除弱相关的变量以降低模型的复杂程度。在此基础上,采用LeNet-5结构建立卷积神经网络并优化模型的超参数。结果最终建立了热轧薄板力学性能预测模型,该模型对屈服强度的预测误差基本保持在−7%~8.5%,对抗拉强度的预测误差基本保持在−5%~6%,表现出较高的预测精度。结论将卷积神经网络模型与传统的BP神经网络模型进行了预测对比,发现卷积神经网络能够利用其局部连接的优势给出更高的预测精度。
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蔡春秀
- 《全国化工化学工程设计技术中心站(化学工程设计专业委员会)2012年年会》
| 2012年
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摘要:
先对压力容器用不锈钢复合板[材质为S30403+Q245R,δ=(2+10)mm]的工艺流程作简单介绍,重点对基材、复材在热轧前后的成分、金相图谱、力学性能、工艺性能等方面性能作了详细分析。通过分析生产工艺过程的参数、化学成分数据、金相实验图谱、屈服强度、冲击功、界面抗剪切强度、延伸率、内弯、外弯等性能数据,表明国内热轧技术生产的不锈钢复合板的力学性能、工艺性能完全达到GB/T8165-2008《不锈钢复合钢板和钢带》及NB47002.1-2009《压力容器用爆炸焊接复合板第1部分:不锈钢-钢复合板》等相关标准的要求,能够满足压力容器加工制造过程对该种材料的各项性能要求,为化工、机械制造行业提供更多的材料选择.
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