GCr15钢
GCr15钢的相关文献在1984年到2022年内共计312篇,主要集中在金属学与金属工艺、机械、仪表工业、冶金工业
等领域,其中期刊论文282篇、会议论文30篇、专利文献185448篇;相关期刊120种,包括机械工程材料、理化检验-物理分册、新技术新工艺等;
相关会议28种,包括2011年全国青年摩擦学与表面工程学术会议、2011特钢年会、第八届(2011)中国钢铁年会等;GCr15钢的相关文献由686位作者贡献,包括史海生、王铀、文九巴等。
GCr15钢—发文量
专利文献>
论文:185448篇
占比:99.83%
总计:185760篇
GCr15钢
-研究学者
- 史海生
- 王铀
- 文九巴
- 汪建利
- 叶健熠
- 吴杏芳
- 席聚奎
- 林秀珍
- 王静
- 章靖国
- 马宝国
- 刘相华
- 周仲荣
- 周承恩
- 孙德生
- 尤显卿
- 张俊宝
- 张胤
- 徐旋旋
- 朱伏先
- 朱光辉
- 李延祥
- 李木森
- 李超
- 杨洪波
- 洪友士
- 董霖
- 赵新星
- 郑玉春
- 郑逊昭
- 魏建文
- 黄涛
- 万文华
- 上官宝
- 仇亚军
- 仵永刚
- 任凤章
- 任平弟
- 刘景荣
- 刘汇河
- 刘燕霞
- 刘玉兰
- 刘瑞平
- 县晓明
- 吉志宽
- 向国权
- 向彪
- 周立新
- 姜锡山
- 娄燕
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朱祖昌;
杨弋涛;
朱闻炜
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摘要:
5.1.6冷处理的安排(1)冷处理的温度冷处理温度主要根据钢的马氏体转变终止点(Mf)、淬火组织中残余奥氏体含量、冷处理对力学性能的影响、零件的技术要求和形状复杂情况而定。GCr15钢在加热到正常淬火温度后连续冷却到低温时,马氏体转变终止点(Mf)在-70°C左右。低于Mf的冷处理,对减少残余奥氏体的效果并不显著。GCr15、GCr15SiMn钢的冷处理温度对残余奥氏体含量的影响见图138。
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向鹏;
王起江;
王文强;
肖永忠
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摘要:
介绍了GCr15轴承钢的化学成分以及Φ89 mm三辊限动芯棒连轧管机组生产GCr15轴承管的生产工艺流程和重点工序。生产实践证明:该工艺技术去除了传统生产轴承管工艺中酸洗、磷化、皂化以及软化退火等污染大、能耗高工序,有利于节能环保;采用热轧大压缩比轧制工艺技术对提高轴承套圈基体组织稳定性和强韧性有利,从而提高了轴承的使用寿命。生产GCr15轴承管的工艺技术可行,产品可满足用户要求。
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邹涛;
王鹏;
董艳伍;
姜周华
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摘要:
研究了加Ce(0~0.32%)-Mg(0~0.04%)合金对GCr15轴承钢的铸态夹杂物和凝固组织的影响。结果表明:添加Ce-Mg合金,能够促使夹杂物改性,生成大量的形状较规则,尺寸细小,分布弥散的Ce、Mg夹杂物;并且当0.016%[Ce]、0.002%[Mg]时,夹杂物更为细小弥散。在凝固组织方面,随着Ce-Mg合金的增加,钢的铸态组织碳化物分布更为均匀,网状碳化物的网状结构变得更加纤薄,当0.016%[Ce]、0.002%[Mg]时,珠光体片层更为纤薄,片层间距更小。Ce-Mg合金的添加能够显著减弱钢中C和Cr在枝晶间与枝晶干的合金元素偏析,减少枝晶间距,阻碍枝晶的粗化。
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姚亮;
晁霞;
高云飞;
刘燕霞;
张志旺
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摘要:
试验研究了单辊轻压下量(0~14 mm)和压下位置(1#~7#辊)对高碳钢GCr15240 mm×240 mm铸坯低倍组织和屮心碳偏析的影响.结果表明:从1#拉矫辊开始压下,总压下量12 mm,低倍合格比例上升28.6%,碳偏析(0.92~1.08)合格比例上升14.3%;从1#拉矫辊开始压下,总压下量14 mm,中心疏松≤0.5级缩孔比例达到100%,碳偏析(0.92~1.08)合格率达到72.7%.综合分析得出,GCr15钢240 mm×240 mm铸坯在拉速0.75 m/min,轻压下总压下量14 mm铸坯中心碳偏析和低倍组织最佳.
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万文华;
许加陆;
徐旋旋;
戴林荣;
杜佳美
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摘要:
GCr15钢Φ50 mm规格热轧圆钢在应力断料时产生脆断。采用宏观及微观断口分析、化学成分分析和金相检验等方法,对GCr15圆钢断裂的原因进行了分析。结果表明:GCr15热轧圆钢断裂的主要原因是圆钢心部区域存在封闭的厚片网状碳化物和矫直处理时矫正力过大,致使圆心部区域晶界处萌生沿网状碳化物的微裂纹,而圆钢内部较大轴向内应力进一步促进了圆钢的脆断。
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胡润川;
赖承班;
闵永安
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摘要:
对锻造、球化退火、淬回火等工序后GCr15钢轴承内套圈组织中的碳化物形貌进行观察,结合热膨胀试验和热力学分析,研究二次碳化物的溶入、析出与长大行为,分析了带尖角大颗粒不规则碳化物形成的原因.结果表明:GCr15钢轴承内套圈在较低温度辗挤成形时,其滚道表层合金元素偏析区中已析出的二次碳化物发生破碎,导致滚道表层组织中出现带尖角的大颗粒不规则碳化物;球化退火过程中轴承内套圈滚道表层破碎的不规则颗粒状碳化物长大并变得圆整,淬火加热时这些大颗粒碳化物部分溶入奥氏体而重新呈现棱角.轴承内套圈滚道表层出现不规则碳化物的条件包括滚道表层存在较严重的合金元素偏析区,偏析区中析出大块二次碳化物.
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苟复钢;
王青海;
王东明;
孙世平
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摘要:
生产Φ50~75 mm的GCr15轴承钢时,轧后棒材存在中心疏松缺陷.通过数值模拟研究,观察棒材心部等效应变的渗透情况,并对粗轧孔型工艺进行优化,将优化前一二道次的压下量从21 mm、58 mm分别增加到51 mm、85 mm,第三道次的压下量从60 mm减小到34 mm.等效应变值随着道次的增加,呈逐渐增大趋势,棒材中的拉应力在经工艺优化后变为压应力,变形均匀度也得到提升,促进了铸坯心部的变形,有利于中心孔洞的压合.工艺优化后轴承钢的探伤合格率由原93.25%提高到96.06%.
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袁亚东;
张义伟;
吕金峄;
袁晓敏
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摘要:
采用传统金相试样制备方法制备出的试样在高温激光共聚焦显微镜中观察时,由于相界面的腐蚀不均匀,图像会出现局部发黑情况.以GCr15钢为例,采用一种新方法制备出了适合用高温激光共聚焦显微镜观察的金相试样.结果表明:GCr15钢经3μm抛光液抛光20 min+1μm抛光液抛光20 min+50%(质量分数)硅溶胶抛光20 min的组合抛光,在高温激光共聚焦显微镜下可以清晰观察到GCr15钢原始组织中的珠光体,扫描电镜可见其相界面连续、无腐蚀产物.该种制样方法适用于由两种或多种软硬相组成的材料.
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胡伟勇;
王峰;
黄涛;
薛晶;
梁小燕;
郦剑
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摘要:
根据相图热学平衡原理和不同气氛碳势的影响,提出了GCr15钢轴承套圈表面脱碳层的形成过程和形成机理.结果表明:炉内气氛碳势等于或大于GCr15钢二相区平衡奥氏体碳含量时,获得正常显微组织;随碳势降低,套圈表面先出现半脱碳层,显微组织变化表现为渗碳体数量减少、铁素体(叠加原始铁素体)增加及团块片状珠光体生成;碳势继续降低后,套圈由外到里生成全脱碳层+半脱碳层.
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万文华;
许加陆;
徐旋旋;
戴林荣;
杜佳美
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摘要:
GCr15钢Φ50 mm规格热轧圆钢在应力断料时产生脆断.采用宏观及微观断口分析、化学成分分析和金相检验等方法,对GCr15圆钢断裂的原因进行了分析.结果 表明:GCr15热轧圆钢断裂的主要原因是圆钢心部区域存在封闭的厚片网状碳化物和矫直处理时矫正力过大,致使圆心部区域晶界处萌生沿网状碳化物的微裂纹,而圆钢内部较大轴向内应力进一步促进了圆钢的脆断.