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重熔

重熔的相关文献在1982年到2023年内共计1548篇,主要集中在金属学与金属工艺、冶金工业、一般工业技术 等领域,其中期刊论文245篇、会议论文13篇、专利文献84456篇;相关期刊153种,包括机械工程材料、铁合金、焊接等; 相关会议13种,包括第十六次全国焊接学术会议、2006电子陶瓷、陶瓷-金属封接与真空开关管用管壳的技术进步研讨会、2006全国核材料学术交流会等;重熔的相关文献由3053位作者贡献,包括姜周华、李花兵、常立忠等。

重熔—发文量

期刊论文>

论文:245 占比:0.29%

会议论文>

论文:13 占比:0.02%

专利文献>

论文:84456 占比:99.70%

总计:84714篇

重熔—发文趋势图

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作者

    • 韩冰源; 楚佳杰; 周克兵; 朱胜
    • 摘要: 总结了近年来各种重熔技术改善热喷涂涂层质量的研究进展,得到如下结论:激光重熔通过消除涂层中微裂纹、未熔颗粒等缺陷明显改善涂层的质量;感应重熔可以显著降低涂层的孔隙率,增强涂层的力学性能;钨极氩弧重熔可以更有效地提高涂层的耐磨耐蚀性,提升涂层综合性能;电子束重熔、火焰重熔等对涂层的微观组织、显微硬度、界面结合强度也有一定的改善作用。最后分析对比了不同重熔技术的优缺点和适用范围,并对重熔技术的发展前景进行了展望。
    • 陆传航; 程晋宜; 闫清波; 熊奇; 谢伟
    • 摘要: 介绍了双相不锈钢焊接接头在焊接完成后,针对根部成形不良情况进行了根部未填焊丝氩弧焊重熔,随后开展了相应的硬度、点蚀、铁素体含量及金属间相的检测。通过测试发现,接头硬度有所改善,有害金属间相未检出,但根部重熔区域铁素体含量明显下降,出现明显点蚀坑,因此在施工中并不推荐使用此种方法修复缺陷。
    • 姚智; 曲扬; 罗洪杰; 孙旭; 厉建中; 龚晓俅
    • 摘要: 采用“跳汰机分选—感应炉重熔”的工艺回收铬铁渣中夹杂的合金,实现了铬铁渣中夹杂合金的回收再利用,考察了分级跳汰对夹杂合金回收效果的影响,建立了针对跳汰回收的合金颗粒的重熔制度,分析了重熔工序对产品成分的影响以及坩埚受侵蚀的情况.结果表明:采用分级跳汰能够全部回收粒度为10~20 mm的铬铁颗粒,且能有效回收粒度小于10 mm的夹杂合金;每炉次出铁80%、余留20%的“留铁法”能有效推进铬铁颗粒的熔化进度;浇铸产品的成分随炉次增加而逐渐稳定,第4炉次产品中Cr的质量分数为51.13%,C的质量分数为6.42%,达到了普通高碳铬铁的标准;重熔过程中发生炉渣和合金液侵蚀、渗透坩埚的现象,侵蚀产物(镁铝铬尖晶石)对炉衬具有一定的保护作用.
    • 权雨; 杨震坤
    • 摘要: 针对起落架半封闭管类零件多采用真空电子束焊接,该类零件均为深盲孔环缝焊接,传统手工焊返修缺陷影响焊缝力学性能。通过重新找准原焊缝中心,制作工艺垫环,合理地进行装配,采用原参数电子束焊重熔焊缝的方法,可修补半封闭管类零件电子束焊缝缺陷。在保证材料厚度不变的情况下,重熔焊缝后熔宽、余高与原焊缝的基本相当,仅会再次产生横向收缩。
    • 张伟; 谢方亮; 孟梦; 段英治; 李有功
    • 摘要: 通过显微组织观察、拉伸性能测试、电导率测试等手段对废旧建筑铝模板在不同回收处理工艺下的处理效果进行对比分析.结果表明,不同工艺处理后型材外观质量上无明显差别;添加氯化锰除铁剂和提高过滤工艺后回收处理效果更好,可以很好的消除铝模板回收处理中的杂质Fe元素,经该工艺处理后Al、Mg烧损减少,Fe含量降低,屈服强度与电导率分别为273.2MPa、50.6%IACS,与原生铝模板性能相近.
    • 郑韶先; 汪军平; 杨妹娟; 俄馨
    • 摘要: 在1Cr17不锈钢表面进行钨极惰性气体保护(TIG)冷焊重熔及ER347L不锈钢焊丝熔敷工艺试验,并研究了重熔层和熔敷层的显微组织、显微硬度以及在质量分数为3.5%NaCl溶液中的电化学腐蚀性能.结果表明:TIG冷焊重熔时,当冷焊时间分别在200~150 ms、150~100 ms、100~50 ms范围内时,获得成形良好重熔层所需最小冷焊电流分别为40,70,100 A;TIG冷焊熔敷时,当冷焊时间分别为50,100,160,200 ms时,获得成形良好熔敷层所需最小冷焊电流分别为230,190,150,120 A.TIG冷焊重熔或熔敷形成的热影响区(HAZ)晶粒较1Cr17不锈钢母材未发生明显粗化,HAZ宽度不超过250μm,重熔层和熔敷层的组织较母材细小;重熔层和熔敷层比母材具有更高的硬度和更好的耐腐蚀性能.
    • 李红成; 张娜; 董含武; 罗素琴; 詹俊; 叶小舟; 蒋斌; 陈先华; 潘复生
    • 摘要: 基于镁合金熔炼铸造提出的高效节能、批量化、稳定供应以及环保需求,确定无熔剂重熔条件下的镁合金组织和性能的变化.以ZM5镁合金为研究对象,对其进行无熔剂重熔,采用正交试验和方差的方法,对ZM5镁合金进行无熔剂重熔工艺参数的分析.分析表明:熔体保温时间对力学性能影响最大,熔体保温温度次之,气体搅拌时间影响最小.获得良好力学性能的最佳工艺参数为:熔体保温时间是40 min,熔体保温温度为740°C,气体搅拌时间是3 min.同时对ZM5镁合金的微观组织结果进行分析.结果表明:ZM5镁合金原始铸锭的晶粒非常大且枝晶丰富.无熔剂重熔后ZM5镁合金杂质中除了合金本体的元素之外,还含有O、C、Si等杂质元素.无熔剂重熔对ZM5镁合金的凝固过程不会产生明显的影响并且重熔后ZM5镁合金基本上不存在组织遗传性.
    • 陈天琦; 杨坚; 贾天卿
    • 摘要: 为了改善高能流密度飞秒激光的烧蚀质量,使用法布里珀罗腔产生子脉冲间隔在1~3500 ps内连续可调的飞秒激光脉冲序列,系统探究了单个飞秒高斯脉冲与不同脉冲间隔的脉冲序列在硅上烧蚀的孔型质量。实验结果显示,子脉冲间隔在50~100 ps范围内时,孔边缘的冠状重熔物大大减少,其厚度仅为单个飞秒高斯脉冲的40%,周围基底几乎没有粘连的粉尘或热损伤痕迹,孔型品质因子数值从单个飞秒脉冲的0.52提升至0.89。本文报道的飞秒激光脉冲序列,基于后续子脉冲与喷出物的二次烧蚀原理,子脉冲间隔在50~100 ps范围内时,后续子脉冲能够最大程度的雾化喷出物,从而减少冠状重熔物与高温粉尘污染损伤,烧蚀质量得到改善。
    • 徐安阳; 王晓明; 赵阳; 朱胜; 韩国峰
    • 摘要: 针对电火花沉积层存在的孔隙、微裂纹、表面组织疏松、连续性差及表面质量差等缺陷,提出了电火花沉积重熔碾轧修整加工方法.进行了所提方法与电火花沉积的对比试验,并对制备的沉积层进行了分析.结果表明:重熔碾轧修整时电极对沉积表面有较大的挤压碾轧作用,能有效消除沉积层内部孔隙、微裂纹、组织疏松等缺陷,细化沉积层晶粒结构,提高沉积层的连续性、完整性.电极对沉积层表面有显著的磨削涂覆作用,重熔碾轧修整表面粗糙度为电火花沉积表面粗糙度的76.3%,基本消除了表面孔洞、裂纹等缺陷,提高了沉积层表面质量.
    • 汪为庆
    • 摘要: 某核电站控制棒导向筒组件半方管采用真空电子束焊接,焊缝经超声检测发现存在熔深不足的问题,通过对不同交货态及批次的原材料进行焊接对比试验,以及对影响焊缝熔深检测的可能因素进行研究分析,从降低半方管原材料中非金属氧化物形成的孔洞和钉尖缺陷对焊缝熔深的影响出发,采用电子束焊接重熔的方式,延长焊缝熔敷金属的高温停留时间,提高电子束流进行焊接修复和工艺改进,经工艺试验验证,有效地解决了焊缝熔深的问题,并在后续项目中成功推广运用.
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