轧制速度
轧制速度的相关文献在1983年到2022年内共计220篇,主要集中在金属学与金属工艺、冶金工业、自动化技术、计算机技术
等领域,其中期刊论文173篇、会议论文21篇、专利文献51114篇;相关期刊95种,包括宽厚板、山东冶金、山西冶金等;
相关会议18种,包括2015年全国粉末冶金学术会议暨海峡两岸粉末冶金技术研讨会、2012年河北省轧钢生产技术暨学术年会、第八届(2011)中国钢铁年会等;轧制速度的相关文献由417位作者贡献,包括王祝堂、白振华、李柏阳等。
轧制速度—发文量
专利文献>
论文:51114篇
占比:99.62%
总计:51308篇
轧制速度
-研究学者
- 王祝堂
- 白振华
- 李柏阳
- 赵伟泉
- 张殿华
- 刘相华
- 王松尧
- 孙杰
- 徐致让
- O·N·杰普森
- P·苏道
- 何小龙
- 俞鹏程
- 刘亚星
- 刘成员
- 刘时光
- 刘硕杨
- 刘静安
- 华长春
- 吴志强
- 周亚军
- 孙涛
- 孙长杰
- 安锐达
- 尚振军
- 崔亚亚
- 常云龙
- 张宇献
- 彭文
- 彭聪
- 手塚知幸
- 方智
- 朱英
- 李勇
- 李宗健
- 李小峰
- 李广焘
- 李建军
- 李长生
- 杜江城
- 查显文
- 熊兴乾
- 王伟
- 王振华
- 王昱
- 王桥医
- 王煜
- 王青龙
- 盛春磊
- 秦同
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张倩;
刘晓峰;
崔勇;
艾厚波
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摘要:
为减少冷轧厂两条连退线生产的外板表面牛毛状划伤缺陷,对缺陷的形成机理及影响因素进行了分析,使用超高精细三维电子显微镜观察对比了两条连退线外板的划伤的轮廓及深度、长度及宽度,最终确定了带钢表面牛毛状划伤形成原因为辊缝实际接触区油膜破裂所致,提出控制轧制速度、提高乳化液浓度及降低热轧来料厚度的工艺改进建议。
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陈东荣;
陆聪
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摘要:
柳钢冷轧板带厂1550冷连轧机组支撑辊轴承结构形式为四列圆锥辊子轴承。该轴承使用过程易出现轴承温度升高影响轧制速度的问题。据统计,2019〜2021年平均每年因支撑辊轴承温度高造成的降速生产折算成停机时间大约40 h,每年因为非计划更换支撑辊约8次,停机时间约10 h,对生产效率及生产成本产生了严重的不良影响,迫切需要解决该机组支撑辊轴承温升问题。本文总结改进冷连轧机组支撑辊结构的措施及其效果。
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王伟;
李鑫;
黄金哲
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摘要:
为研究冷轧铝工作区的混合润滑特性,基于平均流量理论建立考虑表面粗糙度的冷轧铝工作区混合润滑模型,并通过相关文献的数据验证模型的正确性。在不同轧制速度、润滑油黏度以及前后张应力条件下对整个工作区内的润滑特性进行分析,研究轧制工艺参数对油膜厚度、接触面积比以及应力分布的影响。仿真结果表明:随着轧制速度的提高,轧制压力有一定程度下降,接触面积比会下降以及油膜厚度会增加;较高黏度的润滑剂可以有效地降低轧制界面摩擦力及轧制力,润滑剂黏度越大,油膜压力越大;施加前后张应力对摩擦力的影响不显著,只会降低施加侧的轧制力。
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方寿玉;
袁伽利
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摘要:
低速大压下轧制是一种广泛用于特厚钢板轧制的工艺,能够使特厚钢板心部发生变形、内部缺陷充分弥合,有效提升特厚钢板性能,减少各种表面质量缺陷。在钢板的热轧塑性变形过程中,同时发生塑性变形引起的加工硬化、回复与再结晶软化过程。通过大压下轧制,能够很好地提高轧制过程各个道次变形渗透率,从而加强塑性变形引起的加工硬化效果;而通过降低轧制速度,可大幅度降低钢板轧制过程中的变形抗力,从很大程度上提高材料塑性,降低大压下引起的轧辊能耗,从而确保大压下轧制的有效进行,减少钢板对轧机工作辊的冲击,避免轧制力和扭矩、电流等急剧增大对轧机工作辊、万向轴等关键部件造成损害。较低的轧制速度也为钢板在轧制过程中实现完全塑性变形提供了充分的时间,轧制速度的降低与大压下相结合,还有利于消除源于炼钢工序的内部裂纹、疏松、孔隙等钢板质量缺陷。
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轩康乐;
江宏亮;
张新文;
孙智伟;
张春香;
高华耀
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摘要:
对305mm×315mm中间坯以连轧速度0.6-0.8m/s,开轧温度950-1028°C控轧的低碳Nb-V微合金化CB890QL钢进行组织分析,得出试验钢种在轧制过程中以动态回复为主;在0.8m/s轧制速度下,进连轧温度从1028°C降至950°C,钢的晶粒不断细化,Φ200mm钢也存在晶粒尺寸差异较大的情况;0.6m/s的轧制速度下,随着温度的降低晶粒大小并不是线性变化的。在进连轧温度为980°C,0.6m/s轧制速度下,试验钢可获得较为细小均匀的组织。
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沈小二;
郭金年
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摘要:
昆玉棒材为提高机时产量,在分析限制提高轧制速度因素的基础上,对加热炉出钢自动控制系统进行优化,改进冷床移钢小车设备,重新计算并调整各道次轧机负荷,优化各工序参数设置等,充分发挥现有装备的潜能,提高了轧制速度,轧制节奏时间从50 s降至47 s左右,机时产量提高41以上,达到了增产、增效、降低生产成本的目的。
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张光磊;
李群;
王雪松;
沈开照;
杨子江;
刘志强;
王恩龙;
田鹏
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摘要:
镰刀弯为中厚板常见的板形缺陷,是困扰中厚板生产的难点。本文就中间坯及轧辊温度均匀性、轧辊辊型、轧制速度、推床对中不正、操作技能等因素对中厚板轧制镰刀弯产生的影响进行了分析,并提出了对应的控制措施。通过对中间坯、轧辊温度均匀性进行排查,疏通更换喷嘴,优化轧制抛钢阶段速度,采用支撑辊VCL+工作辊平辊,提高推床平行度及对中性,优化推床在轧制过程中的开口度减少人为干预等措施,轧制10~20 mm薄规格钢板的镰刀弯问题得到了改善。
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陈锦
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摘要:
炼钢短尺坯的产生是炼钢连铸生产过程中板坯切割[1]和精整不可避免的一部分,匹配冷轧合同生产可以使短尺坯材料的附加值得到提升.对比2020年上半年短尺坯供冷轧和热卷、轧硬卷经精整分卷后重量落在短尺范围内的小卷生产实绩,分析冷轧轧机、镀锌机组和连退机组在不同短尺材料长度、厚度和宽度下的生产实绩,得出短尺坯材料的生产选择方案,提升短尺坯的附加值,同时减小甚至避免对冷轧生产造成的影响.
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张贵杰;
高华;
李康;
马春红;
高燕;
褚春光
- 《2012年河北省轧钢生产技术暨学术年会》
| 2013年
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摘要:
热轧工作辊瞬态温度场及热变形影响实际生产过程,而精轧轧制速度对获得最佳的温度场及热变形起着重要的的作用.根据热轧生产过程中轧辊的实际边界条件并做相应简化,借助热-结构耦合的有限元法研究了精轧机组F1轧制速度对工作辊瞬态温度场及热变形的影响规律.结果表明:热分析模型的计算值与StenvensPG的实测值比较吻合;其他条件不变,在一定范围内,精轧F1的轧制速度越高,热变形变小.
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