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样机试验

样机试验的相关文献在1978年到2022年内共计177篇,主要集中在机械、仪表工业、电工技术、农业工程 等领域,其中期刊论文168篇、会议论文8篇、专利文献187547篇;相关期刊122种,包括农机化研究、农机质量与监督、农业机械学报等; 相关会议8种,包括第十一届称重技术研讨会、中国农业工程学会2011年学术年会、长沙市第五届自然科学学术年会等;样机试验的相关文献由399位作者贡献,包括关玉明、李曾、徐衍亮等。

样机试验—发文量

期刊论文>

论文:168 占比:0.09%

会议论文>

论文:8 占比:0.00%

专利文献>

论文:187547 占比:99.91%

总计:187723篇

样机试验—发文趋势图

样机试验

-研究学者

  • 关玉明
  • 李曾
  • 徐衍亮
  • 李军
  • 赵越
  • 刘纯祥
  • 卻云鹏
  • 周娜
  • 周广旭
  • 姜新波
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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年份

    • 刘道奇; 孙千涛; 刘龙; 钱凯; 靳昙昙; 王东伟; 李秀杰
    • 摘要: 针对花生脱壳后花生仁与花生壳分离不彻底的问题,设计出一款负压风机-筛网组合清选装置。对影响清选效果的因素进行全面分析,排除了影响其作业效果的不可控因素,同时对重复影响清选效果的因素进行了梳理和分析,确定了影响清选的主要因素:含水率、辊筒转速、风机转速,并根据样机设计了花生脱壳试验。为分析气流在清选室内的分布特性及对仁-壳分离的影响,优化负压风机工作参数,以Fluent为工具,建立清选室内流场仿真模型,对花生仁壳的运动状态进行模拟仿真分析。结果表明,花生仁、壳在流场里有高速吸出、悬停、下落3种状态;破碎后体积较小的碎壳在流场中的停留较为随机,停留时间较长;负压风机转速为1 150 r/min时,碎壳被吸出效果最好,花生仁不易被吸出,部分大壳被吸出。样机试验表明:花生壳吸出率随负压风机转速上升而增大,当转速为1 150 r/min时分选效果最好,花生仁干净度达98%。通过仿真分析及试验,得到了各因素对清选干净度影响的显著性与相关性,并得到了清选干净度最大的作业参数,为今后花生种子脱壳作业参数的确定提供参考。
    • 贾山; 周向华; 陈金宝; 王永滨; 赵建华; 张胜
    • 摘要: 针对无法主动调姿和灵活漫游的传统星表着陆器不适用于未来大范围星表探测和星表基地建设等任务的问题,提出了一种可移动月球着陆器。首先,介绍了可移动月球着陆器的系统组成以及各子系统的组成;其次,介绍了可变构型式本体和缓冲/驱动集成式缓冲器的功能及实现;然后,建立了缓冲/行走一体化腿足机构的运动学模型,设计了减少调姿次数的直线行走和转弯等步态,规划了足端迈步与整器调姿等工况下的腿足机构各关节运动轨迹,并通过建立整器虚拟样机模型完成了步态仿真;最后,研制了行走试验样机并搭建了试验辅助设施,完成了行走步态试验。结果表明:所提出的可移动着陆器系统设计合理,步态规划有效,各主动驱动关节的运动轨迹平滑柔顺,移动过程中着陆器本体无较大起伏和偏移,行走速度可达0.01 m/s,转弯速度可达0.6°/s。
    • 崔希君
    • 摘要: 针对海上大量的导管架平台、火炬、栈桥等弃置支撑桩管亟须拆除的现状,自主设计研发一套切割桩管直径800~1800 mm、壁厚≤50 mm、切割速度200~700 mm/min及切割位置于泥面5 m以下的海上桩管内部热熔切割装置,并对拆除装置本体关键部件进行重点设计及强度分析。通过试验与有限元结果对比的方法对拆除装置本体结构部件在作业条件下进行强度校核,并分析其结构强度。根据设计方案生产拆除装置样机,并对其进行海上模拟试验,验证了装置的功能适用性及作业可靠性,从而为海上废弃支撑桩管拆除装置设计提供指导与参考。
    • 宁志强; 卫立新; 张瑞; 权龙; 化建辉; 高有山
    • 摘要: 为缩短复杂液压产品的研发周期和提高系列化产品的开发效率,提出一种基于多核CPU的复杂液压产品快速并行优化方法。该方法利用粒子群算法寻求产品设计参数的优化和性能指标的约束,将每个仿真程序视作粒子群个体。采用两级加速策略,即CVODE求解器加速和多核CPU加速。以非对称轴向柱塞泵三角槽优化设计为研究对象,通过物理样机试验对CVODE求解器加速方法的准确性进行验证,结果显示,试验与仿真结果吻合度较高。利用粒子群算法对三角槽主要参数进行优化以降低泵输出流量脉动。对比三角槽结构优化前后的流量脉动率,结果显示,在不增加柱塞腔压力的条件下,非对称轴向柱塞泵三角槽优化后的流量脉动相比优化前降低了36%。该方法可脱离专业仿真软件平台,能够独立运行于Windows操作系统,解决液压动态仿真对专业软件依赖的问题,且多进程比多线程编程更容易实现。在8核CPU工作站仿真条件下,与SimulationX平台仿真方法相比,该多核CPU并行方法的仿真效率提高10倍以上,与双核计算机并行运行效率相比提高近5倍。
    • 程加远; 任廷志; 张子龙; 刘大伟; 金昕
    • 摘要: 惯性圆锥破碎机的物料作用及其惯性力等交变载荷会引起机壳、主轴等构件的耦合振动,影响破碎机性能与寿命。应用反相双激原理,设计了一种具有完全动平衡并能提供更大破碎力的新型惯性圆锥破碎机;基于多体动力学与离散元耦合模型,提出了反相双激振器破碎机动力学仿真及试验验证的系统分析方法。通过仿真分析与样机试验,验证了耦合模型的有效性及该新型破碎机具有更好减振和破碎力增益效果。研究了定锥质量和动锥等激振机构质量对整机振动和破碎力的影响,其结果表明:该反相动平衡惯性圆锥破碎机能使定锥减重59%且动锥等激振机构减重24%。
    • 刘延鹤; 雷永杰; 周建波; 孙晓东; 张彬; 肖飞; 蒋鹏飞
    • 摘要: 竹材凭借其生长周期短、力学性能好、绿色环保等优异特点,具有较高的经济和社会价值,逐渐得到规模化开发利用,但目前竹材加工机械普遍存在自动化程度低、劳动强度大、安全系数低等问题,难以满足现代高质量竹材加工品生产的需求,极大限制了竹材加工行业的发展,竹材加工机械急需向自动化、连续化、智能化方向进行发展。设计了一款基于可编程控制器(PLC)控制的竹材自动定段设备,可实现竹材自动进料、去竹篼、可调定长定段、竹节自动识别、竹节有效精准避让、规格化竹段自动出料、去竹梢等功能,实现了竹材定段工序的自动加工,大幅提高了竹材加工的机械化、自动化水平,同时减少了安全隐患。通过对竹材自动定段设备的现场试验,能够实现竹材自动定段的功能,基本达到了设计要求,竹节避让率可达100%,平均加工效率约10.16 m/min,竹梢有效保留率100%,定段效率比人工至少提高27%,降低劳动力成本50%以上,仅需一人操作设备,适合实际生产的需要,为后续实现竹材初加工全程机械化提供了条件。
    • 刘建辉; 骆祎岚; 白云峰; 丁浩; 朱世根
    • 摘要: 为了研究下肢外骨耦机器人在运动过程中人机耦合的运动特性,设计了一款10自由度下肢外骨耦机器人;采用ADAMS仿真软件对所设计的下肢外骨耦机器人进行了人机耦合动力学仿真分析;根据所设计的外骨耦模型进行了物理样机研制与人-外骨耦平地行走试验分析。结果表明,该下肢外骨耦机器人结构设计合理,能够满足下肢外骨耦机器人与人协同行走的基本功能要求,为后续进行下肢外骨耦机器人的优化设计与人机协同运动控制奠定了基础。
    • 韦梦圆; 沈辉; 曾励; 凌曦
    • 摘要: 提料装置铰接点位置是影响系统运动性能的关键,以增加环卫车提料过程运动平顺性和提高液压缸使用寿命为优化目标,对提料装置机构进行研究优化,利用INVENTOR建立其三维模型,并应用于ADAMS进行参数化建模,运动学仿真分析并优化,选用优化后的参数进行样机试制与性能试验。研究试验结果表明,环卫车提料装置优化了其铰接点位置,优化后具有夹紧力适中、工作平稳流畅、性能稳定、提料能力良好等特点,仿真值和实验值的符合性得到验证。
    • 何鹏辉; 李富强; 贺世忠; 陶功安; 程相勋; 张祥儒; 赵玉凯
    • 摘要: 根据城轨列车驱动电机与齿轮箱之间连接的需要,设计了用于城轨列车的一种齿式联轴节。在设计过程中,从齿式联轴节结构、齿部的几何参数、密封结构、齿部侧隙的理论计算、空间运动分析等方面进行了研究;建立了齿式联轴节的三维模型,基于Ansys计算软件对齿式联轴节的3种运行工况进行了有限元分析,并运用ZGCAD齿轮软件进行了齿轮强度计算;设计制造齿式联轴节样机,进行了样机周期性循环试验。研究结果可为其他领域齿式联轴节的设计提供借鉴和参考。
    • 邵浩东; 肖晓晖
    • 摘要: 针对目前夹持式管道攀爬机器人夹持机构存在的不足,基于三点定心法设计了四连杆夹持机构。该夹持机构由四连杆夹持部分和丝杆传动部分组成,通过丝杠传动带动四连杆运动实现夹持机构夹持和张开。本文首先进行夹持机构设计,并进行了力封闭性分析;其次对夹持机构连杆进行优化,重量减轻了11.7%;接着通过ANSYS瞬态仿真分析夹持机构理论最大负载能力,进行机器人负载试验验证了该夹持机构的可靠性。
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