您现在的位置: 首页> 研究主题> 齿槽转矩

齿槽转矩

齿槽转矩的相关文献在2001年到2022年内共计818篇,主要集中在电工技术、机械、仪表工业、公路运输 等领域,其中期刊论文546篇、会议论文42篇、专利文献7639篇;相关期刊151种,包括上海电机学院学报、机电工程技术、大电机技术等; 相关会议31种,包括第二十届中国小电机技术研讨会、2015微特电机及驱动技术创新与发展论坛、第三届中国海洋可再生能源发展年会暨论坛等;齿槽转矩的相关文献由1746位作者贡献,包括黄开胜、王秀和、黄守道等。

齿槽转矩—发文量

期刊论文>

论文:546 占比:6.64%

会议论文>

论文:42 占比:0.51%

专利文献>

论文:7639 占比:92.85%

总计:8227篇

齿槽转矩—发文趋势图

齿槽转矩

-研究学者

  • 黄开胜
  • 王秀和
  • 黄守道
  • 杨玉波
  • 张学义
  • 杜晓彬
  • 夏加宽
  • 杨国龙
  • 赖文海
  • 井立兵
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

搜索

排序:

年份

    • 胡启国; 吴明钦
    • 摘要: 为了降低齿槽转矩和转矩脉动对电机性能的影响,采用电机转子磁极分段移位斜极方法达到减振降噪、提高永磁同步电机性能的目的.基于此方法对电机的齿槽转矩进行理论计算,并利用有限元法在Maxwell中建立8极48槽内置式永磁同步电机模型,分析转子磁极分段移位斜极方法对齿槽转矩和转矩脉动的影响.研究结果表明:齿槽转矩中除了次数为转子磁极分段数及其倍数次的谐波外,其余谐波基本得到消除,并且随着转子磁极分段增加,齿槽转矩峰值逐渐降低,尤其在磁极分三段时,齿槽转矩峰值下降5.22 N·m,对齿槽转矩的削弱效果最为明显;负载转矩和转矩脉动随着转子磁极分段数的增加逐渐降低,转子磁极分两段时降低幅度较为明显,与转子磁极不分段相比下降60%,并且随着转子磁极分段数增加,转矩脉动趋于平稳.
    • 于多友; 吴君华
    • 摘要: 永磁同步电机(PMSM)在空载工况运行时存在感应电动势谐波含量高和齿槽转矩大的问题。提出了一种转子分段斜极的方式改善电机的电磁性能。以某纯电动汽车搭载的永磁同步电机为例,利用Maxwell仿真软件对空载工况下斜极前和斜极后对电磁性能进行仿真分析,结果表明转子分段斜极能够减少电动势谐波含量,降低齿槽转矩,从而提高了电机空载时的电磁性能。
    • 成俊康; 尹海韬; 陈晨; 许志城
    • 摘要: 齿槽转矩是齿槽类无刷永磁电机的固有指标,在定子绕组断电状态下,由永磁体的永磁场与定子铁心的齿槽结构相互作用形成电磁力,进而在圆周方向产生周期性的固定转矩。本文从能量守恒的角度出发,根据齿槽转矩的产生机理推导出齿槽转矩与电磁结构的公式关系,以3对极和6对极两款直流无刷电机为例,利用二维有限元法分析了齿槽转矩在圆周方向的能量分布,研究表明,相同槽数的电机在一个周期内符合能量守恒定律,极对数的不同会造成齿槽转矩不同,通过选择合理的方法能够有效的利用齿槽转矩达到电机断电制动的效果。
    • 隋嘉庆; 冯桂宏; 张炳义
    • 摘要: 转矩脉动是影响电机性能的重要因素。针对常规的内置式永磁电机转矩脉动较大的问题,提出了一种保持永磁体总量不变的不等磁极组合方法,使某一磁极的极弧长度与其他磁极不同来抑制转矩脉动,给出了详细推导过程和磁极参数确定方法,并与斜槽结构做了性能对比。针对外转子内置式结构,对比分析了隔磁桥和磁障两种隔磁措施,建立了有限元模型对其进行仿真验证。最终研制了一台55 kW,2 500 r/min的样机,试验数据与仿真结果相吻合,验证了所提方法对齿槽转矩和反电动势谐波有着显著削弱效果,能够有效抑制转矩脉动,提高电机性能,具有一定工程实际意义。
    • 郭琳; 姚舜才; 姬劭宁; 张志超
    • 摘要: 为了提高车用永磁同步电机在行驶过程中的性能,降低齿槽转矩,将永磁同步电机转子结构的多重复杂关系归约为三个变量。以转子磁钢的厚度、气隙和槽口宽度为优化参数,通过正交实验方法得到的最优变量组合对齿槽转矩、电磁转矩进行分析设计。在此基础上,使用Maxwell软件对电机进行了有限元仿真实验,优先选择齿槽转矩最低的设计变量组合。实验结果表明,与优化前相比,电机的齿槽转矩明显降低,运行性能得到了有效提升,在实际应用中具有可行性和有效性。
    • 唐熊辉; 王帅; 张苗; 田梦楠; 刘伟
    • 摘要: 针对科考船推进系统永磁同步电机振动过大问题,进行振动测试,得到主要转速下的振动响应。数据分析表明,电机振动能量主要分布在低频及其倍频、逆变器开关频率处。对振动过大原因进行分析,低频段振动大是径向电磁力6倍基波频率和齿槽转矩共同作用导致,5 000 Hz处振动大由变频器开关频率引起。模态分析结果表明,电机振动大不是由结构共振引起。后续设计改进时,可选择合适的极槽配合和磁极布置降低电机振动。
    • 马孔融; 周拓; 季杰; 白书战; 李国祥
    • 摘要: 基于有限元分析法,针对现有额定转速为80000 r/min的永磁同步电机,由于齿槽转矩是固有特性,在绕组不通电的情况下,计算了现有的高速永磁同步电机的电磁场分布情况及齿槽转矩的幅值;根据不同位置时电磁场磁密曲线的差异,分析了产生齿槽转矩的原因。接着针对通过改变电机永磁体的极弧系数和定子不同齿形、齿宽等相关参数,讨论不同参数对齿槽转矩的影响,便于选择合适参数优化电机性能,降低齿槽转矩,减小振动。
    • 张海; 彭武; 姜琦
    • 摘要: 为削弱电动汽车轮毂电机的齿槽转矩和铁心损耗,提出一种基于定子整槽偏移的方法对上述问题进行研究。推导电动汽车轮毂电机齿槽转矩和铁心损耗计算公式,确定轮毂电机的参数,建立轮毂电机几何模型;将各个不同偏角的模型导入有限元仿真模型中,分别对齿槽转矩和铁心损耗进行仿真计算,并验证模型的正确性。结果表明:整槽偏移角为3°时的轮毂电机模型,其齿槽转矩和铁心损耗均能取到最优值,且齿槽转矩降低幅度约为98%、铁心损耗降低幅度约为65%、一次谐波降低幅度约为96%。仿真结果验证了基于定子整槽偏移的方法对齿槽转矩、铁心损耗和一次谐波具有明显的抑制作用。所提方法为电动汽车轮毂电机齿槽转矩和铁心损耗的优化设计提供了参考。
    • 李杰文; 张学义; 高霆; 童拉念; 马清芝; 高艳红; 王静; 尹红彬
    • 摘要: 针对齿槽转矩过大影响永磁同步电机稳定运行的问题,推导电机齿槽转矩表达式,研究主要影响因素,并提出利用转子表面开槽来削弱电机齿槽转矩的方法,以3相8极48槽U型内置式永磁同步电机为例,研究转子表面开槽的形状、偏移角度、宽度、深度等对电机气隙磁密谐波和齿槽转矩的影响规律,确定出最优开槽参数。优化后的开槽参数可有效降低内置式永磁同步电机齿槽转矩,削弱气隙磁密多次谐波,提高电机稳定性。
    • 黄钢
    • 摘要: 基于ANSYS Maxwell有限元仿真软件设计优化了电主轴用永磁同步定转子的电磁方案,根据市场及客户所需设计的一款永磁同步定转子能够满足电主轴所需的大主轴通孔、低速大扭矩和高速弱磁的特性。通过对冲片及磁钢的优化设计得到较低的齿槽转矩、谐波以及较高的弱磁性能。
  • 查看更多

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号