无刷直流电动机
无刷直流电动机的相关文献在1986年到2022年内共计2040篇,主要集中在电工技术、自动化技术、计算机技术、无线电电子学、电信技术
等领域,其中期刊论文1337篇、会议论文105篇、专利文献897334篇;相关期刊329种,包括电工技术学报、电机与控制学报、电力电子技术等;
相关会议78种,包括第十九届中国小电机技术研讨会、2014微特电机及驱动技术创新与发展论坛、第十五届全国电气自动化与电控系统学术年会等;无刷直流电动机的相关文献由3094位作者贡献,包括马瑞卿、刘卫国、谭建成等。
无刷直流电动机—发文量
专利文献>
论文:897334篇
占比:99.84%
总计:898776篇
无刷直流电动机
-研究学者
- 马瑞卿
- 刘卫国
- 谭建成
- 叶金虎
- 李声晋
- 王宗培
- 房建成
- 李铁才
- 乔春雨
- 刘景林
- 孙津济
- 解恩
- 邹继斌
- 刘刚
- 卢刚
- 杨贵杰
- 程树康
- 陈敏祥
- 韩光鲜
- 孙纯祥
- 林辉
- 陆永平
- 张唯
- 芦刚
- 范正鑫
- 窦满峰
- 马隽
- 高宏伟
- 刘大椿
- 孙力
- 张彦修
- 新井和彦
- 李勇
- 林明耀
- 王志强
- 章启忠
- 谭博
- 赵晓东
- 郭宏
- 五十嵐惠司郎
- 吴捍东
- 孙立志
- 彭希南
- 杨向宇
- 沈建新
- 王京锋
- 王强
- 王晓远
- 王爽
- 石山
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段洪亮;
朱明亮
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摘要:
在轨道交通站台屏蔽门系统中,常用PID控制算法控制无刷直流电动机,从而实现对地铁屏蔽门的控制。由于PID控制算法中的各项预设参数不能随着转速的变化进行自适应调整,导致地铁屏蔽门的运动曲线不能在整个过程中精确地跟随预设的运动曲线。为了弥补PID算法的不足,提高控制性能,文章采用模糊PID控制方法控制无刷直流电动机,实现精确控制地铁屏蔽门的开关过程。通过对传统PID控制方法和模糊PID控制方法的控制效果对比,发现采用模糊PID控制策略对站台屏蔽门滑动门的运动进行控制具有更好的鲁棒性、控制稳定性和动态响应性能。
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安康;
王骁贤;
陆思良
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摘要:
基于频谱分析的轴承故障诊断方法在恒定转速时具有较好效果,但在变转速工况下难以适用。提出一种基于漏磁和振动信号融合的方法实现变转速工况下电动机轴承的故障诊断,首先同步采集电动机漏磁和振动信号,通过漏磁信号分析估计电动机的转速及转角,随后对时域振动信号进行阶次分析实现轴承故障诊断。在变转速工况下针对轴承外圈故障和内圈故障的试验验证了该方法的有效性和准确性,并将算法移植到嵌入式系统上实现了电动机轴承的实时在线故障诊断。
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马相如;
杨泽斌
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摘要:
为了提高卡尔曼滤波算法在无刷直流电动机无位置传感器控制中估测的转速和转子位置的精度,提出了一种改进的无迹卡尔曼滤波算法,相较于扩展卡尔曼滤波算法,可有效提升估算精度,给出了无刷直流电动机基于转速、电流的双闭环矢量控制策略。仿真和实验结果表明,采用无迹卡尔曼滤波算法观测的转速和转子位置误差更小、精度更高,应用于无刷直流电动机无位置传感器控制中可以有效提高电机的动、静态性能和抗干扰能力。
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韩佳芳;
李雅迪;
马琳琳;
魏强
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摘要:
该文首先论述了无刷直流电机的基本构造与工作原理,以及电机调速的方法,分析研究利用单片机控制无刷直流电机调速的总体方案。采用AT89C51单片机作为整个控制电路的核心部分,L293D作为驱动芯片,硬件部分设计包括单片机最小部分,键盘电路,速度检测电路,正反转控制电路,过流保护电路等。选用KEIL作为单片机编程环境,设计无刷直流电机调速系统软件程序整体流程框图。在设计中,采用PWM调速方式,通过改变PWM的占空比从而改变电动机的电枢电压,进而实现对电动机的调速。设计的整个控制系统,在硬件结构上采用了大量的集成电路模块,大大地简化了硬件电路,提高了系统的稳定性和可靠性,使整个系统的性能得到提高。最后,无刷直流电机调速系统的仿真与调试,焊接的实物能够达到设计的要求,实现了电机启动、停止、正反转、加速、减速等功能。
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陈剑锋;
罗伟林
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摘要:
针对传统直流电动机采用机械换相、调速性能差、启动转矩小、抗干扰性差等关键技术问题,研究设计了一种采用PID双闭环控制的无刷直流电动机控制系统。首先,分析了无刷直流电动机的工作原理和数学模型;然后,基于Matlab/Simulink搭建了无刷直流电动机控制系统仿真模型,采用电流-转速双闭环PI调速方式,提高系统的调速性能;最后,以TMS320F28335芯片为控制核心,外搭驱动电路模块、通信电路模块、检测电路模块、保护电路模块等完成了系统的硬件设计,软件设计是在CCS5.2平台上进行开发。为了实时观测电动机的运行参数,基于Labwindow设计了上位机界面。对所设计的无刷直流电动机控制系统在实际环境下进行测试,输出显示的结果不仅满足启动迅速稳定,动态性能好,调速性能优良的设计要求,而且硬件系统运行稳定,控制效果好,验证了本文算法的正确性。
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刘罗;
王家军
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摘要:
针对无刷直流电机(BLDCM)中霍尔传感器位置分辨率较低的问题,提出了一种旋转矢量谐波解耦与正交锁相环相结合的位置重构方法.该方法首先通过Clarke变换将霍尔开关信号转换成霍尔旋转矢量,随后采用谐波解耦的方法除去旋转矢量中所包含的主要高次谐波,最后基于正交锁相环技术实现转子位置的重构.仿真实验结果表明,所提出的方法在位置重构方面具有很好的性能,相比于采用谐波解耦与变带宽滤波器相结合的方法,采用正交锁相环技术能获得更高的位置精度.
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李晨阳
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摘要:
为满足共直流母线双无刷直流舵机系统在一定电源条件限制下双电机同时起动的要求,分析单台三相无刷直流电动机起动过程并提出软起动策略;以最大电流为原则,针对两台电机同时起动提出了一种占空比可灵活整定的错峰起动以及转速顺滑切换的控制策略,减小了逆变器工作损耗,提高了效率.仿真验证了该控制策略的有效性,同时对其他多电机控制系统具有一定的参考价值和适用性.
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辛壮壮;
王家军
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摘要:
为了减小无刷直流电动机(Brushless DC Motor,BLDCM)固有的换相转矩脉动,提出一种基于电磁功率分配(Electromagnetic Power Distribution,EMPD)的BLDCM控制结构.根据电磁功率分配原理设计了一种线性EMPD函数,使用线性EMPD函数将总电磁功率分配到三相电磁功率中,由相电磁功率和反电动势计算出期望的三相电流,并通过电流控制器调节,最后由逆变器输出实际的三相电流.仿真结果表明:提出的EMPD方法可有效抑制换相转矩脉动.
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邹志军;
迟长春
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摘要:
为了提高无刷直流电动机(BLDCM)在不确定外部工作环境下运行的鲁棒性,依据BLDCM数学模型建立传统PID的Matlab/Simulink仿真模型,并结合惯性权重和Levy飞行优化了标准蝙蝠算法.对比了基于蝙蝠优化算法的PID控制和基于遗传算法的PID控制二者对传递函数的阶跃响应,验证了前者的优越性.将蝙蝠优化算法运用到PID参数自整定上,使电动机从静止到1000 r/min再到3000 r/min调速过程中的超调量更小,上升时间更短,验证了优化算法的可行性.
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张永民;
杨建飞;
金振;
邱鑫;
陈秋仲;
吕润;
周阳
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摘要:
针对传统星形连接无刷直流电动机直接转矩控制下存在较大关断相续流引起转矩脉动坠落的问题,提出在断开电机绕组下通过电压矢量来实现关断相电流的抑制方法.该方法基于开绕组多维度的电压矢量分析,结合共直流母线拓扑自身多电平的优势,利用新型零电压矢量和正电压矢量的联合控制来实现关断相电流抑制并最终达到转矩脉动的抑制效果.仿真结果表明,该方法在电机正常运行的基础上可以减小关断相续流,从而达到转矩脉动抑制效果.
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徐侯淳;
蒲强;
张雨沁
- 《第八届全国大学生创新创业年会》
| 2015年
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摘要:
本文设计了基于57BL52-230型三相无刷直流电动机的驱动电路.控制电路由ATMEL公司生产的AT89S51单片机组成,驱动电路主要有Vishay Siliconix公司的Si9979Cs无刷直流电动机控制芯片和由6个MOSFET功率管构成的三相桥式电路构成.实验结果表明,设计的驱动板能产生PWM波驱动57BL52-230型三相无刷电动机正常运行;通过对电机进行空载实验,分析测得三相电机的霍尔传感器信号、反电动势信号波形,可知相位间隔60°,驱动信号稳定,电机运行正常.
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王晨光;
程浩
- 《第十二届沈阳科学学术会议》
| 2015年
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摘要:
针对无刷直流电动机(BLDCM)伺服系统易受系统参数变化、外部扰动等不确定性因素的影响,且传统的PID控制有必须建立精确的控制模型的缺陷,设计了模糊PID控制方法.建立了BLDCM的数学模型,采用模糊理论和传统控制相结合的方法设计模糊PID控制器,从理论上分析证明了模糊PID控制器有效提高了响应速度,减小了稳态误差,抗干扰能力强.仿真结果分析表明,与传统PID控制相比,模糊PID控制响应速度更快,抗干扰能力更强,抑制了环境改变引起的参数变化对系统的影响,鲁棒性更好.
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YANG Guo-liang;
杨国良;
LI Ya-jing;
李雅静;
HAN Rui-xing;
韩瑞兴;
SUN Xiao-feng;
孙孝峰
- 《中国电工技术学会电力电子学会第十四届学术年会》
| 2014年
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摘要:
普通的直流电动机的电刷以及换向器因强迫性接触,造成系统可靠性差,需要经常进行维护,并且容易产生火花、噪声等.无刷直流电动机利用电子换相电路代替机械式电刷,解决了这一系列问题.本文在分析和总结传统无刷直流电动机控制系统中存在的问题的基础上,设计了一种基于卡尔曼滤波器的有位置传感器无刷直流电动机控制系统.在分析电动机结构和工作原理的基础上,建立了无刷直流电动机的数学模型.以PI为控制方法,采用先进的卡尔曼滤波策略对电动机的转速进行滤波,采用电流、转速双闭环控制.用霍尔传感器作为转子位置检测机构,确定系统的总体结构,设计控制仿真电路.
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田启杨;
李岩;
白永威
- 《第十三届沈阳科学学术年会》
| 2016年
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摘要:
针对无刷直流电动机(BLDCM)运行过程中的噪声问题,对无刷直流电机的正弦波驱动SPWM控制方式进行了研究,采取正弦波驱动可以有效地抑制其转矩脉动和噪声.采取正弦波驱动,控制系统能够获得更加平滑的输出转矩,降低电机控制电路中无刷直流电机驱动系统中换向电流的突变程度,电动机电流比较平稳,电机噪声较少,且电动机运行效率较高.对低噪声汽车空调鼓风机控制器进行了噪声抑制测试实验,并与方波驱动方式进行了对比.噪声性能测试实验结果表明,所设计的控制器能够实现汽车空调鼓风机的低噪声运行.
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张超;
朱觉锦;
于德洋;
张成
- 《全国冶金自动化信息网2014年年会》
| 2014年
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摘要:
舵机系统是机器人、机电系统和无人机及多种武器飞控系统的重要动作执行机构.舵机系统包括舵机及控制器,舵机控制器为舵机提供必要的能源和按照上位机指令驱动舵机完成相应动作.本文提出并实现一种以FPGA为核心的无刷舵机控制系统设计,详细介绍了该系统的功能及硬件结构配置.舵机系统总体设计遵循了性能可靠,简单实用的原则,多次试验与实际应用的结果表明该方案完全满足飞控系统的技术要求.该设计方案已经应用于定型并批量生产的无人机及机载武器系统中.
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张超;
朱觉锦;
于德洋;
张成
- 《全国冶金自动化信息网2014年年会》
| 2014年
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摘要:
舵机系统是机器人、机电系统和无人机及多种武器飞控系统的重要动作执行机构.舵机系统包括舵机及控制器,舵机控制器为舵机提供必要的能源和按照上位机指令驱动舵机完成相应动作.本文提出并实现一种以FPGA为核心的无刷舵机控制系统设计,详细介绍了该系统的功能及硬件结构配置.舵机系统总体设计遵循了性能可靠,简单实用的原则,多次试验与实际应用的结果表明该方案完全满足飞控系统的技术要求.该设计方案已经应用于定型并批量生产的无人机及机载武器系统中.