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ProCAST

ProCAST的相关文献在1999年到2022年内共计206篇,主要集中在金属学与金属工艺、自动化技术、计算机技术、机械、仪表工业 等领域,其中期刊论文196篇、会议论文2篇、专利文献8篇;相关期刊85种,包括精密成形工程、金属加工:热加工、中国铸造装备与技术等; 相关会议2种,包括2010年重庆市机械工程学会学术年会、中国铸造协会精铸分会第十届年会等;ProCAST的相关文献由533位作者贡献,包括卜昆、郭建政、马军贤等。

ProCAST—发文量

期刊论文>

论文:196 占比:95.15%

会议论文>

论文:2 占比:0.97%

专利文献>

论文:8 占比:3.88%

总计:206篇

ProCAST—发文趋势图

ProCAST

-研究学者

  • 卜昆
  • 郭建政
  • 马军贤
  • 季德生
  • 崔启玉
  • 徐超
  • 李嘉倩
  • 李峰
  • 李日
  • 杨敬伟
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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排序:

年份

    • 王建武; 徐志强; 杨树峰
    • 摘要: 为减轻缩孔缺陷以降低铸锭头部切除率进而提高铸锭成材率,通过数值模拟研究了热顶高度和热顶预热温度对铸锭收缩孔隙率的影响。对Φ350 mm×3200 mm的高温合金铸锭进行纵向剖切来验证模拟精确性,并结合试验测试和反算法确认了合理的铸锭与锭模界面换热系数,阐明了热顶最优设计方案。试验结果表明,不采用加热冒口时,铸锭缩孔达到1400 mm并在铸锭中下部出现严重的疏松缺陷。通过有限元数值模拟,验证了镍基高温合金铸锭中心疏松形成条件。过高的热顶高度和预热温度会加剧中心疏松,相反会降低铸锭缩孔高度。因此,为全面控制这两个缺陷,设定Φ350 mm高温合金铸锭最佳热顶高度和预热温度为600 mm和900°C,这一标准已成功用于优化Φ350 mm高温合金铸锭生产。
    • 李逸尘; 毛宽民
    • 摘要: 目前对于硅锰合金的主流生产方式为坑池铸造,但该方法易产生严重粉尘污染并造成资源浪费.为了解决该问题,当前硅锰合金行业设计并制造了一种连铸粒化设备,利用锭模铸造方法加工硅锰合金,能够有效减少污染、节约材料并提高生产效率.为了对锭模铸造方法进行更全面的认识,利用PROCAST仿真软件,对半球体和半球圆柱体铸锭的铸造进行仿真,计算了不同形状的型腔在不同材料的模具上的孔隙率,分析了铸锭的形状对不同材料的模具上浇铸结果的影响.
    • 米书恒; 周新宇; 蒋文淼; 栾道成; 胡志华; 王正云; 林绍斌
    • 摘要: 采用侧接浇道和底注式方案,借助ProCAST软件对1000 MW级特大型水电机转轮下环的充型过程进行了模拟分析,结果表明两种生产方案都有充型不均匀现象,判断充型不均匀的主要原因是直浇道和横浇道的非均匀排布。后续通过优化底注式浇注系统结构,有效改善了铸件的充型不均匀性,但仍存在冷隔乃至内浇道关闭问题;通过砂型预热、改变浇道数量和尺寸等措施进一步优化,解决了内浇道关闭问题,有效实现了铸件平稳快速均匀充型,达到预想的浇注效果。
    • 陈立珂; 张志鹏; 刘宏基
    • 摘要: 利用仿真模拟软件对金属的压铸过程进行数值模拟,可以代替传统的试模过程,大大降低了生产成本,并提高了成形件的质量。ProCAST软件提供了牛顿粘度模型和两种非线性粘度模型来描述金属的流动行为。利用非牛顿流体模型Carreau—Yasuda模型对非牛顿流体的压铸过程进行了数值模拟,研究了在充型过程中非牛顿流体的充型顺序,剪切速率和粘度的分布,并与牛顿流体进行了对比。结果表明:半固态金属浆料在充型过程中表现出很高的粘度,比传统的液态金属要高三个数量级以上,因此充型过程十分平稳,没有产生飞溅现象,从而减少了成形件裹气、夹杂的可能性;非牛顿流体在充型过程中各处的粘度是随着剪切速率的变化而变化的,表现出伪塑性流体特征;非牛顿流体的充型时间相比于液态金属增加很少,因此不会显著降低半固态金属的生产效率。
    • 谢颖
    • 摘要: 本选题来自某公司的生产实际。应用专业的数值模拟软件ProCAST,结合SolidWORKS三维造型软件,根据叶轮不同的浇铸工艺,对完整的充型与凝固过程进行数值模拟,模拟出可能出现的缺陷,分析不同工艺过程的模拟结果,得出最优工艺实施方案,提高生产效率,节约成本。
    • 李清清; 宋宪臣; 方嘉勤; 彭小邦
    • 摘要: 针对传统铝合金金属型铸造拉伸试棒表面质量不高、缺陷较多、力学性能较差的问题,采用铸造模拟软件ProCAST对铸件的充型和凝固过程进行模拟分析。确定ProCAST计算结果符合预期,分析充型过程和凝固过程的各种物理因素变化,如温度变化、固相分数和缩松缩孔缺陷,预测了铸造缺陷可能产生的区域并在此基础上分析了原因,进而对浇注过程进行优化。经过对优化的浇注系统模拟分析,表明该优化方法可以减少缩松、缩孔等缺陷,且通过改变浇道能使溶液下降速度减缓,使该工艺下的拉伸试棒的孔隙率降低且力学性能更加优越,而且对该过程的分析也可以为其他优化设计提供思路。
    • 张云平
    • 摘要: 目的针对排气制动阀铸造工艺控制不当会产生缺陷这一问题,结合模拟分析,提出合理的铸造工艺方案,以减少铸件缺陷。方法基于ProCAST软件对蝶阀阀体铸造工艺进行模拟,研究阀体铸件在充型、凝固过程中的速度场、温度场、固相率分布和缺陷分布,并根据模拟结果对工艺进行优化。结果添加侧冒口和冷铁后,阀体的缩松缩孔缺陷得到了有效控制,缺陷体积减少了95%以上,获得了完整铸件。结论通过铸造模拟有效指导了排气制动用蝶阀的生产实践,优化了生产工艺,节约了生产成本。
    • 徐超; 李嘉倩; 季德生; 龙秀慧
    • 摘要: 以卧式注塑机合模系统中的支座为研究对象,对支座砂型铸造工艺进行了设计.利用MATLAB来优化炉料配比,以保证铁液的熔炼质量,优化后的炉料配比为:Z15生铁占93%,回炉料占1.5%,废钢占5.45%,硅铁占0.015%,锰铁占0.035%.同时,通过计算得到QT500-7中除铁以外各元素的精确比例为:C为3.54%,Si为2.15%,Mn为0.53%,S为0.02%,P为0.05%,Mg为0.05%,RE为0.04%.铸造中采用了充型平稳快速且挡渣能力较强的底注式封闭式浇注系统,根据铸铁件均衡凝固的原则设计了补缩系统与激冷系统,采用了压边冒口和石墨冷铁;利用Creo5.0软件建立了铸件、浇注系统、补缩系统以及激冷系统模型,并将模型导入ProCAST软件对初始工艺方案进行了数值模拟.模拟结果显示,支座铸件的前座与连接侧壁部位有较多孔隙度达5%以上的缩孔和缩松缺陷,且测得的单个铸件的缩松、缩孔总体积约为35.68 cm^(3).根据初始工艺方案的模拟结果,对铸件前座部位的冒口和冷铁布置进行了改进.改进后的工艺方案模拟结果表明,铸件本体部分无气孔缺陷;当碳当量为3.54%时,球铁膨胀量约为0.45%,剩余孔隙度超过5%的缩松缺陷体积仅为2.03 cm^(3),且缺陷可以通过球铁石墨化自补缩来消除.
    • 陈正阳; 杨树峰; 谢锦丽; 于鸿垚; 毕中南; 张继
    • 摘要: 为解决钛合金精密铸造产品合格率低、试验优化周期长的问题,以某钛合金异形薄壁件为研究对象,采用逆向工程手段优化浇注系统设计。结合ProCAST有限元分析软件确定铸件缺陷分布位置,依据铸件缩松分布情况对铸造方案进行迭代优化,解决铸件承力板区域缩孔问题。根据优化结果进行生产验证,结果表明,钛合金铸件采用真空熔模铸造方案,铸件上、下端分别设置3处浇/冒口时,模拟结果显示铸件凝固过程整体温度分布合理,铸件中的缩孔均被优化剔除。该工艺方案可行性高,试制件无损检测结果与数值模拟结果吻合度高,铸件成形质量、冶金质量均达到预期效果。
    • 金柱; 陈娟
    • 摘要: 对某商用车前接梁样件采用ProCAST数值模拟技术辅助分析铸造工艺设计可靠性,确保样件制造的一次合格率;通过选择性激光烧结技术(SLS),以聚苯乙烯为原料打印模样,再进行熔模铸造工艺生产,最终获得符合尺寸和精度要求的样品.
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