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缝隙腐蚀

缝隙腐蚀的相关文献在1981年到2023年内共计497篇,主要集中在金属学与金属工艺、化学工业、石油、天然气工业 等领域,其中期刊论文370篇、会议论文53篇、专利文献63792篇;相关期刊184种,包括理化检验-物理分册、石油化工腐蚀与防护、不锈等; 相关会议47种,包括2014北京国际腐蚀技术大会、第32届全国氯碱行业技术年会暨第15届“佑利杯”论文交流会、陕西省环境科学学会2014年年会等;缝隙腐蚀的相关文献由1132位作者贡献,包括李晓刚、杜翠薇、梁成浩等。

缝隙腐蚀—发文量

期刊论文>

论文:370 占比:0.58%

会议论文>

论文:53 占比:0.08%

专利文献>

论文:63792 占比:99.34%

总计:64215篇

缝隙腐蚀—发文趋势图

缝隙腐蚀

-研究学者

  • 李晓刚
  • 杜翠薇
  • 梁成浩
  • 乔利杰
  • 余存烨
  • 岩雨
  • 张雷
  • 徐玮辰
  • 韩恩厚
  • 张新
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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年份

    • 赵雪会; 戚建晶; 刘君林; 李宏伟; 杜全庆; 韩燕; 付安庆
    • 摘要: 在模拟油田CO_(2)/H_(2)S共存环境中,利用高温高压模拟试验、四点弯曲应力加载方法及扫描电子显微镜分析评价了13Cr不锈钢在模拟油田环境中应力和缝隙协同作用下的应力腐蚀敏感性。结果表明:在CO_(2)和H_(2)S环境中无应力条件下,13Cr不锈钢均有稳定的阳极钝化区,但环境中出现H_(2)S后,其自腐蚀电位明显降低,腐蚀速率相对增大,点蚀敏感性增大,加载应力(80%σ_(s))后,材料表面钝化状态不稳定;在H_(2)S分压为0.1 MPa的高温高压环境中,当加载80%σ_(s)应力并协同0.1 mm缝隙作用时,13Cr不锈钢表面缝隙处出现了点蚀现象,但并未扩展导致应力腐蚀开裂;当H_(2)S分压增大至0.5 MPa并加载80%σ_(s)应力时,试样发生应力腐蚀开裂。H_(2)S的存在增大了材料表面的活性,促进腐蚀损伤的加速。
    • 张颖; 杨坤; 余柳丝; 高安琪; 王嶝巍
    • 摘要: 油井管作为油气田开采过程中的基础设施,随着油气田的不断深入开发,油气井的实际开采环境越来越恶劣,其接头螺纹连接处的腐蚀失效问题日益突出和严重。为保障井筒完整性,提高油井管的使用寿命,对几种典型的油井管接头螺纹腐蚀类型进行了介绍,详细分析和综述了其腐蚀机理和影响因素。针对文中介绍的腐蚀类型,对其腐蚀防护技术进行了系统性的总结。并对油井管接头螺纹腐蚀的发展方向进行了探讨,认为多种因素耦合作用下的油套管腐蚀防护研究是未来主要的研究方向。
    • 郑玄
    • 摘要: 储罐罐底板的腐蚀问题是影响储运安全的关键问题,目前常用阴极保护技术对储罐底板进行腐蚀防护。但是由于底板腐蚀、沉降以及施工等问题,底板与地面不可避免地存在缝隙,成为阴极保护的死角。针对储罐底板缝隙腐蚀及阴极保护屏蔽问题,自行构建矩形缝隙结构模拟储罐底板缝隙,根据电位测试和腐蚀形貌研究了阴极保护对缝隙腐蚀的影响,通过电位测试明确了缝隙对阴保电流的屏蔽作用,并进一步建立了缝隙内电位分布的预测模型。结果表明:缝口金属表现为全面腐蚀状态,而缝内金属为局部点蚀状态,当施加阴极保护后,增大了缝隙内外阴阳极的电位差,加剧了缝内金属的点蚀。在不同的阴极极化水平条件下,温度越高,缝隙结构对阴保电流的屏蔽作用越小。建立了缝隙电位分布模型,结果表明温度越低,外加阴保电位越大,外加阴保电流贡献度越小,矩形缝隙的屏蔽作用越大。
    • 薛世坤; 宋影伟; 董凯辉; 韩恩厚
    • 摘要: 目的探究TA2-Q235在模拟海水溶液中的电偶腐蚀、缝隙腐蚀及电偶缝隙耦合作用机制,为钛钢复合板在海洋工程结构中的应用设计提供理论指导,提升工程构件使用寿命。方法通过测量极化曲线、阴阳极开路电位,探究Q235和TA2在电偶腐蚀、缝隙腐蚀及电偶缝隙耦合时阴阳极的极化行为。通过电偶腐蚀测量仪,测量电偶电流,通过腐蚀质量损失,表征阳极金属溶解速率。利用SEM观察微观腐蚀形貌,评价阳极金属腐蚀程度及表面腐蚀产物膜状态。结果腐蚀介质为中性3.5%NaCl时,单独Q235的自腐蚀电流密度为35.5μA/cm^(2),呈现均匀腐蚀形貌。Q235与TA2偶接时,耦合电位接近Q235自腐蚀电位,测得平均电偶电流密度为40.5μA/cm^(2),TA2对Q235阳极溶解加速效应较弱。Q235缝隙样品的缝隙内外不存在电位差,缝内因为供氧不足,阴极反应受到抑制,腐蚀程度小于缝外;TA2-Q235电偶缝隙耦合时,缝内Q235的腐蚀速率低于自腐蚀速率。结论TA2-Q235电偶与缝隙耦合时,缝隙内缺氧对Q235阴极反应的抑制效应大于TA2电偶对Q235阳极反应的促进效应,使缝内Q235的腐蚀速率低于自腐蚀速率。
    • 夏晓健; 万芯瑗; 严康骅; 陈云翔; 韩纪层; 洪毅成; 林德源; 邵艳群
    • 摘要: 304不锈钢的应用很广,但对304不锈钢长期处于高温潮湿含氯环境中的腐蚀研究较少。利用光学显微镜、扫描电子显微镜、能谱仪等分析手段对失效的不锈钢进行组织结构、元素和断口分析。结果表明:Cr含量基本符合要求,Ni含量偏低,这是导致不锈钢不耐蚀的主要原因。另外由于内胆与保温层长期处于高温潮湿含氯气氛中,内胆与保温层形状突变处正好是焊缝区,该区域腐蚀最严重,焊接应力腐蚀伴随晶间腐蚀。断面Cl和S含量增加,进一步促进应力腐蚀开裂。内胆与保温层形变突变处的缝隙可能也加剧腐蚀。确保材料合格、工艺规范,防止水渗入内胆与保温层之间,避免腐蚀介质的滞流是提高类似环境中不锈钢使用寿命的重要措施。
    • 杨晓龙; 田永强; 王旭; 岳明; 何立军; 王佳伟; 赵立波; 田永吉
    • 摘要: 针对某N80 EU油管接箍腐蚀断裂的现象,通过宏观形貌分析、化学成分分析、金相及夹杂物分析、力学性能分析、扫描电镜和能谱分析、接箍螺纹结构分析,结合其服役工况,综合分析了其接箍腐蚀断裂的失效原因。结果表明:该失效接箍的化学成分、力学性能均符合相关标准要求,金相组织未见异常且无金属夹杂;其腐蚀是由内向外腐蚀,且以局部腐蚀为主,腐蚀产物是以铁的氧化物以及硫化物为主。该接箍失效原因是由于含有Cl^(-)、CO_(2)、SRB等腐蚀介质的井液在管柱内压作用下通过接箍中间缝隙进入齿顶和齿底的螺旋形泄露通道,在以缝隙腐蚀为主的腐蚀环境+轴向载荷共同作用下导致接箍断裂。建议优化螺纹结构,防止或减轻缝隙腐蚀对圆螺纹油管接头的影响,解决接箍腐蚀及断裂失效问题。
    • 张菊青; 王小敏
    • 摘要: 给出4个事故案例,查找氯气换热器腐蚀原因,改进工艺控制措施(包括更改氯气透平机换热器循环水出口管道,在循环水回水管道安装pH在线检测仪,做好氯气透平机日常维护)。改造后,系统运行稳定,避免了再次发生类似生产事故。
    • 李钧甫; 周裕力; 蒋智华; 杨鹏涛; 汪东明; 曾馨靓; 庞林
    • 摘要: 针对某氧气浓缩器进气口扩口管路连接处平管嘴的锈蚀故障,采用宏观、微观分析手段,结合EDS能谱分析确定了平管嘴已发生深入金属基体的锈蚀,且锈蚀产物主要为Fe_(2)O_(3)。通过逻辑推导分析腐蚀介质的可能来源,通过有限元建模,分析实际装配中最常见的带偏角装配工况下扩口管密封面上的Mises应力和CPRESS接触压力分布,得出平管嘴锈蚀故障的原因为:因该处管路连接需周期性反复拆装,拆装操作容易出现不同轴偏角装配情况,造成导管扩口内锥面接触不均匀和异常变形,从而破坏了密封面完整性,使导管内部与平管嘴/外套螺母间的间隙之间形成连通通道,冷凝湿气或腐蚀介质可通过这些通道逐渐泄漏并聚集到间隙处,最终导致缝隙腐蚀发生。
    • 刘晓成; 郭海艳; 陈义丰; 叶道元; 万亿青; 张波杰; 毕晓飞; 邹继龙; 赵伟宁
    • 摘要: 阐述丙烷脱氢装置产品气压缩机出口换热器管束腐蚀后对装置的影响,通过对换热器泄漏管束样品的宏观观察、化学分析、能谱、扫描电镜及运行工况分析,得出管束泄漏主要由产品气侧的化学腐蚀和氢腐蚀、循环水侧的缝隙腐蚀共同作用所致。针对研究结果优化运行条件:装置产品气侧降低反应器注硫量,监控产品气压缩机段间的氧含量,排查反应负压区的泄漏状况;循环水采用二氧化氯杀菌剂并降低循环水的pH值,减少缝隙腐蚀条件;采用牺牲阳极法减少基材电化学腐蚀;定期更换换热器管束,减小管束泄漏概率,维持装置长周期运行。
    • 周海彦; 陈仙凤; 蒲建忠; 陈贤荣; 陈琪; 郭涛
    • 摘要: 针对水环真空泵轴频繁发生断裂的问题,对泵轴进行了宏观观察、金相检验、扫描电镜及能谱分析。结果表明:泵轴断裂的主要原因是在含有氯、氮等元素介质的环境下,泵轴螺纹退刀槽附近缝隙处存在Cl~-局部富集,加速了腐蚀;同时在应力集中和疲劳交变载荷的联合作用下,泵轴产生裂纹并逐渐扩展直至断裂。
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