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晶间腐蚀

晶间腐蚀的相关文献在1979年到2023年内共计1577篇,主要集中在金属学与金属工艺、化学工业、石油、天然气工业 等领域,其中期刊论文1237篇、会议论文136篇、专利文献58123篇;相关期刊421种,包括机械工程材料、理化检验-物理分册、石油化工腐蚀与防护等; 相关会议105种,包括中国电机工程学会电力行业第一届无损检测学术会议年会、2015年全国失效分析学术会议、第十三届全国高等学校过程装备与控制工程专业教学与科研校际交流会等;晶间腐蚀的相关文献由3695位作者贡献,包括张新明、郑子樵、刘胜胆等。

晶间腐蚀—发文量

期刊论文>

论文:1237 占比:2.08%

会议论文>

论文:136 占比:0.23%

专利文献>

论文:58123 占比:97.69%

总计:59496篇

晶间腐蚀—发文趋势图

晶间腐蚀

-研究学者

  • 张新明
  • 郑子樵
  • 刘胜胆
  • 聂祚仁
  • 许晓静
  • 夏爽
  • 张斌
  • 李海
  • 王芝秀
  • 范益
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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排序:

年份

    • 徐连勇; 邵春盛; 荆洪阳; 赵雷; 韩永典
    • 摘要: 为了研究双金属复合管中镍基合金堆焊层的耐腐蚀性能,分别采用钨极氩弧焊(GTAW)与冷金属过渡焊(CMT)两种焊接工艺在X65管线钢表面熔覆一层厚度为3 mm的625合金(Inconel 625)内衬层.通过双环电化学动电位再活化(DL-EPR)试验来评估通过两种工艺得到的堆焊层的耐晶间腐蚀性能,试验得出通过CMT得到的堆焊层的晶间腐蚀敏感度(DOS)值比GTAW堆焊层的DOS值低0.5%,这表明相比于传统的GTAW堆焊层,通过CMT工艺得到的堆焊层具备更优良的耐晶间腐蚀性能.此外,模拟服役工况的失重腐蚀试验被用来进一步评估堆焊层的耐腐蚀性能,腐蚀试验后的GTAW堆焊层与CMT堆焊层试样表面均出现了不同程度的腐蚀,其中GTAW堆焊层试样表面出现了大量富含Fe、S的腐蚀产物,而CMT堆焊层表面仅存在极少量的腐蚀产物.通过腐蚀前后试样的质量变化计算得到GTAW堆焊层的腐蚀失重速率为0.12 mm/a,而CMT堆焊层其腐蚀失重速率仅为0.01 mm/a.这进一步证明了相比于GTAW工艺采用CMT工艺得到的堆焊层耐晶间腐蚀性能更好.此外,在同一焊接工艺下,堆焊层的耐晶间腐蚀性能存在不均性,靠近熔合界面位置处的堆焊层中较高的Fe含量降低了堆焊层的耐晶间腐蚀性能.
    • 王锐坤; 周晴雯; 高岩
    • 摘要: 在传统304不锈钢基础上开发的高碳奥氏体耐热钢Super304H具有优异的高温性能,被大量应用于制造超超临界火电机组的过热器管和再热器管,然而其高碳含量带来的高晶间腐蚀敏感性问题已成为影响Super304H钢安全运行的关键因素。为此,研究人员从Super304H奥氏体耐热钢管材的成分优化、热处理工艺改进,特别是脱敏自愈合工艺调控与机理等几个方面进行了研究,寻求降低该材料晶间腐蚀敏感性的方法。在简介奥氏体耐热钢晶间腐蚀机理的基础上,重点综述了近年来Super304H钢晶间腐蚀防护各类对策的研究进展。目前传统的选取C含量下限、添加Nb稳定化元素和双固溶处理等常规手段,都无法有效遏制Super304H钢在高温服役过程中因M_(23)C_(6)的快速形成而引发的高晶间腐蚀敏感性,只能另辟蹊径。通过采用表面喷丸纳米化工艺,不仅加快富铬碳化物M_(23)C_(6)的形成,而且也促进了贫铬区的自愈合,实现了快速脱敏的目标。然而,严重的塑性变形组织在高温时效早期便出现富铬sigma相快速析出的异常现象,导致Super304H钢的腐蚀性能劣化。对此,进一步调节喷丸处理的工艺参数,在避免sigma相析出的前提下获得贫铬区快速脱敏自愈合的最优脱敏工艺,并维持了纳米晶的稳定性,而且所进行的脱敏处理没有对不锈钢的均匀腐蚀性能带来负面影响。最后展望了奥氏体耐热钢晶间腐蚀防护技术在超超临界机组领域的发展方向。
    • 刘孝; 陈浩; 郭心爱; 史贤达; 谭晓蒙
    • 摘要: 利用宏观检验、化学成分分析、显微组织检验、断口形貌分析、腐蚀产物形貌及能谱分析等试验方法对某220 kV变电站水管腐蚀开裂原因进行试验分析。结果表明,晶间腐蚀是造成水管腐蚀泄漏的主要原因,而介质中的氯离子进一步加快了管道的腐蚀速度。
    • 张倩; 杜涵秋; 许鑫; 吕晶
    • 摘要: 某列车车体吊挂牵引变流器一侧6005A铝合金边梁在检修过程中发现腐蚀严重,为探究其腐蚀原因,采用宏微观形貌观察、EDS能谱分析、金相组织分析、化学成分分析等分析手段并结合现场实际运行情况对边梁进行失效分析。结果表明:6005A铝合金边梁发生了晶间腐蚀,裂纹萌生于表面并沿晶界向内部扩展,由于边梁处于排污口附近的腐蚀环境中,在边梁局部区域表面形成了晶间腐蚀裂纹,材料局部表面基体脱落,从而使边梁腐蚀失效。
    • 任啸; 王谦; 袁媛; 周江; 刘熊
    • 摘要: 文中针对某220 kV变电站GIS设备仪表接头连接件漏气事故展开研究,通过运用金相显微镜、扫描电子显微镜、X射线能谱仪等设备,结合宏观检查、材料成分分析等,系统分析了GIS设备仪表接头连接件的漏气原因。结果表明,针对使用工况,连接件设计材质选用不合理是引起连接件漏气的主因;其次是连接件毛坯的热处理工艺控制不当以致产生微裂纹缺陷,且在出厂检验中未进行无损探伤试验将其排除。根据行业相关导则对连接件进行了更换,并针对此提出了对策与建议。
    • 张鑫; 李伟; 乔小兵; 谢文才; 周胜蓝; 王保男
    • 摘要: 采用中性盐雾试验方法,研究了A380、YL113、YL112 3种压铸铝合金的耐腐蚀性,探讨了3种合金在不同中性盐雾腐蚀时间下的腐蚀形貌、典型腐蚀深度、腐蚀产物及力学性能变化。结果表明,A380、YL113、YL112压铸试棒随中性盐雾测试时间的延长,抗拉强度也随之线性下降;中性盐雾测试504 h后,A380、YL113、YL112压铸试棒抗拉强度较试验前分别降低31%、14%、8%;3种压铸铝合金的耐蚀性主要与材料中的Cu、Zn元素含量有关。
    • 冯勇; 陈崇刚; 李晓炜; 于凤昌; 唐元生; 陈言华
    • 摘要: 针对常用的SAF2205双相不锈钢,采用不同的焊材和焊接工艺制备了4种焊接接头试样,对比分析了不同焊材及焊接工艺对试样拉伸性能、低温冲击性能等力学性能以及耐晶间腐蚀、点蚀和应力腐蚀等耐蚀性能的影响,结果表明:采用镍基合金焊材ERNiCrMo-3,配合GTAW+GMAW-P焊接工艺制备的焊接试样能够满足各项力学性能和耐蚀性能要求。该研究对设备加工制造过程具有较强的指导作用,为工程设计提供了技术支撑。
    • 莫文锋; 罗兵辉; 柏振海; 欧阳祚琼; 吴学昆
    • 摘要: 采用扫描电子显微镜(SEM)、电子背散射衍射(EBSD)、电导率测试及常温拉伸实验,结合剥落腐蚀测试、晶间腐蚀测试和电化学测试研究了微量Zn对Al-Cu-Mg合金组织与性能的影响。试验结果表明,微量Zn的添加明显提高了合金T3态(预拉伸+自然时效)的塑性。随着Zn含量的增加,T3态合金点蚀电位提高,S相、阴极相和铝基体之间的电位差减小,点蚀的形成和晶间腐蚀的传播更加困难,合金的晶间腐蚀敏感性降低。
    • 邓昌荣; 梁经威; 林鸿亮; 杨光; 张鹏
    • 摘要: 随着不锈钢在啤酒桶领域的应用越来越多,对啤酒桶表面质量及其耐蚀性能、加工性能、表面外观等要求也越来越高。文章主要针对冷轧冲压成啤酒桶进行焊接酸洗后板面黑线缺陷,对黑线进行微观分析,结果表明金相观察黑线位置为较细晶粒且样品表面和截面均是碳含量较高,通过改善成分及冷轧退火工艺可明显改善此问题,文章对啤酒桶用不锈钢的生产具有参考意义。
    • 都昌兵; 肖锎; 官瑞春; 彭静; 唐启东; 徐进军
    • 摘要: 采用微观组织观察与力学和晶间性能测试相结合的实验方法,研究预变形处理(预轧制和预拉伸)对Al-Cu-Li合金后续峰值时效态合金的微观组织、力学性能以及腐蚀行为的影响。结果表明:时效前进行预变形处理能够促进合金晶粒内部析出大量均匀细小呈弥散分布的T_(1)相,减少晶界上析出相数量,提升合金综合力学性能;析出相能够平衡合金晶界和晶粒内部的电位差,降低合金的晶间腐蚀敏感性,减小腐蚀速率,增强合金抗晶间腐蚀性能。
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