应力腐蚀
应力腐蚀的相关文献在1980年到2023年内共计3860篇,主要集中在金属学与金属工艺、化学工业、石油、天然气工业
等领域,其中期刊论文2556篇、会议论文536篇、专利文献108559篇;相关期刊756种,包括石油和化工设备、石油化工腐蚀与防护、压力容器等;
相关会议307种,包括第六届全国腐蚀大会、2011年全国失效分析学术会议、第八届全国环境敏感断裂学术研讨会等;应力腐蚀的相关文献由7702位作者贡献,包括褚武扬、李晓刚、乔利杰等。
应力腐蚀—发文量
专利文献>
论文:108559篇
占比:97.23%
总计:111651篇
应力腐蚀
-研究学者
- 褚武扬
- 李晓刚
- 乔利杰
- 柯伟
- 韩恩厚
- 刘智勇
- 王俭秋
- 陈康华
- 高克玮
- 吴荫顺
- 彭群家
- 毕宗岳
- 高增梁
- 孙成
- 杜翠薇
- 刘建华
- 张波
- 杨武
- 王勇
- 韩燕
- 施太和
- 许进
- 陈学东
- 韩姚磊
- 龙康
- 刘斌
- 宿彦京
- 张亦良
- 张强
- 曹备
- 李松梅
- 杨军
- 等
- 肖纪美
- 薛飞
- 曾德智
- 梅金娜
- 王鹏
- 蔡振
- 闫茂成
- 陈振茂
- 陈送义
- 关凯书
- 蔡文路
- 赵雪会
- 冯耀荣
- 宋仁国
- 杜元龙
- 梁曦东
- 王志文
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刘正东
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摘要:
针对炼油厂换热器应力腐蚀问题,首先对炼油厂换热器应力腐蚀的失效原因进行简单分析,在此基础上,对应力腐蚀失效的机理进行研究,最后,提出应力腐蚀失效的防护措施,为保障炼油厂换热器的安全高效运行奠定基础。
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韦璐茜;
何夏萱
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摘要:
桥梁钢结构在近海大气环境下的应力腐蚀问题已引起众多关注,而金属磁记忆检测技术对钢构件缺陷检测的高效便捷性使其在腐蚀检测领域的应用成为可能。本文分析了应力对腐蚀及磁记忆信号的影响机理,建立了腐蚀和金属磁记忆检测之间的关系,揭示了运用金属磁记忆检测技术进行腐蚀区域定位的机理,为腐蚀定量检测和腐蚀区域反演提供了理论基础。
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赵雪会;
戚建晶;
刘君林;
李宏伟;
杜全庆;
韩燕;
付安庆
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摘要:
在模拟油田CO_(2)/H_(2)S共存环境中,利用高温高压模拟试验、四点弯曲应力加载方法及扫描电子显微镜分析评价了13Cr不锈钢在模拟油田环境中应力和缝隙协同作用下的应力腐蚀敏感性。结果表明:在CO_(2)和H_(2)S环境中无应力条件下,13Cr不锈钢均有稳定的阳极钝化区,但环境中出现H_(2)S后,其自腐蚀电位明显降低,腐蚀速率相对增大,点蚀敏感性增大,加载应力(80%σ_(s))后,材料表面钝化状态不稳定;在H_(2)S分压为0.1 MPa的高温高压环境中,当加载80%σ_(s)应力并协同0.1 mm缝隙作用时,13Cr不锈钢表面缝隙处出现了点蚀现象,但并未扩展导致应力腐蚀开裂;当H_(2)S分压增大至0.5 MPa并加载80%σ_(s)应力时,试样发生应力腐蚀开裂。H_(2)S的存在增大了材料表面的活性,促进腐蚀损伤的加速。
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丁浩;
剡苏荣;
刘雄;
王向东
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摘要:
对7003铝合金进行固溶处理以及人工时效处理,研究不同的热处理条件下7003铝合金组织性能变化规律,结果表明:该合金较为理想的热处理制度为470益的固溶处理后水淬,再进行人工双级时效(105°C/8h+155°C/6h)。析出细小且弥散的第二相起到强化作用,合金强度可达到343MPa,且抗腐蚀性能良好。
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张素梅;
陈广锐;
李爱东;
郭现钊;
张磊;
郭兰慧
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摘要:
为研究Q420qD钢材应力腐蚀特征,对应力水平为0.3倍屈服应力和无应力工况下共60个试件在相同腐蚀环境中进行通电加速腐蚀试验,建立了有应力和无应力腐蚀试件的腐蚀速率模型并进行对比。对部分腐蚀试件表面进行三维形貌扫描,研究了有应力和无应力试件的形貌发展规律、蚀坑深度分布规律以及蚀坑形态与径深比规律。利用差分盒维数计算腐蚀表面分形维数,对比了有应力和无应力试件分形维数随质量损失率和腐蚀时间的变化规律。结果表明:当试件应力为0.3倍屈服应力时,有应力和无应力试件腐蚀速率均表现为先快后慢,在目标腐蚀率小于18%时,有应力和无应力试件腐蚀速率近似为常数,且有应力试件的腐蚀速率近似为无应力试件的1.15倍;有应力试件腐蚀形貌发展快于无应力试件,且最终腐蚀形态都以均匀腐蚀为主;有应力和无应力试件表面分形维数变化规律相似,均在腐蚀初期迅速增大,之后出现减小—增大—减小的周期性上下波动现象;有应力试件分形维数在腐蚀初期发展速率高于无应力试件,且有应力试件的分形维数普遍大于无应力试件;蚀坑形态以球冠状为主,有应力和无应力试件单个蚀坑深度分布均能较好地服从正态分布规律;蚀坑径深比变化范围稳定于2~6,平均值在4附近波动。
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戴婧
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摘要:
石油作为当下应用最为广泛的化石能源,石油化工日渐成为一种支柱型产业,在社会经济发展中的重要性日益凸显,与此同时,炼油化工装置的腐蚀问题逐渐显现,原油泄漏事故呈连年上升趋势,极大地威胁着石油炼化装置安全及设备的良性运行。纵观石油工业领域,由于腐蚀破坏引发的经济损失占比巨大。为进一步保护人身和财产安全,本文将从石油化工静设备中应力腐蚀的开裂原因探究入手,结合笔者多年的实践工作经验,有针对性的提出相应的防护措施,希望本文的浅见能为广大同仁们提供有益的借鉴和思考。
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刘磊;
姚祥宏;
冯冠军;
尚建路;
后小军
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摘要:
采用宏观检查、渗透检测、化学成分分析、微观组织观察及电镜分析等方法对燃气轮机TCA不锈钢换热鳍片管泄漏原因进行分析。结果表明:该鳍片管泄漏原因是长期受拉应力作用,在潮湿含氯离子的腐蚀环境下,逐步造成TCA鳍片管内壁应力腐蚀,从而形成脆性断裂。
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张秀华;
钱江;
宋林红;
张文良;
王雪;
高爽;
马俊铁
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摘要:
针对试验过程中金属波纹管的泄露情况,对试件依次进行宏观检测、μ-CT检测、裂纹观察、断口观察及能谱分析、金相观察及显微硬度测试。根据观察及检测结果,分析得出金属波纹管发生泄露的主要原因可能为焊缝附近波纹管上存在微裂纹,为其他波纹管的泄露分析提供参考依据。
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李晨曦;
伍浩松
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摘要:
【世界核新闻网站2022年1月20日报道】瑞典核电运营商OKG公司2022年1月20日宣布与林德气体公司(Linde Gas)签署氢供应合同。根据合同,OKG将在2022年上半年首次向市场提供其利用核电生产的氢。OKG于1992年在奥斯卡港核电厂建成一座制氢厂,开始利用核电制氢。生产出来的氢被加入到奥斯卡港三台沸水堆机组的冷却剂中,用于减少冷却剂中游离氧的含量,进而降低相关管道发生应力腐蚀的风险。
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Li Xiaogang;
李晓刚;
Hao Wenkui;
郝文魁;
Liu Ming;
刘明
- 《2017首届全国“焊接脆性与腐蚀和安全”学术研讨会》
| 2017年
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摘要:
采用动电位极化和交流阻抗电化学试验方法以及恒位移试样,研究了模拟南海飞溅带环境下E690钢的应力腐蚀行为.随试验周期延长,E690钢阴极电流密度逐渐增加,阳极电流密度逐渐减小,耐腐蚀性能先减小后略有增大.690钢在模拟严酷海洋环境下具有明显的SCC敏感性,SCC机理为阳极溶解和氢脆的混合控制机制,裂纹扩展模式为典型的穿晶扩展.E690钢腐蚀产物以Fe3O4为主,并伴有α-FeOOH、β-FeOOH、γ-FeOOH、FeOCl.E690钢种的Cr促进了锈层的致密化,有利于材料耐腐蚀性能的提高,减缓了均匀腐蚀;但Cl-存在能穿过锈层并富集在金属基体表面,加速局部阳极溶解,促进了金属基体表面的局部酸化和氢浓度的升高,E690钢在模拟南海飞溅带环境下具有明显的应力腐蚀开裂倾向.
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Fang Wunong;
房务农;
Wang Jian;
王剑
- 《2017首届全国“焊接脆性与腐蚀和安全”学术研讨会》
| 2017年
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摘要:
Q370R钢由于强度适中、低温韧性好、冷裂纹敏感性不高、抗应力腐蚀性能较好等优点,目前已取代Q345R成为建造大型液氨、LPG球罐首选钢种.如在球罐建造焊接关键环节不加以重视,在开罐检查中常发现会产生氢致冷裂纹和应力腐蚀裂纹.本院从Q370R钢新铜种开发研制过程中,就对Q370R的焊接性进行了全面的试验研究,掌握了该钢种的特性.因而文中比较透彻分析了该球罐液氨应力腐蚀裂纹的成因,同时对焊接返修提出了建设性意见,为今后建造该类球罐提供了较大的指导作用.
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莫秋有
- 《第三届(2018)石油化工腐蚀与安全学术交流会》
| 2018年
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摘要:
对北海炼化循环水场冷却水塔风机固定叶片U型螺栓断裂进行了失效分析,结论为不锈钢螺栓供货材质不合格,碳质量分数超标,U型螺栓加工制造存在缺陷,未按要求进行固溶热处理,螺栓加工U形过程存在较大内应力未消除,硬度偏高,偏脆,在冷却水塔内潮湿水汽及硫和氯腐蚀环境下,导致大批螺栓出现应力腐蚀开裂失效.针对材料和环境腐蚀因素,及时采取了应对措施,保证了设备安全稳定长周期运行.
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张振强
- 《第三届(2018)石油化工腐蚀与安全学术交流会》
| 2018年
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摘要:
炼油厂焦炭塔作为延迟焦化装置的重要设备,安全平稳运行决定了焦化装置的长周期生产.正常运行期间,作为疲劳容器焦炭塔温变较大,长时间使用,焦炭塔本体会发生高温蠕变.目前,国内焦炭塔材质均已升级为铬钼钢,蠕变现象已不多见,但是塔内焊缝位置出现大量裂纹,有些裂纹甚至发生穿透,造成高温油气大量泄漏,发生着火事故.本文就通过焦炭塔焊缝裂纹的处理,探讨裂纹产生的原因,并提出解决措施.
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张振强
- 《第三届(2018)石油化工腐蚀与安全学术交流会》
| 2018年
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摘要:
炼油厂焦炭塔作为延迟焦化装置的重要设备,安全平稳运行决定了焦化装置的长周期生产.正常运行期间,作为疲劳容器焦炭塔温变较大,长时间使用,焦炭塔本体会发生高温蠕变.目前,国内焦炭塔材质均已升级为铬钼钢,蠕变现象已不多见,但是塔内焊缝位置出现大量裂纹,有些裂纹甚至发生穿透,造成高温油气大量泄漏,发生着火事故.本文就通过焦炭塔焊缝裂纹的处理,探讨裂纹产生的原因,并提出解决措施.