您现在的位置: 首页> 研究主题> 抽油杆

抽油杆

抽油杆的相关文献在1986年到2023年内共计5595篇,主要集中在石油、天然气工业、金属学与金属工艺、机械、仪表工业 等领域,其中期刊论文1407篇、会议论文123篇、专利文献369406篇;相关期刊311种,包括中国包装科技博览、石油石化节能、中国石油和化工标准与质量等; 相关会议90种,包括第十四届石油工业标准化学术论坛、第五届全国特种油气藏技术研讨会、第三届全国石油和化学工业节能技术交流及投融资大会等;抽油杆的相关文献由10808位作者贡献,包括李强、席小平、王瑞星等。

抽油杆—发文量

期刊论文>

论文:1407 占比:0.38%

会议论文>

论文:123 占比:0.03%

专利文献>

论文:369406 占比:99.59%

总计:370936篇

抽油杆—发文趋势图

抽油杆

-研究学者

  • 李强
  • 席小平
  • 王瑞星
  • 朱波
  • 杜洋
  • 乔琨
  • 张居国
  • 刘波
  • 王峰
  • 刘国光
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

搜索

排序:

年份

作者

关键词

    • 陆亚男
    • 摘要: 随着油田的不断开发,斜直井、定向井、水平井等斜井不断增多。杆管偏磨成为该类机采井运行过程中的一个较为严重的问题,在抽油杆上设计并安装合理的扶正器能够有效缓解此问题,保障抽油机井正常运行。为了使扶正器安装位置及间距更加准确合理,通过建立相应的杆柱力学模型,对斜井抽油杆进行受力分析,推导出了扶正器安装间距的理论值。现场对4口抽油机井实施该措施后,抽油杆的偏磨得到更最有效的防治,扶正器的安装数量得以减少,施工成本显著降低,系统效率提高7.13%,有功功率下降2.19 kW,吨液耗电量降低0.52 kWh,年节电3.79×10^(4) kWh,节约电费2.4万元,实现了节能降耗。
    • 齐光峰; 李风; 张瑾; 时宪
    • 摘要: 本文通过在CO_(2)与油井介质环境共同作用下的模拟试验研究,探索了不同抽油杆材料的腐蚀规律。研究表明,在不同矿化度(CL^(-)等电解质含量)、温度、CO_(2)分压下,相同抽油杆材料的腐蚀速率和腐蚀产物形态不同,且后两者影响更显著;不同抽油杆材料在相同试验条件下的耐腐蚀性呈现较大差异,高Cr材料耐腐蚀性优异。
    • 徐贵春; 唐海军
    • 摘要: 抽油杆是抽油机传递动力的主要工具,在工作过程中受腐蚀、磨损及交变载荷的作用,使用年限长、疲劳程度高、质量差的抽油杆极易发生断脱,这样既增加了油井维护工作成本又影响了油井产量。为解决抽油杆因无法有效分类管理造成混用的情况,研究设计了基于无线射频技术的RFID标签抽油杆,同时开发了抽油杆信息管理系统。通过这套系统,实现抽油杆从入库、发放、入井、回收、检测、分类,直至报废的“全生命周期”的管理,对抽油杆管理的信息化、智能化具有重要意义。
    • 袁雄标
    • 摘要: 有杆泵采油中D级和H级抽油杆是最为常用的两种钢级抽油杆,在正常有杆泵采油生产过程中,由于受井深、井斜、腐蚀、结垢等油井客观因素与抽油杆柱频繁下井使用管理因素及设计采液强度、泵挂深度、杆柱应力等主观因素影响,经常会出现抽油杆腐蚀、疲劳杆断问题,导致躺井,影响油井生产,增加维护成本。因此,结合油田油井生产客观因素及抽油杆使用情况,进行抽油杆抗疲劳性能评价和优化抗疲劳设计评价方法,对于整个油田抽油杆柱钢级优选及生产抽油杆柱应力设计具有实际指导意义,不仅可以延长抽油杆使用寿命和油井检泵周期,而且也能够降低维护成本。
    • 马成龙; 张兴沛; 张慧山
    • 摘要: 以往采油中抽油机在低产井的应用存在低效率、高能耗、杆管存在严重偏磨问题,对石油开采企业经济效益的提升造成严重影响。研究超长冲程采油技术,长冲程智能抽油机作为地面设备,在井下应用配套超长冲程抽油泵,间歇生产,对油井开采中超长冲程技术的实际应用进行分析,冲程达到50m以上,最高冲次约0.13次/min,平均泵效提升80%,平均系统效率提升约10%以上,并对油管、抽油杆偏磨问题有效缓解。
    • 杨冬
    • 摘要: 在抽油杆直线度的实际测量过程中存在着一些问题,需要我们以生产控制为切入点,按照相应的标准和规范,制定有效的解决措施。本文主要阐述了国内外抽油杆直线度测量方法及其注意事项,介绍了几种常见的抽油杆直线度的生产控制方法,实现整个抽油杆生产工艺的优化和改进,取得了一定成绩。
    • 董涛
    • 摘要: 高含水抽油机井杆管偏磨影响油井正常工作,底部抽油杆下冲程受压失稳弯曲,使抽油杆局部与油管接触,造成底部杆管偏磨严重。近年来采用塑料内衬油管防治杆管偏磨的方法取得了良好效果,但普通的塑料内衬油管耐温性能不能适应井筒温度高于80°C环境,当下泵深度较深,防治底部杆管偏磨成为业界难题。论文建立了两种防治底部杆管偏磨的方案,一是在1800m以上使用超高分子量聚乙烯塑料内衬油管,1800米以下使用聚酮塑料内衬油管的防偏磨方案,二是在底部杆加工扶正体,配套使用激光熔覆油管的防偏磨方案,经矿场应用表明,两种方案都取得了良好效果。
    • 马海; 杨康敏; 范喜群; 郜领娣; 刘洋
    • 摘要: 河南油田东部低渗透区块油藏埋深2800m以上,受地面"12型"抽油机额定载荷及抽油杆强度的影响,传统钢制抽油杆举升模式无法实现抽油泵加深放大生产压差生产的需求,影响了低渗油藏的效益开发,通过复合碳纤维材料连续抽油杆配套技术,利用碳-钢组合抽油杆实现泵挂加深的目的,满足河南油田低渗井深抽开采需求,实施后取得较好的效果.
    • 宋建辉
    • 摘要: 在抽油杆设备经过热处理方式处理后,已经修复的旧抽油杆在此时则属于能够正常恢复使用的设备,成本支出也可以得到进一步的控制.本文针对上述内容展开研究,分析抽油杆修复热处理加工工艺的优化措施,结合抽油杆正常作业情况,依次从拉伸实验最终结果和疲劳实验最终结果展开分析.在对分析结果进行总结后发现,抽油杆设备热处理工艺的优化过程中,利用高频表面对淬火工艺进行感应是旧抽油杆使用性能得以修复的最佳选择,并且该修复手段具有更准确的针对性,能够更全面地满足工艺优化需求.
    • 何文江; 雷博; 赵凯峰; 陈作明; 周杰
    • 摘要: 为研究30CrMoA HL级抽油杆断裂失效原因,通过理化性能试验、金相组织分析等手段,对30CrMoA HL级抽油杆进行失效分析.结果显示,断口位于抽油杆端部镦锻过渡区圆弧消失前沿30 mm左右,抽油杆表面发生严重局部腐蚀,所有裂纹均起源于表面腐蚀坑底部;通过有限元模拟其服役过程,发现其断裂应力高达904 MPa,接近抽油杆的屈服强度.结果表明,腐蚀疲劳是导致抽油杆断裂的主要原因,该区域易发生截面突变从而导致应力集中.抽油杆的结构特点、高应力交变载荷以及腐蚀介质等因素共同作用导致抽油杆发生腐蚀疲劳断裂.
  • 查看更多

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号