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抽油机井

抽油机井的相关文献在1988年到2022年内共计1960篇,主要集中在石油、天然气工业、自动化技术、计算机技术、电工技术 等领域,其中期刊论文968篇、会议论文52篇、专利文献52765篇;相关期刊197种,包括中国石油和化工标准与质量、内蒙古石油化工、石油钻采工艺等; 相关会议44种,包括中国石油和化工自动化第十四届年会、第十四届石油工业标准化学术论坛、中国石油学会第八届青年学术年会等;抽油机井的相关文献由5012位作者贡献,包括陈荡、陈明业、陈虹等。

抽油机井—发文量

期刊论文>

论文:968 占比:1.80%

会议论文>

论文:52 占比:0.10%

专利文献>

论文:52765 占比:98.10%

总计:53785篇

抽油机井—发文趋势图

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    • 寻长征
    • 摘要: 由于稠油粘度高,流动阻力大,稠油举升需要采取井筒降粘工艺,有多种井筒降粘配套工艺技术可供使用,每种工艺因工作原理、适用条件和技术成熟情况,在不同油田有其适应性问题。论文根据孤东油田稠油井实际井筒降粘工艺实施情况,在分析电热杆加热工艺、泵上掺水工艺、双同心管空心杆热流体密闭循环加热工艺的特点和应用效果基础上,提出在高含水期,使用稠油分散剂,与电热杆加热工艺、蒸汽吞吐工艺、冷采吞吐工艺等相互配合,并在添加时机、用量上进行优化,取得了延长油井生产时间,降低生产费用的效果。
    • 金健
    • 摘要: 沉没度是指深井泵在动液面下的深度,也就是动液面至泵吸入口处的液柱高度。它是将油层流体输送到泵筒内的能量,它的高低直接对深井泵的工作状况产生影响。抽油机井的沉没度过低,泵在供液不足的状况下抽汲时,可产生液击现象,杆、管断脱的可能性增大。如果抽油机井长期在低沉没度状态下连续工作,原油脱气,粘度增大,容易造成结蜡,加剧杆柱的变形,还会产生偏磨,严重损坏油管。如果沉没度过高,抽油机井的流压就增大,当超过了合理界限时,会抑制地层出液能力,当沉没度超过合理的沉没度后,产量不再增加,系统效率下降。优化调整抽油机井沉没度对提高有杆泵泵效,改善油井工况显得尤为重要。因此合理沉没度影响因素包括油藏物性参数、流体性质、地层污染程度、泵深、抽油机抽汲参数以及生产工作制度等等,需要综合考虑和优化。针对抽油机井不合理沉没度优化方法和治理措施开展了综合分析和评价,给出了合理的使用范围和建议。
    • 周勇; 李进雅; 韩丽艳; 侯秀芹
    • 摘要: 单一的抽油机井节能技术适用油井工况有限,难以提升油田整体机采系统效率。通过对抽油机井节点能耗损失分析,确定损失环节主要存在相互影响的地面拖动和井下杆管泵两种因素。提出以保障油井供排平衡为前提,以优化设计能耗更低的举升参数为策略。根据参数优化设计结果,地面合理选型节能减速设备,优化冲程、冲次,井下调整泵径、泵挂,节能技术集成应用,实现不同工况抽油机井系统效率提升。研究成果在新疆油田2个稀油老区进行了规模应用,实施的57口井平均系统效率提升了4.8%,节能率20.1%,投资回收期2.21 a,经济效益显著。该成果对老区机采系统提效和新区源头管控具有重要指导意义。
    • 杨能宇; 孙艺真; 赵捍军; 赵瑞东; 张喜顺; 王才; 师俊峰; 陈诗雯; 陈冠宏
    • 摘要: 随着油田开发进入中后期,低产井、低效井逐年增多,管理工作愈发繁重,机采系统的数字化、智能化转型升级是实现节能高效生产的必然选择。文章介绍了中国石油机采系统生产情况及数字化技术现状、机采物联网系统主要组成部分,梳理了当前重点建设的抽油机井示功图模式、抽油机井电参数模式、无杆泵井多参数模式,分析了机采系统优化设计技术及智能调控技术的进展及适用性。根据油田生产情况、机采方式等提出发展建议:(1)形成抽油机以电参数为主、无杆泵以多参数为主的机采井数字化建设模式;(2)形成以把控数据质量、深入挖掘数据价值为核心的机采数据深度应用方案;(3)加快形成机采井低成本智能控制体系等。机采系统数字化技术助力破解低产低效难题,有效提高了精细化生产水平和管理效率。
    • 田健
    • 摘要: 在冀东油田的作业过程中抽油机井如果出现卡泵的情况就会对整体的工作进度产生影响,从而产量也受到影响。所以,为了提升冀东油田的工作效率,对于抽油机井出现卡泵问题进行分析并对其采取对应的有效措施是十分必要的,是提升生产效率的有效手段之一。基于此,文章就围绕着冀东油田抽油机井出现卡泵问题的原因以及如何预防抽油机井出现卡泵的措施两方面进行简单阐述。
    • 方群; 周海玉; 王建纯; 陈国光
    • 摘要: 管杆偏磨是抽油杆断、油管磨穿、漏失、油层套管破坏的一个主要因素,各油田均有30%~40%的开发井存在不同程度的偏磨问题。针对别古庄油田杆管偏磨导致油管失效作业井次增加、成本上升的瓶颈问题,开展对抽油机井杆管防偏磨技术的研究与应用。通过对比3年的数据,找出别古庄油田杆管偏磨井的共性,针对不同断块的不同特性及治理规律,找到“工作制度不合理、供液差、井斜”3个要因,创新提出“WBS油井闭环管理”的方法。地面实施优化调整工作参数、调平衡,降低设备机械磨损时间,减小井内杆柱交变载荷,改善杆柱工况的措施;地层实施精细调水、油井间开,增加供液能力的措施;井下采取上提泵挂,避开造斜段、优化抽油杆组合,减轻杆柱失稳引起弯曲偏磨的措施,降低作业井次,延长检泵周期,节约作业费用,减少因偏磨造成的油管失效作业井次18井次,达到30%的成本节约,创效120余万元。
    • 郭晓东; 杨飞
    • 摘要: 原油含蜡量、凝固点等物性参数不同的区块开发难易程度也不相同。尤其采用电加热杆井开发的油井,耗电量高,材料成本较高,电缆寿命较短,故障较多。电加热杆井电加热系统分为地面控制柜、动力电缆、软电缆、井下电缆四个部分。本文通过研究某生产作业区42口电加热杆抽油机井电加热电缆,统计、分析近3年生产数据,认识影响电缆寿命的主要因素,并制定延长电加热系统电缆寿命的措施。延长电缆寿命措施在现场实施后,全年电缆数减少7根,电缆平均使用寿命从1138天延长到1196天,延长了58天。
    • 伍瑞麒; 贾鹏; 许广平; 杨志强; 丁明华
    • 摘要: 聚合物驱油藏注采调控频繁,导致油层供液、流压波动,需要根据抽油机井工况调整抽排参数;聚合物对抽油管柱有腐蚀作用,腐蚀与偏磨的协同作用导致杆管断脱严重、检泵周期缩短,需要采取对应措施。新疆油田七东1区开展聚合物驱以来,应用自主研发的井下工况计算分析系统,实现抽油井井下参数优化。根据井身轨迹,应用自行研制的抗磨接箍、强转式扶正器、抽油杆脱接器,引进内衬油管,配合抽油杆底部加重,形成一系列防杆管腐蚀偏磨配套技术。同时研制出防卡防漏防断抽油泵、防砂卡分气装置、新式脱接器,使抽油管柱进一步完善配套。通过应用管柱优化技术,七东1区平均年增油16 324 t,平均检泵周期由235 d延长到516 d,保障了聚合物驱抽油机井的正常高效生产。
    • 秦和利
    • 摘要: 油田实际生产中,主要是通过对供液不足抽油机井采取下调参数、间抽等措施节约能耗,随着节能措施不断实施,供液不足井数逐渐减少,节能潜力越来越小,针对此问题,研究如何在正常生产且供液充足的抽油机井上寻找节能潜力,提出通过上调抽油机井参数配合间抽措施,实现能耗下降,降低生产成本,并在现场开展试验应用,选取9口工作制度正常的抽油机潜力井,分别采取换大泵径、调大冲程、调大冲次进行现场试验,全程跟踪测试、验证节能效果,换大泵径、调大冲程后实施间抽节能效果较好,节电率分别达到31.6%、15.5%,具有广泛的推广前景。
    • 李颖; 刘伟; 赵旭; 常峰; 周宏斌; 刘广友
    • 摘要: 功图量油技术因其可实现产量连续、自动、实时计量,已日渐成为油田现场量油的工具手段。因此,针对目前功图量油技术存在的不足,提出了一些改进算法,进行有效冲程算法优化、采用机器学习极端梯度提升算法等,进一步提升了计量的精度。通过利用抽油机井实时功图及工况参数,采用CNN卷积多核建模技术构建工况智能诊断模型,在油井工况诊断基础上,针对不同的工况结果匹配相应的适用算法,从而实现油井产量的精准计量。应用结果表明,改进后基于工况诊断的油井计产算法大大提高了功图量油的准确度,平均相对误差小于5%,能够满足油田的生产计量要求。
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