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举升工艺

举升工艺的相关文献在1995年到2022年内共计200篇,主要集中在石油、天然气工业、自动化技术、计算机技术、水利工程 等领域,其中期刊论文122篇、会议论文48篇、专利文献517859篇;相关期刊51种,包括中国石油大学学报(自然科学版)、石油石化节能、石油地质与工程等; 相关会议33种,包括第二届油气田地面工程技术交流大会、2015中国非常规油气论坛、第五届全国特种油气藏技术研讨会等;举升工艺的相关文献由565位作者贡献,包括韩岐清、李昂、陈锐等。

举升工艺—发文量

期刊论文>

论文:122 占比:0.02%

会议论文>

论文:48 占比:0.01%

专利文献>

论文:517859 占比:99.97%

总计:518029篇

举升工艺—发文趋势图

举升工艺

-研究学者

  • 韩岐清
  • 李昂
  • 陈锐
  • 刘敏
  • 曹刚
  • 沈琼
  • 郑春峰
  • 韩涛
  • 丛娟
  • 于昭东
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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    • 寻长征
    • 摘要: 由于稠油粘度高,流动阻力大,稠油举升需要采取井筒降粘工艺,有多种井筒降粘配套工艺技术可供使用,每种工艺因工作原理、适用条件和技术成熟情况,在不同油田有其适应性问题。论文根据孤东油田稠油井实际井筒降粘工艺实施情况,在分析电热杆加热工艺、泵上掺水工艺、双同心管空心杆热流体密闭循环加热工艺的特点和应用效果基础上,提出在高含水期,使用稠油分散剂,与电热杆加热工艺、蒸汽吞吐工艺、冷采吞吐工艺等相互配合,并在添加时机、用量上进行优化,取得了延长油井生产时间,降低生产费用的效果。
    • 秦绍锋; 曹爱娟; 付鑫; 顾根堂; 谭章龙
    • 摘要: 针对国内外未见隔膜泵在煤层气田试验的现状,开展了煤层气井隔膜泵举升及配套工艺技术研究。分析了地面举升工艺的设计,介绍了关键技术组成,并在沁南盆地2口煤层气L型井中实现首次成功应用。该工艺中的井下三相分离装置不仅具有气液分离功能,还创新设计了沉砂功能,结合隔膜泵工作原理和特点,将沉砂功能设计在筛管之上,还设计了结构简单的防砂导流罩,实现了气液固分离及固体分离后的储存,保障了煤层气井的正常生产。该技术在现场应用中,年节电量达4.8×10^(4)~6.9×10^(4)kW·h,节能降耗效果显著。该隔膜泵举升及配套技术适用于大斜度、产水量小及煤粉含量大的煤层气井,可以为煤层气大斜度井的开采提供重要技术支撑。
    • 张超会
    • 摘要: 液压抽油机是针对常规游梁抽油机一次性投入高、泵效低的现状,为降低成本、提高效率而研发设计的一种低成本高效举升工艺.吉林油田研制并试验了四种液压举升主机,本文对各种主机及液压系统的工作原理进行了阐述,对各自的特点及生产运行过程中出现的问题进行了总结和剖析.
    • 杨帆
    • 摘要: 稠油的流动性差,黏度大,稠油举升工艺的关键问题是降黏、改善其流动性.某油田根据不同油藏的条件选择了多种降黏开采方式,逐步建立并形成了具有自己特点的稠油油藏水驱开采技术、热采技术以及地面节能配套工艺技术.介绍了油田举升工艺现状,分析了电热杆举升工艺、泵上掺热水降黏伴输举升工艺、空心杆热流体密闭循环加热举升工艺和化学剂降黏举升工艺等四种举升工艺存在的问题,以及稠油不同举升工艺试验应用情况,经研究分析,最后得出某油田大部分稠油井采取光油管化学滴加降黏工艺+少部分特别稠油井由电加热螺杆泵举升工艺的最佳稠油举升适用性工艺技术.
    • 刘波
    • 摘要: 延川南煤层气田自从投入商业开发以来,煤粉卡泵成为检泵主要原因之一,采气时率一直得不到有效提升,成为困扰气田稳产的一个难题.在气田开发过程中,也尝试应用了多种针对性工艺措施,在部分井效果较好,现就几种防治工艺进行比对分析,并提出改进意见,使之更加适用于气田开发,提高免修期,延长生产时率,夯实煤层气稳产基础.
    • 刘艳涛; 邢川衡; 王凤刚; 王彦鹏
    • 摘要: 根据BZ25-1油田沙河街异常高温高压低渗的特点,立足于生产实际,分析异常高温高压低渗油藏转抽后举升工艺在生产中存在的泵故障率高、检泵周期短等主要问题,通过优化电潜泵举升工艺、设备耐温级别等参数,提高了异常高温高压低渗油藏电潜泵适应性、稳定性,为沙河街油组规模转抽积累了经验.
    • 王鑫
    • 摘要: 为了解决常规游梁抽油机举升存在传动效率低、管理节点多等问题,在杏北某产能区块开辟塔架式抽油机举升示范区,对多种举升工艺的经济效益进行综合评价.据统计大庆油田目前所有采油井中,其中机采井占油井总数的93.3%,游梁抽油机占机采井总数的87.4%,而塔架式抽油机仅占0.4%,其余为螺杆泵、电潜泵及新型无杆举升方式.机采设备设计过程中,始终坚持"降投资、降能耗"的设计原则,随着新型举升工艺技术的发展与进步,为降低机采能耗创造了条件.2020年,在大庆油田某产能区块规模化应用多种塔架式抽油机,其中智能塔架式抽油机节能效果最优,系统效率比常规游梁抽油机提高2.91%,节电率比常规游梁抽油机提高14.57%.
    • 郑力文
    • 摘要: 在目前煤层气排采中广泛使用抽油机-深井泵排水采气工艺.但在延川南深层煤层气田,随着排采进入后期阶段,煤层气井产液量低、煤粉影响等问题渐渐暴露,导致开发成本上升.本文从理论上论证了煤层气井排采中应用优选管柱及泡排工艺技术的可能性.选取了符合条件的煤层气井开展泡排实验,证实在满足一定条件的情况下,煤层气井可以采用优选管柱及泡排工艺,解决煤层气井生产后期产液量低、煤粉影响严重等问题,有效降低煤层气井的生产成本,从而提高煤层气田的整体经济效益.
    • 杨帆
    • 摘要: 采油提液系统是油田用能的重点单元,如何挖掘油田提液系统降低电耗的潜力,推广应用油井人工举升工艺新技术和节能降耗新技术,降低油气开采成本,已成为各油田开发企业重要的研究课题.介绍了油井一体化提液降耗技术,该技术以建立能耗模型,计算每口井当前能耗及预测同油藏条件、同产量下的最佳能耗,进而对油井生产参数、杆管泵、沉没度等进行优化匹配改造,优化油井提液举升工艺技术,实现机采系统节能降耗.介绍了该技术在某老油田水驱开发单元的应用情况及实施效果,以及综合治理效益评价等.实践证明,通过实施油水井一体化优化调整措施、优化配套地面设备措施和优化电热杆生产工艺措施等3项措施,能优化油井提液举升工艺,实现注采系统平衡,提升系统运行效率和整体优化节能,降低提液单耗,保持油井高效运行,具有良好的节能降耗效果.
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