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单体解离度

单体解离度的相关文献在1977年到2022年内共计106篇,主要集中在矿业工程、地质学、冶金工业 等领域,其中期刊论文89篇、会议论文11篇、专利文献162668篇;相关期刊46种,包括武汉工程大学学报、矿业工程、金属矿山等; 相关会议8种,包括第八届全国选矿专业学术年会暨矿产资源绿色高效开发利用高峰论坛、第七届全国选矿专业学术年会、2013年全国生产矿山提高资源保障与利用及深部找矿成果交流会等;单体解离度的相关文献由254位作者贡献,包括庞建涛、杨稳权、丁亚卓等。

单体解离度—发文量

期刊论文>

论文:89 占比:0.05%

会议论文>

论文:11 占比:0.01%

专利文献>

论文:162668 占比:99.94%

总计:162768篇

单体解离度—发文趋势图

单体解离度

-研究学者

  • 庞建涛
  • 杨稳权
  • 丁亚卓
  • 曹亦俊
  • 段希祥
  • 洪秋阳
  • 肖喆
  • 袁威
  • 万道河
  • 于鸿宾
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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排序:

年份

    • 曾小辉; 罗祖俊; 饶金山
    • 摘要: 宜丰新庄铜多金属矿原分级工艺采用螺旋分级机和水力旋流器组合,浮选给矿呈现细粒级过磨及粗粒级解离度偏低的问题由于黄铜矿单体解离度低,而使分选指标偏低.为了解决黄铜矿的单体解离问题,提高铜精矿回收率,对磨矿分级系统进行改造.将原分级工艺改造为水力旋流器和高频振动细筛的组合流程,改造后的细粒级过磨与粗粒级解离度偏低现象得到改善,提高了黄铜矿的解离度和分选指标.浮选给矿中黄铜矿单体解离度由改造前的78.20%提升至82.50%,分级工艺中采用高频振动细筛后,使铜精矿的铜平均品位提高了1.3个百分点、铜平均回收率提高了2.1个百分点,平均新增效益为357万元/年.实践证明,高频振动细筛应用于铜多金属矿分级在技术和经济上是可行的.
    • 熊玉旺
    • 摘要: 矿石系多金属硫化矿,含锡1.07%~1.23%、砷1.0%左右、铜0.030%~0.46%、铁21.22%、硫8.91%~12.93%、铋0.045%~0.25%、三氧化钨0.05%~0.105%,铜+锡0.80%。采用光学显微镜、SEM-EDS、AMICS、MLA,从矿石矿物组成、单体解离度、结晶嵌布粒度、共生关系、金属分布以及锡、铜、铁、砷、铋、钨有价元素的赋存状态等方面,详细查明了矿石性质,为选矿采用合理的选别工艺综合利用矿石资源提供了矿物学依据。
    • 彭贵熊; 皇甫明柱; 巩明辉; 张发军; 张慧婷; 冯媛媛
    • 摘要: 为了高效综合利用青海某复杂多金属硫化矿,查明矿石性质,制定合理的选矿工艺流程,进行了工艺矿物学研究。研究结果表明:矿石中的铅和锌主要以硫化物为主,硫化物中的铅分布率为95.78%,硫化物中的锌分布率为92.37%;矿石中方铅矿多呈不规则块状分布,粒度分布不均,嵌布粒度较铁闪锌矿嵌布粒度较细,-0.074 mm粒级含量占96.95%,-0.038 mm粒级含量占62.82%;铁闪锌矿多呈粒状分布,粒度分布较为均匀,平均粒径为0.062 mm,其中铁闪锌矿-0.074 mm粒级含量占67.68%,-0.038 mm粒级含量占39.95%;矿石中的有用矿物主要为硫化物,较易回收。
    • 苏兴国; 杨光; 陈国荣; 白哲
    • 摘要: 鞍钢东鞍山烧结厂原矿主要以细粒嵌布的赤铁矿和磁铁矿为主,为解决现场球磨机效率低、有用矿物单体解离度低等问题,进行了陶瓷球搅拌磨、球磨工艺的优化和对比试验.试验结果表明,搅拌磨适宜条件为充填率80%、料球比0.9、磨矿质量浓度60%、介质尺寸6 mm、搅拌器转速650 r/min;球磨适宜条件为介质质量配比为m(32 mm)∶m(25 mm)∶m(19 mm)为5∶3∶2、充填率40%、料球比1.0、磨矿质量浓度70%.此时搅拌磨机磨矿效果更好,-0.038 mm比生产率达3 636.20 kg/(m3·h),磨矿效率达71.93 kg/(kW·h).相同细度样品分析表明,搅拌磨产品中过细和过粗粒级含量均相对较少,有用矿物单体解离度比球磨高4.5%~8%.反浮选试验表明,搅拌磨可将精矿铁品位和回收率分别提高0.94和2.99个百分点.因此,搅拌磨机比球磨机具有更好的磨矿效果和浮选指标.
    • 王川
    • 摘要: 针对新疆某单一铜矿石选矿厂浮选尾矿铜品位(0.065%)较高的问题,对其浮选尾矿进行工艺矿物学研究,开展降尾工艺试验研究,最终采用浮选尾矿分级抛尾、粗粒级(+0.15 mm)尾矿再磨再选的浮选工艺流程,获得了精矿铜品位20.13%、铜回收率95.75%的铜精矿.尾矿铜品位可降至0.040%,比现场生产的铜品位降低了 0.025百分点,达到了降低尾矿品位的目的.
    • 谢海云; 柳彦昊; 纪翠翠; 晋艳玲; 张培; 田小松; 刘榕鑫
    • 摘要: 中国云南省有大量的铜铅锌多金属硫化矿资源,该类矿产资源的高效选矿分离是影响企业经济效益的主要问题之一.针对云南迪庆地区的硫化混合精矿,该混合精矿铜、铅、锌三种有价金属共存,分离难度较大,导致其产品难以销售或冶炼.本文采用化学分析、X射线衍射法和矿物解离度分析(MLA)等多种检测方法,对该混合精矿的主要元素含量、矿物组成、物相组成、主要目的矿物的嵌布特性和单体解离度等进行分析研究.研究结果表明,该混合精矿的粒度较细,各矿物之间存在一定的相互连生或包裹现象,目的矿物黄铜矿、方铅矿和闪锌矿的单体解离度中等偏低,为69.28% ~70.56%.初步预测该混合精矿中铜、铅和锌的理论选矿分离效率依次为71.63%、62.97%和72.72%.根据实验分析结果,本文提出进一步提高该混合精矿的磨矿细度促使金属矿物充分解离,是提升铜、铅、锌各矿物选矿分离效率的关键途径.
    • 庞建涛; 肖喆; 王灿霞; 杨稳权; 张华; 赵凤婷
    • 摘要: 对贵州某高品位磷矿进行工艺矿物学研究,查明了高品位磷矿中主要有害成分MgO及其赋存状态,为高品位磷矿除杂及深加工提供了基础依据。研究结果表明:高品位磷矿中的MgO主要赋存于白云石矿物中,且白云石矿物多为采矿时混入的白云岩顶底板,可采用光电选工艺脱除;其次呈磷质颗粒的胶结物产出,可用浮选工艺脱除。浮选脱除白云石矿物工艺成熟,易实现降低磷精矿MgO含量提高精矿品质的目标。磷块岩中碳氟磷灰石和白云石的嵌布粒度均较大,磨至-0.074 mm粒级质量分数占47.17%时,碳氟磷灰石的单体解离度达到了92.49%,经浮选易获得良好的精矿指标。
    • 曹阳阳; 梁欢; 何东升; 宋国平
    • 摘要: 萤石是现代氟化工的基础原料,为了综合利用甘肃某矿区萤石矿,采用化学分析、XRF、AMICS(矿物特征自动定量分析系统)、扫描电镜分析等方法,对该地区萤石矿的化学成分、矿物组成、矿物嵌布特征、有价组分的粒度和赋存状态以及单体解离度等进行了系统的工艺矿物学研究,结果表明:该萤石矿中有用矿物为CaF_(2),质量分数为5.10%;脉石矿物以石英为主,质量分数为62.42%,还有部分方解石、白云石、磁铁矿等;萤石的嵌布粒度较细,单体解离度为67.60%。研究结果可为萤石选矿工艺优化提供理论基础。
    • 管侦皓; 杨虎; 陆宽伟; 张英
    • 摘要: 四川某微细粒嵌布铜矿石铜品位为1.05%,其中次生硫化铜占45.83%、原生硫化铜占39.59%、氧化铜占14.58%,脉石矿物主要为石英、方解石等,主要铜矿物平均粒径均小于20μm,单体解离度差。通过磨矿细度试验、粗选及扫选条件试验,确定了浮选工艺流程和药剂制度。在磨矿细度为-0.074 mm质量分数占70%,硫化钠在粗选、扫一、扫二中的用量分别为1000、1000、500 g/t,(戊黄药+Z200)组合捕收剂在粗选、扫一、扫二中的用量分别为(180+20)、(180+20)、(90+10)g/t的条件下,采用"1粗2扫2精、部分中矿集中处理"的浮选工艺,闭路试验获得的精矿Cu品位为19.12%、Cu回收率为79.16%,尾矿Cu品位为0.22%、Cu回收率为20.84%。
    • 魏转花
    • 摘要: 内蒙某铅锌硫化矿锌矿物主要以铁闪锌矿形式存在,生产现场采用"一粗三扫粗精矿再磨四次精选"流程回收锌资源,该工艺一直存在锌精矿品位低、回收率低、再磨选择性低、过磨严重等问题.针对该矿石性质特点,提出采用"快速浮选-两段锌粗选-粗选精矿再磨"工艺代替现场锌浮选工艺.结果 表明,闭路试验可获得锌精矿锌品位50.07%,锌回收率91.08%的优异指标.与原工艺相比,提高了选锌指标.
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