单体解离度
单体解离度的相关文献在1977年到2022年内共计106篇,主要集中在矿业工程、地质学、冶金工业
等领域,其中期刊论文89篇、会议论文11篇、专利文献162668篇;相关期刊46种,包括武汉工程大学学报、矿业工程、金属矿山等;
相关会议8种,包括第八届全国选矿专业学术年会暨矿产资源绿色高效开发利用高峰论坛、第七届全国选矿专业学术年会、2013年全国生产矿山提高资源保障与利用及深部找矿成果交流会等;单体解离度的相关文献由254位作者贡献,包括庞建涛、杨稳权、丁亚卓等。
单体解离度—发文量
专利文献>
论文:162668篇
占比:99.94%
总计:162768篇
单体解离度
-研究学者
- 庞建涛
- 杨稳权
- 丁亚卓
- 曹亦俊
- 段希祥
- 洪秋阳
- 肖喆
- 袁威
- 万道河
- 于鸿宾
- 代淑娟
- 何云林
- 何海涛
- 刘文礼
- 刘淑贤
- 刘益萍
- 孙景
- 张华
- 张悦
- 张晋霞
- 张磊
- 敖顺福
- 李和平
- 杨毅
- 汪庭成
- 漆菊芳
- 焦江涛
- 熊玉旺
- 牛福生
- 王广伟
- 王铜
- 白丽梅
- 聂轶苗
- 胡红喜
- 苏兴国
- 蒲江东
- 赵凤婷
- 赵文杰
- 赵晖
- 逄文好
- 郭小飞
- 门东坡
- 饶金山
- 黄秋菊
- CHEN Shengyan
- Han Yuexin
- He Qi
- JING Xiangyang
- Ji Su
- J·帕里
-
-
曾小辉;
罗祖俊;
饶金山
-
-
摘要:
宜丰新庄铜多金属矿原分级工艺采用螺旋分级机和水力旋流器组合,浮选给矿呈现细粒级过磨及粗粒级解离度偏低的问题由于黄铜矿单体解离度低,而使分选指标偏低.为了解决黄铜矿的单体解离问题,提高铜精矿回收率,对磨矿分级系统进行改造.将原分级工艺改造为水力旋流器和高频振动细筛的组合流程,改造后的细粒级过磨与粗粒级解离度偏低现象得到改善,提高了黄铜矿的解离度和分选指标.浮选给矿中黄铜矿单体解离度由改造前的78.20%提升至82.50%,分级工艺中采用高频振动细筛后,使铜精矿的铜平均品位提高了1.3个百分点、铜平均回收率提高了2.1个百分点,平均新增效益为357万元/年.实践证明,高频振动细筛应用于铜多金属矿分级在技术和经济上是可行的.
-
-
熊玉旺
-
-
摘要:
矿石系多金属硫化矿,含锡1.07%~1.23%、砷1.0%左右、铜0.030%~0.46%、铁21.22%、硫8.91%~12.93%、铋0.045%~0.25%、三氧化钨0.05%~0.105%,铜+锡0.80%。采用光学显微镜、SEM-EDS、AMICS、MLA,从矿石矿物组成、单体解离度、结晶嵌布粒度、共生关系、金属分布以及锡、铜、铁、砷、铋、钨有价元素的赋存状态等方面,详细查明了矿石性质,为选矿采用合理的选别工艺综合利用矿石资源提供了矿物学依据。
-
-
彭贵熊;
皇甫明柱;
巩明辉;
张发军;
张慧婷;
冯媛媛
-
-
摘要:
为了高效综合利用青海某复杂多金属硫化矿,查明矿石性质,制定合理的选矿工艺流程,进行了工艺矿物学研究。研究结果表明:矿石中的铅和锌主要以硫化物为主,硫化物中的铅分布率为95.78%,硫化物中的锌分布率为92.37%;矿石中方铅矿多呈不规则块状分布,粒度分布不均,嵌布粒度较铁闪锌矿嵌布粒度较细,-0.074 mm粒级含量占96.95%,-0.038 mm粒级含量占62.82%;铁闪锌矿多呈粒状分布,粒度分布较为均匀,平均粒径为0.062 mm,其中铁闪锌矿-0.074 mm粒级含量占67.68%,-0.038 mm粒级含量占39.95%;矿石中的有用矿物主要为硫化物,较易回收。
-
-
苏兴国;
杨光;
陈国荣;
白哲
-
-
摘要:
鞍钢东鞍山烧结厂原矿主要以细粒嵌布的赤铁矿和磁铁矿为主,为解决现场球磨机效率低、有用矿物单体解离度低等问题,进行了陶瓷球搅拌磨、球磨工艺的优化和对比试验.试验结果表明,搅拌磨适宜条件为充填率80%、料球比0.9、磨矿质量浓度60%、介质尺寸6 mm、搅拌器转速650 r/min;球磨适宜条件为介质质量配比为m(32 mm)∶m(25 mm)∶m(19 mm)为5∶3∶2、充填率40%、料球比1.0、磨矿质量浓度70%.此时搅拌磨机磨矿效果更好,-0.038 mm比生产率达3 636.20 kg/(m3·h),磨矿效率达71.93 kg/(kW·h).相同细度样品分析表明,搅拌磨产品中过细和过粗粒级含量均相对较少,有用矿物单体解离度比球磨高4.5%~8%.反浮选试验表明,搅拌磨可将精矿铁品位和回收率分别提高0.94和2.99个百分点.因此,搅拌磨机比球磨机具有更好的磨矿效果和浮选指标.
-
-
王川
-
-
摘要:
针对新疆某单一铜矿石选矿厂浮选尾矿铜品位(0.065%)较高的问题,对其浮选尾矿进行工艺矿物学研究,开展降尾工艺试验研究,最终采用浮选尾矿分级抛尾、粗粒级(+0.15 mm)尾矿再磨再选的浮选工艺流程,获得了精矿铜品位20.13%、铜回收率95.75%的铜精矿.尾矿铜品位可降至0.040%,比现场生产的铜品位降低了 0.025百分点,达到了降低尾矿品位的目的.
-
-
谢海云;
柳彦昊;
纪翠翠;
晋艳玲;
张培;
田小松;
刘榕鑫
-
-
摘要:
中国云南省有大量的铜铅锌多金属硫化矿资源,该类矿产资源的高效选矿分离是影响企业经济效益的主要问题之一.针对云南迪庆地区的硫化混合精矿,该混合精矿铜、铅、锌三种有价金属共存,分离难度较大,导致其产品难以销售或冶炼.本文采用化学分析、X射线衍射法和矿物解离度分析(MLA)等多种检测方法,对该混合精矿的主要元素含量、矿物组成、物相组成、主要目的矿物的嵌布特性和单体解离度等进行分析研究.研究结果表明,该混合精矿的粒度较细,各矿物之间存在一定的相互连生或包裹现象,目的矿物黄铜矿、方铅矿和闪锌矿的单体解离度中等偏低,为69.28% ~70.56%.初步预测该混合精矿中铜、铅和锌的理论选矿分离效率依次为71.63%、62.97%和72.72%.根据实验分析结果,本文提出进一步提高该混合精矿的磨矿细度促使金属矿物充分解离,是提升铜、铅、锌各矿物选矿分离效率的关键途径.
-
-
庞建涛;
肖喆;
王灿霞;
杨稳权;
张华;
赵凤婷
-
-
摘要:
对贵州某高品位磷矿进行工艺矿物学研究,查明了高品位磷矿中主要有害成分MgO及其赋存状态,为高品位磷矿除杂及深加工提供了基础依据。研究结果表明:高品位磷矿中的MgO主要赋存于白云石矿物中,且白云石矿物多为采矿时混入的白云岩顶底板,可采用光电选工艺脱除;其次呈磷质颗粒的胶结物产出,可用浮选工艺脱除。浮选脱除白云石矿物工艺成熟,易实现降低磷精矿MgO含量提高精矿品质的目标。磷块岩中碳氟磷灰石和白云石的嵌布粒度均较大,磨至-0.074 mm粒级质量分数占47.17%时,碳氟磷灰石的单体解离度达到了92.49%,经浮选易获得良好的精矿指标。
-
-
曹阳阳;
梁欢;
何东升;
宋国平
-
-
摘要:
萤石是现代氟化工的基础原料,为了综合利用甘肃某矿区萤石矿,采用化学分析、XRF、AMICS(矿物特征自动定量分析系统)、扫描电镜分析等方法,对该地区萤石矿的化学成分、矿物组成、矿物嵌布特征、有价组分的粒度和赋存状态以及单体解离度等进行了系统的工艺矿物学研究,结果表明:该萤石矿中有用矿物为CaF_(2),质量分数为5.10%;脉石矿物以石英为主,质量分数为62.42%,还有部分方解石、白云石、磁铁矿等;萤石的嵌布粒度较细,单体解离度为67.60%。研究结果可为萤石选矿工艺优化提供理论基础。
-
-
管侦皓;
杨虎;
陆宽伟;
张英
-
-
摘要:
四川某微细粒嵌布铜矿石铜品位为1.05%,其中次生硫化铜占45.83%、原生硫化铜占39.59%、氧化铜占14.58%,脉石矿物主要为石英、方解石等,主要铜矿物平均粒径均小于20μm,单体解离度差。通过磨矿细度试验、粗选及扫选条件试验,确定了浮选工艺流程和药剂制度。在磨矿细度为-0.074 mm质量分数占70%,硫化钠在粗选、扫一、扫二中的用量分别为1000、1000、500 g/t,(戊黄药+Z200)组合捕收剂在粗选、扫一、扫二中的用量分别为(180+20)、(180+20)、(90+10)g/t的条件下,采用"1粗2扫2精、部分中矿集中处理"的浮选工艺,闭路试验获得的精矿Cu品位为19.12%、Cu回收率为79.16%,尾矿Cu品位为0.22%、Cu回收率为20.84%。
-
-
魏转花
-
-
摘要:
内蒙某铅锌硫化矿锌矿物主要以铁闪锌矿形式存在,生产现场采用"一粗三扫粗精矿再磨四次精选"流程回收锌资源,该工艺一直存在锌精矿品位低、回收率低、再磨选择性低、过磨严重等问题.针对该矿石性质特点,提出采用"快速浮选-两段锌粗选-粗选精矿再磨"工艺代替现场锌浮选工艺.结果 表明,闭路试验可获得锌精矿锌品位50.07%,锌回收率91.08%的优异指标.与原工艺相比,提高了选锌指标.
-
-
聂轶苗;
牛福生;
刘淑贤;
张晋霞;
白丽梅;
张悦
- 《第七届全国选矿专业学术年会》
| 2014年
-
摘要:
矿物单体解离度是确定选厂最佳磨矿细度的重要依据,常规金属矿物单体解离度的测定方法,费时费力且精度较低,本文在之前研究的颜色识别工作的基础上,开发研究了金属矿物单体解离度自动识别的子模块,采用基于轮廓跟踪的连通区域标号法实现了连生体的自动识别这一关键问题,与常规的中值滤波技术、连通区域标号法等计算机算法相比,计算速度快,与筛分分析法比较,不仅速度快且误差较小.同时,以河北某地赤褐铁为例,对自动识别和肉眼观察结果进行了对比,结果相近,但测定速度大大提高.
-
-
Ji Su;
纪苏;
He Qi;
何起;
Li Qiuju;
李秋菊;
Zheng Shaobo;
郑少波
- 《2018第五届钛产业前沿技术交流会》
| 2018年
-
摘要:
主要是通过螺旋溜槽重力选矿的方法来分离含钛渣中的黑钛石相,由此实现钛组分的选择性分离,为钛资源的综合利用奠定基础.将含钛渣磨细至不同的粒度上限,并测定渣中黑钛石相的单体解离度,根据统计结果可知,当含钛渣的磨矿粒度上限为74μm和50μm时,黑钛石相单体解离较为充分,其单体解离度分别为77.76%和82.18%.通过重选实验的研究获得了一组最优的重选实验参数,即当控制精矿截取位置为距离溜槽内侧边缘3cm,溜选圈数为5圈,给矿浓度为35%时,重选所获得的精矿TiO2的品位为67.19%,TiO2的回收率为61.62%,黑钛石相的回收率为68.74%.
-
-
Xu Ruiqing;
徐瑞清;
Li Wenbo;
李文博;
Han Yuexin;
韩跃新
- 《第一届河钢东大学术年会》
| 2017年
-
摘要:
针对鞍钢东部尾矿开展了深入的工艺矿物学研究,探明铁矿物单体解离度低、包裹型和反包裹型连生体形式的存在及有用矿物嵌布粒度细是影响东部尾矿回收利用的关键因素.为提高鞍钢东部尾矿资源的高效回收,对其进行了磁选富集研究.结果表明:欲提高磁选精矿品位及回收率,必须提高铁矿物单体解离度,故再磨作业成为东部尾矿资源回收不可或缺的作业;采用筒式强磁机粗选-立环强磁扫选-混磁精矿再磨-弱磁-强磁选别工艺在磨矿细度-0.045mm含量为96.49%时,可以得到铁品位23.91%,铁回收率78.83%的混磁精矿.
-
-
赵晖;
金自钦;
汤优优
- 《第八届全国选矿专业学术年会暨矿产资源绿色高效开发利用高峰论坛》
| 2016年
-
摘要:
为了查明会泽深部矿铅锌的组成、结构、解离度和主要矿物的赋存状态等工艺矿物学特征,利用化学分析法、偏光显微镜、X射线衍射、电子探针等测试手段对会泽铅锌深部矿进行了系统研究.结果表明:该矿石主要化学成分Pb7.59%,Zn23.56%,Au0.12g/t,Ag47.9g/t;铅锌的主要载体矿物成分:方铅矿7.23%,灰硫砷铅矿1.38%,闪锌矿33.35%.通过不同粒度条件下的单体解离度测定结果,确定了该矿石适宜的入选磨矿细度.最后阐述了影响选矿工艺的因素及措施.
-
-
-
郜伟;
王玲
- 《2013年全国生产矿山提高资源保障与利用及深部找矿成果交流会》
| 2013年
-
摘要:
为查明某铜钼尾矿的综合利用价值,对其进行了系统的工艺矿物学研究.结果表明,该尾矿中主要的有价元素为铜、钼,对应的回收矿物为黄铜矿和辉钼矿;这些矿物的产出粒度均较细,在磨矿细度为-0.074mm占90%时,单体解离度分别仅为74.74%及60.55%,目的矿物单体解离不充分及细磨矿产生的泥化现象是影响尾矿中铜、钼浮选回收率的主要因素.
-
-
-
何晓明;
苏兴国
- 《2012年全国选矿前沿技术大会》
| 2012年
-
摘要:
现行选矿工艺流程适用于齐大山铁矿的矿石特性,在齐大山选矿厂获得了成功应用.但随着生产规模的提高、设备的不断更新以及原矿条件的变化,部分细节流程不能满足生产需求,影响了技术经济指标的稳定和生产的顺行.经过理论分析和现场取样考查,认为二次磨矿分级效率是制约生产的关键,在改造的基础上,由于二次分级磨矿产品粒度的降低,粗细分级给矿条件改善,其粗粒产品的单体解离度将会有所提高,这将改善中矿的可选性,因此可以考虑将扫螺精返到精螺再选,而不直接进入二次分级磨矿作业,减少二次循环量,降低二次磨矿的工作负荷,改善磨矿条件。
-
-
-
李檄文;
马英强;
印万忠;
侯英;
罗溪梅;
姚金;
李强
- 《2012中国矿业科技大会》
| 2012年
-
摘要:
论文对某硫化镍矿石进行了矿石性质分析.结合矿石性质,对矿石进行了初步分选条件试验研究,包括磨矿细度、各种调整剂及捕收剂的种类和用量试验,着重研究了几种捕收剂的应用对选矿指标的影响:丁基黄药与飞瑞3004两种捕收剂组合使用,选择性和捕收性能效果最佳.同时对试验产品进行了有用矿物单体解离度的分析,对试验的进一步开展起到关键作用.