搅拌磨
搅拌磨的相关文献在1991年到2022年内共计516篇,主要集中在矿业工程、化学工业、冶金工业
等领域,其中期刊论文173篇、会议论文18篇、专利文献240010篇;相关期刊77种,包括非金属矿、金属矿山、现代矿业等;
相关会议16种,包括第十三届全国非金属矿加工利用技术交流会、江苏省颗粒学会2010年学术年会暨江苏省应用化学、生物颗粒学与粉体领域学术研讨会、2006中国非金属矿工业大会暨第六届全国非金属矿加工应用技术交流会等;搅拌磨的相关文献由876位作者贡献,包括张国旺、杨华明、宋现洲等。
搅拌磨—发文量
专利文献>
论文:240010篇
占比:99.92%
总计:240201篇
搅拌磨
-研究学者
- 张国旺
- 杨华明
- 宋现洲
- 王铭浩
- 谢小飞
- 丁亚卓
- 何亚民
- 徐智平
- 邱冠周
- 李华伟
- 郭九阳
- 韩跃新
- 丁浩
- 卢世杰
- 周宏喜
- 李茂林
- 赵湘
- 韩春阳
- 何建成
- 倪小令
- 姚建超
- 孙小旭
- 张廷龙
- 李艳军
- 杨俊平
- 童伟
- 赵淑洁
- 刘畅
- 田振华
- 肖骁
- 张路明
- 王燕民
- 胡国辉
- 蒋述兴
- 郑水林
- 黄礼龙
- 龙渊
- 刘杰
- 刘训林
- 宋怀辉
- 崔瑞
- 李文明
- 王淀佐
- 石立
- 邹声勇
- 刘俊
- 刘瑜
- 周洁
- 李雪
- 盖国胜
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刘文胜;
韩跃新;
姚强;
高鹏;
刘杰
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摘要:
为解决鞍千矿业有限责任公司现行阶段磨矿—粗细分级—重磁浮联合分选工艺中重选精矿品位低、波动大,浮选尾矿品位高、选别工艺流程长等难题,以鞍千现场半自磨粗粒湿式强磁预选精矿为研究对象,开展搅拌磨矿—弱磁—强磁—反浮选短流程工艺优化试验研究,以期实现鞍千铁矿石的高效开发与利用。结果表明,鞍千现场半自磨—粗粒湿式强磁预选精矿在搅拌磨磨矿细度-0.038 mm占80%条件下,经磁场强度79.58 k A/m弱磁选,弱磁尾矿经背景磁感应强度700 m T强磁选,强磁精矿以淀粉为抑制剂、CaO为调整剂、TD-Ⅱ为捕收剂经1粗1精3扫反浮选,反浮选精矿与弱磁选精矿合并为综合精矿,综合精矿铁品位为68.04%、回收率为91.78%,综合尾矿铁品位8.62%。搅拌磨矿—弱磁—强磁—反浮选短流程充分利用铁矿磁性差异进行分选,实现了鞍千铁矿石的分质分选和脉石的梯级抛除,对于鞍山式赤铁矿石经济高效开发利用具有重要的指导意义。
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范喜杰;
韦文杰;
徐冬林;
李慧;
张淑敏;
刘杰;
李艳军
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摘要:
随着鞍千入选矿石性质的变化,原有的工艺流程暴露出一些问题,如重选精矿品位低、浮选尾矿损失大等。针对鞍千半自磨—湿式预选的混磁铁精矿,进行了详细的工艺矿物学研究,并确定了搅拌磨细磨—磁选—反浮选短流程工艺。研究结果表明,混磁精矿中铁品位为42.91%,主要含铁矿物为磁铁矿和赤铁矿,其他金属矿物为少量黄铁矿,赤铁矿和磁铁矿与脉石矿物结合形成的连生体含量较多,且在细粒级中分布率均较高;在此基础上确定了搅拌磨细磨—弱磁选—弱磁尾矿强磁选—强磁精矿一次粗选一次精选三次扫选的工艺流程,弱磁精矿和反浮选精矿合并得到的综合精矿TFe品位67.68%、回收率91.88%,综合尾矿TFe品位为8.83%。本研究对于鞍山式赤铁矿石流程的优化具有重要的指导意义。
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王家奇;
李艳军;
余建文;
徐海龙;
张小龙
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摘要:
为对比陶瓷介质和铸铁介质搅拌磨矿对氰化尾渣中金浸出效果的影响,以中国黄金集团三和金业有限公司的金矿氰化尾渣为研究对象,开展了浸出提金试验。研究结果表明,在磨矿细度-6μm占90%、JC浸出剂用量40 kg/t及浸出时间12 h的条件下,采用陶瓷介质磨矿可获得浸出渣Au 1.29 g/t、浸出率54.45%的技术指标,采用铸铁介质磨矿可获得浸出渣Au 2.15 g/t、浸出率39.45%的技术指标。与传统铸铁介质磨矿相比,陶瓷介质磨矿条件下金的浸出率显著提高。在陶瓷介质磨矿过程中加入Fe^(3+)后,金的浸出效果明显下降,表明Fe^(3+)的加入不利于金的浸出。机理分析表明,铸铁介质磨矿过程中会产生Fe^(3+),Fe^(3+)会在矿物表面形成羟基氧化铁(FeOOH),阻碍了CN^(-)的扩散过程,恶化浸出环境,从而降低了金的浸出率。
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苏兴国;
杨光;
陈国荣;
白哲
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摘要:
鞍钢东鞍山烧结厂原矿主要以细粒嵌布的赤铁矿和磁铁矿为主,为解决现场球磨机效率低、有用矿物单体解离度低等问题,进行了陶瓷球搅拌磨、球磨工艺的优化和对比试验.试验结果表明,搅拌磨适宜条件为充填率80%、料球比0.9、磨矿质量浓度60%、介质尺寸6 mm、搅拌器转速650 r/min;球磨适宜条件为介质质量配比为m(32 mm)∶m(25 mm)∶m(19 mm)为5∶3∶2、充填率40%、料球比1.0、磨矿质量浓度70%.此时搅拌磨机磨矿效果更好,-0.038 mm比生产率达3 636.20 kg/(m3·h),磨矿效率达71.93 kg/(kW·h).相同细度样品分析表明,搅拌磨产品中过细和过粗粒级含量均相对较少,有用矿物单体解离度比球磨高4.5%~8%.反浮选试验表明,搅拌磨可将精矿铁品位和回收率分别提高0.94和2.99个百分点.因此,搅拌磨机比球磨机具有更好的磨矿效果和浮选指标.
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彭艳荣;
闫国英
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摘要:
为了应对矿产资源贫、细、杂化的现象及满足矿产资源综合利用的要求,细磨、超细磨设备逐渐被广泛应用,主要对两种典型的搅拌磨的工作原理、结构构造、主要参数及应用情况进行了介绍,以期为矿业同仁提供借鉴参考.
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陈玲
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摘要:
本文介绍搅拌磨加工硅酸锆超细粉的工艺.
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敖顺福;
陈丽昆;
徐峰;
杨菊;
张德楸;
王存柱
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摘要:
随着矿产资源的大量开采利用,易选的矿产资源储量日益减少,贫细杂难选的矿产资源日趋增多。搅拌磨以细磨高效、节能等优点,成为实现细粒嵌布矿物单体解离的重要保障,搅拌磨的研发与生产使用成为了选矿领域的热点之一。为了助推搅拌磨在选矿生产中的应用,在分析搅拌磨工作原理和磨矿特性的基础上,总结了搅拌磨在金属矿及非金属矿选矿中的应用现状,指出了搅拌磨在细粒嵌布难处理矿石的细磨、超细磨方面具有优势。在今后搅拌磨的研发及设计优化中,大型化、智能化、专用型、提高易损件使用寿命等将是搅拌磨发展的重要方向。
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敖顺福;
陈丽昆;
徐峰;
杨菊;
张德楸;
王存柱
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摘要:
随着矿产资源的大量开采利用,易选的矿产资源储量日益减少,贫细杂难选的矿产资源日趋增多.搅拌磨以细磨高效、节能等优点,成为实现细粒嵌布矿物单体解离的重要保障,搅拌磨的研发与生产使用成为了选矿领域的热点之一.为了助推搅拌磨在选矿生产中的应用,在分析搅拌磨工作原理和磨矿特性的基础上,总结了搅拌磨在金属矿及非金属矿选矿中的应用现状,指出了搅拌磨在细粒嵌布难处理矿石的细磨、超细磨方面具有优势.在今后搅拌磨的研发及设计优化中,大型化、智能化、专用型、提高易损件使用寿命等将是搅拌磨发展的重要方向.
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史达;
刘杰;
侯鹏程;
韩跃新
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摘要:
鞍千选矿厂现有流程存在磨矿产品粗细分布不均匀、再磨效率低、能耗高、磨矿效果差等问题,影响后续分选过程,导致精矿指标差.为改善预选铁精矿磨矿效果,提升最终精矿指标,有必要采用更适于细磨的立式搅拌磨机,并进行参数优化.本文在鞍千预选铁精矿工艺矿物学分析的基础上,进行了搅拌磨矿-弱磁分选工艺流程试验.结果表明:预选铁精矿T Fe品位为39.06%,主要以磁铁矿形式存在,且粗细分布不均.在磨矿介质充填率为68.2%,搅拌器转速1000 r/min,料球比为0.7,介质尺寸为6 mm,磨矿浓度为50%,磨矿时间为2.80 min的条件下,磨矿产品经过一段弱磁选,可获得品位为67.01%,回收率为89.93% 的精矿指标.该工艺流程简单,指标良好,可为选矿厂工艺流程改造提供参考.
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李椿楠;
李国峰;
刘立伟;
李营营
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摘要:
随着生产需要,粉磨设备得到不断发展,搅拌磨机作为细磨和超细粉磨的重要设备,较传统粉磨设备—球磨机而言,具有磨矿效率高、耗能低的特点,被广泛应用于矿业、冶金、新材料等多个领域.介绍了搅拌磨发展历史,搅拌磨类型、工作原理及影响磨矿效果的关键参数,综述了搅拌磨粉磨性能与仿真模拟研究现状及其在选矿中的应用.
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王燕民
- 《中国颗粒学会2006年年会暨海峡两岸颗粒技术研讨会》
| 2006年
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摘要:
本文给出了一种高压辊磨与搅拌磨构成的复合粉碎系统湿法超细研磨碳酸钙物料的实验结果.结果表明,经过高压辊磨预磨的碳酸钙湿料再用搅拌磨研磨,能有效地提高产品细度并降低能耗.这可能与颗粒在高压辊磨受压后产生微裂隙有关.研究还发现,高压辊磨预磨次数明显地影响搅拌磨的最终产品粒度和节能效果.另外,为了说明复合粉碎系统中高压辊磨预磨的作用,还讨论了颗粒受压时产生微裂隙的现象.经模拟各种不规则形状颗粒破坏行为表明,受压颗粒的微裂隙行为与其各向异性和应力分布有关.
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宋振国;
印万忠;
韩跃新
- 《第十一届全国粉体工程学术会议》
| 2005年
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摘要:
研究利用搅拌磨进行了超细硅粉的制备研究.对搅拌磨工艺参数对粉磨效果的影响规律进行了研究,了解了各工艺参数对粉磨效果的影响,确定适宜的生产操作参数,确定搅拌磨生产超细硅粉的工艺流程。并对助磨剂在粉磨过程中的作用作了初步探讨。
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- 《首届中国建筑材料及非金属矿物加工与检测技术交流大会》
| 2004年
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摘要:
采用搅拌磨(湿法)和振动磨(干法)两种不同设备,对纤维水镁名(F B)进行超细粉碎试验.试验结果:用振动磨超细F B,产品中住径是搅拌磨的1/5左右,比表面积为搅拌磨的3 6倍左右.实验表明:振动磨对F B超细粉碎效果较好,最佳研磨时间为3 h,F B超细粉体的中位径D50为1.53 μm.比表面积 SA为2606m2/g,粒径分布比较集中.
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韩凤兰;
吴澜尔;
陈宇红
- 《第七届全国颗粒制备与处理学术暨应用研讨会》
| 2004年
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摘要:
用气流磨加工碳化硅磨料时,约有5﹪-15﹪的物料变成了尾尘.这部分碳化硅微粉由于粒度分布范围很宽,无法直接利用.本实验研究对气流磨碳化硅尾尘用搅拌磨粉碎进行了探讨.实验研究了不同研磨时间粉尘的纯度变化;分散剂对粒度变化的影响以及不同研磨时间,微粉的粒度、粒度分布的变化关系,实验结果证明:气流磨尾尘经过搅拌磨研磨可以得到分布窄、单峰的理想微细粉体;随着研磨时间的增加,粉体纯度下降;磷酸盐水分散剂可以促进研磨的进程.
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曾健;
呼振峰
- 《第四届全国有色金属学会环境保护学术研讨会》
| 2003年
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摘要:
以SJ-90型搅拌磨为主体设备的中试线,进行锆英石超经粉碎工程化研究.当工艺条件为Φ6mm和Φ10mm两种锆球磨介质量百分比各占50﹪、球料比3:1、磨矿浓度50﹪时,磨矿粉碎8h所得产品细度为亚微米级.生产的锆英石超细粉BGRIMM-01达到并部分超过国际同类产品的质量.SJ-90型搅拌磨为主体粉碎设备的湿法超细粉碎中试线,效率高、操作简单、运转可靠,能满足工程化研究的需要和生产高质量的产品,具有推广和应用前景.
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