连轧管机
连轧管机的相关文献在1987年到2023年内共计536篇,主要集中在金属学与金属工艺、机械、仪表工业、石油、天然气工业
等领域,其中期刊论文88篇、会议论文41篇、专利文献2488221篇;相关期刊34种,包括中国对外贸易、新技术新工艺、宝钢技术等;
相关会议19种,包括中国金属学会轧钢分会钢管学术委员会七届一次年会 、中国金属学会轧钢学会钢管学术委员会六届五次年会、中国金属学会轧钢学会钢管学术委员会六届四次年会等;连轧管机的相关文献由822位作者贡献,包括张良夫、张新华、张若煜等。
连轧管机—发文量
专利文献>
论文:2488221篇
占比:99.99%
总计:2488350篇
连轧管机
-研究学者
- 张良夫
- 张新华
- 张若煜
- 覃宣
- 冯世云
- 穆东
- 陈碧楠
- 金强
- 李群
- 陶功明
- G·海策
- 吕增宝
- 吕斌
- 朱平
- 薛志军
- 陈东武
- 张培庆
- 史敏
- 吴远洪
- 周超群
- 唐苑寿
- 张魁
- 李元德
- 杨泽
- 袁冰
- 费洪俊
- 冀文生
- 张京正
- 徐贵辰
- 暴立军
- 王增海
- 肖松良
- 蒋志芳
- 贾济海
- 边海涛
- 郭继保
- 陈定龙
- 严明山
- 代辉军
- 施军
- 朱军
- 李国栋
- 李洪亮
- 杜厚益
- 杜学晋
- 林震
- 欧阳建
- 王建辉
- 王晓邦
- 王芳波
-
-
林震;
王增海;
米永峰;
张立志
-
-
摘要:
介绍了连轧管机组的孔型设计原则和方法。详细介绍了孔型顶部延伸系数分配设计方法,以及穿孔机孔型设计思路。分析认为:采用孔型顶部延伸系数分配设计方法设计连轧管机组孔型计算简单,设计的孔型能够很好服务于钢管的生产;利用孔型顶部延伸系数分配方法设计的135 mm孔型系列生产工艺稳定,轧制的钢管壁厚精度在±5%以内。
-
-
冯世云
-
-
摘要:
分析了连轧管机芯棒在轧制过程中产生环形伤痕的原因,提出了避免缺陷产生的措施.通过激光跟踪仪测量脱管机与连轧管机轧制中心线的重合度,动态及时准确地控制芯棒支撑闭合装置,支撑辊采用V形辊定心,电气控制系统中增加芯棒躲避功能等,可稳定轧制,提高芯棒使用寿命,改善轧制荒管质量.电气控制系统中增加芯棒躲避功能提升连轧控制水平的方法,值得推广应用.
-
-
高和平;
林震;
王增海;
温博;
白志峰;
郭冬青
-
-
摘要:
连轧管机的附加壁厚公差率是控制钢管壁厚精度的重要参数,同时也是某一孔型选择对应芯棒系列的主要依据.文章主要推导了三辊连轧管机附加壁厚公差率的计算公式,并且在孔型图中模拟出减小孔型直径和增加孔型直径后所产生的附加公差值,模拟结果与计算值一致;附加壁厚公差率公式与外方数学模型计算相同的壁厚变化量,计算结果基本接近.
-
-
王增海;
林震;
高峰;
高和平;
李利斌;
白志峰;
张瑞林;
考然
-
-
摘要:
介绍某公司Φ100 mm三辊连轧管机组的建设情况、产品大纲、工艺方案和主要设备选型.分析认为:该套机组轧制的钢管几何尺寸精度高,可以轧制最薄壁厚3.5 mm的成品钢管;投产两个月生产节奏已经达到35 s/支,接近预期目标;钢管切损率在3%~5%,实际成材率90.0%~90.5%,需要控制钢管中间掉队数量,进一步提高成材率;采用隧道式牌坊的连轧管机,换机架有难度;换辊用时较长,后期需要优化换辊机构降低换辊难度,缩短换辊时间;二期热处理生产线的投产,可以大幅度提高钢管的附加值.
-
-
-
王善宝;
吴红;
陈志刚;
赵春生;
张浩;
袁琴;
赵波;
解德刚
-
-
摘要:
为了实现连轧管机组轧制机架孔型的在线测量,提高孔型控制精度和对中作业效率,引入了在线摄像机孔型测量分析系统CaliView,并与其他中心线测量方法进行对比.分析认为:CaliView实现了机架孔型精度的在线测量和调整,精度高(精度为0.01 mm),测量方法快捷,数据可直接分析显示,可作为新型连轧孔型中心线测量校正的手段,提高了中心线检验校正的频次和精度.
-
-
欧阳建;
穆东;
汤宏亮
-
-
摘要:
介绍国内某Φ89 mm连轧管机组改造工程的特点.为了高效率、高质量地完成工程建设任务,在国内某Φ89 mm连轧管机组施工图改造设计过程中采用三维辅助设计、工艺优化设计、设计与施工深度融合等方法.与国内类似机组相比,该机组改造后呈现出一系列亮点,经济效益、社会效益显著,为小直径无缝钢管机组的升级起到了很好的示范作用.
-
-
赵志毅;
徐锟;
吕庆功
-
-
摘要:
针对Φ340 mm MPM机组芯棒服役过程建立三维有限元模型,设计空心芯棒内径尺寸,分析空心芯棒服役过程温度场和空心芯棒表面热疲劳.分析认为:对于外径为358.1 mm的空心芯棒来说,内径在200~240mm时能较好地平衡减重和控制变形;内径为214 mm的空心芯棒,在轧制、第1次空冷、第1次水冷3个阶段的温度场与实心芯棒相同区域的温度场基本一致,而在其他各服役阶段时的内表面温度比实心芯棒相同位置处高13~18°C.空心芯棒与实心芯棒的热应力的差别,导致空心芯棒的环向和轴向裂纹比实心芯棒萌生更早、扩展速度更快.
-
-
-
黄宝新;
姜宝祥;
贾豹;
毕辛;
胡晓东;
张坤
-
-
摘要:
统计分析了Φ177 mm PQF连轧管机组减速机近几年的运行故障情况,提出制约该连轧减速机长寿化运行的重要原因:减速机轴承承载能力不足、连杆结构形式振动大、轴承润滑不充分.针对上述缺陷制定了改进措施:重新设计减速机的轴承型号以增大承载力;增大供油管径实现充分润滑;重新设计轴承间隙调整套,使其硬度满足要求;优化轴承游隙及齿轮侧隙调整值;改进减速机长连杆的结构形式,减少振动.
-
-
林震;
张立志;
张磊
- 《中国金属学会轧钢分会钢管学术委员会七届一次年会》
| 2016年
-
摘要:
介绍了Φ460mm连轧管机组芯棒的3种失效形式,并分析了影响芯棒使用寿命的因素,提出提高芯棒使用寿命的一些措施.分析认为:通过将石墨润滑层厚度控制在100~150g/m3、减小连轧管机相对压下量、在三段式芯棒连接杆与工作段处加一个与紧密距配合的垫片等措施,可以提高芯棒使用寿命.
-
-
周超群;
金强;
覃宣;
穆东
- 《中国金属学会轧钢学会钢管学术委员会六届五次年会》
| 2015年
-
摘要:
连轧管机芯棒支撑机架抱辊的位置精度和稳定性,影响着钢管的内外表面质量.对芯棒支撑机架的同心连杆机构进行了分析,探讨了设计参数的确定,针对某连轧管机扩规改造,对2种芯棒支撑方案进行了仿真分析,提供了更好的芯棒支撑解决方案,并对芯棒支撑机架提出了多处改进,使得其更具制造性、结构更可靠.
-
-
金强;
覃宣;
穆东;
李宏图
- 《中国金属学会轧钢学会钢管学术委员会六届五次年会》
| 2015年
-
摘要:
连轧管机的刚度定义为沿辊缝调整方向,每产生单位弹性变形所需的轧制力大小.刚度反映了轧机遇到外力后的弹跳大小,稳定的刚度导致的弹跳可以通过控制模型进行精确补偿,不稳定的刚度会带来补偿误差,降低轧制精度.通过解析计算,得出连轧管机的刚度解析计算公式,并通过分析,找出连轧管机各子部件的变形分布,可以为刚度的设计提供依据.
-
-
-
贾豹;
胡晓东;
赵海明;
花晓多
- 《中国金属学会轧钢分会钢管学术委员会七届一次年会》
| 2016年
-
摘要:
介绍了无缝钢管连轧机高速连杆联轴器系统存在的设计缺陷:鼓形齿接手对中性不好,连杆轴向窜动;鼓形齿接手润滑不良,加速齿面磨损;联轴器内部轴承易产生轴向力;联轴器上的连接螺栓强度不够,频繁断裂.针对上述缺陷提出改进方案,通过对鼓型齿接手的改进,滚珠接手彻底解决了因接手对中性不好带来的连杆震动及轴向窜动问题,连杆端碟簧的设计对连杆撞击起到一定的缓冲作用;将凸台套法兰及凸台轴法兰改为整体结构,提升了安全联轴器的整体强度;改进安全联轴器内部轴承型号,避免产生轴向力,提高安全联轴器的使用寿命.实现消除设备故障,降低生产成本的目标,经过几个月的实际使用,证明改进后取得了预期的效果.
-
-
吴昌明
- 《中国金属学会轧钢分会钢管学术委员会七届一次年会》
| 2016年
-
摘要:
从生产实际出发,针对现场存在的问题,从提高设备安全性、增强设备强度、增加调整灵活性、提高钢管表面质量几方面进行改造,并重新绘制了全套图纸,通过此次改造能够有效的提高产品质量,基本杜绝了由于MPM辊道原因造成的钢管外表面擦伤以及单点外结疤等钢管质量缺陷.
-
-
HAN Ying;
韩瑛;
MA Cheng-tao;
马成涛
- 《2014年全国轧钢生产技术会议》
| 2014年
-
摘要:
高质量PQF连轧管机是德国SMS-Meer公司设计制造的目前世界上最先进的连轧管机.HCCS系统是由SMS-Meer和INNS共同开发的为PQF配套的液压缸辊缝控制系统的简称.它的设计初衷是为了在任何的工作条件下都能获得最佳的钢管质量,因此它的系统中包含了很多关于工艺、机械和液压专业的经验数据.其硬件系统包括MOI工程师站用的一台PC Pentium,PDA数据采集服务器用的一台PC Pentium,二级数据服务器用的一台PC Pentium,套VME机架,有19个插槽,组Siemens ET200 Profibus从模块,MD 20 Sony检测器用的一个开关柜。HCCS系统内采用了VXworks5.5实时操作系统。最后介绍了Max approaching Force,Max Servovalve drift,Maz App.Force等故障的排除。
-
-
郝魁;
常在晨;
尹俊杰
- 《中国金属学会轧钢分会钢管学术委员会七届一次年会》
| 2016年
-
摘要:
PQF轧机芯棒支撑机架是钢管生产的关键设备.在生产中,原有设备因工作环境和结构形式的不足,备件消耗极大,增加了维护成本,造成设备完好率较低.对芯棒支撑机架进行改进,降低备件维护费用,同时提高芯棒的使用寿命.在充分利用原有机架设计的基础上,保证了原有的安装精度和尺寸精度,通过改进后的可调拉杆、曲轴、辊子材质的改变来实现芯棒支撑支架在线使用的长寿化,极大的降低了备件的消耗费用和设备的下线次数以及工人的劳动强度。大大降低了生产能耗,经实践检验是一次成功的改进。同时对于采用同样设备的企业也有很好的借鉴意义。
-
-
郝魁;
常在晨;
尹俊杰
- 《中国金属学会轧钢分会钢管学术委员会七届一次年会》
| 2016年
-
摘要:
PQF轧机芯棒支撑机架是钢管生产的关键设备.在生产中,原有设备因工作环境和结构形式的不足,备件消耗极大,增加了维护成本,造成设备完好率较低.对芯棒支撑机架进行改进,降低备件维护费用,同时提高芯棒的使用寿命.在充分利用原有机架设计的基础上,保证了原有的安装精度和尺寸精度,通过改进后的可调拉杆、曲轴、辊子材质的改变来实现芯棒支撑支架在线使用的长寿化,极大的降低了备件的消耗费用和设备的下线次数以及工人的劳动强度。大大降低了生产能耗,经实践检验是一次成功的改进。同时对于采用同样设备的企业也有很好的借鉴意义。
-
-
郝魁;
常在晨;
尹俊杰
- 《中国金属学会轧钢分会钢管学术委员会七届一次年会》
| 2016年
-
摘要:
PQF轧机芯棒支撑机架是钢管生产的关键设备.在生产中,原有设备因工作环境和结构形式的不足,备件消耗极大,增加了维护成本,造成设备完好率较低.对芯棒支撑机架进行改进,降低备件维护费用,同时提高芯棒的使用寿命.在充分利用原有机架设计的基础上,保证了原有的安装精度和尺寸精度,通过改进后的可调拉杆、曲轴、辊子材质的改变来实现芯棒支撑支架在线使用的长寿化,极大的降低了备件的消耗费用和设备的下线次数以及工人的劳动强度。大大降低了生产能耗,经实践检验是一次成功的改进。同时对于采用同样设备的企业也有很好的借鉴意义。