孔型
孔型的相关文献在1965年到2023年内共计2753篇,主要集中在金属学与金属工艺、建筑科学、冶金工业
等领域,其中期刊论文591篇、会议论文13篇、专利文献2149篇;相关期刊235种,包括焊管、宝钢技术、包钢科技等;
相关会议12种,包括2008年全国轧钢生产技术会议、2008大中型型钢会议、2006年全国轧钢生产技术会议等;孔型的相关文献由5353位作者贡献,包括张戈、李雪涛、陶功明等。
孔型
-研究学者
- 张戈
- 李雪涛
- 陶功明
- 刘鹤
- 张金明
- 朱华林
- 章卫军
- 张江华
- 朱雅红
- 李春涛
- 李申
- 王仁法
- 王剑勇
- 申峰
- 赵锐峰
- 邱俊
- 靳纯山
- 吉霞
- 张璇
- 张雪峰
- 彭旭东
- 江锦波
- 阮圣如
- 卢浩
- 李斌
- 李玉琴
- 李超
- 王鹏
- 陈必玉
- 刘战英
- 孟祥铠
- 曾时金
- 李纪云
- 王军
- 范红平
- 陈涛
- 周健
- 孙彦
- 官旭东
- 杜斌
- 白姝
- 臧昭农
- 董晓燕
- 阎军
- 黄庆学
- 丁宁
- 原春光
- 吴昌飞
- 姜振峰
- 朱旭
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刘松;
裴朝农;
邓保全;
陈占杰
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摘要:
介绍了原孔型设计中存在的侧壁斜度小、轧槽浅等问题,通过采取不同的措施对孔型进行优化,轧辊消耗降低,产品质量有所提升。同时,实现了中轧Φ22 mm圆钢与螺纹钢孔型共用。
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傅啟新
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摘要:
圆钢表面裂纹的产生,通常是由多方面的原因造成的。排除冶炼等方面的原因,文章主要针对轧钢过程中圆钢表面裂纹的产生进行探讨。综合其表面裂纹产生的主要影响因素,通过调查分析可知,造成其表面裂纹等缺陷的主要原因可分为以下几点:钢坯加热达不到圆钢生产的质量要求、轧机孔型系统不合理以及轧辊本身的原因等三个方面。文章介绍了圆钢表面裂纹的简单概述;探讨了圆钢生产表面裂纹产生的主要原因;并以此为基础提出了相关解决对策。文章通过关于圆钢表面裂纹产生的主要原因及解决措施的探讨,希望为圆钢生产表面质量的改善提供一些简单思路。
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阎东宇;
马小军;
曲帅;
高磊
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摘要:
通过对无取向硅钢热轧板边部线状缺陷进行光学显微镜、扫面电镜和能谱分析,确定是热轧轧制过程产生的缺陷。定宽压力机模块对连铸坯进行轧制,使铸坯角部产生凸起,立辊轧制后凸起加重,在水平辊轧制后翻平宽展被压入轧件表面形成线状缺陷,侧压量越大,缺陷距离边部越远。将定宽压力机模块设计成带有凹槽的孔型,边部线状缺陷问题得到大幅改善。
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张忠峰;
王长生;
肖立军
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摘要:
介绍了D10 mm日标热轧带肋钢筋K1~K3道次的孔型设计及K3切分轮内切分角的导卫设计,针对生产中出现的切分刀粘铁、K2道次顶出口、钢材波浪弯等技术难题,采取了提高轧机装配刚度、改进K2轧辊材质、严控料型等措施,实现了生产稳定,提高了质量保障能力。
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李智;
宋波
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摘要:
本文介绍了唐钢新中型产线各工序的工艺特点,分析了影响产线成材率的主要因素,制定了提高产线成材率的相应改进措施。连铸、加热、轧制等各工序协同攻关,通过实施稳定连铸坯质量、确保钢坯加热质量、对孔型及轧制规程的优化、导卫使用的改进、轻轨入冷床前进行预弯、各工序及时进行信息沟通、合理安排生产合同等改进措施,新中型产线单月综合成材率由92.67%上升至95.86%。
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欧阳志雄;
张文清
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摘要:
调节阀在舰船管路系统中运行时受蒸汽流动激励产生噪声,降低阀内流动压力脉动是调节阀降噪设计的关键。针对调节阀内气动噪声问题,以窗型阀门套筒为基础,本文设计了四种不同孔型的阀套结构,进行了低噪声的优化设计。利用数值方法计算了调节阀内湍流场及其产生的噪声,研究阀套孔型对阀内流动及其噪声的影响规律。结果表明,小孔孔群阀套显著降低了阀门喉部及扩压段蒸汽气流流速,减小了在阀门壁面上的流动分离和压力脉动幅值,改变了气流振荡力引发的噪声。阀套采用S型总声压级比窗型孔降低9 dB,但流通能力减弱近18.4%,K型孔降噪效果最好,总声压级可比S型降低4 dB,流通能力则进一步减弱17.2%,压损提高2%。
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石佳
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摘要:
宣钢棒材热轧线切分轧制工艺存在的料型不稳定,进口导管起粘皮、导卫进口夹持不稳等工艺和设备问题,技术人员通过现场数据收集、整理及要因分析,最终确认了问题产生的主要原因。本文介绍了宣钢棒材生产线的现状,针对切分轧制过程中存在的问题提出了工艺和设备的改进措施。通过优化切分工艺和成品孔型,对导卫系统、活套设备和关键设备进行优化改造,消除了棒材生产线切分轧制过程中的问题隐患,提高了棒材生产线的作业率及成材率等技术经济指标。
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张秀山
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摘要:
通过对履带钢冷却变形与矫直工艺进行研究,分析履带钢冷却变形机理,找出履带钢板型变形的原因,并制定可行的措施,对履带钢矫直过程进行控制,从而提高履带钢的矫直质量,提高成材率,满足客户需求。
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谢辉;
应长征
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摘要:
从多切分轧制孔型特点进行分析,阐述影响多切分螺纹钢K3崩槽的原因,相对应的制定相关控制措施,并通过生产实践验证得出结论,提出生产中控制的关键点,形成标准化作业文件。
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董有宝
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摘要:
针对石横特钢集团新疆昆玉棒材车间生产Φ18 mm热轧带肋钢筋时,负差率控制困难、线差大、成材率偏低等问题进行了系统分析。对切分孔型进行优化,控轧设备进行改进,关键道次轧辐材质及工艺进行改进。负差率提升0.15%,成材率提升0.03%。
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周梦雄;
邓丕安
- 《中国金属学会钢管学术委员会第五届一次年会》
| 2005年
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摘要:
介绍了一种使用计算机辅助设计(CAD)图解斜轧穿孔孔型开度值的方法.解决了在生产中用数学方法求解斜轧孔型开度值较复杂,难以应用的问题.对穿孔机轧辊空间位置进行计算机仿真后,作轧制线上某点的垂直截面,根据开度值假设条件,在截面内用作图方式逐步逼近开度值.以较简单的作图方式得到达到一定精度、能满足工程应用的开度值,并对开度值数据作了简要的分析.
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杨霄
- 《2006年全国轧钢生产技术会议》
| 2006年
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摘要:
近年来,条钢厂开发了Φ90mm圆小规格圆管坯,但在Φ90mm圆孔型系统实际投入使用,进行批量轧制后,发现由于生产工艺上存在一定的不足之处,导致轧制后产品表面缺陷报废率较高.因此,需要研究通过对生产工艺进行跟踪和改进,优化工艺方法,重新修改和设计Φ90mm圆孔型系统以及轧制参数,另外在操作上还进一步积累极限规格的轧制技巧,制订相应的规范,确保Φ90mm圆生产的稳定性.
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Yoshiaki Kusaba
- 《2005中国钢铁年会》
| 2005年
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摘要:
钢板桩用于土木建筑,是类似于H型钢和钢轨的型钢主要产品之一.一般而言,钢板桩由带孔型轧辊的二辊轧机轧制而成,而且必须多孔型轧制.因此,很难用轧制H型钢的万能轧机轧制钢板桩.轧制钢板桩时,将万能机架更换成二辊机架.为了改善这一缺点,本文成功地开发了用万能轧机轧制钢板桩.该技术应用于和歌山型钢轧机和鹿岛大型型钢轧机.
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