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气体分馏

气体分馏的相关文献在1991年到2022年内共计170篇,主要集中在化学工业、石油、天然气工业、自动化技术、计算机技术 等领域,其中期刊论文134篇、会议论文8篇、专利文献129229篇;相关期刊68种,包括炼油与化工、炼油技术与工程、齐鲁石油化工等; 相关会议7种,包括中国化工学会2010年石油化工学术年会、第六届全国工业催化技术及应用年会、赣、冀、皖、鄂、苏五省石油学会第二十五届学术年会等;气体分馏的相关文献由319位作者贡献,包括范传宏、魏志强、何承俭等。

气体分馏—发文量

期刊论文>

论文:134 占比:0.10%

会议论文>

论文:8 占比:0.01%

专利文献>

论文:129229 占比:99.89%

总计:129371篇

气体分馏—发文趋势图

气体分馏

-研究学者

  • 范传宏
  • 魏志强
  • 何承俭
  • 刘云龙
  • 刘吉
  • 张立新
  • 李平
  • 李网章
  • 王晖
  • 陆恩锡
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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排序:

年份

    • 李廷
    • 摘要: 气体分馏装置是大型炼化炼厂中一个十分重要的装置,装置主要利用液化气中各组分挥发度的不同,将液化气混合组分进行精馏分隔,得到高纯度丙烯、丙烷以及轻重碳四。湿式空冷器作为气分装置各塔顶气相冷凝冷却的重要设备,其作用十分关键。自四川石化装置实际开工运行以来,空冷效果成为了装置运行的关键,也是装置运行中凸显出来的最重要的一个问题。经过对实际情况深入分析,对问题进行一系列的研讨探索,并采取技改技措,基本实现了湿式空冷器在气分装置中应有的效果,也保证了气体分馏装置的安全平稳高效运行。
    • 闫俐辰
    • 摘要: 针对某公司催化裂化联合装置(包括140万t/a催化裂化、30万t/a气体分馏、8万t/a甲基叔丁基醚、产品精制等4套装置)存在能耗较大的问题,分析了联合装置能耗情况,并提出节能优化改进措施。结果表明:联合装置能耗主要包括循环水、电、低压蒸汽、中压蒸汽和除盐水;采取装置联合热直供优化(催化柴油直供柴油加氢装置、催化汽油直供汽油加氢装置)、换热流程优化(分馏塔塔顶油气热量利用、分馏塔塔顶循环油热量利用、分馏塔一中段油热量利用)的节能改进措施,该联合装置可节约蒸汽21.5 t/h、循环水126.0 t/h、电214.7 kW·h,经济效益可达2718.78万元/a,投资回报期为0.6个月。
    • 李倩; 苏航
    • 摘要: 基于国内炼油厂低温热水资源比较丰富的现状,文章以40万t/年液化气脱丙烷塔系统为设计对象,对液化气脱丙烷的工艺流程进行模拟计算并优化,设计为前脱丙烷塔与后脱丙烷塔两塔串联的流程,将此工艺流程与常规单脱丙烷工艺流程的低压蒸汽耗量进行对比。结果表明,工艺流程优化后,前脱丙烷塔重沸器采用低温热水做热源,后脱丙烷塔重沸器采用低压蒸汽做热源,节约了低压蒸汽耗量,降低了操作成本,达到了节能降耗的目的,每年可增加经济效益约82万元。
    • 摘要: 7月19日,新疆维吾尔自治区生态环境保护产业协会网站发布了中国石油乌鲁木齐石化分公司炼油转型升级高效发展项目环境影响评价公众参与第二次信息公示。中国石油乌鲁木齐石化分公司炼油转型升级高效发展项目拟建场址位于中国石油乌鲁木齐石化分公司现有厂区预留地内。项目主要建设内容为一期新建120万吨/年溶剂脱沥青、220万吨/年催化裂解、产品精制、100万吨/年气体分馏、80万吨/年非临氢改质等炼油装置,45万吨/年聚丙烯、30万吨/年苯乙烯、20万吨/年聚苯乙烯等化工装置及对应公辅设施。二期新建120万吨/年精苯二甲酸装置及对应公辅设施。
    • 李鹏
    • 摘要: 丙烯是气分装置的主力产品,利用丙烯为原料生产聚丙烯制品,对提高炼厂的经济效益起到良好的促进作用。文章主要结合武汉石油化工公司的气体分馏工艺,介绍提高丙烯产率的最佳工艺条件和优化方法,以此使其在保证产品质量的同时,提高丙烯的产率,从而减少生产成本,并有效提高整体的经济效益。
    • 任思月; 冯霄; 周树叶; 孟伟
    • 摘要: 基于某石化企业催化裂化和气体分馏装置的实际运行数据,使用Aspen HYSYS对2套装置进行模拟,并使用Aspen Energy Analyzer进行夹点分析,得到2套装置间总复合曲线,研究了装置间热联合的节能潜力和可能的热联合方案.结果 表明:通过总复合曲线得到2套装置间进行热联合的节能负荷为8900 kW,其中通过直接热联合节能3900 kW,通过热媒水间接热联合节能5000 kW;该热联合方案可节省0.1 MPa蒸汽4.4 t/h,节约热水157.1 t/h,节约循环冷却水526.4 t/h,经济创效约为701万元/a.
    • 孔庆欢; 潘晓帆
    • 摘要: 采用Aspen Plus过程模拟软件以热力学方程SRK-BM物性算法和RadFrac精馏塔模块对中国石油四川石化有限责任公司600 kt/a气体分馏装置工艺进行模拟优化,主要对脱丙烷塔和丙烯精馏塔提高塔板效率和产品质量的影响参数进行模拟,包括塔底温度、回流量和进料板位等参数的优化,并根据模拟优化结果,对装置操作进行优化调整并试运行.结果表明:在实际原料组成与模拟原料组成差别不大时,优化后脱丙烷塔的塔底温度为(103.8±1)°C、塔顶回流量为(95±5)t/h、进料板保持在第29层,丙烯质量收率提高0.43百分点;丙烯精馏塔的进料温度为40.3°C、塔底温度为54.8°C、塔顶回流量为357 t/h,进料板位置改造至第136层,丙烯纯度可提高0.07百分点;塔底热源用量减少,装置运行成本可降低约904.5万元/a;可多产丙烯约2117.39 t/a,经济效益增加约1524.5万元/a.
    • 朱莹
    • 摘要: 对中韩(武汉)石油化工有限公司1#气体分馏装置丙烯损失原因进行了分析,并考察了脱乙烷塔操作条件对塔顶不凝气丙烯损失量的影响.结果表明:气体分馏装置生产过程中脱丙烷塔塔底碳四、脱乙烷塔塔顶不凝气以及粗丙烯塔塔底丙烷中夹带丙烯是造成丙烯损失的主要原因,且脱乙烷塔塔顶丙烯损失量最大,其次是粗丙烯塔塔底;随着脱乙烷塔回流温度降低或脱乙烷塔塔顶压力升高,塔顶不凝气中丙烯体积分数均降低,丙烯损失量减少.
    • 王国敬
    • 摘要: 本文主要对气分装置的工艺流程进行研究,分析影响丙烯收率的主要因素,如装置老化、原材料以及工艺技术等,从而提出完善丙烯收率的主要措施,意在提高丙烯的产量,减少资源的浪费,希望对相关的工作人员具有一定的借鉴意义.
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