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无阻流量

无阻流量的相关文献在1989年到2022年内共计375篇,主要集中在石油、天然气工业、工业经济、地质学 等领域,其中期刊论文325篇、会议论文28篇、专利文献87899篇;相关期刊75种,包括海洋石油、内蒙古石油化工、石化技术等; 相关会议23种,包括2015油气田勘探与开发国际会议、第十七届中国科协年会、第十届宁夏青年科学家论坛石化专题论坛等;无阻流量的相关文献由973位作者贡献,包括郝玉鸿、郭建春、李治平等。

无阻流量—发文量

期刊论文>

论文:325 占比:0.37%

会议论文>

论文:28 占比:0.03%

专利文献>

论文:87899 占比:99.60%

总计:88252篇

无阻流量—发文趋势图

无阻流量

-研究学者

  • 郝玉鸿
  • 郭建春
  • 李治平
  • 赵金洲
  • 张文彪
  • 李跃刚
  • 任广磊
  • 何顺利
  • 天工
  • 洪鸿
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    • 阚洪阁; 张昆; 狄翔; 胡苗; 胡静; 薛杰
    • 摘要: 延113—延133井区位于鄂尔多斯盆地南部,二叠系山23储层发育低孔、低渗、低压致密砂岩气藏,以水力压裂开发为主。为了评价储层改造效果,井区在压裂改造前利用测井和录井数据,运用Kohonen神经网络岩性识别的方法实现了山23储层试气无阻流量预测。研究结果表明,在常规压裂条件下,储层厚度和岩性是控制产能的主要因素,石英砂岩储层压裂试气单米无阻流量为0.8×10^(4)~1.0×10^(4) m^(3)/d,岩屑石英砂岩储层单米无阻流量为0.3×10^(4)~0.5×10^(4) m^(3)/d,岩屑砂岩储层压裂后产能较低,排活困难。该研究成果对井区山23气藏的高效开发具有指导意义。
    • 甘笑非; 周莲莲; 赵玄之; 淦文杰; 周旻昊; 高晨轩
    • 摘要: 安岳气田高石梯—磨溪地区上震旦统灯影组第四段气藏属于深层海相碳酸盐岩气藏,埋深超过5000 m,已探明地质储量超过5900×108 m^(3)。受到多期岩溶作用的影响,储层具有强非均质性特征,储层流体渗流规律复杂,需要较长时间才能达到拟稳态流动,因此测试成本高,难于大规模长时间开展正规产能测试工作。而气井产能评价对于制定单井配产方案、建设集输处理设施又至关重要。现场目前主要是依靠单点产能测试结果,利用陈元千常规一点法公式进行无阻流量计算,粗略评价单井产能。经过实际验证,常规一点法所得产能结果与正规产能测试结果相比,具有较大误差。针对这一问题,展开深入研究,建立了适用于该气藏的3种新方法:修正一点法、回归一点法、求取二项式产能方程系数A、B的新方法。以高磨地区碳酸盐岩气藏作为实例进行了计算验证,研究结果表明:①在不能全面开展正规产能测试的情况下,修正一点法、回归一点法均能减小常规一点法的计算误差,能够快速、更准确地评价气井产能;②回归一点法比修正一点法的计算结果误差更小;③求取二项式产能方程系数A、B的新方法,引入了地层压力作为未知量,在准确获取气井产能的同时也确定了地层压力,适用于产能测试时有3次以上变产量测试数据的气井;④通过求取二项式产能方程系数A、B的新方法,计算得到的气井产能结果,比修正一点法、回归一点法的计算结果误差更小。
    • 李雷; 江学庆; 薛林青
    • 摘要: 针对目前大牛地气田储层品味下降,增产难度加大,无阻流量降低的现状,开展强交联压裂液体系研究,旨在降低压裂液成本,减小储层伤害。本文采用正交实验的方法,开展交联剂的优选、胍胶浓度的优化实验,建立一套适合大牛地气田开发的强交联压裂液体系。优化出的强交联体系采用0.3%胍胶浓度,加入强交联剂后在90°C、170 s^(-1)条件下,剪切120 min后压裂液的黏度为140 mPa·s;加入破胶剂后,破胶液表面张力22 mN/m,破胶后破胶液残渣为150~180 mg/L。强交联压裂液体系大幅度降低胍胶用量和残渣含量,实现降本增效的目的。目前已完成2口水平井的压裂施工,平均无阻流量9.3×10^(4)m^(3)/d,取得良好的改造效果,为强交联压裂液体系进一步推广应用奠定基础。
    • 赵洪涛; 陈鹏
    • 摘要: 凝析气藏流体性质特殊,不同测试制度下的产能测试结果差异明显。以某凝析气井产能测试资料为例,采用拟单相流法评价不同测试制度下气井无阻流量,分析无阻流量差异产生的原因。结果表明当井底流压低于流体的露点压力时,随着测试油嘴尺寸增加,近井地带凝析油析出范围增加,气体流动阻力增加,导致气井解释的无阻流量明显下降;凝析油在近井地带析出产生的表皮系数贡献较大,远井地带析出对表皮系数影响较小。该评价结果对凝析气井产能评价具有一定指导意义。
    • 徐兵祥; 白玉湖; 董志强; 陈岭; 王苏冉; 李彦尊; 杜江峰
    • 摘要: 由于致密气井试气时间短,现场常用的“一点法”测试实则是一种不稳定“一点法”,计算无阻流量较真实无阻流量要高。运用“一点法”公式和瞬态二项式产能方程对不稳定“一点法”误差进行分析,结果表明:测试时间对无阻流量具有较大影响,且渗透率越小,影响越大;经验系数和测试生产压差对无阻流量也具有一定影响,但当经验系数大于6,无因次压力大于08时,影响在4%以内,可忽略不计。经综合分析,神府区块“一点法”测试经验系数和测试生产压差对其计算无阻流量影响不大,测试时间过短造成无阻流量偏高20%左右。神府区块20口典型井应用表明:不稳定“一点法”测试误差平均为1872%,评价真实无阻流量平均为276×104m3/d。基于此,提出了不稳定“一点法”产能评价推荐做法,包括测试时间、工作制度和经验系数的确定方法,进一步规范了现场“一点法”测试工艺,指导致密气产能认识和合理配产。
    • 摘要: 2022年8月5日,从西南油气田公司获悉,今年金秋气田致密气累计完试水平井47口,井均无阻流量超90×10^(4)m^(3)/d,并培育出18口无阻流量超百万方高产工业气井,这得益于公司多方位优化储层改造技术,持续推动致密气提效提产,支撑致密气高效开发。一是攻关地质工程一体化压裂设计技术,提升致密气改造针对性。针对河道砂岩致密气非均质性较强、部分井改造效果低于预期的问题,建立精细三维地质模型及地质力学模型,开展裂缝形态及产能预测模拟,优化压裂施工参数。
    • 郭超
    • 摘要: 页岩气作为本世纪一项重要的能源,改变了世界能源局势.为了更加准确的评估页岩气产品,为勘探开发提供更可靠的依据.本文利用人工神经网络模型为页岩气的产量评估提供一套智能方法.该方法利用了测井数据作为基础,充分利用智能方法对非线性以及多变量交互影响回归问题的优势,从常规的测井曲线中提取出有关于产量的信息,最终实现对给定储层的页岩气产量的定量评估.该方法从石油天然气的实际需求入手,结合了数据分析、智能算法等多种方法优势,从理论分析到实验验证,为石油与天然气工业提出一套能够在实际中预先定量评价储层产量的方法,帮助优选射区域的甜点以及射孔位置.
    • 陈春艳; 阮基富; 吴利华; 刘柳君; 杨辉; 钟礼萍
    • 摘要: 高压气藏气体高速流动时属于非线性渗流,求取产能方程式中系数A、B值较为复杂和困难.通过引用二项式速度n次方程,推导出相应产能方程,提出试差法先求取指数n及方程系数A、B值,用交会法求解无阻流量.磨溪区块龙王庙组气藏9口气井中,8口井利用产量n次方拟合相关性比产量二次方拟合效果更好,计算结果与气井实际生产动态特征吻合程度高.不同的气井n值一般不同,磨溪龙王庙组气藏n值范围一般介于1~3,确切的数值范围需要现场岩芯渗流试验及更多的气井实例求得.引用二项式速度n次方渗流方程,对龙王庙组气井产能进行研究,求取气井真实产能,可为后期气井生产方案制定提供支撑.
    • 王强; 刘媛; 董易凡; 杨圣方
    • 摘要: 随着对苏里格南区块储层理解的加深,压裂设计模式的优化,参数的调整,区块的成功开发俞发显著.大液量低黏度线性胶混合压裂设计、适度扩大的压裂规模、较高排量和砂浓度比例是开发气藏的最有效方式.2012年苏南区块压裂后平均单井无阻流量(AOF)为126 000 m3/d,而在2019年增加到307 000 m3/d,增长144%,排除储层因素的标准化产量也取得了极大的提高.
    • 毕晓明; 孙伟石
    • 摘要: 针对徐深气田A区块火山岩气藏储量动用程度低、稳产能力差的问题,开展了井间加密试验,而加密井一旦与老井连通,不确定其能否提高储量动用程度.为此,采用分区物质平衡方程技术分析了井控动态储量变化过程,结合火山岩气井动态储量结构特点,提出了连通气井间动态储量变化的3种特征:①持续增长型,加密井与老井动态储量逐步增加,相互间储量无明显干扰,加密后提高储量动用程度;②干扰型,加密井的动态储量全部源于分采老井的储量,加密后主要提高采气速度;③干扰—增长交互型,加密井既分采了老井的储量,又动用新的储量,加密后可提高储量动用程度.研究结果表明:老井补给区以致密储量为主,加密井虽然初始地层压力低,但仍明显高于老井,表明现井网下储层中广泛发育的致密储量动用差,为加密井提供了物质基础,同时采用水平井加密既能提高储量动用程度又可获得高的产能.
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