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煤泥浮选

煤泥浮选的相关文献在1978年到2022年内共计409篇,主要集中在矿业工程、化学工业、自动化技术、计算机技术 等领域,其中期刊论文225篇、会议论文29篇、专利文献12073篇;相关期刊59种,包括洁净煤技术、煤、煤矿现代化等; 相关会议19种,包括2016年全国选煤学术交流会、2015年全国选煤学术交流会、2013年全国选煤技术交流会等;煤泥浮选的相关文献由882位作者贡献,包括王永田、刘炯天、廖寅飞等。

煤泥浮选—发文量

期刊论文>

论文:225 占比:1.83%

会议论文>

论文:29 占比:0.24%

专利文献>

论文:12073 占比:97.94%

总计:12327篇

煤泥浮选—发文趋势图

煤泥浮选

-研究学者

  • 王永田
  • 刘炯天
  • 廖寅飞
  • 朱金波
  • 桂夏辉
  • 谢广元
  • 彭耀丽
  • 李国胜
  • 王磊
  • 邢耀文
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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排序:

年份

    • 李蒙; 王坡; 陈军
    • 摘要: 为了考察临涣选煤厂<0.5 mm粒级煤泥的可浮性,采用四因素三水平正交试验设计进行了分步释放浮选试验,考察了起泡剂用量、捕收剂用量、矿浆浓度、单位面积充气量对浮选精煤产率和灰分的影响。直观分析结果表明,影响浮选效果的因素依次为:捕收剂用量、起泡剂用量、矿浆浓度、单位面积充气量;方差分析结果表明,影响浮选效果的因素依次为:起泡剂用量、捕收剂用量、矿浆浓度、单位面积充气量;综合分析得到,最佳浮选药剂用量为:正十二烷用量为800 g/t,仲辛醇用量为80 g/t。
    • 卢智强; 刁海瑞
    • 摘要: 为解决煤泥难浮选的问题,亿成选煤厂以原生煤泥为试验样品,通过分析煤质特性和煤泥可浮性,探讨了煤泥研磨脱泥浮选的可行性。试验结果表明:煤泥最佳磨矿时间为90 s,磨矿脱泥浮选工艺可以使浮选精煤产率从29.85%提高至36.87%,浮选精煤灰分从11.43%降至11.16%,为后续浮选工艺改造提供了参考。
    • 王尧
    • 摘要: 针对东曲矿选煤厂浮选精煤灰分过高、产品不稳定的问题,浮选试验采用现场浮选入料、调节浮选参数与现场一致,通过改变抑制剂种类、用量进行浮选试验,并且将浮选尾煤进行接触角、红外光谱表征;表征结果说明抑制剂的添加能够增强浮选尾煤亲水性,浮选试验结果说明最佳药剂制度为:以单宁酸为抑制剂,药剂用量为500 g/t时,浮选精煤灰分降低至9.21%,产率为58%。
    • 毛箫瑀; 刘令云
    • 摘要: 为了理清智能控制在煤泥水处理过程中的研究和应用现状,基于煤泥水的来源、特性及当前主要的煤泥水处理工艺,综述了智能化技术及设备在煤泥浮选和煤泥水沉降澄清处理环节的应用,重点阐述了尾煤浓缩机自动加药控制系统在选煤厂的应用;详细分析了目前煤泥水处理过程实现智能化的主要问题和难点,为煤泥水处理系统实现全过程智能化提供了参考和借鉴。
    • 李鹏
    • 摘要: 阐述了邯郸洗选厂主洗矿—梧桐庄矿,因矿井过断层,导致原煤煤质变差,浮选入料中高灰细泥含量升高10%左右,煤泥灰分升高6%左右,浮选效果变差;另外,吨原煤浮选油耗比厂考核值高0.18 kg、平均油比高达15∶1以上,浮选尾煤灰分由原来的70%降低至65%。为改善浮选效果,调整入浮粒度组成,改善浮选指标,降低浮选药耗,通过正交试验摸索出最佳的药剂制度:吨煤泥的捕收剂用量为0.7 kg、起泡剂用量为0.1 kg,油比为7∶1。以试验结果为指导,进行了生产药剂制度的调整,调整后药剂用量比原来降低1/3,油比由原来的17∶1降低至7∶1,浮选精煤合格的前提下,浮选尾煤灰分由65%升高至70%以上。
    • 李威
    • 摘要: 阐述了为了解决新元选煤厂因煤泥量增加、浮选系统处理能力不足,导致的环保压力大、经济效益低等问题,对煤泥进行了粒度分析和分布释放试验,按照精煤灰分小于11.00%的要求,寻找出最佳分选产品结构方案,并制定了扫选的工艺流程,采用该方案后预计全年可增收8580万元,经济效益明显。
    • 何睿; 符东旭; 李海涛; 张晓涛; 岳丽蓉; 田玉强
    • 摘要: 为解决实验室小浮选机浮选效率不佳,叶轮转速高导致的产品质量波动大,试验结果精度低的问题,采用Fluent软件对小浮选机内部流场进行了数值模拟,从速度场和湍流度等方面研究了小浮选机内部流场存在的问题,并对其结构进行了优化研究。研究结果表明:在实验室小浮选机叶轮上部加装合适的稳流装置可使矿浆流态得到优化。加装稳流装置前后的对比试验结果表明:该稳流装置能够在分离区形成稳定的上升流,满足了叶轮转速提升的要求,降低了细泥夹带对浮选精煤灰分的影响,可使浮选精煤灰分降低1~2个百分点,且浮选尾煤灰分基本保持不变。
    • 欧战备; 赵俊吉; 司伟汗; 韩宇; 李永改
    • 摘要: 针对浮选精煤产率和浮选尾煤灰分低的问题,临涣选煤厂以浮选工艺系统为研究对象,在对现有系统的浮选效果进行评价的基础.上,对浮选尾煤再选潜势进行了系统分析。结果表明:浮选数量效率为84.15%,尾煤具有一定的再选潜势;与浮选尾煤直接再选相比,磨矿后再选是尾煤再选的最佳工艺,且最佳磨矿时间为3 min,当精煤灰分为11.50%左右时,可以获得36.15%的最佳精煤产率。
    • 李伟涛; 张立峰
    • 摘要: 煤泥浮选主要以柴油、煤油或其他杂油作为捕收剂,在多数情况下存在药耗高、精煤产率较低的问题。为提高浮选精煤产率,消除安全及环保隐患,以利民选煤厂的浮选入料作为研究对象,通过小浮选试验、浮选速度试验和分步释放浮选试验对比了新型捕收剂BK610、BK612与传统捕收剂的浮选效果。结果表明:针对利民选煤厂的煤泥,新型捕收剂BK610具有更优良的浮选性能;在较低药剂用量的条件下,使精煤产率提高了5个百分点。
    • 王磊; 李孟乐; 常国慧; 魏鑫鹏; 桂夏辉
    • 摘要: 非离子型复配捕收剂在低阶煤煤泥浮选综合指标上具有明显优势,但浮选效果易受非离子型表面活性剂类型影响。选用油酸二乙醇酰胺(ODEA)、聚氧乙烯单叔辛基苯基醚(OP-4)、失水山梨醇单油酸酯(Span80)分别与煤油混合制备复配捕收剂进行浮选试验,借助药剂分散性试验、接触角测试、X射线光电子能谱分析、分子动力学模拟等手段,研究了酯类、醚类、酰胺类非离子型复配捕收剂对长焰煤煤泥浮选的影响规律与强化机理。浮选试验结果表明,复配药剂具有较优捕收性和选择性,均可不同程度改善浮选效果,其中复配酯类Span80捕收剂浮选效果最佳,复配醚类OP-4捕收剂、复配酰胺类ODEA捕收剂效果相当,煤油效果最差。机理分析表明,3类非离子型表面活性剂均提升了长焰煤颗粒疏水性,但疏水强化程度因表面活性剂类型而异,主要体现在药剂对煤亲水位点覆盖与烃类油乳化分散的双重作用。由于氢键键合作用,Span80分子极性基团可有效覆盖煤粒表面极性位点,且分子疏水端向水相延伸,大幅增加了煤颗粒表面疏水性;ODEA分子同样可有效覆盖煤粒表面极性位点,效果较Span80分子稍差,但优于OP-4分子。三类非离子型表面活性剂均降低了煤油液滴尺寸,测定弦长集中在50~150μm。复配酯类Span80药剂体系液滴数量最多,增加了其与煤粒疏水位点的接触时长与面积,更有利于浮选。OP-4相较ODEA,其乳化分散烃类油的优势在一定程度上弥补了其覆盖煤亲水位点的不足。
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