堆钢
堆钢的相关文献在1991年到2022年内共计185篇,主要集中在金属学与金属工艺、冶金工业、中国军事
等领域,其中期刊论文87篇、会议论文2篇、专利文献214996篇;相关期刊62种,包括科学与财富、宝钢技术、河北冶金等;
相关会议2种,包括2008年全国小型型钢生产技术交流会、2000年全国中小型轧钢设备技术研讨会等;堆钢的相关文献由445位作者贡献,包括翟文、任新意、夏维玺等。
堆钢—发文量
专利文献>
论文:214996篇
占比:99.96%
总计:215085篇
堆钢
-研究学者
- 翟文
- 任新意
- 夏维玺
- 高慧敏
- 任雯
- 何海峰
- 冯秀海
- 刘满仓
- 朱春韶
- 翟武
- 许明现
- 陈东
- 龚俊锋
- 不公告发明人
- 严开龙
- 于洋
- 任斌
- 伊娃诺夫·孔斯坦汀·德米耶维奇
- 凌智
- 刘伟
- 刘睿
- 刘裕
- 勒克奇·阿莱克桑德·尤列维奇
- 史建伟
- 吴剑
- 吴昊
- 周利娇
- 周峰
- 周庆
- 周敏
- 周涛
- 周鹏飞
- 唐顺
- 塞盖维克多若维奇·布拉夫金
- 娄玉平
- 孔斯坦尼德米特列维奇·伊娃诺夫
- 孙占跃
- 宋丹
- 宋振武
- 宗胜悦
- 崔志勇
- 布兰克·塞格·维克多罗维奇
- 庞殊杨
- 康炜
- 张世厚
- 张振亚
- 张智刚
- 张智密
- 张超杰
- 彼得尼克佛罗维奇·马提诺夫
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韩书栋;
胡楠;
刘义
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摘要:
现代高速线材的最大特点是高线速度与高精度,但由于生产工艺与设备使用的原因,减定径堆钢故障时有发生,减定径堆钢故障严重制约和影响高速线材安全稳定生产,现已成为高速线材生产的最大瓶颈。本文现将重点分析减定径堆钢的原因,并且针对这些原因提出相应的解决对策。
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甘志涛;
何海峰;
沈伟东
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摘要:
在高速线材生产过程中,由于粗轧区轧速低、料形大,一旦堆钢,处理时间长、难度大,工人劳动强度也大。因此在生产过程中,预防粗轧堆钢是生产的重要环节。文章对韶钢高速线材生产过程中粗轧堆钢的典型事故案例进行详细的原因分析,原因分类有料型、导卫等。并一一制定了对应的预防措施,有效降低了现场粗轧堆钢事故的发生,提升了轧线的机时产能,降低了生产成本。
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甘志涛;
何海峰;
沈伟东
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摘要:
在高速线材生产过程中,由于粗轧区轧速低、料形大,一旦堆钢,处理时间长、难度大,工人劳动强度也大.因此在生产过程中,预防粗轧堆钢是生产的重要环节.文章对韶钢高速线材生产过程中粗轧堆钢的典型事故案例进行详细的原因分析,原因分类有料型、导卫等.并一一制定了对应的预防措施,有效降低了现场粗轧堆钢事故的发生,提升了轧线的机时产能,降低了生产成本.
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王强
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摘要:
介绍了冷轧厂酸洗-轧机联合生产线废边卷取机的主要结构及生产工艺;针对生产过程中废边卷取机出现的废边断带、堆钢,运输过程中卡死等故障,对其产生原因进行了讨论分析,并对液压控制系统、送料机底座、分卷操作连锁控制以及废边卷运输导槽等进行了改进.生产实践表明,采用改进措施后,减少了废边断带,避免了堆钢及运输过程中卡死现象,使废边卷取机能够满足酸连轧产线高速稳定生产的要求.
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甘涛;
冯啸
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摘要:
柳钢高线预精轧后高速区域设备是美国摩根设备,控制系统为西门子S7-400系列PLC。高速区域末端为吐丝机,作为轧件集卷成型设备将轧件输入至斯太尔摩辊道。吐丝机采用恒速运行方式,带动吐丝管做高速旋转运动,精轧机出来的直线材经过吐丝管后变为具有一定半径的圆型线材跌落至斯太尔摩辊道进入下一工序。由于吐丝机未进行速度调节,每次轧件头部到达吐丝机时吐丝管的角度都不一致,最终吐丝头部跌落辊道位置是随机分布的,而且斯太尔摩辊道各辊子之间存在间隙,一旦发生线材头部进入辊道间隙就会造成乱卷或堆钢,进而引起轧废,此时需要停机处理,影响生产线的有效作业率和成材率等指标。因此,将吐丝机吐出线材头部的下落位置稳定控制在一个安全区域,保证头部相对于辊道运输方向朝后,防止线材头部进入辊道,且将这个区间控制在±60°范围内,成为一个必须解决的问题。为此,棒线型材厂组织实施提升吐丝机头部定位控制系统的稳定可靠性改进。本文进行总结。
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任新意;
高慧敏;
徐海卫;
黄华贵;
孙静娜;
马孟宁
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摘要:
采用某1700 mm热镀锌连续机组生产薄规格带钢时,在开卷后的穿带过程中频繁发生堆钢.为此,对原料带钢的板形、表面粗糙度和表面残油量及穿带导板的表面结构等影响带钢堆钢的因素进行了分析.结果表明:原料带钢头尾板形不良、表面粗糙度低和表面残油量高,以及在运行过程中与穿带导板之间发生局部黏合,是导致热镀锌机组带钢堆钢的主要原因.通过调整原料带钢的头尾板形幅值、表面粗糙度和表面残油量,改造穿带导板的表面构造,并增加预警装置,基本解决了热镀锌薄规格带钢的穿带堆钢问题.
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柴璐琪;
刘珍宇
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摘要:
通过对高速线材生产过程中辊环异常损坏情况进行分类统计、分析,找出了辊环异常损坏的原因,并根据现场实际情况加以改进.措施实施后,辊环异常损坏频次大幅降低,提高了轧机有效作业率,降低了轧辊消耗.
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陈功彬;
郭建强;
桑孔超
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摘要:
飞剪设备在对轧件进行切头或切尾作业时,出口导槽容易出现卡钢、堆钢等现象,严重影响飞剪机的运行效率,本文介绍了一种位于飞剪机之后,用于出口导槽的废料捕捉装置。通过对该装置运行过程的研究与计算,合理有效地选择其控制部分,使该装置能有效地截住切割的轧件,保证其顺利落入废料收集筐中,消除堆钢、卡钢现象,对飞剪设备今后的设计和使用都具有一定的参考意义。