落棉率
落棉率的相关文献在1990年到2022年内共计125篇,主要集中在轻工业、手工业、一般工业技术、机械、仪表工业
等领域,其中期刊论文95篇、会议论文25篇、专利文献136799篇;相关期刊21种,包括无线互联科技、中国纤检、新疆财经大学学报等;
相关会议21种,包括2015‘棉纺企业产品结构调整暨色纺纱开发研讨会、2015全国纺纱新技术应用研讨会、2014全国纺织行业精益设备管理及技术进步研讨会等;落棉率的相关文献由198位作者贡献,包括刘允光、任家智、冯清国等。
落棉率—发文量
专利文献>
论文:136799篇
占比:99.91%
总计:136919篇
落棉率
-研究学者
- 刘允光
- 任家智
- 冯清国
- 段昕
- 肖际洲
- 赵阳
- 周献珠
- 周金冠
- 孙鹏子
- 张一风
- 张令斌
- 张立彬
- 王林兴
- 王照旭
- 陈玉峰
- 马驰
- 倪敬达
- 冯文
- 吕宏杰
- 尹燕芬
- 张明光
- 张海洋
- 李子信
- 温瑞杰
- 熊伟
- 牛宇
- 王兰
- 石岩
- 祁兴
- 苏海员
- 荆博
- 詹树改
- 赵长万
- 逯常青
- 邹健敏
- 陈位芬
- 黄海涛
- 丁大武
- 丁文利
- 丁文瑶
- 乐荣庆
- 于修业
- 于吉成
- 于启奎
- 于学智
- 于津霞
- 井小洼
- 何远方
- 余桂林
- 侯芝富
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温瑞杰
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摘要:
为了有效降低吨纱用棉、提高产品制成率,详述纺纯棉普梳纱品种时控制清梳落棉率的要求,即制定标准落棉率、杜绝无效落棉、做好落棉分配、保证落棉率及质量水平的一致性;通过梳棉机工艺优化前后落棉率和棉结数量对比、棉纤维的物理性能和成纱指标对比,指出:做好清梳工序落棉率控制对纯棉普梳纱品种用棉量水平至关重要;通过该工序攻关使吨纱用棉量下降约42 kg,成纱棉结下降约18个/km,降低了用棉成本,提高了经济效益。
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倪敬达;
陈玉峰
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摘要:
在清梳联流程中,JWF1115型精开棉机利用罗拉握持由打手对棉层进行分割撕扯后,分解成更细小、更均匀的纤维束,在打手周围配合尘棒以及吸风排杂机构,以梳代打去除纤维中的杂质、疵点,排除部分短绒,尽可能提高单纤维率。在精开棉机使用过程中,由于工艺和进出口静压的设计不当,在纺长绒棉以及非棉纤维时,经常出现尘棒糊花以及落棉率低的问题,影响排杂造成梳理质量下降。
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刘允光
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摘要:
探讨精梳机顶梳的梳理效能。介绍了顶梳的梳理作用和辅助棉卷自洁作用,以及新型精梳顶梳的类型。通过试验分析了顶梳梳理对精梳落棉率、短绒和棉结排除率的影响,以及顶梳齿密对成纱质量的影响。试验结果证明:在前进给棉工艺中,顶梳精梳落棉率占比竟高达62.7%~64.1%;在后退给棉工艺中,顶梳落棉率占比为28.6%~29.2%。顶梳的短绒排除率达14%,顶梳的棉结排除率达32.5%,与锡林的棉结排除率几乎相当。认为:优化选择顶梳型号、齿密度,正确调整顶梳隔距及配套工艺隔距,强化顶梳清洁和保养工作是充分发挥顶梳梳理效能的有效措施。
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倪敬达
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摘要:
针对新型高产梳棉机采用顺向给棉方式生产细绒棉产品,梳棉机产量不高、刺辊区落棉率高、除杂效果不够理想、生条和成纱质量指标不佳等问题,通过分析顺向给棉和逆向给棉的优缺点,并在同型号梳棉机上分别采用顺向给棉和逆向给棉2种形式进行梳棉,对比给棉方式对高产梳棉机刺辊梳理效果的影响,验证了给棉方式对高产梳棉机纺精梳纯棉纱和普梳纯棉色纺纱的影响。结果表明:逆向给棉方式可提高梳棉机产量,提高给棉与刺辊之间的分梳能力,降低落棉率,提高落棉含杂率,减轻锡林周围主分梳区的分梳、除杂负担,提高生条和成纱质量,提高梳理器材的使用寿命,尤其对生产以细绒棉为原料的本色纱和色纺纱具有优势。
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郭志杰
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摘要:
本文探讨了JWF1104型高产开棉机的结构特点和应用效果,分析了JWF1104型高产开棉机的性能特点,以国内某著名纺织厂棉纺生产线为例,采用JWF1104型高产开棉机生产JMC80S,对相关工艺进行试验并与FA113C型单轴流开棉机进行对比试验,结果表明:JWF1104型高产开棉机开松效果好,除杂效率高,棉结、短绒增长率低,在生产中具有良好的使用效果.
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张晓军
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摘要:
一、棉花短纤维率概念及短纤维率快速测试仪研制背景短纤维率是指棉纤维中长度16 mm及以下的纤维重量占纤维总重量的百分率,是纺织行业一直呼吁的一个公检指标。短纤维率对纺纱生产过程和产品质量的影响很大,短纤维率增加将增加清棉、梳棉的落棉率,降低制成率而导致纱线的成本价格提高。成纱中短纤维过多会产生较多的毛羽,使纤维间的抱合力下降导致纱线的强力降低。
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肖际洲;
段昕;
刘允光
- 《“天门·兰翔杯”2017棉纺创新技术(新疆)研讨会》
| 2017年
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摘要:
探讨合理减少精梳落棉率的技术途径.分析了精梳落棉率与成纱质量的关系.提出了合理减少精梳落棉率的一系列技术措施.研究认为:合理调控精梳落棉率是优化精梳工艺的重要内容,应正确认识精梳落棉率与成纱质量的关系;应根据用户的质量要求,通过成纱质量快速试纺来获取精梳落棉率的控制指标.通过消除锡林顶梳嵌花、适当提高锡林前区齿条密度、合理设定顶梳齿密和插入深度等技术措施,可以较好地达到减少精梳落棉、降低生产成本、提高经济效益的目的.
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王林兴;
张令斌
- 《“环球·裕华杯”2016中国纱线质量暨新产品开发技术论坛》
| 2016年
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摘要:
纵比纺纱过程中的各种落棉率,最高的当属精梳落率,高达12%~25%;其次是梳棉落率,多在5%~9%;最低的是开清棉落棉率,仅2%~3%.也许是受上述统计数据的影响,太多的生产管理者、工艺设计者视精梳落棉率为影响吨纱用棉的最大因素,每当精梳落棉率出现波动,便想当然地去调整落棉隔距.笔者对上述做法不敢苟同,故在此就精梳落棉率的波动和控制略谈一二,与大家交流,并欢迎指正.
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王林兴;
张令斌
- 《金轮·金猫杯2016全国纺纱器材专件高峰论坛》
| 2016年
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摘要:
为了控制精梳落棉率稳定,减少波动,从配棉中短绒百分含量变化、精梳前机台供应、精梳小卷成形质量及精梳机状态四个方面详细分析了精梳落棉率波动的原因;从原棉种类和储备,抓棉机工作参数,开、清、梳棉机开松和梳理元件的定期检查,优化条并卷机相关工艺参数、消除锡林嵌花等方面给出了减少精梳落棉率波动的措施.指出:配棉中短绒含量变化大、精梳前供应的机台不固定、精梳小卷成形质量差、精梳机状态不良均会造成精梳落棉率波动;应合理确定精梳落棉率,通过增加原棉储备,做好配棉,固定精梳前机台的供应,优化精梳机工艺及保证器材状态良好,优选精梳锡林齿条参数及组合等措施减少精梳落棉率波动;为了保持成纱质量的一致性,不应随意调整精梳落棉隔距.
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石岩
- 《“金轮·金猫杯”2018’纺纱织造智能驱动器材专件技术升级专题论坛》
| 2018年
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摘要:
为了提高梳理效果和成纱质量,通过对不可调固定盖板针布和新型可调固定盖板针布工艺配置的对比,探讨两者的差异和新型可调固定盖板针布的优点,并对两种盖板针布进行对比试验.结果表明:使用新型可调固定盖板针布,采用渐进式梳理工艺,在落棉率、AFIS棉结和根数短绒率等下降的情况下,成纱指标均有所改善,纱线品质仍可满足客户的要求.
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刘福堂
- 《“金轮·金猫杯”2018’纺纱织造智能驱动器材专件技术升级专题论坛》
| 2018年
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摘要:
为提高棉精梳机组合式钢针锡林的应用效果,介绍其结构及技术发展现状,通过将总针(齿)数为20000枚、30000枚、针距为0.3mm的钢针锡林与锯齿式整体锡林进行精梳小卷、精梳条、精梳落棉、棉结和细纱强力的试纺对比.结果表明:针密度越小,组合式钢针精梳锡林落棉率低,棉结、短绒排除率小;钢针锡林的针密度、针距对纤维握持力的影响较大,应合理选取针距、针密度,以更好达到去除棉杂、减少棉结效果;钢针锡林比锯齿式整体锡林在落棉率、纱线强力方面效果突出.
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陈玉峰
- 《第二届中国纱线质量峰会》
| 2018年
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摘要:
JWF1204梳棉机采取了锡林分梳区域增大,刺辊落杂区长度可调、固定盖板与棉网清洁器数量增加,保证了较好的梳理、除杂效果.但是在实践中存在以下问题:差别化纤维落棉多成本高,梳理不同纤维出现棉结高梳理效果差,影响梳棉工序的能耗.
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刘允光
- 《“兰翔杯”2017全国纺纱技术创新研讨会》
| 2017年
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摘要:
探讨采用AFIS单纤维测试仪降低精梳落棉率、稳定产品质量、降低生产成本的途径.认为AFIS棉结与条干均匀仪测定的千米棉结是两种完全不同的概念.通过AFIS检测结果优化工艺上机、建立半制品棉结、短绒率的内控指标标准、查找质量薄弱环节、监控设备除杂效果及短绒率的变化情况,合理的进行设备的维护、保养,降低生产成本.控制棉条短绒率的增长是控制成纱质量的核心,尤其是重点要控制精梳棉条中短绒含量及分布区域,加强对梳棉机、精梳机梳理元件、关键器材、工艺上机及精梳落棉质量科学管控的技术措施,达到降低生产成本、稳定产品质量的目的.
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