中板轧机
中板轧机的相关文献在1989年到2021年内共计152篇,主要集中在金属学与金属工艺、机械、仪表工业、自动化技术、计算机技术
等领域,其中期刊论文113篇、会议论文27篇、专利文献19795篇;相关期刊58种,包括设备管理与维修、鞍钢技术、甘肃冶金等;
相关会议23种,包括2015年全国中厚板生产技术交流会、河北省冶金学会冶金设备学术年会、2012年河北省轧钢生产技术暨学术年会等;中板轧机的相关文献由295位作者贡献,包括周昌勇、孙林、刘文鹏等。
中板轧机—发文量
专利文献>
论文:19795篇
占比:99.30%
总计:19935篇
中板轧机
-研究学者
- 周昌勇
- 孙林
- 刘文鹏
- 周国林
- 张景胜
- 张清东
- 李洪仁
- 杨雁青
- 王琦
- 程晓丽
- 陈举庆
- 陈阳
- 韩光成
- 任彦硕
- 俞智华
- 刘微
- 吴炳火
- 唐卫东
- 安永锁
- 宋晓波
- 宋玉琴
- 廖东骏
- 张光新
- 张宇
- 张永强
- 戴江波
- 朱瑞平
- 李书宇
- 李美霞
- 杨云清
- 杨秀霞
- 温方金
- 王健
- 王军
- 王力
- 王勇
- 王文合
- 王立刚
- 王鹏
- 田赓
- 白世军
- 白印军
- 罗云林
- 罗铭
- 翁利民
- 肖百文
- 胡孔白
- 谯宗田
- 邵建生
- 闫晓强
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谢伟东
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摘要:
工作辊平衡缸是中板轧机中比较容易发生故障的部件,会对轧机的工作效率与生产效益产生直接影响.因此,优化改进平衡缸以减少其使用故障、提高使用寿命十分必要.针对中板轧机工作辊平衡缸存在压盖螺栓切断后自位杆掉落、密封失效至缸内外泄漏、与设备连接处软/硬管接头断裂漏油的问题,基于原因分析提出针对性的优化改进策略,以期降低轧机维护成本,确保生产加工顺利开展.
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郑治龙;
冯坤杰;
牟凯;
徐鹏;
耿聪;
李洪波
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摘要:
为提高轧机板形控制能力,某3800mm中板厂生产线精轧机采用变凸度工作辊,其辊形函数及参数决定了辊形的凸度控制能力与控制特性。为更充分发挥变凸度工作辊辊形的板形调控能力,结合实际辊形函数及参数,对生产现场变凸度工作辊进行了深入的研究,发现辊形二次凸度控制能力相对较强,且以辊缝负凸度控制为主;辊形几乎不具备四次凸度控制能力,且四次凸度控制能力与轮廓角密切相关;随着板宽减小,辊缝凸度控制能力迅速降低,使得轧机对相对较窄钢板易表现出凸度控制能力不足的问题。
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左文杰1;
王辉1;
陈海宾1
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摘要:
针对邯钢3000mm中板轧机工作辊平衡缸频繁发生故障的问题,结合现场实际,分析了其中原因,并对平衡缸进行了相应的改进优化,提高了平衡缸的使用寿命和工作可靠性,降低了维护成本,保证了生产顺利进行。
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韩光成;
魏刚;
谯宗田;
张永强
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摘要:
文章概述了酒钢中板轧机液压平衡系统的工作原理,分析了轧机采用插装阀液压平衡系统的优点,另外,对插装阀的功能特点和使用维护做了简要说明,具有较强的实用价值.
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张军;
杨学太
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摘要:
通过对轧机AGC系统和控制计算机操作系统、应用软件的研究,在保留原数据模型和工艺数据不变的基础上将服务器、操作站操作系统、应用软件进行必要的技术处理,打包移植到目前主流配置的服务器和工控机中,对移植过程中的“排异”现象进行解决,实现控制核心软件的软硬件平台移植,解决因淘汰计算机硬件备件昂贵、稀缺而影响生产的瓶颈问题.%By studying mill AGC and computer operating and application system,the operating and applica-tion software inside the server and operation station were technically and totally transplanted to the normal con-figured server and industrial control system on the basis of maintaining the original data model and process pa-rameter. The "rejection" after transplantation must be solved to fulfill software and hardware platform of the core control software to be transplanted in order to resolve the production bottle neck because of high expenses and scarcity for replacing computer spare parts.
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田赓
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摘要:
AGC系统在中板轧机应用使钢板纵向厚差得到显著提高,钢板的出口厚度与很多因素有关,如:来料的厚度、温度、压下响应速度和轧机刚度等.由于钢板头尾形状的不规则和边缘的性质,导致钢板边部温度的不确定性,使得头尾厚度偏差较大.本文结合现场应用情况,对某2500中板轧机AGC进行消化和分析,对影响钢板头尾厚度的因素进行研究,制定改进方案,取得良好的效果.
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LI Ming;
李明;
NING Li-hui;
宁利辉
- 《2014年全国轧钢生产技术会议》
| 2014年
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摘要:
中板轧机轧辊主数据包括轧辊制造厂家、轧辊编号、材质、辊颈抗拉强度、辊身硬度等,将轧辊主数据、磨削数据、装配数据、换辊数据、磨削实绩查询等五部分分别创建功能模块,建立磨辊间MES系统.通过MES系统,将轧辊主数据、磨削数据、装配数据等上传轧机二级系统,参与有载辊形计算,满足了轧机自动化升级改造对辊型的要求,使钢板横向厚度同板差控制在0.15mm以内.
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陈阳;
苏俊校;
刘文鹏;
程晓丽
- 《河北省冶金学会冶金设备学术年会》
| 2013年
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摘要:
液压系统是轧机设备中的关键部分,轧机能否精确、高效工作关键在于液压系统能否稳定运行.液压系统故障的特点是难判断、易排除,介于此特列举轧钢厂3500mm轧机液压系统中上支承辊平衡系统的压下减速机受力大,蜗轮面磨损有撕裂现象;工作辊平衡系统的轧钢时声音异常,工作辊与支承辊不能贴合,备压高造成平衡压力低问题万向接轴平衡系统的工作辊升降时两侧受力不均,尤其时在换辊时工作辊倾斜,造成卡板螺栓断裂,另外造成主电机轴瓦压力与流量报警,长时间运行造成轴瓦损坏问题等故障及排除方法进行探讨.