注入压力
注入压力的相关文献在1989年到2022年内共计227篇,主要集中在石油、天然气工业、化学工业、矿业工程
等领域,其中期刊论文179篇、会议论文13篇、专利文献158141篇;相关期刊85种,包括科学技术与工程、石油天然气学报、石油石化节能等;
相关会议12种,包括第三届五省(市、区)提高采收率技术研讨会、第十六届环渤海浅(滩)海油气勘探开发技术研讨会、第九届全国水动力学学术会议暨第二十二届全国水动力学研讨会等;注入压力的相关文献由701位作者贡献,包括卢祥国、刘军、郭平等。
注入压力—发文量
专利文献>
论文:158141篇
占比:99.88%
总计:158333篇
注入压力
-研究学者
- 卢祥国
- 刘军
- 郭平
- 侯吉瑞
- 刘义刚
- 孙玉凯
- 张云宝
- 李宜强
- 李彦阅
- 杨际芝
- 王仲林
- 王宏申
- 王清发
- B·利德特克
- 何俊才
- 何春百
- 公言杰
- 冉启全
- 冯国智
- 刘学伟
- 刘宝珍
- 刘文涛
- 刘斌
- 刘玉民
- 刘进祥
- 勒内·皮奇
- 匡力
- 卓勤功
- 吕冰玉
- 吕建荣
- 吴慎渠
- 吴运强
- 周亮
- 周玉辉
- 姜玉芳
- 孙中昌
- 季海军
- 岳湘安
- 布赖恩·A·苏西
- 张伟
- 张小静
- 张永成
- 张磊
- 张立娟
- 张继成
- 张菁
- 张贤松
- 昌锋
- 曹伟佳
- 朱亚婷
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黄贵花;
杨文博;
贾红娟
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摘要:
为探索低渗透油藏注水降压增注技术,提高低渗透油田原油采收率,针对低渗透油田注水压力高,注入效果差等问题,研制了一种以SiO_(2)晶体为核心的纳米聚硅材料,通过室内实验模拟,对该纳米聚硅材料在低渗透油藏注水井中的降压增注能力进行了研究。结果表明,纳米聚硅乳液对注入储层能够起到润湿反转作用,能有效地降低储层中流体的流动阻力,同时对中低渗岩样(气测渗透率1.52×10^(-3)~4.70×10^(-3)μm^(2))具有较好的降压效果,压降变化为18.2%~36.5%,平均降压幅度为27.7%。该结论对于纳米聚硅材料在油田现场中的选井应用有着重要的指导意义。
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李金泽;
邹德昊;
徐文娟;
卢轶宽;
李金蔓;
何滨;
万禧煌;
林超
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摘要:
由于储层和生产特点,渤海N油田存在注水井注入压力上升快、分层调配有效期差异大、精细注水监测滞后等问题,精细注水管理提升需求迫切。为此,渤海N油田采取了以下精细注水管理措施:考虑近井地带污染对注入压力的影响,通过引入附加压降,对注水压差进行了修正,对最大井口注入压力进行优化;首次明确了合理调配周期,形成了注水井差异化调配的管理方法;通过挖掘现有作业数据,在不增加成本的基础上,实现了对分注井精细注水质量的及时监测。实施海上油田精细注水管理措施后,N油田自然递减率减缓2.1%,节约作业成本4.4%。矿场实践证明,应用精细注水管理方法可以显著提升注水开发效果,降低油水井作业成本,油田开发效益显著提高。
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萧汉敏;
罗永成;
赵新礼;
张海琴;
刘学伟
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摘要:
致密油藏衰竭式开发产量递减快,能量亏损严重。为探索更有效的开发方式,采用CMG-GEM软件建立水平井CO_(2)缝间驱替模型,模拟CO_(2)注入量、注入压力、储集层温度、裂缝间距以及裂缝长度对水平井产能的影响。结果表明:水平井CO_(2)缝间驱替能够较大程度地增加CO_(2)波及面积,充分挖掘剩余油,提高开发效果;注入压力为25 MPa时,CO_(2)注入量应接近且不超过10×10^(4) m^(3);日产量峰值随注入压力、裂缝间距和裂缝半长的增大而增大;储集层温度为80°C时,日产量峰值相对于其他温度较高,储集层温度越高,日产量达到峰值所需的时间越短。
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孟祥海;
刘义刚;
王传军;
柴世超;
魏伟
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摘要:
近年来,渤海油田调剖调驱技术研究和矿场试验取得重要进展,但随着调剖调驱轮次增加,调剖调驱效果逐渐变差,注入压力过高是重要原因之一.为此,本文开展了注入压力对调驱效果影响及作用机理研究.结果表明,随调剖剂和调驱剂注入压力升高,中低渗透层吸液压差和吸液量增加,吸液启动压力增加,后续水驱阶段吸液压差和吸液量减小,液流转向效果变差.与调剖剂(凝胶)相比较,调驱剂(微球)注入压力对深部液流转向效果影响较小.当以水驱结束时,注入压力P值1.5倍作为调剖剂和调驱剂注入压力时,调剖调驱可以取得较好技术经济效果.
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宋先知;
李嘉成;
石宇;
许富强;
曾义金
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摘要:
多分支井地热系统利用分支井眼强化注采性能进行地热开采,为了研究该系统不同参数对注采效果的影响规律,开展了多分支井流动传热实验.基于搭建的地热多分支井室内实验系统和人工岩样,开展了地热多分支井注采性能评价实验,研究了不同参数对分支井注采能力的影响规律,对比了多分支井系统与单井开式系统的注采效果.研究发现:降低注入温度,可以增大多分支井地热系统的注入压力,提高其注入能力;增加分支井眼数量和长度,可减小多分支井系统的注入压力,并提高出口排量,提高系统的注采能力;多分支井系统的注采能力明显优于单井开式系统,更适用于地热资源的开采与回注.研究表明,多分支井可以提高地热系统的注采能力,研究结果为多分支井地热系统的现场应用提供了理论依据.
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郭永伟;
闫方平;
王晶;
褚会丽;
杨建雷;
陈颖超;
张笑洋
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摘要:
沥青质及金属无机沉淀对致密储层的伤害是注CO2驱替中不可避免的问题.为探究沥青质及无机沉淀对储层的伤害机理,以鄂尔多斯盆地延长组长7储层为例,在明确(非)混相压力下原油中CO2含量与沥青质沉淀量关系的基础上,通过开展CO2驱替长岩心实验,研究了CO2非混相和混相驱过程中沥青质和无机沉淀对储层的伤害特征,评价了有机和无机沉淀对储层渗透率和孔隙度的伤害程度.结果表明:当原油中CO2含量达到临界值时,沥青质开始沉淀,沉淀量随CO2含量的增加先快速上升后趋于稳定.混相压力下沥青质沉淀对渗透率和孔隙度的伤害程度均大于非混相.沥青质在混相压力下大量沉积部位为长岩心中后部,而在非混相压力下主要在长岩心前中部.当岩心中沥青质沉淀量达到最大时,后续岩心中的沥青质沉淀量将会逐渐降低,对渗透率造成的伤害也会逐渐减小.无机沉淀在非混相压力下对前中部岩心的渗透率伤害程度大,而在混相压力下则对中后部岩心的渗透率伤害程度大;无机沉淀对孔隙度的影响规律与对渗透率存在差异,主要与溶蚀作用及无机沉淀产生的位置有密切关系.若目标油藏采用非混相驱开发,预防重点为无机沉淀,预防沉淀部位为注入端附近储层;若采用混相驱开发,则预防重点为有机沉淀,预防沉淀部位为产出端附近储层.
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张卫平;
章倩倩;
彭红霞;
鲍银亮
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摘要:
针对低渗透油藏注水压力大的问题,研制了一种高浓度表面活性剂体系.以油在表面活性剂水溶液中的增溶为判据,从阴离子和非离子型表面活性剂中筛选出一个最佳的减压体系,即13.3%表面活性剂HEX+2.23%正丙醇+4.47%正丁醇,该体系具有良好的耐盐性,在1~200 g/L的NaCl浓度范围内表现出水外相微乳液.岩心驱油结果表明,这种高浓度表面活性剂体系与岩心中的残余油形成水外相微乳液,驱油压力降低35%以上.同时,还研究了浓度和注入量对降压效果的影响.结果表明,注入1孔容、盐浓度为100g/L的体系,降压效果良好.
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高建崇;
张楠;
王琳;
卢祥国;
薛宝庆;
李彦阅;
何欣
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摘要:
渤海LD5-2油田具有平均渗透率较高和非均质性较严重等特点,长期高强度水驱进一步加剧了储层间非均质性,亟待采取调剖调驱措施来实现深部液流转向。本文以LD5-2储层特征为模拟对象,采用三并联岩心实验开展了调剖调驱剂注入压力对分流率影响及作用机制研究。结果表明,微球颗粒易于在岩心注入端端面滞留,引起注入压力“虚高”,液流转向效果较差。与微球类调驱剂相比,聚合物凝胶类调剖剂注入能力较强,易于进入岩心深部和发生滞留,附加渗流阻力和注入压力增幅较大。随注入压力升高,中低渗透层对调驱剂和调剖剂吸液量增加,滞留作用引起附加渗流阻力增加,液流转向效果变差,因此,采取合理注入压力有助于改善调剖调驱液流转向效果。建议矿场实施调剖调驱措施前开展注入井吸液剖面测试,据此确定调驱剂和调剖剂最高注入压力或注入速率。
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吴凡;
侯吉瑞
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摘要:
致密油藏驱替过程中存在注入压力高,采出程度低的问题。本文提出将烯酯类驱油剂运用到致密油藏驱替开发中,以9-癸烯酸甲酯为例通过致密岩心驱替实验,研究烯酯类驱替剂在致密岩心驱替过程中注入压力与驱油效果相对常规驱油剂的优势。9-癸烯酸甲酯不溶于水,能够与乙醇、乙醚、乙酸等有机溶剂互溶,在驱替过程中可以迅速传质扩散到岩心深处。研究结果表明:对于0.1×10^(-3)μm^(2)级别的致密岩心,相对于常规驱油剂,9-癸烯酸甲酯驱替压力极大降低,不到水驱压力的1/30,适用于致密油藏的驱替开发。同时驱替实验表明,先注入2 PV的9-癸烯酸甲酯再进行水驱,9-癸烯酸甲酯驱采出程度达到80%以上,综合采出程度达到90%以上。水驱后注入0.3、1.5 PV的9-癸烯酸甲酯段塞,提高采收率分别达到20.61%、57.52%。烯酯类驱油剂在致密油藏驱替开发应用中具有良好的注入适应性同时可以极大地提高采出程度,具有广阔的应用前景。
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张阳;
李华斌;
何刚;
陶冶;
付红
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摘要:
为改善文33块沙三上油藏开发中采用酸化解堵时低无效井所占比例较高,且普遍存在措施有效期较短、注水压力较快恢复至措施前的问题,室内将低浓度(0.05%)的降压增注剂XH207B(非离子表面活性剂)注入天然岩心,研究孔隙水膜厚度和相对渗透率的变化规律,揭示降压增注剂对注入压力和渗透率变化的影响。结果表明,降压增注剂处理后,岩心水膜厚度降低,两个岩心分别下降了67.90%和38.13%;同时,降压增注剂可以降低注入压力,提高岩心渗透率,两个岩心注入压力分别降低1.2%和4.9%,岩心渗透率分别提高1.3%和4.1%,达到降压增注的效果。
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仲维维
- 《第四届五省(市、区)提高采收率技术研讨会》
| 2017年
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摘要:
分注是提高油层动用,缓解层间矛盾的重要手段,是提高原油采收率的有效途径之一。不同类型注入井因油层发育及层间吸水状况不同,分注过程中需进行差异化小层水量调整,调整方式不同,注入压力变化规律不同,有必要分析不同配水方式的井注入压力变化规律,建立小层水量调整与注入压力变化关系图版,指导各类分注井小层水量调整。本文通过对分注井不同配水方式条件下注入压力变化规律的研究,建立小层水量调整与注入压力变化关系图版,量化分注井小层水量调整,同时结合图版计算结果,可推算嘴损、加强层启动压力及平均推进速度,对分注井跟踪调整具有重要指导意义.
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陈华兴;
唐晓旭;
高建崇;
高波;
苏延辉;
黄波
- 《第十六届环渤海浅(滩)海油气勘探开发技术研讨会》
| 2011年
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摘要:
绥中36-1油田注聚井注入压力高导致欠注的比例占到70%。本文通过对该油田储层特征以及注聚井堵塞物的分析研究,剖析注入压力高的原因.研究表明:储层内在因素主要是岩石胶结疏松,泥质杂基含量高,微粒易运移,强水敏性.外因主要是注水水质超标、产出聚合物加剧水质恶化、聚合物吸附滞留造成近井地带堵塞,堵塞物主要是有机物、碳酸盐岩以及硅酸盐类物质形成的复合垢.通过在注聚系统加多重滤网过滤、改善注水水质、并运用复合型化学解堵剂进行解堵可有效解除注聚井堵塞,达到增注的目的。
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王琛;
李天太;
高辉;
赵金省;
黄兴
- 《2018中国油气开发技术大会》
| 2018年
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摘要:
CO2驱过程中发生的储层伤害效应主要是由沥青质沉积引起的,为了明确影响沥青质沉积量的主要因素,进行CO2驱室内实验,通过改变实验条件及原油组分,对比了CO2驱替前后实验油样的沥青质含量差,评价不同因素对沥青质沉积量的影响程度.实验结果显示,原始油样沥青质含量越高,沉积量单调增加,沉积率基本不变:温度在70°C-80°C时,沥青质沉积量最小;沉积量随注入压力增加而增大,随注入速度的增加而缓慢减小:CO2注入量增加,沥青质沉积量上升.
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杨森;
许关利;
刘平;
伦增珉;
孙建芳;
秦学杰
- 《2018中国油气开发技术大会》
| 2018年
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摘要:
为了明确地层条件下水油流度比接近1000的普通稠油化学降黏复合驱的驱油特征,利用单管模型、双管模型及微观可视化模型开展了不同化学驱条件下的驱油实验,研究稠油油藏化学驱过程中含水率、注入压力、驱油效率等在不同化学驱油体系组成、驱替相黏度、驱替孔隙体积倍数等条件下的变化,并对比了不同驱替阶段剩余油的分布规律.实验结果表明,稠油化学降黏复合驱前置聚合物段塞可以更有效地提高驱替压差,减弱非均质性对驱油效果的不利影响:降黏剂段塞可以提高波及范围内及其边缘剩余油流动能力,提高储层动用程度:采用聚合物和降黏剂组成的驱油体系开展稠油化学降黏复合驱具有协同增效作用,同时提高波及范围与洗油效率.
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郭虎;
马瑞程;
李宜强
- 《第七届化学驱提高采收率技术年会》
| 2017年
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摘要:
本文以IOR2016和IOR2017为例,结合参会心得,总结了国外化学驱提高采收率研究和应用的新进展.和国内通过矿场试验重点攻关二元复合驱不同,国外化学驱更关注聚合物驱和基础研究,尤其是聚合物在多孔介质中的流变性和吸附滞留,离子、温度对于聚合物黏度和水解度的影响,表面活性剂的吸附.氧气和铁离子含量对于聚合物的黏度有很大影响.和国内的认识不同,炮眼剪切和地层剪切对聚合物的黏度影响并没有想象中的那么大,原因在于国内矿场返排取样试验并未消除氧气和还原性离子如Fe2+的影响.非均质油层聚合物驱后的后续水驱中,注入的水并非优先进去相对低渗透层,而是优先进入聚合物已经波及的相对高渗层,这和一般认识不同.国外学者认为,聚合物注入压力可以高于地层破裂压力,关键在于裂缝的方向.国外零吸附的表面活性剂的成功研发,对于国内二元复合驱降低表面活性剂吸附和改善驱油效果有借鉴意义.
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郭骏;
林影炼;
郝伟修;
胡夏琦
- 《2016中国油气储运技术交流大会》
| 2016年
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摘要:
本文以南海某气田工程项目为背景,介绍了化学药剂注入系统在水下油气田开发中的运用,并以该项目模拟仿真实验结果为依据,对化学药剂注入的工作原理、组成结构以及控制方式进行了详细分析,为以后同类工程中化学药剂注入系统使用提供实践参考.
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于继飞;
杜孝友
- 《2016年采油气工程降本增效技术与管理研讨会》
| 2016年
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摘要:
针对目前海上油田注水开发现状,本文分析了海上注水系统能量损失组成,指出配水阀节流损失是海上注水系统损失最为严重的组成部分.在统计分析3种类型油田的注入压力与注入量变化规律的基础上,从优化注水井注入压力的角度,对不同类型油田注水井的合理注入压力进行了探讨;针对注水井注水压力呈周期性的缓慢升高的变化规律,可通过增加注水泵叶轮级数的方法来适应注水压力的变化;对于同一平台不同注水井间存在注水压力高低不同的现象,提出采用分压注水的方法解决.
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娄清香;
吴运强;
关丹;
孙记夫;
刘康
- 《第三届五省(市、区)提高采收率技术研讨会》
| 2015年
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摘要:
在七东1区克下组砾岩油藏30万吨聚合物驱驱油方案设计基础之上,结合试验区空白水驱阶段油、水井生产动态,建立了“以动校静、动静结合”的单井注聚参数个性化设计原则与方法,在配方整体设计基础上,对单井进行注入参数的个性化设计,并根据聚驱工业化试验区注聚过程中注入压力、霍尔曲线等变化特征,制定了30万聚驱注入参数的调控方法和限制条件,为注聚过程中注入参数的动态调整提供依据和保障.
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