钢包精炼
钢包精炼的相关文献在1987年到2022年内共计205篇,主要集中在冶金工业、金属学与金属工艺、自动化技术、计算机技术
等领域,其中期刊论文98篇、会议论文38篇、专利文献14484篇;相关期刊62种,包括内蒙古科技大学学报、鞍钢技术、河北冶金等;
相关会议33种,包括第十届中国钢铁年会暨第六届宝钢学术年会、2015年全国特钢年会、第二届钱江创伤医学高峰论坛暨2015年浙江省创伤学术年会等;钢包精炼的相关文献由531位作者贡献,包括廖相巍、朱苗勇、李桂荣等。
钢包精炼—发文量
专利文献>
论文:14484篇
占比:99.07%
总计:14620篇
钢包精炼
-研究学者
- 廖相巍
- 朱苗勇
- 李桂荣
- 吴开明
- 寇志奇
- 崔庆阳
- 徐兵
- 李广帮
- 李有奇
- 王宏明
- 赵玉涛
- 赵继增
- 丁振涛
- 亢淑梅
- 伊萨也夫·奥列格
- 周彦召
- 唐海燕
- 姜周华
- 张春杰
- 张晓光
- 张晓兵
- 张海明
- 李京社
- 欧莱格山德·格热斯
- 毛晓刚
- 特罗参·阿纳托里·伊万诺维奇
- 王杰
- 胡丞杨
- 虞明全
- 谭维翰
- 赵亮
- 赵舸
- 邹长东
- 任子平
- 何生平
- 傅杰
- 克莱·A·格罗斯
- 内藤憲一郎
- 冯浩
- 冯美兰
- 刘壮
- 刘忠民
- 刘承军
- 北村信也
- 史蒂文·L·威格曼
- 吴杰
- 吴树全
- 周云
- 唐复平
- 夏凌风
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欧修龙;
王乐;
王绍明;
王国强
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摘要:
以钢厂40 t LF为原型,应用广义相似理论进行1∶3水力学模拟实验研究.根据白金汉π定律,得到描述底吹氩钢包内钢液混合效果的特征数方程模型.通过对实验数据回归分析,得出几何相似的钢包炉内钢液受搅拌后混合效果的特征数方程.同时,使用ANSYS CFX软件对原吹气孔及单孔、双孔最佳吹气位置进行数值模拟验证.研究结果表明:钢包吹气位置设在距炉底圆心2/3R处和单孔吹气,钢液混匀时间最短,钢包流场活跃区最大.
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李维华;
林致明
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摘要:
本文根据耐海洋腐蚀钢筋新国标和生产实际设计了冶炼HRB500cE的化学成分,分别采用步料操作控制、熔化期操作控制、氧化期操作控制、出钢及预脱氧合金化操作控制和LF精炼炉处理等操作手段,制备了化学成分符合国家标准的钢液成分.结果表明,试验生产冶炼周期范围合理,钢液具有较低氮含量,可以实现量产.
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豆天普;
孙前进;
冒建忠
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摘要:
为了满足日益加快的生产节奏和提高钢水质量的需求,分析马钢第二钢轧总厂钢包在线吹氩现存问题,并对在线吹氩设备进行改造.通过改造充分发挥在线吹氩系统功能,节约吹氩时间,提高钢水质量.
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孙克胜
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摘要:
在相似原理的基础上,以45 t直筒型精炼钢包为研究对象,建立1∶2.5的水力学物理模拟模型,考察钢包底吹精炼过程中喷吹位置、喷吹量对混匀效果的影响.研究结果表明,随着底吹气量的增大,混匀时间减小,当气体流量超过临界流量90 L/min,减小幅度减弱;底吹透气砖布置在距包底中心1/2处时,混匀效果最好.
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杨彩宁;
亢淑梅;
郭峰
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摘要:
研究应用超声波辅助传统钢包精炼工艺中的底吹气来搅拌钢液,探讨超声波应用于钢包精炼改善动力学条件并提高精炼效果的可行性。设计频率为20 k Hz、功率2 000 W可调超声波发生器,以某钢厂180 t钢包为原型,进行超声波改善钢包水模搅拌效果的水力学模型实验。结果表明,在吹气量恒定条件下,随超声波功率800 W到2 000 W变化过程,均混时间随超声波功率增大而缩短,在1 800 W左右达到最低值,1 800 W后均混时间开始增加;随气体流量的增加,均混时间缩短;单独超声波最短均混时间为35s;由于超声与底吹气体的相互干扰作用,单独超声作用效果优于与底吹气联合作用。
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付国庆;
刘青;
汪宙;
常健;
王彬;
谢飞鸣;
卢新春;
居琪萍
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摘要:
LF精炼工序在炼钢过程起着调节温度的关键作用,准确预报LF精炼终点钢水温度对实际生产有重要意义.传统的LF精炼预报模型包括机理模型与黑箱模型.机理预报模型能够体现各工艺因素对终点钢水温度的影响,但由于LF精炼传热机理研究尚不完善,依靠机理模型预报终点钢水温度,难以达到预期效果;黑箱预报模型能够准确预报终点钢水温度,但不能反映精炼过程各工艺因素对钢水温度的影响,尤其当生产工艺条件发生改变时,黑箱模型在应用上会受到限制.本文以方大特钢LF精炼炉为研究对象,建立一种机理预报模型与黑箱预报模型(BP神经网络预报模型)相结合的LF精炼终点钢水温度灰箱预报模型.该模型既能反映各工艺因素对终点钢水温度的影响,又能准确预测终点钢水温度,其终点钢水温度预测误差在±5°C以内的命中率可以达到95%以上.
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舒友亮
- 《第十六届全国耐火材料青年学术报告会》
| 2018年
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摘要:
分析了造成钢包透气砖在精炼工序吹氩不发的主要原因,通过翻渣吹氩、软吹氩技术、使用透气砖防堵塞材料等操作和工艺技术方面的改进,在生产实践中取得了较好的效果,使得因为透气砖吹氩不发或流量小导致的每月平均异常停机次数和停机时间分别从1.75次和214min降低到1.25次和175min.
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舒友亮
- 《第十六届全国耐火材料青年学术报告会》
| 2018年
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摘要:
分析了造成钢包透气砖在精炼工序吹氩不发的主要原因,通过翻渣吹氩、软吹氩技术、使用透气砖防堵塞材料等操作和工艺技术方面的改进,在生产实践中取得了较好的效果,使得因为透气砖吹氩不发或流量小导致的每月平均异常停机次数和停机时间分别从1.75次和214min降低到1.25次和175min.
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舒友亮
- 《第十六届全国耐火材料青年学术报告会》
| 2018年
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摘要:
分析了造成钢包透气砖在精炼工序吹氩不发的主要原因,通过翻渣吹氩、软吹氩技术、使用透气砖防堵塞材料等操作和工艺技术方面的改进,在生产实践中取得了较好的效果,使得因为透气砖吹氩不发或流量小导致的每月平均异常停机次数和停机时间分别从1.75次和214min降低到1.25次和175min.
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舒友亮
- 《第十六届全国耐火材料青年学术报告会》
| 2018年
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摘要:
分析了造成钢包透气砖在精炼工序吹氩不发的主要原因,通过翻渣吹氩、软吹氩技术、使用透气砖防堵塞材料等操作和工艺技术方面的改进,在生产实践中取得了较好的效果,使得因为透气砖吹氩不发或流量小导致的每月平均异常停机次数和停机时间分别从1.75次和214min降低到1.25次和175min.
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Song Fangyuan;
宋方圆;
Sun Yanhui;
孙彦辉;
Xu Zhongbo;
许中波;
Zhao Yong;
赵勇
- 《2016年全国特钢年会》
| 2016年
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摘要:
在实验室进行了不同加铝量的2205双相不锈钢SiAl复合脱氧+钙处理的热模拟实验,研究了钢中铝含量对脱氧效果和脱氧产物的影响.结果表明:加入铝量越多,钙处理前全氧含量越低,脱氧效果越好.加入铝粒后,夹杂物类型发生变化.加入铝粒的实验组中,钢中Als<.0054%,钙处理前夹杂物为SiO2-Al2O3-MnO和MgO-Al2O3,加入铝含量越多,SiO2-Al2O3-MnO夹杂物成分中Al2O3的含量越多;Als≥0.0054%,钙处理前夹杂物只有MgO-Al2O3.当Als≤0.0054%,钙处理后的夹杂物为CaO-SiO2-Al2O3-MgO,加入铝量越多,夹杂物成分中Al2O3的含量越多;Als=0.016%时,钙处理后的夹杂物为CaO-Al2O3-MgO.
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Song Fangyuan;
宋方圆;
Sun Yanhui;
孙彦辉;
Xu Zhongbo;
许中波;
Zhao Yong;
赵勇
- 《2016年全国特钢年会》
| 2016年
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摘要:
在实验室进行了不同加铝量的2205双相不锈钢SiAl复合脱氧+钙处理的热模拟实验,研究了钢中铝含量对脱氧效果和脱氧产物的影响.结果表明:加入铝量越多,钙处理前全氧含量越低,脱氧效果越好.加入铝粒后,夹杂物类型发生变化.加入铝粒的实验组中,钢中Als<.0054%,钙处理前夹杂物为SiO2-Al2O3-MnO和MgO-Al2O3,加入铝含量越多,SiO2-Al2O3-MnO夹杂物成分中Al2O3的含量越多;Als≥0.0054%,钙处理前夹杂物只有MgO-Al2O3.当Als≤0.0054%,钙处理后的夹杂物为CaO-SiO2-Al2O3-MgO,加入铝量越多,夹杂物成分中Al2O3的含量越多;Als=0.016%时,钙处理后的夹杂物为CaO-Al2O3-MgO.
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Song Fangyuan;
宋方圆;
Sun Yanhui;
孙彦辉;
Xu Zhongbo;
许中波;
Zhao Yong;
赵勇
- 《2016年全国特钢年会》
| 2016年
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摘要:
在实验室进行了不同加铝量的2205双相不锈钢SiAl复合脱氧+钙处理的热模拟实验,研究了钢中铝含量对脱氧效果和脱氧产物的影响.结果表明:加入铝量越多,钙处理前全氧含量越低,脱氧效果越好.加入铝粒后,夹杂物类型发生变化.加入铝粒的实验组中,钢中Als<.0054%,钙处理前夹杂物为SiO2-Al2O3-MnO和MgO-Al2O3,加入铝含量越多,SiO2-Al2O3-MnO夹杂物成分中Al2O3的含量越多;Als≥0.0054%,钙处理前夹杂物只有MgO-Al2O3.当Als≤0.0054%,钙处理后的夹杂物为CaO-SiO2-Al2O3-MgO,加入铝量越多,夹杂物成分中Al2O3的含量越多;Als=0.016%时,钙处理后的夹杂物为CaO-Al2O3-MgO.
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Song Fangyuan;
宋方圆;
Sun Yanhui;
孙彦辉;
Xu Zhongbo;
许中波;
Zhao Yong;
赵勇
- 《2016年全国特钢年会》
| 2016年
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摘要:
在实验室进行了不同加铝量的2205双相不锈钢SiAl复合脱氧+钙处理的热模拟实验,研究了钢中铝含量对脱氧效果和脱氧产物的影响.结果表明:加入铝量越多,钙处理前全氧含量越低,脱氧效果越好.加入铝粒后,夹杂物类型发生变化.加入铝粒的实验组中,钢中Als<.0054%,钙处理前夹杂物为SiO2-Al2O3-MnO和MgO-Al2O3,加入铝含量越多,SiO2-Al2O3-MnO夹杂物成分中Al2O3的含量越多;Als≥0.0054%,钙处理前夹杂物只有MgO-Al2O3.当Als≤0.0054%,钙处理后的夹杂物为CaO-SiO2-Al2O3-MgO,加入铝量越多,夹杂物成分中Al2O3的含量越多;Als=0.016%时,钙处理后的夹杂物为CaO-Al2O3-MgO.
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Song Fangyuan;
宋方圆;
Sun Yanhui;
孙彦辉;
Xu Zhongbo;
许中波;
Zhao Yong;
赵勇
- 《2016年全国特钢年会》
| 2016年
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摘要:
在实验室进行了不同加铝量的2205双相不锈钢SiAl复合脱氧+钙处理的热模拟实验,研究了钢中铝含量对脱氧效果和脱氧产物的影响.结果表明:加入铝量越多,钙处理前全氧含量越低,脱氧效果越好.加入铝粒后,夹杂物类型发生变化.加入铝粒的实验组中,钢中Als<.0054%,钙处理前夹杂物为SiO2-Al2O3-MnO和MgO-Al2O3,加入铝含量越多,SiO2-Al2O3-MnO夹杂物成分中Al2O3的含量越多;Als≥0.0054%,钙处理前夹杂物只有MgO-Al2O3.当Als≤0.0054%,钙处理后的夹杂物为CaO-SiO2-Al2O3-MgO,加入铝量越多,夹杂物成分中Al2O3的含量越多;Als=0.016%时,钙处理后的夹杂物为CaO-Al2O3-MgO.
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- 新日本制铁株式会社
- 公开公告日期:2002-07-24
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摘要:
提供一种抑制槽内粘着基体金属、有效地进行钢液搅拌、钢渣改质和脱气的钢包精炼装置及采用该装置的钢包精炼方法。在将真空、减压槽2直接连接在钢包1的上部,将由惰性气体构成的搅拌气体6吹入钢包内而进行钢液精炼的装置上,将真空、减压槽圆筒部内径设成小于钢包上端部的内径,并且为因吹入钢包内的搅拌气体6而产生的钢液面隆起部分7的投影断面直径D以上。
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