氢气回收
氢气回收的相关文献在1987年到2022年内共计399篇,主要集中在化学工业、废物处理与综合利用、石油、天然气工业
等领域,其中期刊论文90篇、会议论文29篇、专利文献254518篇;相关期刊61种,包括膜科学与技术、炼油技术与工程、内蒙古石油化工等;
相关会议26种,包括第35全国氯碱行业技术年会暨第18届“佑利杯”论文交流会 、第36届全国聚氯乙烯行业技术年会暨“新中化工杯”论文交流会、第十二届中国虚拟现实大会等;氢气回收的相关文献由995位作者贡献,包括党延斋、冯宝林、王甦等。
氢气回收—发文量
专利文献>
论文:254518篇
占比:99.95%
总计:254637篇
氢气回收
-研究学者
- 党延斋
- 冯宝林
- 王甦
- 彭中
- 甘居富
- 郭杰
- 高勇
- 万瑞岚
- 万瑞春
- 吴善忠
- 崔久涛
- 朱同清
- 杜国栋
- 游书华
- 肖荣华
- 高来春
- 魏磊
- 于永洋
- 付新
- 包秀敏
- 匡社颖
- 周华堂
- 唐全红
- 姚瑞奎
- 张北屿
- 张岁虎
- 张红兵
- 张英
- 张莼
- 景毓秀
- 李倩
- 李军
- 李学伟
- 李恕广
- 李莹
- 栗广勇
- 汪英枝
- 洪昆喨
- 游俊义
- 王世棋
- 王强
- 王斌
- 王涛
- 王阳峰
- 罗文德
- 胡磊
- 范瑛琦
- 贺高红
- 贾士勇
- 赵威
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伍志勇
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摘要:
针对重整装置PSA单元存在的氢气回收率低问题,拟利用装置现有的再接触工艺,从PSA尾氢出口引一路流程至再接触,在高压低温条件下进一步回收尾氢中的氢气,同时增产液化气和戊烷油。提高了PSA的氢气回收率,延长了PSA吸附剂的使用周期,降低了换剂成本。此外,将原本并入燃料气管网的尾氢循环回收,得到价格更高的氢气、液化气和戊烷油,每年的生产净利润可增加约652.88万元,经济效益显著。
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陈波;
刘爱贤;
孙强;
王逸伟;
郭绪强;
杨庆伟;
龙有;
肖树萌;
马绍坤
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摘要:
常规氢气回收方法的产品氢气压力偏低,需多级增压后才可被高压加氢装置利用,具有较高的氢气增压成本。水合物法回收加氢尾气具有压降损失小、产品氢气压力高的优点,可降低高压加氢装置的氢气增压成本。为降低高压加氢装置的用氢成本,本文开发了高压尾气的水合物法氢气回收技术。针对高压柴油加氢尾气,在茂名炼油厂建立了一套柴油加氢尾气中氢气水合物法回收的工业侧线试验装置,考察了不同条件下连续搅拌釜法回收柴油加氢尾气中氢气的分离效果。试验结果表明,水合物法可高效脱除CH_(4)和大部分的H_(2)S。连续进气工况下,处理脱硫后尾气时可将氢气体积分数从83.76%提高至91.65%,处理含硫尾气时可将H_(2)S体积分数从0.73%降至0.07%。
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高志超;
刘斌
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摘要:
以某钢厂无取向硅钢SACL连续退火炉及其退火工艺特点为研究对象,设计集成了一套保护气回收系统,描述了保护气回收系统各子系统的组成和特点,采用两级增压设计方式实现了保护气回收系统压力和退火炉炉压平衡控制,阐述了保护气回收系统的技术特点,并进行了经济性分析测算,测试结果表明保护气回收系统可实现保护气循环再利用,并具有良好的工程推广潜力。
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王明兰;
王辉;
杨列省
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摘要:
总结了膜分离氢气回收装置的扩能改造和技术优化。在原有装置基础上,增加串联膜以增加膜的分离面积;更换氢气压缩机,降低渗透气压力,增加膜两侧的分压;更换新的膜芯,提高膜的分离选择性。改造提高了氢气回收装置的生产负荷,提高了氢气的回收效率,降低了装置能耗,增加了企业的经济效益。
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王园园;
郭忠森;
周仕鑫;
谢磊;
常林杉
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摘要:
以提高炼油厂中氢气和轻烃的利用效率为目标,对炼油厂中氢气和轻烃的回收工艺进行了研究。对于炼厂气先进行氢气回收,根据氢浓度的不同,将膜分离与变压吸附分离技术耦合,氢气回收率可达93.26%,纯度(体积分数)可达98.7%。回收氢气后的炼厂气再进行轻烃回收。分别比较了低温冷凝、有机蒸汽膜分离和油吸收技术的回收效果和经济效益。结果表明:有机蒸汽膜分离技术轻烃回收率最高,为90.32%,经济效益最高可达6 286万元/a;油吸收技术回收轻烃经济效益最高,最优操作时达6 456万元/a,回收率为87.75%。实际应用中可根据厂区实际情况选择轻烃回收工艺。
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北元
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摘要:
陕西北元化工集团股份有限公司是全国单体最大|的聚氯乙烯生产企业,被陕西省省委省政府誉为“北元模式”。凭借“资源、规模、循环产业链、区位和体制”五大优势,公司积极发展循环经济产业,拥有化工、热电、水泥、电石四大板块,横跨氯碱、电力、冶金、建材、井矿盐五大行业,具有110万吨/年聚氯乙烯、80万吨/年离子膜烧碱、4×125兆瓦发电、220万吨/年新型干法工业废渣水泥、50万吨/年电石的生产能力。
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潘显良
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摘要:
某公司膜分离氢气回收装置以重整装置的PSA解吸气和柴油加氢装置低分气为原料,得到高纯度氢气产品,经济效益显著.装置开工运行以来,膜前聚结器滤芯频繁出现堵塞问题,影响装置长周期运行.对滤芯杂质进行SEM表征、元素分析和化学试验,结果表明造成滤芯堵塞的杂质主要为NH4 Cl结晶和吸附剂粉化颗粒.通过采取增设前置过滤器,加强原料气脱氯等手段,有效解决了膜前聚结器的堵塞问题,聚结器滤芯的使用寿命从7d延长至9个多月,可节省滤芯更换费用150余万元,保证了装置的长周期安全运行.
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郭明钢;
卞冰;
米盼盼;
杨晓航;
李海竣
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摘要:
钢铁厂炼焦过程会产生大量富氢的焦炉煤气.针对富氢尾气利用效率偏低的问题,提出了膜分离-变压吸附耦合回收氢气工艺,并将其用于某大型钢铁联合企业生产装置中,同时利用Aspen HYSYS模拟软件,对膜分离-变压吸附耦合回收工艺流程进行模拟优化,并研究膜进料压力对膜面积、氢气回收率、压缩机总功耗和年经济效益的影响.结果表明:随着膜进料压力的增加,膜面积逐渐减小,压缩机总功耗不断增加,氢气回收率不受影响,年经济效益则逐渐下降.在操作压力2500 kPa条件下,膜面积为550 m2,氢气回收率为81.1%,产品氢气纯度为99.9%,年经济效益为5.89×106元.膜分离-变压吸附耦合回收工艺可实现高纯度、高回收率地回收利用焦炉煤气中的氢气.
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杨永杰;
冯传壮
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摘要:
针对焦炉煤气制甲醇工艺中驰放气存在氢碳资源浪费的问题,以某年产20万t焦炉煤气制甲醇装置为背景,提出了一种新的优化工艺,利用膜分离回收驰放气中的H2和CO2用于甲醇合成,同时进料处补入CO2调优氢碳比,解决碳不足的问题.利用Aspen Plus模拟软件对本工艺进行了模拟、分析、优化,计算结果表明:在不增加气体循环量的前提下,新工艺可实现甲醇年增产5.2万t;H2的浪费减少1.1亿Nm3·a-1,CO2的排放减少604万Nm3·a-1,CO2和H2基本可全部回收利用,有效解决了氢碳资源的浪费问题;CO2和CO的单程转化率均提高,CO2资源化利用3675万Nm3·a-1,助力实现"碳中和".
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吕峰;
乔丽霞;
杨巴特尔;
薛建飞
- 《第36届全国聚氯乙烯行业技术年会暨“新中化工杯”论文交流会》
| 2014年
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摘要:
从氢气回收的原理、工艺流程、运行方式等方面,介绍了变压吸附在氢气回收中的应用,并对其运行效果和经济效益进行了分析.rn 采用PSA分离气体工艺技术从气体中提纯氢气,其原理是利用吸附剂对被吸附物质的选择性和吸附剂对被吸附物质的吸附容量随压力变化而有差异的特性,在高压下吸附原料中的杂质组分,低压下脱附这些杂质而使吸附剂获得再生。rn 精馏尾气经过尾气吸附处理后,气体中含有大量的H2、少量的N2、极少量的乙炔和氯乙烯等,该气体在一定的吸附压力下,进入装有硅胶、活性炭、分子筛等吸附剂的吸附塔,由于吸附剂具有选择性,气体中的N2、乙炔、氯乙烯等被吸附,没有被吸附的H2作为产品气输出,当吸附剂吸附即将饱和时,通过降低吸附塔的压力使得被吸附的气体解吸出来,吸附剂得到了再生。
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王萍;
吴昊鹏;
徐以泉
- 《中国工业气体工业协会第26次会员代表大会暨中国气体产业变革与行业管理体系改革研讨会》
| 2016年
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摘要:
近年来,面对原油质量越来越差、对其相应产品的质量要求越来越高的双重压力,加氢工艺在炼厂中得到越来越广泛的应用,氢气耗量大大增加.氢气的高价格导致炼厂的生产成本大大增加,因而通过回收炼厂富氢尾气中的氢气,能够大大增加炼厂经济效益.以某加氢型炼厂为例,分析了该炼厂多股富氢气体的流量、压力及各组分含量,该炼厂具有较大的回收氢气潜力,对比了变压吸附分离技术、膜分离技术、深冷分离技术和膜分离与吸附分离耦合技术的优劣,结合炼厂实际情况,决定新建膜分离装置并与该炼厂现有PSA装置耦合使用,来提纯该炼厂富氢尾气中氢气.既提高了氢气回收率,又提高了氢气纯度.项目实施后,每年可回收氢气约20kt,增加炼厂效益约2亿元,同时可以为炼厂带来提高燃料气热值,提高加热炉效率等附加收益.
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赵丽京
- 《中国化工学会2009年年会暨第三届全国石油和化工行业节能节水减排技术论坛》
| 2009年
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摘要:
根据中国石化荆门分公司各加氢装置反应条件差异,对全厂氢气依其品质(压力,纯度),按照"氢夹点"进行优化设计,在满足产品质量前提下有效降低装置氢耗和能耗.同时回收各加氢装置低分排放到系统瓦斯的废氢进行脱硫,减少氢气系统损失,有效解决PSA装置原料H2S含量过高、系统瓦斯热值低、瓦斯硫含量高等问题,产生了良好的经济效益.
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