弛放气
弛放气的相关文献在1984年到2022年内共计232篇,主要集中在化学工业、废物处理与综合利用、能源与动力工程
等领域,其中期刊论文155篇、会议论文14篇、专利文献4245篇;相关期刊64种,包括低温与特气、天然气化工、大氮肥等;
相关会议13种,包括第十六届全国氮肥、甲醇及能源化工气体净化技术年会暨2015年甲醇合成催化剂应用技术研讨会、全国化工合成氨设计技术中心站2014技术交流会、第二十二届全国煤化工、化肥甲醇行业发展技术年会等;弛放气的相关文献由458位作者贡献,包括张惊涛、杨震东、陆欢庆等。
弛放气
-研究学者
- 张惊涛
- 杨震东
- 陆欢庆
- 顾鹤燕
- 龚天白
- 吴高杰
- 杨晓勤
- 蒋远华
- 贺高红
- 郑弦
- 王华雄
- 姜殿臣
- 宁利民
- 宁平
- 尹中升
- 左玖玲
- 徐徜徉
- 房承宣
- 曲顺利
- 曹玉忠
- 李保军
- 李双新
- 李屹
- 李龙家
- 杨利国
- 杨文皓
- 杨洪文
- 王亚涛
- 章华勇
- 范瑛琦
- 邝怡超
- 金力强
- 阮雪华
- 韩雪冬
- 高翔
- 严应群
- 于兴辉
- 何强
- 何振
- 何涛
- 何雁飞
- 冯加新
- 刘军
- 刘建国
- 刘杰
- 卢冰
- 吴岩芳
- 吴晓晨
- 吴雪梅
- 周洪义
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孙雨;
李双新
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摘要:
介绍了国内丁辛醇装置弛放气回收系统的工艺流程,根据该装置氨制冷的特点,对弛放气装置生产过程中管线冻堵、丁醛产品副产物恶性影响、丙烯丙烷分离塔难控制、液态烃输送泵机封泄漏、设备壁厚减薄、氨制冷系统节能、密封油系统跑油、氨冷器泄漏等问题进行了分析,并提出了相应的工艺优化与设备合理选型等改进措施。采用火灾预防措施、设备隐患排查及物联网思维模式提高设备寿命管理等措施,工业化运行结果表明该生产装置具有较好的安全环保效果,且运行稳定。
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李双新
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摘要:
目的研究开发一种回收丁辛醇装置弛放气中的有效组分的工艺技术。方法该技术采用“脱醛-氨冷-稳定-精馏”工艺路线,即先利用精馏塔脱除丁醛等重组分,经氨循环制冷工艺将C;及以上组分冷凝为液态,接着通过稳定系统除却丁醛、水分以及不凝气后,最后经精馏分离得到丙烯、丙烷。结果该技术工业化应用后,弛放气回收装置设计处理能力为17.72 kt/a,年操作时间按8400 h计算,可回收丙烯、丙烷和丁醛共计14.28 kt/a,其纯度(w)均≥97.00%,收率均>95.0%。结论经标定后,实际效果较好。与其他装置对比后发现,该装置具有能耗低、无辅料消耗、产品收率和产品纯度高的优势。
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李万林;
许贤文
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摘要:
以采用Davy工艺的某180万t/a大型煤制甲醇合成装置弛放气经膜分离串联变压吸附制氢工段为例,介绍了变压吸附制氢的装置配置、工艺流程以及氢气储存、氢气使用的操作流程、注意事项,阐述了变压吸附制氢装置的开车操作流程和装置在不同情况下停车的操作步骤,并指出其开停车及氢气储存、运输等过程的注意事项。
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孟华平
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摘要:
为了解决焦炉煤气制备甲醇过程中存在的问题,对焦炉煤气制备甲醇工艺流程进行一定的优化设计,首先对焦炉煤气制备甲醇流程进行简介,在应用基础上提出对中压蒸汽加装减压减温装置,甲醇驰放气管道加装管道,火炬系统加装监控系统等优化改造方案,有效提升了甲醇驰放气、中压蒸汽等资源的利用效率,解决了甲醇制备过程中资源浪费问题,为企业降本增效提供一定的借鉴。
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崔留印
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摘要:
为控制合适的气体组分,某大型煤化工装置富裕尾气被大量放空,造成极大浪费。为确保生产运行效益的最大化,各装置间关联介质深度耦合,放空尾气得到回收利用,经营效果明显好转。
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宋晓娜
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摘要:
以合成氨膜提氢尾气为原料,根据气体压力、成分条件,采用低温液化精馏技术,将膜提氢尾气中的绝大部分甲烷提取并加工为管道天然气产品,通过管道输送方式就近并入天然气管网,从而解决合成氨提氢尾气利用不充分的生产现状。
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孙元培;
高翔;
马云鹏
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摘要:
为了提高有效气体的利用率,降低尾气反应器的运行负荷,在羰化系统的弛放气管道后配置1套吸收系统回收亚硝酸甲酯及二氧化氮有效气体,不仅可以降低硝酸的消耗,减少弛放气量,而且可以减少尾气中的氮氧化物含量,保证排放达标。
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王建龙
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摘要:
介绍了合成氨放空气、弛放气(两气)回收液化天然气(LNG)装置的项目背景,以及该装置的生产原理和工艺情况,利用原料气中各组分沸点的不同,对各组分进行分离,得到LNG产品。LNG产品送LNG储罐供销售;合成氨岗位的放空气经过膜提氢岗位回收后,氢氮混合气回压缩机一段加压后返回系统重复使用;惰性废气用于分子筛吸附器再生后送往吹风气回收装置或三废炉为吹风气回收燃烧助燃。根据该装置的设计参数和投运后的168h运行数据计算生产成本,结果表明该项目达产达标。
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王建龙
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摘要:
介绍了合成氨放空气、弛放气(两气)回收液化天然气(LNG)装置的项目背景,以及该装置的生产原理和工艺情况,利用原料气中各组分沸点的不同,对各组分进行分离,得到LNG产品.LNG产品送LNG储罐供销售;合成氨岗位的放空气经过膜提氢岗位回收后,氢氮混合气回压缩机一段加压后返回系统重复使用;惰性废气用于分子筛吸附器再生后送往吹风气回收装置或三废炉为吹风气回收燃烧助燃.根据该装置的设计参数和投运后的168 h运行数据计算生产成本,结果表明该项目达产达标.
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张全明
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摘要:
根据弛放气和贮罐气中气体成分的不同及压力等级的不同,并结合企业自身的实际情况,甘肃刘化(集团)有限责任公司400kt/a气头合成氨装置高压氨合成系统分别采用膜分离氢回收工艺回收弛放气中的H2、无动力氨回收工艺回收贮罐气中的NH3(膜分离氢回收系统的尾气作为无动力氨回收系统的补充动力源),并创新性地将无动力氨回收系统尾气(主要成分为H2、CH4、N2)经尾气回收系统除氨后并入原料天然气总管用作转化系统原料气,由此实现了合成氨尾气的全回收,不仅取得了显著的经济效益,而且实现了生产的清洁化.
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董永波
- 《2016‘中国煤化产业“怎么办”研讨交流大会》
| 2016年
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摘要:
通过对20万t/a焦炉煤气制取甲醇过程中产生的甲醇弛放气进行分析研究,提出了利用甲醇弛放气合成液化天然气的循环再利用途径,并且与利用甲醇弛放气合成氨、合成甲醇等循环再利用方法对比,得出了利用甲醇弛放气生产液化天然气是当前最有效、最经济的利用途径,项目实施后企业每年可以生产液化天然气1.34万t,收益2200万元.
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郑弦;
吴高杰
- 《2016‘中国煤化产业“怎么办”研讨交流大会》
| 2016年
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摘要:
介绍了一种采用非催化部分氧化(POX)转化的工艺,将甲醇合成回路弛放气中的甲烷转化为H2和CO并最终回到甲醇合成新鲜气的方式,达到增加甲醇合成回路产量、降低产品能耗和新鲜气单耗的目的,为甲醇合成装置增产节能改造提供一个先进、可靠的技术.
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陈玉保;
宁平;
孙海燕;
张无敌;
尹芳;
李建昌;
徐锐
- 《Power and Energy Engineering Conference 2010(PEEC2010)(2010年电力与能源工程学术会议)》
| 2010年
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摘要:
针对弛放气变压吸附提纯CO中试研究中吸附穿透曲线及床层温度变化、产品气CO纯度和CO回收率、吸附床在均压降过程中、抽真空过程中和均压升过程中顶部压力与时间的关系等方面进行了试验研究.实验结果表明:随着吸附压力的升高,吸附床的穿透时间变化不大,而随着原料气流量的增大,吸附床的穿透时间有所缩短;穿透曲线达到穿透点后,几乎直线上升,形状比较陡峭,较短的时间内就达到了平衡;同时,吸附床下部温度先升高,其次是中部和上部,从而表明吸附传质区是由下而上向前推移;当原料气CO浓度很低时,产品气的纯度会有很大的影响,而当原料气CO浓度在20%以上时,产品气的纯度基本保持在95%以上;但随着原料气CO浓度的提高,CO回收率反而下降,当超过40%时,CO回收率大幅度下降;在均压降过程中,吸附床顶部压力下降速率随着时间的延长而逐渐减缓,每次均压阶段的压力下降趋势基本相同;从吸附床抽真空过程中顶部压力随时间的变化来看,抽真空时间为120s较佳;在每步均衡升压内,吸附床顶部压力上升速率随着时间的延长而逐渐减缓,而在最终升压阶段,压力上升速率幅度较大.