塔式锅炉
塔式锅炉的相关文献在1987年到2022年内共计283篇,主要集中在能源与动力工程、电工技术、建筑科学
等领域,其中期刊论文137篇、会议论文30篇、专利文献90936篇;相关期刊64种,包括企业管理、锅炉技术、锅炉制造等;
相关会议23种,包括2017热电联产节能减排技术交流研讨会 、2016年中国电机工程学会年会、2015年“技术创新与信息化驱动电力土建发展”学术交流会等;塔式锅炉的相关文献由625位作者贡献,包括张殿军、张彦军、姚丹花等。
塔式锅炉—发文量
专利文献>
论文:90936篇
占比:99.82%
总计:91103篇
塔式锅炉
-研究学者
- 张殿军
- 张彦军
- 姚丹花
- 宋宝军
- 乔丽英
- 龙志云
- 徐雪元
- 于强
- 商宇薇
- 方庆艳
- 胡双南
- 王静杰
- 诸育枫
- 赵彦华
- 张明
- 朱江涛
- 李兆祥
- 赵斯楠
- 于景泽
- 刘建宏
- 刘恒宇
- 叶勇健
- 吴顶祥
- 孟晓冬
- 崔凯
- 崔成云
- 张诚
- 张鹏
- 朱介南
- 李开
- 杨宝祥
- 杨帆
- 栾世健
- 殷亚宁
- 潘国清
- 王通
- 许杨
- 贾培英
- 赵丰宇
- 赵宏伟
- 陈刚
- 陈飞
- 马仑
- 马天星
- 黄莺
- 于景龙
- 于泽忠
- 何超
- 冯伟忠
- 刘坤朋
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沙远超;
韦红旗;
汪超;
胡善苗
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摘要:
针对某660 MW塔式锅炉垂直段水冷壁角部频繁发生水冷壁裂纹失效的情况,基于ANSYS Workbench软件,分析了水冷壁角部裂纹产生的原因,并根据失效部位提出优化方案。分析结果表明:水冷壁角部裂纹失效是由于刚性梁角部装置结构设计存在缺陷,造成了应力集中。改进后的刚性梁角部装置能够减少应力集中问题,降低水冷壁角部发生裂纹失效的概率。
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刘九洲;
宋金礼;
殷鹏
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摘要:
针对某电厂660 MW塔式锅炉SCR脱硝系统出口氨逃逸率大、流场不均等问题,利用流体分析软件对SCR脱硝反应器烟道流场进行数值模拟,并对SCR入口导流板进行优化研究。结果表明,SCR反应器入口NO_(x)质量浓度不均匀度为4.73%,烟气流速不均匀度为12.76%,均达到设计要求,SCR反应器出口氨逃逸分布不均,氨逃逸平均值为3.61 mg/Nm^(3),测孔2位置氨逃逸超标严重,达到7 mg/Nm^(3)。
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王国力
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摘要:
在某电厂1000 MW超超临界塔式锅炉设计、制造和安装环节中,通过炉内壁温在线监测系统的模拟计算,对集箱开孔、材料布置、测点安装位置等方面进行了优化设计和改进,极大地改善了锅炉受热面的热偏差特性;在锅炉实际运行中,利用该系统的在线分析和统计功能,指导燃烧调整并对主蒸汽、再热蒸汽温度的控制方案进行了改进,锅炉过热器、再热器管屏的运行安全性大幅提高,并取得良好的经济效益和社会效益。
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杨德龙
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摘要:
为了消除武汉锅炉厂首台大型塔式锅炉在运行中产生的主、再热汽温偏差,该文通过对比分析该锅炉产生汽温偏差的多种工况,提出产生偏差可能的原因和调节思路,并通过偏置风、SOFA风、风箱压力、燃烧器摆角等燃烧调整的手段进行尝试,去偏差效果显著。同时为兼顾汽温和NOx生成的平衡,综合几种调节方法,提出了运行操作中对该锅炉消除汽温偏差、提升汽温的调节策略。
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张翱;
诸育枫;
武振新
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摘要:
对700°C超超临界塔式切圆燃烧锅炉的水冷壁进行设计,总体方案为下部炉膛采用螺旋管水冷壁,上部炉膛采用垂直管汽冷壁.以660 MW等级700°C塔式切圆燃烧锅炉为设计对象,确定了其水冷壁的结构参数、热力边界条件和热负荷分布曲线,并对其水动力进行了计算.根据管壁温度和鳍片温度计算结果,确定水冷壁材料为水冷壁管下部采用12Cr1MoVG材料,鳍片采用12Cr1MoV材料;水冷壁管上部采用SA213-T92材料,鳍片采用SA387-Gr91材料.
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李兆祥;
吴祥国;
林开俊;
朱伟胜
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摘要:
某电厂超超临界塔式锅炉S30432末级过热器发生泄漏,采用宏观检查、化学成分分析、力学性能试验、金相组织检验、扫描电镜等方法对泄漏管样进行检查与分析.结果表明:S30432末级过热器因短时过热导致末级过热器管子组织出现蠕变孔洞,并在晶界扩展成裂纹,造成末级过热器爆管.
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毛睿;
李源;
任利明;
张平安;
陈鑫科;
马仑;
方庆艳
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摘要:
降低烟温偏差是塔式锅炉的特性之一,但实际运行过程中其烟温偏差仍存在,目前还缺乏其偏差形成机理的深入研究.以一台660MW四角切园燃烧的塔式锅炉为对象,研究了额定工况下的屏式受热面区域烟气流场偏斜与温度偏差特性;设计了3种不同的烟道结构和屏式受热面布置工况,研究其烟温偏差机理.结果表明:模拟值和烟温偏差特性与试验值和实际运行偏差特性一致.屏式受热面区域存在明显的烟气流动偏斜和温度偏差,左侧区域的速度和温度明显高于右侧区域;随着高度增加,左右两侧的流动和烟温偏差先增后减,在标高68 m的三级过热器入口附近烟温偏差达到最大值.引起烟气流动和烟温偏差的原因有两方面:一是在受热面管屏分割约束的作用下,旋转上升进入屏区的烟气垂直于管屏方向的速度分量被迫发生转向,导致靠近左侧区域烟气主要向前墙流动,而右侧区域烟气主要向后墙流动.二是由于炉膛顶部烟气出口不对称布置在后墙,在引风机的抽吸作用下,左侧区域的烟气流动先向前墙倾斜,而后转向后墙,在整个屏式受热面区域分布较居中;而右墙区域的烟气先向后墙倾斜,后沿后墙区域被抽走;左右两侧不同的烟气流动偏差导致温度偏差.
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李贵鹏
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摘要:
二次再热代表了煤电技术的最高水平,近几年在我国快速发展,但针对二次再热锅炉的吹管工艺尚无统一的规范.以某1000 MW二次再热塔式锅炉为研究对象,提出"两阶段蓄热降压"的吹管工艺,一阶段单吹过热器,二阶段串联吹扫过热器、一次再热器和二次再热器及其附属系统.结合塔式锅炉的实际情况,详细阐述了吹管过程参数和步骤的控制要点,并针对遇到的问题提出了进一步的改进建议.实践结果表明:两阶段蓄热降压吹管工艺实现了二次再热塔式锅炉各级受热面的高质量吹扫,有效缩短了吹管时间,节省了燃料消耗,可为后续同类机组提供参考.
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彭晶
- 《2019核能行业焊接技术经验交流会》
| 2019年
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摘要:
塔式锅炉穿墙散管管排多、间隙小,无法多开作业面,只能"干一排、热处理一排、探伤一排、合格后干下一排",严重制约施工进度.针对塔式锅炉穿墙管材质高、数量多,焊接位置困难,进一步优化穿墙管的安装顺序,采用"L型"安装顺序,多作业面同时展开,有效提高穿墙管施工效率;采取"一对一"焊接方式,兼顾高压焊口以及密封焊接,有效保证了穿墙管密封焊接质量;针对密集集箱管座焊缝,采用"交错法"热处理,有效避免了热传导对热处理的影响.
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王茂森
- 《第7届全国工程建设行业吊装市场研讨暨技术交流会》
| 2017年
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摘要:
针对上海锅炉厂有限公司生产的SG-3100/28.25-M7003型1000MW机组塔式锅炉钢结构和大板梁特点,根据现场布置的起吊机械性能,分析和研究大板梁吊装的可行性方法.本文主要论述了沙洲电厂二期锅炉大板梁吊装的两种思路和施工方法,为塔式锅炉大板梁吊装提供借鉴与参考.
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WANG Lin;
王林;
LIU Hui;
刘辉;
LIU Chao;
刘超
- 《2016年中国电机工程学会年会》
| 2016年
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摘要:
二次再热技术以其较高的经济性正得到越来越广泛的应用,我国目前投运的二次再热机组数量较少,相关启动调试经验比较缺乏.本文以华能莱芜电厂1000MW超超临界二次再热塔式锅炉为研究对象,介绍了该型锅炉的技术特点,阐述了其冷态通风试验、新型吹管工艺、低负荷稳燃、燃烧初调整等关键调试技术.针对机组在试运期间出现的过热器超温、再热汽温偏低以及前墙省煤器出口汽化问题,给出了有效的解决方案,保证了机组顺利通过168小时满负荷试运行.经过调试优化,机组运行稳定,性能可靠,各项考核指标均达到了投产要求.
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LUO Hong-qing;
罗红青
- 《2015年“技术创新与信息化驱动电力土建发展”学术交流会》
| 2015年
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摘要:
1000MW超超临界燃煤发电机组的塔式锅炉,具有高度高、单柱荷载大、柱间跨度大、结构体系对基础沉降要求严格的特点.根据某工程的工程地质条件和塔式锅炉的荷载及布置条件,提出了针对粘性土的天然地基方案,同时对采用筏板基础、整片布桩和局部布桩的基础方案进行了技术性对比,分析塔式锅炉在非岩性地基条件下采用天然地基的所需条件及可行性,最终确定安全可靠的塔式锅炉地基及基础的工程应用方案,降低了基础工程造价同时节约了工期.
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顾卫东
- 《2017热电联产节能减排技术交流研讨会》
| 2017年
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摘要:
江苏新海发电有限公司#1锅炉是1000MW等级超超临界螺旋管圈直流炉,2012年投运以来在掺烧贫煤条件下SCR入口氮氧化物在450mg/m3左右,不利于氮氧化物实现超低排放.本文通过对锅炉低氮燃烧改造的必要性和可行性进行分析,提出采用高级复合空气分级低NOx燃烧系统对原有燃烧系统进行改造,原分离燃尽风燃烧器利旧。更换C、D、E、F层一次风喷口和喷管(由原来的EI喷口改为强化着火的水平浓淡式WR喷口);更换B层微油点火燃烧器喷嘴和喷管:更换A层燃烧器喷嘴。更换主燃烧器区域全部二次风喷口,缩小二次风通流面积。调整偏置二次风的偏转角度。原主燃烧器箱壳、水冷套、支吊设备等均利旧。更換主燃烧器二次风门,提高其精确控制风量的能力。2016年实施改造并取得了预期效果.
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江尧好
- 《2016年江苏省电机工程学会汽机专委会年会》
| 2016年
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摘要:
近几年来,新型的百万机组得到了迅猛的发展,随着投入生产时间的延长,新机组的各种问题也逐渐暴露出来,本文着重讨论上海锅炉厂生产的3049t/h塔式炉再热汽温度偏离设计值的原因,对策,通过对各种对策的分析、比较,认为对再热器进行技术改造,受热面采用螺旋肋片管,这样就能保证再热器温达到设计值,保证机组的经济性.