启动过程
启动过程的相关文献在1986年到2022年内共计699篇,主要集中在自动化技术、计算机技术、电工技术、能源与动力工程
等领域,其中期刊论文452篇、会议论文98篇、专利文献124677篇;相关期刊322种,包括排灌机械工程学报、煤矿机电、动力工程学报等;
相关会议94种,包括2017中国环境科学学会科学与技术年会、第四届热电联产节能降耗新技术研讨会、2015火电厂污染物净化与节能技术研讨会等;启动过程的相关文献由1568位作者贡献,包括王光、王凯、陈俊等。
启动过程—发文量
专利文献>
论文:124677篇
占比:99.56%
总计:125227篇
启动过程
-研究学者
- 王光
- 王凯
- 陈俊
- 张琦雪
- 李伟
- 陈朝晖
- 刘衡
- 吴义兵
- 吴华雄
- 吴大转
- 夏子世
- 姚雪鸿
- 季磊磊
- 季遥遥
- 张裕
- 徐天乐
- 方军
- 李斌
- 李辉
- 杨冬
- 杨茂春
- 林尧炳
- 汪长春
- 沈星
- 洪锦从
- 王乐勤
- 王国玉
- 郑文远
- 郭自刚
- 陈泰然
- 黄彪
- 严俊杰
- 于达仁
- 侯红伟
- 刘忠辉
- 刘明
- 刘磊
- 娄晓梅
- 宋兴元
- 张富毅
- 戴维平
- 托尔斯滕·赖克
- 施卫东
- 曹云鹏
- 李志峰
- 李淑英
- 杨百忍
- 汤浩
- 沈耀良
- 沈赤兵
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邹志强;
张明;
蒋朱敏;
张航;
王小吉
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摘要:
假定田湾5、6号机组在启动过程中采用无外加中子源的启动方式,分析在启动过程中无源启动和有源启动的始发事件差异,并分析由始发事件引起的反应性过度引入后电厂的响应在无源启动和有源启动过程中的差别,分析无源启动和有源启动过程中对系统分析要求的差别,初步评价无源启动的概率安全水平。结果表明,无源启动和有源启动方式对于启动PSA的影响表现在始发事件频率略有差异,但PSA的定量化结果应处于同一量级的水平。
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张杰
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摘要:
故障现象一辆2010款广汽本田第八代雅阁,搭载K24Z2型2.4L发动机,VIN码为L HGCP2680****,行驶里程为213255km。据车主反映,该车辆如果发动机故障灯不点亮,启动就会一切正常,但如果启动时故障灯点亮,无论是冷车或热车就会出现启动机运转时间过长,整个启动过程大约会持续8s。
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陈维;
宋鹏云;
许恒杰;
孙雪剑
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摘要:
以含杂质二氧化碳实际气体为润滑介质,研究干气密封的启动过程,对密封的顺利开启具有重要意义。保持闭合力恒定,调节转速,使密封开启力与闭合力相平衡,研究含杂质二氧化碳干气密封启动过程中接触力、转速、泄漏率与平衡膜厚之间的关系;讨论进口压力和进口温度对干气密封开启临界转速、泄漏率的影响,以及平衡比对闭合力的影响。结果表明:干气密封接触力随平衡膜厚的增大迅速减小,运行转速、泄漏率随平衡膜厚的增大而增大;在同一平衡膜厚下,二氧化碳中杂质含量越高干气密封所需的运行转速越大,泄漏率越小;以较低压力为进口压力时,干气密封更易开启,且二氧化碳中杂质含量越高时干气密封越易开启;适当降低润滑介质的进口温度,有利于干气密封的开启,而在同一进口温度下,二氧化碳气体中杂质含量越高干气密封越难开启;适当调节平衡比,干气密封可实现静压开启,且二氧化碳气体中含有少量杂质时更易实现静压开启。
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谭湘敏;
韩博;
陈志;
王巍;
孙嘉娴;
李伟
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摘要:
基于某电厂GE9FA重型燃气轮机的实际运行数据和数据驱动建模的基本思路,将其启动过程按阶段划分为盘车清吹、共同加速、独立加速和全速空载4种模式,提出一种基于带有外源性输入的非线性自回归(NARX)模型和神经网络架构搜索(NAS)方法的新型多模融合建模方案,实现了燃气轮机启动过程主要运行参数的高精度建模。仿真结果说明了所提方法及由此构建的模型的正确性。研究成果可为重型燃气轮机启动过程建模提供参考。
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李淑君;
张宗明
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摘要:
目前大容量燃气轮发电机发变组保护配置与汽轮发电机组基本一致,但燃气轮机组无法实现自启动,采用静态变频装置启动为主。基于此电气差异,以三菱M701F型燃气轮机组为例,针对燃气轮机发电机启动特点及启动过程中不同工况对差动保护的影响,分析常规电气保护在燃气轮机组启动过程中的有效性,探讨在启动过程中将机端电流退出差动保护计算以提高发变组保护准确性的可行性,降低启动过程发电机故障对系统的影响。并提出机端电流投退判据的几种方案,分析了不同方案的优缺点。
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汤雄;
王彦伟;
万攀
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摘要:
为了分析高速离心泵启动过程中蜗壳的瞬态特性,首先通过Flowmaster软件进行启动过程仿真,得出外特性曲线,然后使用CFX对启动过程中的蜗壳进行全流场分析,得出蜗壳内部瞬态速度场分布规律以及轴向力和径向力瞬态变化曲线,同时布置8个监测点对蜗壳的压力脉动进行分析,再通过单向流固耦合对蜗壳的结构进行瞬态特性分析。分析研究结果表明,在离心泵的启动过程中,蜗壳内速度场呈现先紊乱后稳定均匀分布变化,径向力和压力在0.19 s内表现出快速增加,随后较为快速减小直至0.53 s,0.53 s后出现小幅度增加,并在0.91 s逐渐趋向稳定状态。蜗壳结构的振幅在0.19 s达到最大值16.255μm,0.91 s后在13μm上下小幅度波动且趋向稳定状态。
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杨建文;
胡锦华;
石晓波
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摘要:
某上面级发动机高模试车时,喷管扩张段外壁面某处出现了氧化烧蚀,针对此现象进行了高模试车时的启动过程数值仿真研究,结果表明:试验状态和两种改进方案下,喷管内和扩压器内的流场均在0.1 s已经达到稳定状态,其马赫数和静压等流场参数不再随时间的推进而变化;发动机在启动过程中,喷管出口的高温燃气均会倒流进入真空舱;试验方案燃气倒流量最多,改进方案一燃气倒流量最少,改进方案二燃气倒流量介于试验方案和改进方案一之间;综合比较,改进方案一最佳,是防止发动机高模试车启动过程中燃气倒流烧蚀喷管外壁的一种措施。
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赵文斌;
李伟;
王行元;
马凌凌;
季磊磊
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摘要:
为研究混流泵启动过程的瞬态特性,以试验测试转速与流量作为求解边界条件,建立了混流泵瞬态流动求解模型与方法.通过准稳态、瞬态数值方法求解的计算扬程与试验扬程的对比,验证了数值方法的可靠性,进而分析了混流泵启动过程中瞬态流场的演化以及启动加速度对内部流场的影响规律.研究结果表明:所采用的数值计算方法可较准确地反映启动过程的瞬态特性,瞬态扬程呈现明显瞬态效应;准稳态方法存在较大误差,基于相似定律的准稳态方法在瞬态性能研究中并不适用;受角加速度效应与流体惯性的影响,加速过程中叶片工作面的进口压力梯度比较明显,轮缘间隙处和叶片出口边尾缘处产生明显旋涡,并由此带来不同于准稳态工况的瞬态外特性;启动加速度对冲击扬程的影响较大,加速度大小决定着冲击扬程的峰值,流量滞后性也呈现明显区别.
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王克
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摘要:
为了防止600 MW机组锅炉启动阶段NO_(x)排放超标,降低启动成本,加快启动速度,通过提高锅炉给水温度、增加前烟道烟气流量、提前启动磨煤机及其他操作的调整,实现了非改造手段达到启动过程投脱硝的目的。
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王彦伟;
朱启培;
李育房
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摘要:
为了研究离心泵叶轮在启动过程以及流体作用力下的动态特性,采用单向流固耦合的方法获取离心泵启动过程中叶轮的动态特性,分析了不同工况下稳态径向力的分布规律以及非定常流动下叶轮所受瞬态径向力的变化规律,并通过谐响应分析获取叶轮在瞬态径向力下所产生的结构振动特性。研究发现:叶轮在启动阶段所受径向力先急剧增大而后减小,最后稳定到30 N处波动,其振动幅值先急剧增大后减小到0.01 mm处后稳定波动;非定常流动作用下叶轮所受瞬态径向力出现周期性变化,在频率为101.67,610 Hz处,叶轮振动幅值明显增大,表明在这2个频率处叶轮易出现振动失稳。
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Jian ZHANG;
张健;
Jing-yu XU;
许晶禹;
Ying-xiang WU;
吴应湘
- 《第十四届全国流变学学术会议》
| 2018年
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摘要:
含蜡原油是一种组成复杂的混合物,析蜡点以下常表现为复杂的非牛顿流体特性,而其中含蜡原油所具有的屈服应力特性,对管道输运系统中的停输再启动具有重要的影响.本文研究中,为系统的分析含蜡原油屈服应力特性在管道停输再启动过程中的作用,将对含蜡原油的屈服应力进行直接测量,并结合管道输运的模拟对停输再启动现象进行系统的分析.实验中,采用HAAKE RS6000旋转流变仪对含蜡原油的屈服应力进行直接测量,分别考虑温度和剪切速率等因素的影响.同时,建立含蜡原油管道输运模拟系统,对其启动过程进行测试分析,给出不同温度和速率条件下启动过程中的压力变化规律.经研究得出,含蜡原油的屈服应力随温度的降低呈近似指数增加的规律,随剪切速率的增加呈现为近似线性增加的规律.管道输运再启动过程中,压力变化的规律与流变仪直接测量得到的应力变化规律相同,表现有屈服的特性,即启动过程中首先表现出弹性变形的现象,随着变形的增大出现屈服,随后产生流动完成启动.通过对比分析得到,流变仪直接测量得到的屈服应力可以应用于计算管道输运停输再启动过程中需要的最大外载荷,具有较高的精度.研究结果对含蜡原油输运系统的设计,以及含蜡原油的开采具有重要的理论和工程意义.
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李辉;
徐小波;
王圣;
关维竹;
孙雪丽;
裴杰;
薛峰;
顾舒;
李学伟;
王迎庆
- 《2017中国环境科学学会科学与技术年会》
| 2017年
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摘要:
通过燃煤火电厂调研,调取火电机组实时监控数据,获取357台次火电机组启动阶段的NOx排放信息,机组容量涵盖110MW-1000MW.数据显示:机组启动阶段NOx超标小时数在0-22小时之间,其中绝大字分集中在1-4小时之间,占比达66.86%,有16.71%未出现超标,16.42%超标小时数达4h以上,4.03%超标小时数达8h以上;NOx最大排放浓度在1.34-513.51mg/m3之间,其中200-300mg/m3区间比例最高,有9.97%的将启动过程NOx最大浓度控制50mg/m3以下;不同等级机组在超标小时数和最大排放浓度分布上存在一定差异,但不明显.机组启动阶段NOx排放浓度超标时长与机组启动前后的状态密切相关,低氮燃烧技术的普遍采用,对烟气脱硝系统入口NOx浓度控制效果明显.
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洪喜生;
练纯青;
郭俊
- 《2017年度循环流化床锅炉机组节能提效技改及辅机设备优化运行管理专题交流研讨会》
| 2017年
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摘要:
某电厂1089t/h循环流化床锅炉(以下简称CFB锅炉)同时发生两台旋风分离器中心筒故障损坏,因短时无备件更换经抢修拆除后,仅剩一台旋风分离器带中心筒启动连续运行近20天,平均负荷率88.3%.本文从锅炉启动过程,运行过程的参数变化进行简要分析,分析认为入炉煤中细颗粒比例的保证是锅炉安全启动带负荷运行的关键;从中也发现分离器烟气再平衡过程能较好的均衡三台分离器间的循环物料,使得燃烧参数平稳,实现机组的稳定运行.
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高建平
- 《第二届中国国际高效电机暨系统发展论坛》
| 2017年
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摘要:
通常,很多人选择用Simulink做控制仿真.但对于开关磁阻电机来说,它的电磁过程十分复杂,电感随着位置和电流都在变化,他不能简单的用一条磁化特性来等效,而是需要一族磁化曲线来描述.Simulink一般是借助有限元仿真的数据建立表格,然后进行查表.这种方法严重依赖表格的精确性,如果表格建立不正确,或者表格的内容不完整,仿真的时候反应不出来,导致仿真结果不准确.Simplore具有强大的协同仿真功能,采用具有物理特性的元器件建模,可以导入Maxwell有限元模型,仿真的结果将更加精确.同时,可以导入Simulink模型,充分利用了Simulink建模简单的优点.本文首先简要介绍开关磁阻电机的主电路和三种基本的控制方法;然后给出一种用于开关磁阻电机启动的控制策略,之后利用Simplore、Maxwell和Simulink三种软件,建立开关磁阻电机控制系统模型,对电机的启动过程进行联合仿真.最后对结果进行分析,总结经验.
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孟新宇;
严鹏飞
- 《2017年火电厂节能环保新技术与成果应用交流研讨会暨电力环境保护专业委员会年会》
| 2017年
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摘要:
目前火力发电厂均安装有烟气脱硝系统,烟气脱硝催化剂的最佳活性反应温度区间一般为320—420°C.机组启动期间,发电机并网前,脱硝反应器入口温度无法达到催化剂要求的最低连续喷氨温度,导致机组在并网后长时间NOx排放超标.为满足机组正常启动过程中NOx全负荷达标排放,沁北电厂锅炉专业对本厂600MW、1000MW机组的锅炉管屏布置、设备结构、运行方式以及机组启动过程中影响脱硝催化剂入口烟气温升速度的各种因素进行了深入分析,并结合历次机组启动参数的变化规律,确定了脱硝全负荷投运方案,达到了预期的效果.本文对沁北电厂机组启动过程中发电机并网后脱硝系统全负荷投运技术进行了分析,为同类型火电机组实现机组启动过程中脱硝全负荷投运提供了有益的借鉴.
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