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启动过程

启动过程的相关文献在1986年到2022年内共计699篇,主要集中在自动化技术、计算机技术、电工技术、能源与动力工程 等领域,其中期刊论文452篇、会议论文98篇、专利文献124677篇;相关期刊322种,包括排灌机械工程学报、煤矿机电、动力工程学报等; 相关会议94种,包括2017中国环境科学学会科学与技术年会、第四届热电联产节能降耗新技术研讨会、2015火电厂污染物净化与节能技术研讨会等;启动过程的相关文献由1568位作者贡献,包括王光、王凯、陈俊等。

启动过程—发文量

期刊论文>

论文:452 占比:0.36%

会议论文>

论文:98 占比:0.08%

专利文献>

论文:124677 占比:99.56%

总计:125227篇

启动过程—发文趋势图

启动过程

-研究学者

  • 王光
  • 王凯
  • 陈俊
  • 张琦雪
  • 李伟
  • 陈朝晖
  • 刘衡
  • 吴义兵
  • 吴华雄
  • 吴大转
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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年份

    • 邹志强; 张明; 蒋朱敏; 张航; 王小吉
    • 摘要: 假定田湾5、6号机组在启动过程中采用无外加中子源的启动方式,分析在启动过程中无源启动和有源启动的始发事件差异,并分析由始发事件引起的反应性过度引入后电厂的响应在无源启动和有源启动过程中的差别,分析无源启动和有源启动过程中对系统分析要求的差别,初步评价无源启动的概率安全水平。结果表明,无源启动和有源启动方式对于启动PSA的影响表现在始发事件频率略有差异,但PSA的定量化结果应处于同一量级的水平。
    • 张杰
    • 摘要: 故障现象一辆2010款广汽本田第八代雅阁,搭载K24Z2型2.4L发动机,VIN码为L HGCP2680****,行驶里程为213255km。据车主反映,该车辆如果发动机故障灯不点亮,启动就会一切正常,但如果启动时故障灯点亮,无论是冷车或热车就会出现启动机运转时间过长,整个启动过程大约会持续8s。
    • 陈维; 宋鹏云; 许恒杰; 孙雪剑
    • 摘要: 以含杂质二氧化碳实际气体为润滑介质,研究干气密封的启动过程,对密封的顺利开启具有重要意义。保持闭合力恒定,调节转速,使密封开启力与闭合力相平衡,研究含杂质二氧化碳干气密封启动过程中接触力、转速、泄漏率与平衡膜厚之间的关系;讨论进口压力和进口温度对干气密封开启临界转速、泄漏率的影响,以及平衡比对闭合力的影响。结果表明:干气密封接触力随平衡膜厚的增大迅速减小,运行转速、泄漏率随平衡膜厚的增大而增大;在同一平衡膜厚下,二氧化碳中杂质含量越高干气密封所需的运行转速越大,泄漏率越小;以较低压力为进口压力时,干气密封更易开启,且二氧化碳中杂质含量越高时干气密封越易开启;适当降低润滑介质的进口温度,有利于干气密封的开启,而在同一进口温度下,二氧化碳气体中杂质含量越高干气密封越难开启;适当调节平衡比,干气密封可实现静压开启,且二氧化碳气体中含有少量杂质时更易实现静压开启。
    • 谭湘敏; 韩博; 陈志; 王巍; 孙嘉娴; 李伟
    • 摘要: 基于某电厂GE9FA重型燃气轮机的实际运行数据和数据驱动建模的基本思路,将其启动过程按阶段划分为盘车清吹、共同加速、独立加速和全速空载4种模式,提出一种基于带有外源性输入的非线性自回归(NARX)模型和神经网络架构搜索(NAS)方法的新型多模融合建模方案,实现了燃气轮机启动过程主要运行参数的高精度建模。仿真结果说明了所提方法及由此构建的模型的正确性。研究成果可为重型燃气轮机启动过程建模提供参考。
    • 李淑君; 张宗明
    • 摘要: 目前大容量燃气轮发电机发变组保护配置与汽轮发电机组基本一致,但燃气轮机组无法实现自启动,采用静态变频装置启动为主。基于此电气差异,以三菱M701F型燃气轮机组为例,针对燃气轮机发电机启动特点及启动过程中不同工况对差动保护的影响,分析常规电气保护在燃气轮机组启动过程中的有效性,探讨在启动过程中将机端电流退出差动保护计算以提高发变组保护准确性的可行性,降低启动过程发电机故障对系统的影响。并提出机端电流投退判据的几种方案,分析了不同方案的优缺点。
    • 汤雄; 王彦伟; 万攀
    • 摘要: 为了分析高速离心泵启动过程中蜗壳的瞬态特性,首先通过Flowmaster软件进行启动过程仿真,得出外特性曲线,然后使用CFX对启动过程中的蜗壳进行全流场分析,得出蜗壳内部瞬态速度场分布规律以及轴向力和径向力瞬态变化曲线,同时布置8个监测点对蜗壳的压力脉动进行分析,再通过单向流固耦合对蜗壳的结构进行瞬态特性分析。分析研究结果表明,在离心泵的启动过程中,蜗壳内速度场呈现先紊乱后稳定均匀分布变化,径向力和压力在0.19 s内表现出快速增加,随后较为快速减小直至0.53 s,0.53 s后出现小幅度增加,并在0.91 s逐渐趋向稳定状态。蜗壳结构的振幅在0.19 s达到最大值16.255μm,0.91 s后在13μm上下小幅度波动且趋向稳定状态。
    • 杨建文; 胡锦华; 石晓波
    • 摘要: 某上面级发动机高模试车时,喷管扩张段外壁面某处出现了氧化烧蚀,针对此现象进行了高模试车时的启动过程数值仿真研究,结果表明:试验状态和两种改进方案下,喷管内和扩压器内的流场均在0.1 s已经达到稳定状态,其马赫数和静压等流场参数不再随时间的推进而变化;发动机在启动过程中,喷管出口的高温燃气均会倒流进入真空舱;试验方案燃气倒流量最多,改进方案一燃气倒流量最少,改进方案二燃气倒流量介于试验方案和改进方案一之间;综合比较,改进方案一最佳,是防止发动机高模试车启动过程中燃气倒流烧蚀喷管外壁的一种措施。
    • 赵文斌; 李伟; 王行元; 马凌凌; 季磊磊
    • 摘要: 为研究混流泵启动过程的瞬态特性,以试验测试转速与流量作为求解边界条件,建立了混流泵瞬态流动求解模型与方法.通过准稳态、瞬态数值方法求解的计算扬程与试验扬程的对比,验证了数值方法的可靠性,进而分析了混流泵启动过程中瞬态流场的演化以及启动加速度对内部流场的影响规律.研究结果表明:所采用的数值计算方法可较准确地反映启动过程的瞬态特性,瞬态扬程呈现明显瞬态效应;准稳态方法存在较大误差,基于相似定律的准稳态方法在瞬态性能研究中并不适用;受角加速度效应与流体惯性的影响,加速过程中叶片工作面的进口压力梯度比较明显,轮缘间隙处和叶片出口边尾缘处产生明显旋涡,并由此带来不同于准稳态工况的瞬态外特性;启动加速度对冲击扬程的影响较大,加速度大小决定着冲击扬程的峰值,流量滞后性也呈现明显区别.
    • 王克
    • 摘要: 为了防止600 MW机组锅炉启动阶段NO_(x)排放超标,降低启动成本,加快启动速度,通过提高锅炉给水温度、增加前烟道烟气流量、提前启动磨煤机及其他操作的调整,实现了非改造手段达到启动过程投脱硝的目的。
    • 王彦伟; 朱启培; 李育房
    • 摘要: 为了研究离心泵叶轮在启动过程以及流体作用力下的动态特性,采用单向流固耦合的方法获取离心泵启动过程中叶轮的动态特性,分析了不同工况下稳态径向力的分布规律以及非定常流动下叶轮所受瞬态径向力的变化规律,并通过谐响应分析获取叶轮在瞬态径向力下所产生的结构振动特性。研究发现:叶轮在启动阶段所受径向力先急剧增大而后减小,最后稳定到30 N处波动,其振动幅值先急剧增大后减小到0.01 mm处后稳定波动;非定常流动作用下叶轮所受瞬态径向力出现周期性变化,在频率为101.67,610 Hz处,叶轮振动幅值明显增大,表明在这2个频率处叶轮易出现振动失稳。
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