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井壁稳定

井壁稳定的相关文献在1957年到2022年内共计1540篇,主要集中在石油、天然气工业、矿业工程、建筑科学 等领域,其中期刊论文1371篇、会议论文122篇、专利文献149204篇;相关期刊228种,包括科学技术与工程、石油天然气学报、探矿工程-岩土钻掘工程等; 相关会议64种,包括2014年度钻井技术研讨会暨第十四届石油钻井院(所)长会议、2013年度全国钻井液完井液技术交流研讨会、2012年度全国钻井液完井液学组工作会议暨技术交流研讨会等;井壁稳定的相关文献由3383位作者贡献,包括邱春阳、邱正松、邓金根等。

井壁稳定—发文量

期刊论文>

论文:1371 占比:0.91%

会议论文>

论文:122 占比:0.08%

专利文献>

论文:149204 占比:99.01%

总计:150697篇

井壁稳定—发文趋势图

井壁稳定

-研究学者

  • 邱春阳
  • 邱正松
  • 邓金根
  • 陈勉
  • 刘向君
  • 孟英峰
  • 金衍
  • 蔚宝华
  • 刘厚彬
  • 李皋
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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作者

    • 陈云飞
    • 摘要: 随着时代的不断发展,对天然气的需求越来越大,页岩气钻井作业项目也越来越多。然而,在页岩气井的实际钻井过程中,由于各种因素的影响,井壁稳定性导致的井眼坍塌事故时有发生,对工程作业产生重大影响。因此,笔者将在本文中探讨页岩气水平井井壁失稳的影响因素及对策,希望对页岩气的钻井作业起到积极的作用。
    • 张冬明
    • 摘要: 针对长宁地区页岩气地层异常高压、井壁稳定性差等问题,研制出一种以轻质白油W1-110为基础油,三合一乳化剂SCHR为核心的高密度白油基钻井液体系。W1-110轻质白油具有更低的芳香烃含量和运动粘度,使其更能够满足长宁地区的环保要求和高密度体系的粘度限制。三合一乳化剂SCHR不仅能够保证体系破乳电压900V以上,其出色的润湿效果可进一步提升体系悬浮稳定性,实现高密度体系静止72h不沉降。现场试验过程中,该体系密度达到2.01g/cm^(3),克服了15d长时间等停的复杂情况,长水平段施工携岩正常,平均井径扩大率10.48%,综合性能满足页岩气水平井的钻井需求。
    • 赵阳
    • 摘要: 油基钻井液在提高地层井壁稳定能力方面具有较强优势,能够大幅度提高油气资源勘探开发效率,但其高成本、高污染、难处理等特点早已成为石油行业必须面对的共同难题。大庆油田在高温深井、致密油井开发过程中大规模应用油基钻井液,产生了上万方废弃油基钻井液无法及时处理或回收利用,给油田造成极大经济损失和环境压力。为解决该难题,大庆油田通过开展油基钻井液废弃物处理系统和老浆回收再利用技术研究,能够实现施工过程中油基钻井液不落地和重复回收再利用,老浆回收率高达40%,处理后的固体钻屑含油率小于3%,各项指标均达到环保要求。该技术累计处理废弃油基钻井液超过1.5×10^(4)m^(3),并在QP2-P10井施工中创下老浆利用率超过41%的新指标。该技术的成功应用将进一步扩大油基钻井液应用范围,为大庆油田降本增效、可持续发展提供技术支撑。
    • 杨现禹; 蔡记华; 蒋国盛; 石彦平; 陈书雅
    • 摘要: 通过压力传递实验,对秀山龙马溪组页岩进行了不同浓度和不同类型盐溶液影响下的渗流试验,确定不同水活度盐溶液对页岩渗流规律和井壁稳定影响机理。结果表明:(1)在相同浓度的盐溶液中,阻缓秀山龙马溪组页岩孔隙压力传递能力最强的盐类为HCOONa。(2)对于相同类型的盐溶液,最高的浓度并不总能具有最好阻缓能力。阻缓秀山龙马溪组页岩孔隙压力传递效果较好的前5种盐溶液是20%HCOONa、5%HCOONa、20%KCl、20%HCOOK和5%NaCl。(3)相对于人工压制页岩,在粘土矿物含量(20%)一致时,盐溶液贯穿龙马溪组页岩孔隙时间平均长90.11%,平均渗透率低99.14%。(4)在粘土矿物成分一致时,盐溶液在人工页岩中的渗流规律与龙马溪组页岩的一致性较好,但对于实际渗透率和渗流时间、表征系数与真实页岩相差大于90%。(5)针对龙马溪组页岩,提出了基于水活度的单位距离渗流时间模型,以及不同盐溶液的水活度-渗透率规律。研究成果可为适用于龙马溪组页岩钻进的水基钻井液体系遴选提供较好的理论和技术基础。
    • 赵成龙; 张海青; 邱春阳; 陈二丁; 孙强
    • 摘要: 董11井设计井深为5780.00m,为胜利石油工程公司重点预探直井。该区块地层岩性复杂,施工中钻井液施工难度大。通过使用强封堵有机胺钻井液体系,确保钻井施工的顺利进行,顺利钻至目的层。
    • 司西强; 王中华; 吴柏志
    • 摘要: 针对环保法规的日益严格和钻井液的低成本化要求,国内在页岩油气高性能水基钻井液代替油基钻井液方面开展了大量工作,取得了较大进展和突破。本文综述了国内近年来在页岩油气水平井高性能水基钻井液领域的技术现状,主要包括聚合醇钻井液、胺基高性能水基钻井液、硅酸盐钻井液、铝胺基钻井液、疏水抑制水基钻井液、基于纳米材料的钻井液、CAPG(cationic alkyl polyglucoside)高性能水基钻井液、CaCl_(2)-烷基糖苷钻井液、ZY-APD(Zhongyuan alkyl polyglucoside derivative)高性能水基钻井液、近油基钻井液等,并在现有的页岩油气水平井高性能水基钻井液研究及应用的基础上,对其在页岩油气水平井中应用规模较小的原因进行了剖析,对其下步研究方向及发展趋势进行了展望。
    • 佘运虎
    • 摘要: 东海温州M区块石门潭组压力系数1.8,CO_(2)最高后效气测值71.4%,石门潭组后潜山组压力系数1.1,且裂缝发育,极易发生漏失。该区块在钻探过程中,发生过井壁失稳、严重CO_(2)气侵、井涌、井漏、瞬时井喷等复杂情况。为保证该区块安全高效勘探,首次采用具有反渗透功能的水基钻井液体系,并对反渗透钻井液体系进行了优化,室内评价了CO_(2)污染对反渗透钻井液体系的流变性能、泥饼质量和地层封堵性等方面的影响,并采取相应措施来解决CO_(2)污染出现的各种问题。现场应用表明,优化的反渗透钻井液体系抗CO_(2)污染能力强,高密度下流变性能优异,封堵承压能力强,作业中井壁稳定,井眼规则,起下钻和电测作业顺畅。该体系的成功运用,为温州高压高含CO_(2)区块提供了有力的技术保障。
    • 李士斌; 梁凯; 王昶皓; 朱晓星; 王耀
    • 摘要: 松辽盆地北部陆相页岩层理发育、岩性复杂、质地硬脆,该区块页岩油水平井井壁失稳事故频繁发生,严重制约了页岩油的高效开发进程。为此,以松辽盆地北部陆相页岩为研究对象,通过XRD衍射实验分析其属于硬脆性页岩,单轴和三轴抗压强度实验测定了页岩各向异性弹性参数和强度参数,页岩基质内聚力和内摩擦角为10.0 MPa、33.0°,弱面内聚力和内摩擦角为3.0 MPa、27°;基于孔隙弹性力学,建立层理性页岩各向异性井壁稳定模型,以松辽盆地页岩油水平井G1井进行实例分析。结果表明:G1井实钻情况与预测结果基本一致,证实了模型的准确性,可用于指导层理性页岩油水平井钻井工程设计。
    • 何建超; 李伟; 李晓涵; 赵峰; 樊大伟
    • 摘要: 黄2XX井为部署在东山构造西南倾没端的一口四开超深页岩气水平井,完钻井深6 180 m,水平段长2 210 m。该井水平段龙马溪组,五峰组为页岩,矿物成分黏土矿物极易遇水发生膨胀,而影响正常钻进,造成井壁垮塌等井下复杂;同时因地层受到钻井液污染,会影响后期产能建设。因此,在该井水平段钻井中,优选油基钻井液体系,配置一定比例支撑剂,细化井壁稳定技术、井眼净化工艺及油气层保护方案,使该井顺利完成施工。
    • 赵晗; 戴昆; 晏琰; 崔应中; 舒福昌
    • 摘要: 从页岩特征和井壁失稳机理出发,分析了现有油基钻井液的不足,从油基钻井液封堵、活度匹配、合理流变参数选择等3个方面进行了研究,提出了纳米乳液封堵、粘结固壁、活度拟合、流变参数拟合分析的技术思路,形成了一套适合页岩气地层的油基钻井液井壁稳定技术,为相关体系设计和性能指标控制提供了一种可行性和实用性方案。
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