井壁稳定
井壁稳定的相关文献在1957年到2022年内共计1540篇,主要集中在石油、天然气工业、矿业工程、建筑科学
等领域,其中期刊论文1371篇、会议论文122篇、专利文献149204篇;相关期刊228种,包括科学技术与工程、石油天然气学报、探矿工程-岩土钻掘工程等;
相关会议64种,包括2014年度钻井技术研讨会暨第十四届石油钻井院(所)长会议、2013年度全国钻井液完井液技术交流研讨会、2012年度全国钻井液完井液学组工作会议暨技术交流研讨会等;井壁稳定的相关文献由3383位作者贡献,包括邱春阳、邱正松、邓金根等。
井壁稳定—发文量
专利文献>
论文:149204篇
占比:99.01%
总计:150697篇
井壁稳定
-研究学者
- 邱春阳
- 邱正松
- 邓金根
- 陈勉
- 刘向君
- 孟英峰
- 金衍
- 蔚宝华
- 刘厚彬
- 李皋
- 梁利喜
- 马天寿
- 司西强
- 王宝田
- 王荐
- 向兴金
- 陈平
- 何兴华
- 司贤群
- 谭强
- 黄维安
- 何世明
- 鄢捷年
- 徐加放
- 林永学
- 罗平亚
- 赵虎
- 刘伟
- 吴彬
- 朱宽亮
- 程远方
- 夏宏泉
- 徐同台
- 林海
- 王中华
- 蒋官澄
- 卢淑芹
- 宣扬
- 郭良
- 金军斌
- 丁海峰
- 张世锋
- 杨斌
- 楼一珊
- 王旭东
- 王维
- 秦涛
- 艾贵成
- 蔡记华
- 陈一健
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陈云飞
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摘要:
随着时代的不断发展,对天然气的需求越来越大,页岩气钻井作业项目也越来越多。然而,在页岩气井的实际钻井过程中,由于各种因素的影响,井壁稳定性导致的井眼坍塌事故时有发生,对工程作业产生重大影响。因此,笔者将在本文中探讨页岩气水平井井壁失稳的影响因素及对策,希望对页岩气的钻井作业起到积极的作用。
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张冬明
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摘要:
针对长宁地区页岩气地层异常高压、井壁稳定性差等问题,研制出一种以轻质白油W1-110为基础油,三合一乳化剂SCHR为核心的高密度白油基钻井液体系。W1-110轻质白油具有更低的芳香烃含量和运动粘度,使其更能够满足长宁地区的环保要求和高密度体系的粘度限制。三合一乳化剂SCHR不仅能够保证体系破乳电压900V以上,其出色的润湿效果可进一步提升体系悬浮稳定性,实现高密度体系静止72h不沉降。现场试验过程中,该体系密度达到2.01g/cm^(3),克服了15d长时间等停的复杂情况,长水平段施工携岩正常,平均井径扩大率10.48%,综合性能满足页岩气水平井的钻井需求。
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赵阳
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摘要:
油基钻井液在提高地层井壁稳定能力方面具有较强优势,能够大幅度提高油气资源勘探开发效率,但其高成本、高污染、难处理等特点早已成为石油行业必须面对的共同难题。大庆油田在高温深井、致密油井开发过程中大规模应用油基钻井液,产生了上万方废弃油基钻井液无法及时处理或回收利用,给油田造成极大经济损失和环境压力。为解决该难题,大庆油田通过开展油基钻井液废弃物处理系统和老浆回收再利用技术研究,能够实现施工过程中油基钻井液不落地和重复回收再利用,老浆回收率高达40%,处理后的固体钻屑含油率小于3%,各项指标均达到环保要求。该技术累计处理废弃油基钻井液超过1.5×10^(4)m^(3),并在QP2-P10井施工中创下老浆利用率超过41%的新指标。该技术的成功应用将进一步扩大油基钻井液应用范围,为大庆油田降本增效、可持续发展提供技术支撑。
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杨现禹;
蔡记华;
蒋国盛;
石彦平;
陈书雅
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摘要:
通过压力传递实验,对秀山龙马溪组页岩进行了不同浓度和不同类型盐溶液影响下的渗流试验,确定不同水活度盐溶液对页岩渗流规律和井壁稳定影响机理。结果表明:(1)在相同浓度的盐溶液中,阻缓秀山龙马溪组页岩孔隙压力传递能力最强的盐类为HCOONa。(2)对于相同类型的盐溶液,最高的浓度并不总能具有最好阻缓能力。阻缓秀山龙马溪组页岩孔隙压力传递效果较好的前5种盐溶液是20%HCOONa、5%HCOONa、20%KCl、20%HCOOK和5%NaCl。(3)相对于人工压制页岩,在粘土矿物含量(20%)一致时,盐溶液贯穿龙马溪组页岩孔隙时间平均长90.11%,平均渗透率低99.14%。(4)在粘土矿物成分一致时,盐溶液在人工页岩中的渗流规律与龙马溪组页岩的一致性较好,但对于实际渗透率和渗流时间、表征系数与真实页岩相差大于90%。(5)针对龙马溪组页岩,提出了基于水活度的单位距离渗流时间模型,以及不同盐溶液的水活度-渗透率规律。研究成果可为适用于龙马溪组页岩钻进的水基钻井液体系遴选提供较好的理论和技术基础。
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赵成龙;
张海青;
邱春阳;
陈二丁;
孙强
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摘要:
董11井设计井深为5780.00m,为胜利石油工程公司重点预探直井。该区块地层岩性复杂,施工中钻井液施工难度大。通过使用强封堵有机胺钻井液体系,确保钻井施工的顺利进行,顺利钻至目的层。
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司西强;
王中华;
吴柏志
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摘要:
针对环保法规的日益严格和钻井液的低成本化要求,国内在页岩油气高性能水基钻井液代替油基钻井液方面开展了大量工作,取得了较大进展和突破。本文综述了国内近年来在页岩油气水平井高性能水基钻井液领域的技术现状,主要包括聚合醇钻井液、胺基高性能水基钻井液、硅酸盐钻井液、铝胺基钻井液、疏水抑制水基钻井液、基于纳米材料的钻井液、CAPG(cationic alkyl polyglucoside)高性能水基钻井液、CaCl_(2)-烷基糖苷钻井液、ZY-APD(Zhongyuan alkyl polyglucoside derivative)高性能水基钻井液、近油基钻井液等,并在现有的页岩油气水平井高性能水基钻井液研究及应用的基础上,对其在页岩油气水平井中应用规模较小的原因进行了剖析,对其下步研究方向及发展趋势进行了展望。
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佘运虎
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摘要:
东海温州M区块石门潭组压力系数1.8,CO_(2)最高后效气测值71.4%,石门潭组后潜山组压力系数1.1,且裂缝发育,极易发生漏失。该区块在钻探过程中,发生过井壁失稳、严重CO_(2)气侵、井涌、井漏、瞬时井喷等复杂情况。为保证该区块安全高效勘探,首次采用具有反渗透功能的水基钻井液体系,并对反渗透钻井液体系进行了优化,室内评价了CO_(2)污染对反渗透钻井液体系的流变性能、泥饼质量和地层封堵性等方面的影响,并采取相应措施来解决CO_(2)污染出现的各种问题。现场应用表明,优化的反渗透钻井液体系抗CO_(2)污染能力强,高密度下流变性能优异,封堵承压能力强,作业中井壁稳定,井眼规则,起下钻和电测作业顺畅。该体系的成功运用,为温州高压高含CO_(2)区块提供了有力的技术保障。
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李士斌;
梁凯;
王昶皓;
朱晓星;
王耀
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摘要:
松辽盆地北部陆相页岩层理发育、岩性复杂、质地硬脆,该区块页岩油水平井井壁失稳事故频繁发生,严重制约了页岩油的高效开发进程。为此,以松辽盆地北部陆相页岩为研究对象,通过XRD衍射实验分析其属于硬脆性页岩,单轴和三轴抗压强度实验测定了页岩各向异性弹性参数和强度参数,页岩基质内聚力和内摩擦角为10.0 MPa、33.0°,弱面内聚力和内摩擦角为3.0 MPa、27°;基于孔隙弹性力学,建立层理性页岩各向异性井壁稳定模型,以松辽盆地页岩油水平井G1井进行实例分析。结果表明:G1井实钻情况与预测结果基本一致,证实了模型的准确性,可用于指导层理性页岩油水平井钻井工程设计。
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何建超;
李伟;
李晓涵;
赵峰;
樊大伟
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摘要:
黄2XX井为部署在东山构造西南倾没端的一口四开超深页岩气水平井,完钻井深6 180 m,水平段长2 210 m。该井水平段龙马溪组,五峰组为页岩,矿物成分黏土矿物极易遇水发生膨胀,而影响正常钻进,造成井壁垮塌等井下复杂;同时因地层受到钻井液污染,会影响后期产能建设。因此,在该井水平段钻井中,优选油基钻井液体系,配置一定比例支撑剂,细化井壁稳定技术、井眼净化工艺及油气层保护方案,使该井顺利完成施工。
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赵晗;
戴昆;
晏琰;
崔应中;
舒福昌
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摘要:
从页岩特征和井壁失稳机理出发,分析了现有油基钻井液的不足,从油基钻井液封堵、活度匹配、合理流变参数选择等3个方面进行了研究,提出了纳米乳液封堵、粘结固壁、活度拟合、流变参数拟合分析的技术思路,形成了一套适合页岩气地层的油基钻井液井壁稳定技术,为相关体系设计和性能指标控制提供了一种可行性和实用性方案。
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彭春耀;
张振华;
姚如钢;
史凯娇
- 《2017年度全国钻井液完井液技术交流研讨会》
| 2017年
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摘要:
针对龙马溪组页岩地层微孔/微裂缝、层理、节理及夹层十分发育等特性,分别从钻井液滤失造壁性能及其滤液对地层岩石的水化作用方面分析了页岩地层井壁稳定难题,并基于PDC钻头破岩机理简要论述了提高钻井液抑制、封堵、包被性能对缓解LGS累积效应和黏切力升高程度的重要性,指出了调节钻井液滤失量和滤液抑制性是控制井壁失稳的两道重要防线并明确了其应对措施.在此基础上,开发了1套GWHP FLEX高性能水基钻井液体系,该体系以纳微米成膜封堵降滤失剂调节滤饼致密性和韧性,从而有效控制钻井液滤失,通过KCl/甲酸钾复配聚胺抑制剂由表及里协同抑制黏土水化膨胀,辅以高效包被絮凝剂防止岩屑分散、絮凝低密度固相颗粒辅助控制LGS含量,缓解流变性调控难题.对比结果显示其综合性能优于国外公司同类体系,并与油基钻井液体系性能基本接近.其应用效果表明,该体系可显著提高井壁稳定性,降低井下复杂情况发生频率,提高机械钻速.
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林海;
许杰;
谢涛;
何瑞兵
- 《2017年度全国钻井液完井液技术交流研讨会》
| 2017年
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摘要:
硬脆性泥页岩地层裂缝、微裂缝发育,易造成钻井过程中井壁失稳问题.利用室内实验对该类地层的组构特征和力学特性进行分析,并对钻井液的抑制剂和封堵剂及复配效果优选评价,基于弱面准则探讨了钻井液对坍塌压力的影响规律.结果表明:甲酸钾和超细碳酸钙有效提高了钻井液的抑制性和封堵性,提出一种适用于渤海深度硬脆性泥页岩地层的低水活度强封堵型无固相钻井液体系配方:海水+0.2%NaOH+0.3%Na2CO3+5%氯化钾+10%~15%甲酸钾+0.8%VIS+2%Flocat+不同配比的超细碳酸钙粉加重剂.钻井液侵入地层促使坍塌压力升高,不同井眼轨迹对应的坍塌压力值存在差异,应在钻进过程中适时调整钻井液密度,进而维持硬脆性泥页岩地层的井壁稳定.研究结论对硬脆性泥页岩地层安全钻井具有指导意义.
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潘丽娟;
牛晓;
何仲;
刘彤;
谢海龙
- 《2016年度全国钻井液完井液技术交流研讨会》
| 2016年
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摘要:
顺北区块超深井钻井存在二叠系火成岩易漏、志留系等深部泥岩易塌、桑塔木组火成岩坍塌应力大、深井小井眼定向携岩困难等技术难题,为降本增效,将原6级井身结构优化为4级井身结构.二开揭示自白垩系至桑塔木组近5000m长裸眼井段,对钻井液性能提出了更高的要求.重点针对二叠系塌漏并存问题,创新引入聚合物胶凝和纤维堵漏剂,研发随钻堵漏配方,研究形成了0.69MPa/30min承压无漏失的随钻防漏配方和针对1~3mm裂缝的承压6.9MPa堵漏配方,同时研究配套了封闭浆堵漏工艺,强化防漏堵漏技术;并优化形成钾胺基聚磺成膜钻井液,抗温抗盐性能良好,对比KCl聚磺钻井液的泥页岩滚动回收率提高15.1%.在X1-5H和X1-6H两口井现场应用,单井二叠系钻进及中完过程无漏失,二开长裸眼无泥岩阻卡等复杂发生,志留系平均井径扩大率仅9.01%.对比同批次的邻井节约钻井成本约258.72万元/井.长裸眼井壁稳定钻井液技术为顺北四级井身结构的推广和高效勘探开发提供了钻井液技术保障.
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虞海法;
赵宇琦;
崔远众;
刘艺
- 《2017年度钻井技术研讨会暨第十七届石油钻井院(所)长会议》
| 2017年
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摘要:
本文采用无皂乳液聚合法制备一种微纳米级聚合物微球封堵剂,通过扫描电镜进行表征,该产品具有良好的分散性,形状规则,微球尺寸可调.对产品与钻井液配伍性进行了评价,实验结果表明,该亚微米级聚合物微球封堵剂与钻井液配伍性好,具有良好的抗温性和封堵抑制性,能够对泥页岩微裂缝起到有效封堵作用,减少液相侵入地层,维持井壁稳定;由于聚合物微球的尺寸对储层孔喉有较好的匹配性,并且本身具有吸附效应,与其他油层保护剂结合能形成有效的封堵,油层保护实验表明,渗透率恢复值达到90%以上,可作为比较理想的油层保护剂.
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蒋方军;
薛剑平;
李小先
- 《2017年度全国钻井液完井液技术交流研讨会》
| 2017年
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摘要:
伊通盆地莫里青断陷是吉林油田勘探的重点区块,该地区奢岭组和双阳组地层稳定性差,硬脆泥岩微裂隙极其发育且存在破碎段,钻井过程中经常出现掉块引起的下钻遇阻、频繁划眼等复杂情况,严重影响钻井施工进度、安全和质量;目的层基岩潜山油藏埋藏深、地层压力系数低,常规高密度、高固相钻井流体易对储层造成不可挽回的伤害.通过开展无固相储层专打钻井液技术,研究解决了长裸眼段井壁稳定问题,保证了技术套管下至基岩顶,实现了储层采用低密度无固相钻井液体系专打的目的,并成功应用于伊72井、伊78井、伊18-3井和伊56-2井,录井良好显示和已试油2口井均获得工业油流结果表明,莫里青基岩勘探取得了重大进展,无固相储层专打钻井液技术能够提高基岩发现效率,推动了伊通盆地勘探进程.
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YUE Ye;
岳也;
PENG Yang-dong;
彭扬东;
CHEN Shu-ya;
陈书雅;
YANG Xian-yu;
杨现禹;
CAI Ji-hua;
蔡记华
- 《2016煤层气学术研讨会》
| 2016年
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摘要:
煤层气钻井中普通存在煤岩吸水膨胀、垮塌、掉块等技术难题,结合在水体系中煤的表面带负电荷的特点,分别以有机正电胶MMH-1、无机正电胶MMH-2为主剂,配合提黏剂和降滤失剂,提出了两套适用于煤层气钻井的抑制性正电胶钻井液体系.实验结果表明:钻井液具有合适的黏度和切力,携带岩屑能力强,滤失量低,润滑性能良好;与5%KCl相比,膨胀量仅为前者的1/4左右,能有效抑制煤岩膨胀,从而实现增强煤岩井壁稳定性的目的.
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王晓军;
李建成;
孙云超;
程东;
鲁政权
- 《2017年度全国钻井液完井液技术交流研讨会》
| 2017年
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摘要:
针对辽河油田低渗透油藏储层保护难度大,钻井事故发生率高等难题,室内研发了一套无固相聚胺强抑制水基钻井液体系.室内性能评价表明,该钻井液抗温180°C,抗钻屑25%,岩屑滚动回收率98.7%,岩心渗透率恢复值大于90%,能封堵1~3mm裂缝,并具有较高的承压能力和抗返排能力.以坨62井为例,介绍了无固相强抑制水基钻井液在辽河油田低渗透储层区块现场应用效果,该体系在现场应用过程中性能稳定易调整,井径规则,储层保护效果明显,机械钻速高,无任何复杂事故.研究表明,无固相强抑制水基钻井液完全满足辽河油田低渗透储层钻井施工的技术需求,具有推广应用价值.
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王晓军;
李建成;
孙云超;
程东;
鲁政权
- 《2017年度全国钻井液完井液技术交流研讨会》
| 2017年
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摘要:
针对辽河油田低渗透油藏储层保护难度大,钻井事故发生率高等难题,室内研发了一套无固相聚胺强抑制水基钻井液体系.室内性能评价表明,该钻井液抗温180°C,抗钻屑25%,岩屑滚动回收率98.7%,岩心渗透率恢复值大于90%,能封堵1~3mm裂缝,并具有较高的承压能力和抗返排能力.以坨62井为例,介绍了无固相强抑制水基钻井液在辽河油田低渗透储层区块现场应用效果,该体系在现场应用过程中性能稳定易调整,井径规则,储层保护效果明显,机械钻速高,无任何复杂事故.研究表明,无固相强抑制水基钻井液完全满足辽河油田低渗透储层钻井施工的技术需求,具有推广应用价值.
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王晓军;
李建成;
孙云超;
程东;
鲁政权
- 《2017年度全国钻井液完井液技术交流研讨会》
| 2017年
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摘要:
针对辽河油田低渗透油藏储层保护难度大,钻井事故发生率高等难题,室内研发了一套无固相聚胺强抑制水基钻井液体系.室内性能评价表明,该钻井液抗温180°C,抗钻屑25%,岩屑滚动回收率98.7%,岩心渗透率恢复值大于90%,能封堵1~3mm裂缝,并具有较高的承压能力和抗返排能力.以坨62井为例,介绍了无固相强抑制水基钻井液在辽河油田低渗透储层区块现场应用效果,该体系在现场应用过程中性能稳定易调整,井径规则,储层保护效果明显,机械钻速高,无任何复杂事故.研究表明,无固相强抑制水基钻井液完全满足辽河油田低渗透储层钻井施工的技术需求,具有推广应用价值.
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王晓军;
李建成;
孙云超;
程东;
鲁政权
- 《2017年度全国钻井液完井液技术交流研讨会》
| 2017年
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摘要:
针对辽河油田低渗透油藏储层保护难度大,钻井事故发生率高等难题,室内研发了一套无固相聚胺强抑制水基钻井液体系.室内性能评价表明,该钻井液抗温180°C,抗钻屑25%,岩屑滚动回收率98.7%,岩心渗透率恢复值大于90%,能封堵1~3mm裂缝,并具有较高的承压能力和抗返排能力.以坨62井为例,介绍了无固相强抑制水基钻井液在辽河油田低渗透储层区块现场应用效果,该体系在现场应用过程中性能稳定易调整,井径规则,储层保护效果明显,机械钻速高,无任何复杂事故.研究表明,无固相强抑制水基钻井液完全满足辽河油田低渗透储层钻井施工的技术需求,具有推广应用价值.