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水基钻井液

水基钻井液的相关文献在1987年到2023年内共计1607篇,主要集中在石油、天然气工业、化学工业、废物处理与综合利用 等领域,其中期刊论文727篇、会议论文136篇、专利文献353837篇;相关期刊131种,包括石油天然气学报、西部探矿工程、中国石油和化工标准与质量等; 相关会议47种,包括2015年度钻井液完井液学组工作会议暨技术交流研讨会、2014年度钻井技术研讨会暨第十四届石油钻井院(所)长会议、2012年度全国钻井液完井液学组工作会议暨技术交流研讨会等;水基钻井液的相关文献由3128位作者贡献,包括孙金声、蒋官澄、邱正松等。

水基钻井液—发文量

期刊论文>

论文:727 占比:0.20%

会议论文>

论文:136 占比:0.04%

专利文献>

论文:353837 占比:99.76%

总计:354700篇

水基钻井液—发文趋势图

水基钻井液

-研究学者

  • 孙金声
  • 蒋官澄
  • 邱正松
  • 刘敬平
  • 吕开河
  • 杨丽丽
  • 钟汉毅
  • 白杨
  • 黄维安
  • 谢刚
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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作者

    • 廖奉武
    • 摘要: 泥页岩地层钻井过程中容易发生井壁失稳问题,钻井液滤液侵入后,泥页岩水化膨胀产生的膨胀压加剧了裂缝的扩展,降低了岩石强度;钻井液的压力传递作用会减少液柱与井壁岩石的压差,降低了钻井液液柱对井壁的支撑作用。本文优选了纳米封堵剂GW-NBA、亚微米封堵剂GW-MPA、超细钙、磺化沥青作为钻井液的封堵剂,将刚性封堵剂与柔性封堵剂相结合,并且其粒径范围与一般的泥页岩微孔隙、微裂缝相近,在此基础上构建一套适用于泥页岩地层的水基钻井液体系。结果表明,该水基钻井液体系具有较好的封堵性能以及承压能力,具有较好的流变性、滤失性、抑制性、封堵性,适用于泥页岩地层钻井。
    • 杨现禹; 蔡记华; 蒋国盛; 石彦平; 陈书雅
    • 摘要: 通过压力传递实验,对秀山龙马溪组页岩进行了不同浓度和不同类型盐溶液影响下的渗流试验,确定不同水活度盐溶液对页岩渗流规律和井壁稳定影响机理。结果表明:(1)在相同浓度的盐溶液中,阻缓秀山龙马溪组页岩孔隙压力传递能力最强的盐类为HCOONa。(2)对于相同类型的盐溶液,最高的浓度并不总能具有最好阻缓能力。阻缓秀山龙马溪组页岩孔隙压力传递效果较好的前5种盐溶液是20%HCOONa、5%HCOONa、20%KCl、20%HCOOK和5%NaCl。(3)相对于人工压制页岩,在粘土矿物含量(20%)一致时,盐溶液贯穿龙马溪组页岩孔隙时间平均长90.11%,平均渗透率低99.14%。(4)在粘土矿物成分一致时,盐溶液在人工页岩中的渗流规律与龙马溪组页岩的一致性较好,但对于实际渗透率和渗流时间、表征系数与真实页岩相差大于90%。(5)针对龙马溪组页岩,提出了基于水活度的单位距离渗流时间模型,以及不同盐溶液的水活度-渗透率规律。研究成果可为适用于龙马溪组页岩钻进的水基钻井液体系遴选提供较好的理论和技术基础。
    • 司西强; 王中华; 吴柏志
    • 摘要: 针对环保法规的日益严格和钻井液的低成本化要求,国内在页岩油气高性能水基钻井液代替油基钻井液方面开展了大量工作,取得了较大进展和突破。本文综述了国内近年来在页岩油气水平井高性能水基钻井液领域的技术现状,主要包括聚合醇钻井液、胺基高性能水基钻井液、硅酸盐钻井液、铝胺基钻井液、疏水抑制水基钻井液、基于纳米材料的钻井液、CAPG(cationic alkyl polyglucoside)高性能水基钻井液、CaCl_(2)-烷基糖苷钻井液、ZY-APD(Zhongyuan alkyl polyglucoside derivative)高性能水基钻井液、近油基钻井液等,并在现有的页岩油气水平井高性能水基钻井液研究及应用的基础上,对其在页岩油气水平井中应用规模较小的原因进行了剖析,对其下步研究方向及发展趋势进行了展望。
    • 郭文宇; 彭波
    • 摘要: 通过X射线衍射和红外光谱实验,考察了端氨基聚醚D230和T403在黏土上的吸附情况.同时,研究了端氨基聚醚作为钻井液处理剂抑制黏土水化分散和膨胀行为.结果表明,端氨基聚醚通过阳离子交换作用插入黏土晶层间,形成致密的疏水单分子聚合物层,排除层间水分子.添加端氨基聚醚后,黏土的水化分散和膨胀程度得到有效控制,黏土颗粒尺寸变大,并且钻井液保持较低的流变值.D230性能要优于T403.
    • 肖沣峰; 冯学荣; 温建泰; 陈璐鑫; 夏成宇
    • 摘要: 选用2-甲基-2-丙烯酰胺基丙磺酸(AMPS)、N,N-二甲基丙烯酰胺(DMAM)丙烯酰胺(AM)、N-乙烯基吡咯烷酮(NVP)和功能单体(SST)为反应单体,采用反相乳液聚合法制备了钻井液抗温增黏提切剂VIS-F。通过正交实验对油水比、乳化剂加量、引发剂加量、单体配比等反应条件进行了优化,分别采用红外光谱和乌式黏度计对增黏剂进行了分子结构表征和特性黏数测定,对其在淡水、盐水、饱和盐水和复合盐水基浆中的抗温增黏性能进行了评价,并利用大斜度井井眼净化模拟装置对VIS-F的携岩性能进行了实验评价。结果表明:VIS-F在淡水、盐水基浆和饱和盐水、复合盐水基浆中均具有较好的抗温、增黏提切性能,180°C老化后,VIS-F在淡水、盐水钻井液基浆中的粘切保持率均达76%以上;160°C老化后,VIS-F在饱和盐水、复合盐水钻井液基浆中的粘切保持率均达70%以上。在低环空排量下,增黏提切剂VIS-F在钻井液基浆中的携岩效率达85%以上,优于传统钻井液增黏剂80A51。
    • 何军; 高亮; 张盛良; 侯兵; 冯福平
    • 摘要: 为提高油井井壁泥饼强度,进而改善固井弱界面现象,研发了一种固井弱界面增强剂,评价了其弱界面增强效果,考察了固井弱界面增强剂对钻井液性能的影响。该固井弱界面增强剂是含钙铝的矿物纤维和铵盐组成的混合物,将其以0.7%的比例加入到聚合物水基钻井液中,泥饼强度和模拟固井二界面的胶结强度分别提高到原强度的15倍和9.4倍;固井弱界面增强剂对钻井液的密度和沉降稳定性无影响,但会导致钻井液的电阻率显著上升、粘度下降。
    • 王效坤; 李丽华; 杨超; 孙中伟; 马诚
    • 摘要: 采用乳液聚合法制备出一种微孔喉封堵材料。通过FT-IR光谱、拉曼光谱及TG-DTA热分析,对微孔喉封堵材料的结构特征进行分析。通过激光粒度仪确定合成产物的粒径范围,探究了微孔喉封堵材料的抑制性能和封堵性能。结果表明,合成产物的热分解温度为321.0°C,粒径分布为500~2250 nm;当微孔喉封堵材料质量分数为1.5%时,该材料表现出极佳的抑制黏土水化性能;微孔喉封堵材料与质量分数为0.5%的氯化钠复配使用后,抑制效果显著提升。滤膜封堵实验证实其对0.45~10.00μm孔径的滤膜进行有效封堵,微孔喉封堵材料质量分数为1.5%时封堵时间长达35.43 min;经120°C老化16 h后,高温高压滤失量为10.0 mL。
    • 揭晓宇
    • 摘要: 为了解决极端钻井条件下的钻井液性能变差引发的问题,使用纳米材料改善钻井液的性能成为研究的热点之一。笔者利用纳米材料改性的水基钻井液对页岩稳定、滤失控制、泥饼状态、井壁稳定、润滑等性能影响进行概述。各研究结果表明,使用纳米材料可有效改善水基钻井液性能。
    • 赵虎; 韦勇; 钟灵
    • 摘要: 化学胶结固壁技术有利于解决易破碎地层的井壁稳定难题。在高性能水基钻井液中引入有机硅固壁剂可有效提高龙马溪等页岩的抗压强度,且对水基钻井液流变性和滤失量基本无影响。2%~5%的有机硅固壁剂S2对烷基糖苷衍生物APD加量、老化温度和钻井液密度等敏感性较弱,与高性能水基钻井液配伍性良好,由此可以拓宽高性能水基钻井液的适用范围。
    • 李文涛
    • 摘要: 四川页岩气井随着施工区块由威202向威204区块转移,水基钻井液在二开普遍出现了CO_(3)^(2-)和HCO_(3)^(-)污染问题。污染发生地层主要为长兴组、龙潭组、茅口组,表现为黏度和切力快速上升且难以控制。针对这一问题,首先对污染来源进行了探讨,分析认为CO_(2)侵入长兴组、龙潭组地层钻井用钻井液,部分井浆中含有大量HCO_(3)^(-)(大于10000 mg/L)。对预防措施和2种处理方案进行了讨论,提出用CaCl_(2)处理更适合该区块钻井液。最后对威204H23-5井和黄206井钻井液CO_(2)污染的处理工艺进行探索。2口井在采用CaO处理不理想情况下,改用CaCl_(2)方案处理。威204H23-5井钻井液中HCO_(3)^(-)含量由15420 mg/L降低至1120 mg/L,黏度大于300 s降低至污染前状态的54 s;黄206井钻井液受污染后黏度为180 s,处理后黏度降至污染前状态的57 s。该方法具有高效、经济、针对性强等优点,但应落实好技术措施,避免钻井液受Ca^(2+)和HCO_(3)^(-)双重污染。
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