您现在的位置: 首页> 研究主题> 返排液

返排液

返排液的相关文献在2007年到2023年内共计976篇,主要集中在石油、天然气工业、废物处理与综合利用、化学工业 等领域,其中期刊论文134篇、会议论文10篇、专利文献440974篇;相关期刊57种,包括江汉石油职工大学学报、中国石油和化工标准与质量、石化技术等; 相关会议8种,包括中国石油石化环保科技成果专题研讨会、中国石油化工集团第二届环保技术交流会、第二届天然气地球科学论坛等;返排液的相关文献由2699位作者贡献,包括李春颖、魏东、魏利等。

返排液—发文量

期刊论文>

论文:134 占比:0.03%

会议论文>

论文:10 占比:0.00%

专利文献>

论文:440974 占比:99.97%

总计:441118篇

返排液—发文趋势图

返排液

-研究学者

  • 李春颖
  • 魏东
  • 魏利
  • 张昕昕
  • 徐迎新
  • 潘永强
  • 袁长忠
  • 何启平
  • 徐闯
  • 王兴睿
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

搜索

排序:

年份

作者

    • 曾慧勇; 陈立峰; 陈亚东; 李岗; 毛志强; 刘靓
    • 摘要: 随着石油工业对降低成本、绿色环保问题的日益关注,对于兼具压裂、驱油双重功效的工作液的研究越来越受到重视。为了更好地研究压裂-驱油一体化工作液体系,综述了返排液驱油体系和驱油压裂液体系的组成、驱油性能研究现状及现场应用情况,并对其发展进行展望。返排液驱油体系的构建均基于清洁压裂液尤其是以阳离子表面活性剂为主要成分的清洁压裂液;驱油压裂液体系包括清洁驱油压裂液体系、聚合物驱油压裂液体系、滑溜水驱油压裂液体系及其他类型驱油压裂液体系,其中驱油增效性清洁压裂液是最具潜力的。降低成本、增强耐高温性能、加强微观结构和静、动态流变性能机理研究是压裂-驱油一体化工作液未来研究的关键。对现场应用与室内实验研究结果进行对比,进一步完善压裂液返排液驱油体系也是未来的重要工作方向。
    • 李帅帅; 杨育恒; 陈效领; 鱼文军; 丁士辉
    • 摘要: 随着水平井体积压裂技术的推广与应用,压裂液用量越来越大,同时产生大量的返排液,返排液成分复杂,难以高效利用,直接排放会造成环境污染。为了缓解新疆油田压裂用水和降低压裂成本,开展了吉木萨尔页岩油压裂返排液再利用技术研究。对吉木萨尔页岩油区块返排液进行pH调节、硼离子屏蔽、杀菌的处理,然后利用处理后的返排液再次复配胍胶压裂液,通过考察所配制压裂液的溶胀性能、交联冻胶耐温耐剪切和破胶性能确定了利用返排液复配胍胶压裂液的最佳配方,并在J1井进行了现场试验。吉木萨尔页岩油返排液具有高含碱、高含硼、高含菌的特点,通过引入0.06%pH调节剂A、0.08%屏蔽剂C,0.10%高效杀菌剂BLX-1,将返排液的pH值调节至7.0,然后加入0.3%的交联剂XJ-3和0.045%的pH调节剂B。所配制的压裂液的交联时间控制在90~110 s,具有良好的耐温耐剪切性能,成胶后剪切120 min后黏度的依然大于200 mPa·s,且携砂性能良好,破胶液性能满足行业标准。利用页岩油压裂返排液连续混配再利用技术处理返排液4.5×10^(4)m^(3),且所配制的压裂液被成功应用于新疆油田页岩油J1井,为后期页岩油的高效环保开发奠定了基础。
    • 杨洋; 李长春; 黄俊杰; 张文; 张永涛
    • 摘要: 以钙离子为研究对象,当钙离子浓度较低(小于1900 mg/L)时,一步法和分步法去除钙离子的效果相差不大,当钙离子浓度较高(大于2000 mg/L)时,分步法去除钙离子明显优于一步法,将分步法应用到去除胜利油田返排液中钙镁铁等高价金属离子时,进一步印证了分步法的效果优于一步法。将分步法得到交联冻胶的耐温耐剪切性表明:明显优于一步法得到的交联冻胶,运用高温流变仪,环境扫描电子显微镜和破胶实验对一步法和两步法得到返排液交联冻胶进行性能评价。一步法和分步法得到的交联冻胶分别在120°C,170 s^(-1)的条件下剪切2 h,粘度分别保持在50 mPa·s和90 mPa·s左右,分步法得到的交联冻胶的微观形貌呈网膜结构,而一步法得到交联冻胶呈网孔结构,分步法的残渣含量为199 mg/L,一步法的残渣含量为379 mg/L,结果表明分步法得到的返排液交联冻胶具有更加良好的交联强度、耐温耐剪切性和更低的残渣含量。在去除高含钙镁离子的压裂液返排液中的钙镁离子的过程中具有较大优势,具有重要应用价值。
    • 梁利; 张金晶; 刘倩; 刘玉婷; 姜伟
    • 摘要: 为实现压裂液的循环利用,节约水资源,减少环境污染,研究了植物胶压裂液返排液中残余交联剂硼和稠化剂对循环利用的影响。以均相状态为评价标准,采用拉曼光谱测定不同多羟基化合物与硼交联剂的结合形态,对体系中残余交联剂硼的最小无作用量进行研究;测定了破胶过程中稠化剂的相对分子质量、总糖含量和pH值的变化。结果表明,破胶液内部残留的交联剂和稠化剂均为制约返排液循环利用的制约因子。硼砂-甘露醇络合性能稳定,甘露醇可作为高效掩蔽剂,交联剂硼的最小无作用量为5 mg/L;过硫酸盐破胶时可以将稠化剂胍胶大分子部分降解,随破胶时间延长,小分子比例增加,体系中总糖含量下降。溶剂总糖含量低于1800 mg/L时所配制的压裂液可以满足循环利用要求,但残渣伤害风险增加。
    • 沈燕宾; 谢元; 许磊; 张颖; 李霁阳
    • 摘要: 研究铁离子、Ca^(2+)、Mg^(2+)、含盐量、B^(3+)、Al^(3+)对压裂液的影响,实验表明,Mg^(2+)、Al^(3+)等浓度较低,对重复利用影响较小,可以不予考虑,铁离子、Ca^(2+)、含盐量、B^(3+)通过去除处理后,压裂液最高耐温130°C,经过2 h剪切后,最低黏度为83 mPa·s,滤失系数为6.54×10^(-4)m/min^(1/2),采用盐水和煤油作为流动介质,岩芯伤害率最高为21.16%,压裂液破胶后黏度为3.75 mPa·s,表面张力为22.7 mN/m,均满足应用指标要求。
    • 夏剑军; 卢宝斌
    • 摘要: 随着油田开发模式进入大规模压裂投产阶段,污水站来水水质特性发生变化,已建污水处理系统工艺难以适应。一方面从源头做起,控制污水站来水水质稳定、水量平稳。建设压裂返排液回收处理装置,控制压裂返排液回收进站指标达到“20.20”标准,选择连通效果差的塔3、塔20井区作为压裂返排液调控回注区块,缓解压裂高峰期污水量过大,回收、回注困难的问题。另一方面通过技术改造提高系统适应性。新建两段脱水处理工艺单独回收处理压裂返排液,积极应用新技术,采用高精滤工艺技术提高了系统运行的稳定性。并将油系统、水处理系统作为一个整体链条进行管理,制定节点管理指标,优化站场运行参数,通过行之有效的治理措施,从而实现油田“注好水、注够水”工作持续有效开展。
    • 王崇
    • 摘要: 酸化是海上油田广泛应用的增产措施之一,酸化措施后,油井酸化返排液经过电脱水器时跳闸现象频发,导致油水分离效率低,严重影响了油田正常的生产流程.为此,在分析酸化返排液电破乳机理的基础上,实验考察了机械杂质含量、pH值、进液温度、高价阳离子类型及含量对油井酸化返排液油水分离效率的影响.结果表明:机械杂质含量增至50 mg/L后会显著影响返排液油水分离效率;强酸及强碱环境均不利于返排液脱水,pH值为7左右时,酸化返排液油水分离效果最好;高价阳离子(Ca2+、Mg2+、Fe3+)使返排液油水分离效率有所降低,其中铁离子影响最大,且当铁离子浓度高于300 mg/L后,电脱水装置无法稳定运行.
    • 樊庆缘; 许飞; 张家志; 谷向东
    • 摘要: 针对苏里格气田压裂液返排液处理速度低且成本高,特别是在冬季施工中因温度低引起的液体性能不稳定和回收利用困难,造成整体回收利用率低的问题,通过对聚合物压裂液体系添加高价阳离子屏蔽剂,提高体系耐盐性能,使现场返排液仅需要简单快速的过滤处理即可满足水质要求;同时对易受低温影响的液体添加剂加入防冻剂,将冰点降至-10°C以下,抑制低温下因絮凝、结晶析出导致的有效含量降低,满足冬季施工要求;形成的可快速回用压裂液体系耐盐达到45000 mg/L以上,岩心损害率为12.22%,耐温耐剪切性能和破胶性能良好,并建立了返排液快速处理回用的施工流程.在苏里格气田成功开展了8口井现场应用,返排液整体回用率达到73.0%,平均无阻流量达到18.4×104 m3/d,取得了显著的重复利用和增产改造效果.
    • 范劲; 李俊材; 邵平
    • 摘要: 为了解决威远地区页岩气压裂返排液无害化处理成本高、处理手段单一、安全环保隐患突出等问题,文章分析了威远地区压裂返排液的碱度、密度、离子含量、物化指标等,明确了影响压裂返排液直接回用配制钻井液的主要因素.通过对比测试优选处理剂,对压裂返排液进行了碱度调节、抑泡处理、杀菌处理、高价金属离子处理.回用处理后的返排液配制钻井液,与未处理返排液配制的钻井液相比,高温高压失水从48 mL降至12 mL,起泡率从13.3%降至0.经过对钻井液体系中处理剂种类和加量进一步优选,优化后的钻井液体系高温高压失水降低至8.8 mL,综合性能与清水配制的钻井液体系一致,满足现场钻进需求,实现压裂返排液在现场直接处理回用,保障页岩气绿色勘探开发.
    • 马骏; 白健华; 何亚其; 孙超; 赵宇; 马文杰; 王凯
    • 摘要: 针对渤海油田生产返排液,以新型絮凝剂GT01为评价对象,开展了污染物去除和絮凝效果的室内评价实验,并对规模化处理条件下絮凝剂的最佳用量进行了优化.结果表明:新型絮凝剂除油、去浊效果显著,COD和氨氮去除率(质量浓度)可以达到90%和95%;絮凝固体沉降速度较快,凝集物无黏性,不沾水性强;使用中不须调节pH值,可减少处理过程中酸、碱药剂的使用,节约处理成本的同时避免后续废盐的大量产生;絮凝剂最佳使用量(质量浓度)为200 mg·L-1,上清通过后续处理能够达到外排水水质要求.研究表明该絮凝剂可大范围用于渤海油田生产返排液的处理,同时为其他类似返排液处理选择絮凝剂提供参考和依据.
  • 查看更多

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号