高凝油
高凝油的相关文献在1982年到2022年内共计297篇,主要集中在石油、天然气工业、世界政治、经济计划与管理
等领域,其中期刊论文262篇、会议论文10篇、专利文献517241篇;相关期刊98种,包括科学技术与工程、中国石油和化工标准与质量、石油地质与工程等;
相关会议8种,包括第十六届全国微波能应用学术会议、中国石油学会天然气专业委员会2012年天然气学术年会、中国石油学会第五届青年学术年会等;高凝油的相关文献由639位作者贡献,包括杨胜来、周学金、李松等。
高凝油—发文量
专利文献>
论文:517241篇
占比:99.95%
总计:517513篇
高凝油
-研究学者
- 杨胜来
- 周学金
- 李松
- 姚传进
- 赵志彬
- 吴向红
- 孟庆学
- 王玉臣
- 陆虹宇
- 雷光伦
- 乔德民
- 刘向东
- 刘海庆
- 卢德平
- 姜彬
- 孟庆峰
- 孟强
- 张星
- 张晓
- 徐婕
- 徐德龙
- 戴静君
- 李军
- 李超
- 林伟军
- 潘志军
- 王立军
- 白立新
- 蒋宝云
- 袁武
- 谢文彦
- 邓京军
- 邱凌
- 郝春联
- 郭斐
- 马强
- 付美龙
- 代兴益
- 冉祝荣
- 冯绍海
- 冯雷雷
- 刘云
- 刘尧文
- 刘锦
- 刘静怡
- 占良
- 卢宗盛
- 史东坡
- 史忠
- 吴一昊
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张永涛;
安坤;
左坤;
阎兴涛
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摘要:
南海东部X油田1井储层压力较低且垂深为1600 m,清井返排难度高。其井流物的析蜡点和凝固点分别高于62°C和43°C,流动安全保障挑战大。因此,建立了井底-泥线-测试平台的瞬态精细多相流热力水力学模型,将管道中流体温度与基于有限元管道壁及周围介质二维传热耦合求解清井返排期间瞬态温度场。通过清井返排方案可行性评估与关键参数敏感性分析,确认需要大尺寸保温管以规避井流物凝固风险。该研究成果成功实现了清井返排瞬态多相流与温度场耦合数值模拟,为深水清井返排和测试等方案的决策提供详细的流动安全保障指导依据。
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雷腾蛟;
谭建华;
杨文明;
寇国;
苏洲;
段玉明;
刘铁军
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摘要:
随着轮古油气田地层能量逐渐衰竭,部分自喷井逐步发生井筒积液,特别是部分原油超高含蜡油井生产过程中,蜡质大量析出堵塞井筒,加快油井停喷。为了解决上述问题,通过室内研究与现场试验,进行柱塞结构改良和举升工艺设计,研发出一套“柱塞内部中空带拉杆结构+柱塞外部旋转带螺纹刮刀结构”的一体化柱塞气举新工艺。该工艺解决了处于临界停喷状态下的原油超高含蜡油井举升困难的问题,实现了井筒高效清蜡和油气井连续生产的目的,现场应用4井次,累计增油7810 t,累计增气290.5×10^(4)m^(3)。旋转清蜡柱塞连续气举新工艺现场应用效果明显,已在油田进行推广,实现临界停喷高凝油井高效连续生产。
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李强;
丁名臣;
张星;
吴寒超;
陈利霞;
王业飞
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摘要:
针对高凝油注水开发效果差的问题,为了明确一种能与原油形成原位微乳液的高效表面活性剂IMS驱替高凝油的适应性,开展了表面活性剂-高凝油相互作用和单一表面活性剂、二元复合驱体系及泡沫驱油实验。研究结果表明,质量分数为0.1%的表面活性剂IMS可将界面张力降至0.6×10^(-3)mN/m,所形成的微乳液优先增溶高凝油中的轻质组分,难以显著改变高凝油的析蜡点和凝固点。质量分数为0.1%~2.0%、用量为0.25~0.5 PV的表面活性剂IMS吞吐或驱替,原油采收率增幅在1.7%~12.3%,进一步焖井浸泡不能明显改善驱油效果。聚合物或泡沫的引入能够增强表面活性剂驱油能力,对应二元复合驱体系(1.0%表面活性剂+0.2%聚合物,0.5 PV)采收率增幅为18.4%,不同浓度表面活性剂泡沫驱(1.0%和0.3%,气液比2∶1,起泡液0.5 PV)采收率增幅分别为17.3%和16.8%。但是二元复合驱的注入压力高,在低渗高凝油藏中存在堵塞风险,而泡沫体系驱的注入压力相对低,是提高采收率的较好方法。
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常永朕;
杨加栋;
石云;
张晓灵;
王凯;
吴文通;
肖洪朋
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摘要:
中国的海上高凝油、稠油资源储量丰富,但存在海上输送困难的问题,因此亟需研究伴热技术来对海底管线进行温度的提升与控制。通过电伴热带伴热海管的结构设计、预制工艺研究、电伴热带伴热性能的模拟测试技术研究等,掌握电伴热带伴热海管的设计、制造、性能模拟测试技术,并能测试伴热海管关键部位的密封性、安全性。为电伴热带伴热海管产品的开发、预制能力建设奠定技术基础,并以此为电伴热带伴热技术在海底管线上的应用提供有力支撑。
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李松
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摘要:
高凝油油品具有含蜡量高、凝固点高、析蜡温度高和蜡熔点高的特点,特殊的油品性质决定了开采过程中井筒需要伴热,主要以电伴热采油工艺为主,在保障原油顺利采出的同时,也带来了巨大的电费支出,通过强化管理,利用时控器实现间歇式送电、躲峰用电,同时,为降低高凝油伴热开采成本、扩展低成本伴热工艺的应用范围,通过优化热线使用长度和功率,双空心杆热水循环替代热线,使用新型隔热油管保温,应用碳纤维热线,钢铠热线的推广应用,通过持续开展解决高凝油井高伴热能耗问题的技术攻关,以达到降低能耗成本目的.
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李松
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摘要:
沈阳采油厂沈95块位于大民屯凹陷静安堡构造带北部,属中孔、砂岩油藏,南部主要为含砾中粗砂岩21.2%,北部主要为细砂岩18.0%.油品性质为高凝油,具有"三高"特点:高含蜡量、高凝固点、高析蜡点,由于油田进入高含水开发期,油井开发难度加大,油井举升过程受偏磨、出砂、高含水等因素影响,检泵周期、泵效、生产时率等指标完成难度加大,开发成本日益增加,几年来经过不断探索、实践,高凝油措施挖潜、井筒举升等工艺技术优势不断显现并逐步成熟,铸塑杆防偏磨技术、全井扶正技术、防泵漏技术以及伴热工艺优化技术已成为实现油田提质增效的重要抓手.主力区块油井普遍高含水,注水优势通道客观存在,稳油控水难度增加.开展油井举升工艺综合治理工程,通过深入油井防偏磨、防泵漏技术,实现油井举升降本、增效.
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宋波
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摘要:
高凝油一般含蜡量高、凝固点高,凝固点与地层温度接近的高凝油易产生冷伤害,开采难度大。针对二氧化碳驱油过程中,二氧化碳对高凝油的粘度、流动性特性、凝固点的变化展开分析,研究表明二氧化碳溶解后高凝油粘度大幅下降、凝固点大大降低,流动性得到明显改善,二氧化碳驱油可改善开发效果。
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闫红星
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摘要:
为了研究高凝油注空气开采过程中低温氧化作用对原油与伴生气的影响,对沈625块高凝油开展了室内低温氧化模拟实验,并从族组分和饱和烃气相色谱方面对氧化前后的原油开展对比分析,对采集的伴生气开展气体组分分析.研究结果表明,高凝油在注空气低温氧化后黏度略增加,族组分中饱和烃、芳烃、非烃含量增加,沥青质含量减小,饱和烃中轻重比(∑nC21-/∑nC22+)减小,姥植比(Pr/Ph)和奇偶优势(OEP)基本不变,大部分与O2反应生成含氧化合物(醛、酮、醇、羧酸等),少部分生成CO2与CO,伴生气中O2含量明显降低.高凝油在注空气低温氧化过程中以加氧反应为主,并伴随少量的键裂反应.
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张涛涛;
柳转阳;
饶德林
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摘要:
沈阳油田位于沈阳市以西35km处,是辽河油田的一个重要采油区,也是国内开发规模最大的高凝油生产基地。其原油油品为高含蜡、高凝固点、低硫、低胶质的典型石蜡基原油。自1984年建厂以来,经过近30年的开发,沈阳油田已进入中高含水开发阶段。尤其是沈阳油田处于复杂的古潜山地质构造段,分层注水压力区间为8~16MPa,开采后期对油水井测试数据的要求越来越高。
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李松
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摘要:
高凝油油品具有含蜡量高、凝固点高、析蜡温度高和蜡熔点高的特点,含蜡量一般为30.3~43.9%;凝固点一般为42~60°C,最高达67°C;析蜡温度一般为52~74°C;蜡熔点一般为56~80°C.以上"四高"特点随油藏埋深增加更加明显,使用潜油电泵可以提高单井产液量,潜油电泵机组以电能为动力源,带离心泵高速旋转,潜油离心泵中的每级叶轮、导壳使井液压力逐步提高,在潜油泵出口处达到潜油泵要求的举升扬程动潜油,沈阳油田高凝油井已经具备一套完整的电泵管理技术,电泵举升的产前准备,生产管理,问题分析处理,配套地面变频设备和井下温度压力传感器,满足油井正常稳定的生产.
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孙志峰;
陈磊
- 《第十九届环渤海浅(滩)海油气勘探开发技术研讨会》
| 2017年
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摘要:
某单点进口原油项目需要进口高凝油,通过内径DN1000的大口径双壁保温海管输送到陆上油库.由于所处海域温度较低,且单点卸油为间歇作业,存在较大的凝管风险.为保障海上单点系统进口高凝油海管的安全经济运行,通过应用"流动保障"技术,对大口径高凝油海管的启动预热、停输重启和置换等多个工况建立了水力和热力模型,进行了稳态和动态模拟,确定了适用的安全经济运行方案,有效降低了凝管的风险,节约了工程投资和运行成本,为以后类似项目的运行提供了借鉴和参考.
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郭斐;
赵志彬;
肖传敏;
张向宇;
苑光宇;
李晓风;
包玲;
战洪浩
- 《第七届化学驱提高采收率技术年会》
| 2017年
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摘要:
辽河油田高凝油油藏S84块随着30多年的不断开发,已经进入到"双高"开发阶段,进一步提高采收率迫在眉睫,化学驱作为一项大幅提高采收率的技术越来越受到重视.但由于高凝油油藏普遍具有烷烃含量高、含蜡量高(一般大于30%)的特点使得化学驱用表面活性剂筛选较困难.本文以S84块为例,从原油组成入手,通过抽提方法对原油进行族组分分离提取,并分别与目前三次采油常用的不同相对分子质量的阴离子磺酸盐、非离子表面活性剂进行油水界面活性的测定.结果发现不同相对分子质量非离子和阴离子磺酸盐均难以使得原油及四组分界面张力达到超低数量级,但是磺酸盐类阴离子表面活性剂对蜡降低界面张力的效果比较明显,部分可达10-2~10-3mN/m数量级.因此针对S84块选用了低浓度弱碱三元体系,筛选出的配方具有碱加量低(质量分数0.05%~0.2%)、窗口浓度宽、抗吸附作用强等优点,室内配方通过三层非均质物模的验证,驱油效率较水驱提高可达30%以上.
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梁武全;
赵志彬
- 《中国石油学会第五届青年学术年会》
| 2007年
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摘要:
2000年以来,随着勘探技术的发展,在大民屯凹陷陆续发现了沈625、沈257等低潜山,其中沈625潜山是储量最大的一个区块,由于靠天然能量开采,油井产量递减较快,老井的月递减率达到4﹪。为了更好地开发低潜山油藏,本文主要对沈625区块的地层分布、潜山内部构造、裂缝发育层段、裂缝发育程度等方面进行了分析研究,总结出区域的分布规律,并论证注水的必要性、可行性,优选出注水试验区域,从点到面逐步展开,并且针对潜山油藏具有层状和块状的天然裂缝性碳酸盐岩特点,建立"分构造、分层位、分单元"精细注水模式,而且直井注水、水平井采油的"趾踝"注水新模式在沈625潜山也获得了成功,其注水技术完善了高凝油潜山油藏的注水开发技术,同时也为同类油藏的注水开发提供了借鉴。
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赵哲;
袁武;
毕海昌;
吴小艳
- 《中国石油天然气股份有限公司辽河油田开发技术座谈会》
| 2002年
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摘要:
高凝油化学采油技术利用沈阳高凝油田开发进入中高含水期原油含水较高这一特点,通过加入化学药剂使原油在井下乳化、分散、同时改变油管内壁的润湿性,使高凝油以冷抽的生产方式采出.以解决高凝油开采的主要方式空心杆热线投资大、耗电量大、生产成本高且生产过程中事故率高、作业周期短的问题.高凝油化学采油技术2000~2002年度在沈阳采油厂各高凝油区块累计实施167口井,节资3007.69×10元,基本实现了中高含水期高凝油冷采的目的,使得高凝油的开采更加经济合理.
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李青春;
赵志彬;
朱宝龙;
邢树坤;
杨杰
- 《中国石油天然气股份有限公司辽河油田开发技术座谈会》
| 2002年
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摘要:
沈84-安12块是全国最大的高凝油砂岩开发区块.自1987年投入全面开发以来,针对油藏复杂的地质条件及独特的油品性质,在不同开发阶段进行了多次研究和调整,并取得了一定的开发经验.目前,油藏开发已进入高含水开发阶段,影响油藏开发效果的因素错综复杂.本文在总结油藏开发经验、教训的基础上,着重从构造、储层及原油物性等方面分析了影响油藏注水开发效果的因素,进而提出了油藏下步开发调整的方向及提高储量动用程度的措施.
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韩小峰
- 《第二届全国特种油气藏技术研讨会》
| 2006年
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摘要:
沈阳油田是我国最大的高凝油生产基地,"十五"以来勘探开发工作取得了令人瞩目的成绩,实现了连续4a稳产的目标,本文通过对"九五"以来的勘探开发形势进行分析,指出了目前勘探开发工作所面临的困难和挑战,并提出了其发展方向.
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杨明生
- 《第15届中国过程控制会议》
| 2004年
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摘要:
提出了一种在石油开采中应用的采油油管变频加热技术,它利用油井中的采油工作油管作为热源体,将电能转化成热能直接对油井油管内的液体进行加热,达到降凝化蜡目的.该项技术所需电能由三相配电变压器输出,经AC-CD-AC逆变电路输出,将电能直接输送到油井内的工作油管,经油管下部的油套管连接器连接到套管,形成一个完整的回路.该项技术有效地解决了电网扰动和油井采油工作套管严重结蜡的问题.
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姚为英;
赵志彬;
卢德平;
郝春联
- 《中国石油天然气股份有限公司辽河油田开发技术座谈会》
| 2002年
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摘要:
静北潜山油藏为非均质性较强的层状裂缝性潜山高凝油油藏,特殊的油品性质和复杂的地质构造使得油藏的开采难度很大.自1988年全面投入开发以来,针对油藏不同时期所面对的开发矛盾,多次进行研究和调整,并取得了突出效果,确保了油藏的高效开发.目前潜山已进入了高含水开发期,开发中暴露出的矛盾越来越突出.本文在总结历年开发经验的基础上,提出了潜山油藏下步挖潜方向.
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- 中国石油化工股份有限公司
- 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司采油工艺研究院
- 公开公告日期:2013-05-22
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摘要:
本实用新型公开了高凝油地层降凝及注气增能一体化施工管柱,包括设置在套管中的油管,所述油管上设置有水力锚;所述位于水力锚下方的油管上分别设置有两处可洗井封隔器,所述两处可洗井封隔器之间的油管上还设置有液控滑套。所述两处可洗井封隔器之间的油管长度与油层厚度相适应,即上端的可洗井封隔器位于油层上方位置,下端的可洗井封隔器位于油层下方位置。所述油管底端设置有底筛堵。液控滑套在高于封隔器坐封压力时打开,不影响封隔器坐封;液控滑套打开后流体可进可出,解决了放喷返排的问题;注入高温气体时,施工管柱受热伸张,易导致封隔器蠕动而失去封堵效果,水力锚起防止封隔器蠕动的作用;管柱可以反洗井,达到安全施工的目的。