化学除氧
化学除氧的相关文献在1986年到2022年内共计301篇,主要集中在能源与动力工程、化学工业、化学
等领域,其中期刊论文67篇、会议论文4篇、专利文献218969篇;相关期刊56种,包括产业与科技论坛、沿海企业与科技、民营科技等;
相关会议4种,包括《维纶通讯》编委会第二十六次会议暨学术技术交流会、中国炼焦行业协会五届三次会员(理事)大会、第十届全国电化学会议等;化学除氧的相关文献由484位作者贡献,包括文新国、徐国风、唐启明等。
化学除氧—发文量
专利文献>
论文:218969篇
占比:99.97%
总计:219040篇
化学除氧
-研究学者
- 文新国
- 徐国风
- 唐启明
- 束克庆
- 刘文海
- 丁浩
- 刘晓伟
- 张龙
- 李智
- 贾彦翔
- 涂荣
- 蒋莹
- 郭建湘
- 张红红
- 王胜初
- 蒋尊涛
- 黄召
- 刘应书
- 周进
- 曲义良
- 杨小军
- 梁有琼
- 王三舟
- 聂多
- 诸书章
- 任宪仓
- 伍斌
- 卢建伟
- 吴晚琼
- 杨荣海
- 陈晓曦
- 关明
- 刘好
- 刘鹏
- 唐行之
- 孙富有
- 宋晶晶
- 崔连富
- 巩素珍
- 张建彬
- 张鑫哲
- 彭德泉
- 施申忠
- 曾栋
- 束京龙
- 田梓谕
- 薛威
- 谢少岗
- 谷凤伟
- 车晓葵
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杜旭昌
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摘要:
锅炉在工业生产设备中占据重要地位,锅炉加热运行中会耗费大量的水,没有经过处理的锅炉水含有溶解氧,一旦溶解氧含量超标,就会给锅炉设备带来腐蚀等危害。近年来,化学除氧技术在锅炉水处理中备受推崇,主要得益于化学药剂可以和锅炉水中的溶解氧迅速发生完全反应,同时不损伤锅炉内壁和构件。文章主要探讨了化学除氧在锅炉水处理中的应用,希望可以为相关人士提供科学的参考建议,从而促进化学除氧技术的普及和推广,提升锅炉水处理和设备养护效果。
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陆伟
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摘要:
福清核电厂1~4号机组采用M310堆型压水反应堆,机组启动阶段一回路系统必须经过化学平台除氧.业届成熟的除氧做法是在NS/RRA模式,通过添加一定量的联氨溶液来实现.国内各核电厂一回路除氧效果不尽相同,没有可遵循的确定方式.本文分析了影响除氧效果的因素,如:一回路温度、冷却剂pH、一回路静/动排气效果、系统运行方式(主泵运转时间、系统扫气)、化学加药量及化学加药方式等.比较了其它电厂的除氧情况,提出福清核电启动除氧的一些可行建议.
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宋春;
杨远柱
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摘要:
中石油云南石化有限公司制氢装置除氧器采用热力式除氧+化学除氧的除氧模式,存在着需连续注入除氧剂,除氧器出水含氧量指标不稳定的问题,经改造采用旋膜式除氧器,无需加注除氧剂,出水含氧量指标合格稳定.
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马磊磊
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摘要:
锅炉是工业生产中常见的高温设备,由于工作环境的特殊性,锅炉在使用过程中有较高概率出现水垢、腐蚀等问题.基于此,以锅炉水的妥善处理为主题,重点探讨化学除氧方法在锅炉水处理中的应用,以期为锅炉的日常维护提供参考.
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王树学
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摘要:
本文重点针对锅炉给水处理工作中,化学除氧气的应用展开了全面分析和研究,针对化学除氧剂的应用工作原理进行了阐述,同时对化学除氧技术在锅炉给水工作当中的应用要点进行了深入探索,全面提高锅炉给水处理工作的整体质量和效果,有效避免锅炉内部出现严重的结垢现象.
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钟欢
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摘要:
未经除氧的锅炉给水中含有溶解氧,如果溶解氧超标会造成大面积腐蚀问题,从而影响锅炉运行效率和运行安全.基于此,本文首先提出溶解氧对锅炉的危害,进而提出锅炉水处理中化学除氧的方法.
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韩元培;
孙照新;
李琦;
杨嵩;
冷栋云;
张强
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摘要:
对低压锅炉在不同给水温度下,添加除氧剂进行化学除氧开展了实验研究,考察了除氧器温度、锅炉排烟温度、省煤器出水温度、氧含量、除氧成本等指标,结果表明,化学除氧可完全替代蒸汽热力除氧,可有效降低给水温度和氧含量,提高锅炉烟气热利用率,降低除氧成本45% 以上,达到节能降耗的目的.
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Wang Xuefeng;
王雪峰
- 《第八届全国压力容器学术会议》
| 2013年
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摘要:
某化工厂在运加氢换热器管束出现泄漏,检查发现多根不锈钢管束腐蚀穿孔、断裂,对换热器材质、管束泄漏样管宏貌和微貌进行分析,结合运行条件等综合判断,泄漏为C1-在凝结水气环境下,对管束造成的异常腐蚀所致.腐蚀的主因是换热器布置和工艺条件出现较大变化,文章最后结合实际情况,提出了应对措施.加氢反应换热器设计,综合考虑温度梯度、腐蚀等问题,换热器管束材质随温度递减有降级,适应不同耐温、耐蚀需要。因本装置两路加氢换热器流程,利用部分设备,操作弹性小,低负荷运行时,管程温度总体下降,反应产物在奥氏体不锈钢管束内,出现凝结水气,在高浓度Cl-存在的条件下出现的剧烈腐蚀。在加氢工艺设计、操作中,应该充分考虑该因素。煤油进料除氧流程,由物理法改进为化学法,达到节能和对环境友好的目的,但出现导致反应进料Cl-浓度和水含量增加的情况,会加速奥氏体不锈钢管束的腐蚀,作为化学法除氧的配套,要考虑选择科学的后续处理设备,降低反应进料Cl-浓度和水含量。加氢进料换热器的运行,温度应控制在设计参数范围内,生产中应综合考虑物料成分、温度变化等因素,对不同换热器造成的影响,实时做出正确调整,防止设备产生异常腐蚀失效。
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Wang Xuefeng;
王雪峰
- 《第八届全国压力容器学术会议》
| 2013年
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摘要:
某化工厂在运加氢换热器管束出现泄漏,检查发现多根不锈钢管束腐蚀穿孔、断裂,对换热器材质、管束泄漏样管宏貌和微貌进行分析,结合运行条件等综合判断,泄漏为C1-在凝结水气环境下,对管束造成的异常腐蚀所致.腐蚀的主因是换热器布置和工艺条件出现较大变化,文章最后结合实际情况,提出了应对措施.加氢反应换热器设计,综合考虑温度梯度、腐蚀等问题,换热器管束材质随温度递减有降级,适应不同耐温、耐蚀需要。因本装置两路加氢换热器流程,利用部分设备,操作弹性小,低负荷运行时,管程温度总体下降,反应产物在奥氏体不锈钢管束内,出现凝结水气,在高浓度Cl-存在的条件下出现的剧烈腐蚀。在加氢工艺设计、操作中,应该充分考虑该因素。煤油进料除氧流程,由物理法改进为化学法,达到节能和对环境友好的目的,但出现导致反应进料Cl-浓度和水含量增加的情况,会加速奥氏体不锈钢管束的腐蚀,作为化学法除氧的配套,要考虑选择科学的后续处理设备,降低反应进料Cl-浓度和水含量。加氢进料换热器的运行,温度应控制在设计参数范围内,生产中应综合考虑物料成分、温度变化等因素,对不同换热器造成的影响,实时做出正确调整,防止设备产生异常腐蚀失效。
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Wang Xuefeng;
王雪峰
- 《第八届全国压力容器学术会议》
| 2013年
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摘要:
某化工厂在运加氢换热器管束出现泄漏,检查发现多根不锈钢管束腐蚀穿孔、断裂,对换热器材质、管束泄漏样管宏貌和微貌进行分析,结合运行条件等综合判断,泄漏为C1-在凝结水气环境下,对管束造成的异常腐蚀所致.腐蚀的主因是换热器布置和工艺条件出现较大变化,文章最后结合实际情况,提出了应对措施.加氢反应换热器设计,综合考虑温度梯度、腐蚀等问题,换热器管束材质随温度递减有降级,适应不同耐温、耐蚀需要。因本装置两路加氢换热器流程,利用部分设备,操作弹性小,低负荷运行时,管程温度总体下降,反应产物在奥氏体不锈钢管束内,出现凝结水气,在高浓度Cl-存在的条件下出现的剧烈腐蚀。在加氢工艺设计、操作中,应该充分考虑该因素。煤油进料除氧流程,由物理法改进为化学法,达到节能和对环境友好的目的,但出现导致反应进料Cl-浓度和水含量增加的情况,会加速奥氏体不锈钢管束的腐蚀,作为化学法除氧的配套,要考虑选择科学的后续处理设备,降低反应进料Cl-浓度和水含量。加氢进料换热器的运行,温度应控制在设计参数范围内,生产中应综合考虑物料成分、温度变化等因素,对不同换热器造成的影响,实时做出正确调整,防止设备产生异常腐蚀失效。
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Wang Xuefeng;
王雪峰
- 《第八届全国压力容器学术会议》
| 2013年
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摘要:
某化工厂在运加氢换热器管束出现泄漏,检查发现多根不锈钢管束腐蚀穿孔、断裂,对换热器材质、管束泄漏样管宏貌和微貌进行分析,结合运行条件等综合判断,泄漏为C1-在凝结水气环境下,对管束造成的异常腐蚀所致.腐蚀的主因是换热器布置和工艺条件出现较大变化,文章最后结合实际情况,提出了应对措施.加氢反应换热器设计,综合考虑温度梯度、腐蚀等问题,换热器管束材质随温度递减有降级,适应不同耐温、耐蚀需要。因本装置两路加氢换热器流程,利用部分设备,操作弹性小,低负荷运行时,管程温度总体下降,反应产物在奥氏体不锈钢管束内,出现凝结水气,在高浓度Cl-存在的条件下出现的剧烈腐蚀。在加氢工艺设计、操作中,应该充分考虑该因素。煤油进料除氧流程,由物理法改进为化学法,达到节能和对环境友好的目的,但出现导致反应进料Cl-浓度和水含量增加的情况,会加速奥氏体不锈钢管束的腐蚀,作为化学法除氧的配套,要考虑选择科学的后续处理设备,降低反应进料Cl-浓度和水含量。加氢进料换热器的运行,温度应控制在设计参数范围内,生产中应综合考虑物料成分、温度变化等因素,对不同换热器造成的影响,实时做出正确调整,防止设备产生异常腐蚀失效。
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Wang Xuefeng;
王雪峰
- 《第八届全国压力容器学术会议》
| 2013年
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摘要:
某化工厂在运加氢换热器管束出现泄漏,检查发现多根不锈钢管束腐蚀穿孔、断裂,对换热器材质、管束泄漏样管宏貌和微貌进行分析,结合运行条件等综合判断,泄漏为C1-在凝结水气环境下,对管束造成的异常腐蚀所致.腐蚀的主因是换热器布置和工艺条件出现较大变化,文章最后结合实际情况,提出了应对措施.加氢反应换热器设计,综合考虑温度梯度、腐蚀等问题,换热器管束材质随温度递减有降级,适应不同耐温、耐蚀需要。因本装置两路加氢换热器流程,利用部分设备,操作弹性小,低负荷运行时,管程温度总体下降,反应产物在奥氏体不锈钢管束内,出现凝结水气,在高浓度Cl-存在的条件下出现的剧烈腐蚀。在加氢工艺设计、操作中,应该充分考虑该因素。煤油进料除氧流程,由物理法改进为化学法,达到节能和对环境友好的目的,但出现导致反应进料Cl-浓度和水含量增加的情况,会加速奥氏体不锈钢管束的腐蚀,作为化学法除氧的配套,要考虑选择科学的后续处理设备,降低反应进料Cl-浓度和水含量。加氢进料换热器的运行,温度应控制在设计参数范围内,生产中应综合考虑物料成分、温度变化等因素,对不同换热器造成的影响,实时做出正确调整,防止设备产生异常腐蚀失效。
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