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燃料比

燃料比的相关文献在1958年到2023年内共计107453篇,主要集中在冶金工业、工业经济、能源与动力工程 等领域,其中期刊论文296篇、会议论文166篇、专利文献106991篇;相关期刊107种,包括宝钢技术、福建冶金、甘肃冶金等; 相关会议61种,包括2017年全国高炉炼铁学术年会 、第十届中国钢铁年会暨第六届宝钢学术年会、第十六届全国大高炉炼铁学术年会等;燃料比的相关文献由49999位作者贡献,包括郝义国、侯中军、胡里清等。

燃料比—发文量

期刊论文>

论文:296 占比:0.28%

会议论文>

论文:166 占比:0.15%

专利文献>

论文:106991 占比:99.57%

总计:107453篇

燃料比—发文趋势图

燃料比

-研究学者

  • 郝义国
  • 侯中军
  • 胡里清
  • 李飞强
  • 孙公权
  • 邵志刚
  • 不公告发明人
  • 明平文
  • 方川
  • 衣宝廉
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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作者

    • 任中盛
    • 摘要: 为提升钒钛磁铁矿冶炼的经济效益,研究了降低钒钛磁铁矿冶炼燃料比的技术措施的必要性,并从原料精细化、高风温技术、控制湿度、控制冶炼强度、提高w(CO_(2))、提高压力、选择低硅铁以及减少热量损失八个角度提出了切实可行的解决措施,最后从运营管理的维度及科技含量的先进性和技术设备的优化配制两个角度对管理体系的建设做出了畅想,以期对相关产业发展起到一定的推动作用。
    • 刘思佳
    • 摘要: 为降低高炉冶炼燃料比,减少生产成本,创造更多的综合效益,重点关注耗能高的高炉炼铁工序,采用相关工艺技术,采取提升热风温度、炉顶压力、强化化富氧冶炼及喷吹煤粉等多种冶炼措施,不断降低工序中的能源损耗,从而提升高炉炼铁操作的环保效果。
    • 王杰
    • 摘要: 为了避免高炉炼铁燃料消耗过多,出现严重经济损失,以及资源浪费问题,需要进一步对高炉炼铁燃料比的技术举措展开分析。本文分析降低高炉炼铁燃料比的技术举措相关内容,优先对降低高炉炼铁燃料比的现实意义与价值展开分析,明确有效控制高炉炼铁燃料比的现实意义和重要性,引起企业以及相关工作人员的重视。重点对降低高炉炼铁燃料比技术举措进行研究,针对目前高炉炼铁的现状,采取针对性的举措来实施燃料比的管控工作,配合使用大风机和大风量来对高炉进行操控,使燃料比达到最低,以此提高其利用系数,实现合理使用资源和高强度冶炼的目标。
    • 罗大军; 潘玉柱; 章鹏程; 袁骧; 王经鑫
    • 摘要: 湖南华菱湘潭钢铁有限公司(简称湘钢,下同)湘钢炼铁厂2^(#)高炉在2019年大修之前,存在低产能高消耗的缺点。2020年初大修结束之后,采用非中心加焦模式,并采取一系列措施提高产量降低燃料消耗。具体措施包括:保证合理的含铁炉料结构,提高炉料质量和炉料的平均入炉粒度;制定合理的炉内操作制度、渣铁排放制度、造渣制度及上下部调剂手段。通过一系列的技术措施,2020年完成产量268.94万吨,全年利用系数维持在3.0以上,燃料消耗量较2019年降低61 kg,降低了生产成本,同时为湘钢其他高炉提产降耗提供了理论基础和实践参考。
    • 王继萍
    • 摘要: 针对首钢长钢炼铁厂2020年度高炉和烧结工序吨铁能耗较高、与行业先进水平相比差距较大的问题,通过采取优化高炉操作水平、强化电能管控等措施,高炉工序吨铁能耗由430.94 kg标煤降到415.17 kg标煤,烧结吨矿能耗由57.30 kg标煤降到48.08 kg标煤,成效显著。
    • 孟庆炜
    • 摘要: 随着社会经济不断发展,我国工业化、城市化建设水平显著提高,在这种背景影响下,虽然为社会发展带来了极高的经济效益,但同时也导致生态环境日益恶化、能源资源逐渐短缺等问题。钢铁企业作为我国经济发展中重要的产业之一,也是污染排放和能源消耗大户,在我国提倡节能减排的发展理念下,对钢铁企业生产经营模式进行改革创新刻不容缓。在高炉炼铁过程中,燃料比作为衡量生产标准的重要指标,能够在一定程度上体现出钢铁企业高炉炼铁的工艺水平,因此,相关人员要着重注意降低高炉炼铁的燃料比,满足我国节能减排发展理念的同时,促进钢铁企业长远稳定的发展。基于此,文章主要分析我国钢铁企业高炉炼铁燃料比现状与发展趋势,并提出几点有效的技术措施,以供参考。
    • 王军; 郑伟; 李泽安; 王德智; 王晓雪; 赵宏博
    • 摘要: 践行以大数据分析+冶炼智能诊断+人工智能算法+专家控制策略为主线的技术体系,通过IT与OT的深度融合,研发高炉炉热闭环智能控制系统,并成功投用于太钢4 350 m~3高炉。设计系统闭环下发逻辑,以系统研发目标、技术框架为指导,形成集物料跟踪、目标设定、寻优燃料比、数据预处理、异常状况处理等模块为一体的技术路线。投用后,工长只需要设置目标Si范围和目标铁水测温上下限,系统即可自动跟踪高炉焦炭负荷变化,自动寻优控制燃料比,自动平衡料速,自动平衡热负荷、煤气利用、焦炭煤粉质量变化、炉缸盈亏变化等影响炉热的关键因素,自动计算当前状态下的喷煤量,并自动下发一级系统执行,取代人工操作。投用效果表明,该系统不仅能够有效降低炉温波动,提高铁水质量,降低炼钢双渣冶炼次数30%,而且能够通过稳定炉温有效促进高炉炉况顺行,显著降低燃料比,综合创效1 276万元/年。
    • 窦力威; 卫军民; 冯伟
    • 摘要: 对陕钢铁前系统技术进步所遵循的理念及采取的措施进行了总结.认为:①焦炭质量管理的核心是对焦炭粒度的管理,诸多检验指标最后大多指向粒度变化和对粒度变化的影响程度,热态强度的本质是检验焦炭能否满足高炉软熔带对焦炭粒度的要求;②提高含铁炉料质量所采取的一切技术措施都应服务于冶金性能的提高,提高冶金性能是提高含铁炉料质量的最终目标,冶金性能指标的提升更为直接地促进了高炉技术经济指标的进步;③高炉温度场合理分布既是高炉调剂的依据,又是对调剂结果的检验.
    • 马洪修; 程洪全; 罗德庆; 王荣刚; 林春山
    • 摘要: 基于迁安地区气象条件,计算了不同月份的鼓风湿度.通过热量平衡,分析了鼓风湿度、鼓风湿度年周期变化、昼夜周期变化规律,以及鼓风湿度的变化对高炉冶炼的影响.结果表明:①高炉鼓风湿度越大,燃料比越高;②鼓风湿度呈现季节性和昼夜规律性变化,鼓风湿度夏季高达18.13g/m3,冬季低至0.1.32g/m3;③1 g/m3的鼓风湿度折合降低理论燃烧温度约5.82°C(考虑H2的利用);④1 g/m3的鼓风湿度对高炉的影响程度,随吨铁耗风量及CO利用率变化而相应地变化.
    • 毛佳; 詹开洪
    • 摘要: 总结了韶钢8号高炉在低风温冶炼条件下实现了高炉的长期稳定顺行.韶钢8号高炉于2009年投产,炉容3200m3,配备4座内燃式热风炉,至2019年热风炉出现不同程度的隔墙垮塌,烧穿,风温大幅降低,被迫热风炉采用轮流修复,送风方式由原来的两烧两送,改为两烧一送,平均风温降至1040°C.高炉通过优化操作制度,加强原燃料管理,加强炉外出铁管理及强化设备管理,实现了高炉长期稳定顺行,取得了理想的技术经济指标.
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