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暂堵

暂堵的相关文献在1990年到2023年内共计1334篇,主要集中在石油、天然气工业、建筑科学、化学 等领域,其中期刊论文142篇、会议论文2篇、专利文献36313篇;相关期刊60种,包括中国石油和化工标准与质量、精细石油化工进展、内蒙古石油化工等; 相关会议2种,包括中国石油学会天然气专业委员会2010年学术年会、第二届全国油气田开发技术大会等;暂堵的相关文献由3605位作者贡献,包括周福建、郭建春、张冕等。

暂堵—发文量

期刊论文>

论文:142 占比:0.39%

会议论文>

论文:2 占比:0.01%

专利文献>

论文:36313 占比:99.61%

总计:36457篇

暂堵—发文趋势图

暂堵

-研究学者

  • 周福建
  • 郭建春
  • 张冕
  • 张雄
  • 耿宇迪
  • 罗攀登
  • 许洪星
  • 李宪文
  • 赵兵
  • 兰建平
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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作者

    • 宋长伟; 李军; 李昊辰; 钟立国; 刘建斌; 朱宇; 栾政萱
    • 摘要: 苏桥储气库气井储层平均埋藏深度近5 000 m,地层温度140~150°C,注采条件下储层压力一般在35~45 MPa。气井修井作业前首先需要进行暂堵压井,常规聚合物凝胶类堵剂耐高温性能差、容易漏失造成压井效果不理想,为此,研制了耐温150°C纳米凝胶,对纳米凝胶成胶性能、耐高温性能和流变性能进行了评价,在苏桥储气库2口高温高压井进行了纳米凝胶暂堵压井试验。试验表明,该暂堵技术具有工艺简单、见效快、成本低等优点,可广泛应用于高温高压气井暂堵以及高温油气藏调堵堵水作业。
    • 许园; 唐永帆
    • 摘要: 针对川渝地区酸性气田(含H_(2)S、CO_(2)、SO_(2)等酸性气体)生产井修井作业过程中常规修井液存在的安全性差、易漏失、对储层污染大等问题,通过优选植物胶稠化剂、调节pH值、添加抗酸抑制剂等得到了一种适用于高含酸性气井液体胶塞体系,考察了该体系的流变性能以及成胶后的承压能力、抗温稳定性、抗硫化氢稳定性、破胶性能,并开展了高含酸性气井的现场应用。配方为3%稠化剂+3%稠化分散剂+7%交联剂+5%调理剂+1%抗酸抑制剂+调节剂的液体胶塞的成胶时间的可控可调范围为28~200 min,成胶后的黏度大于30 Pa·s,成胶强度高;在150°C老化24 h不破胶,在70°C的酸性气层水(H_(2)S含量300 mg/L或CO_(2)含量100 mg/L)中72 h不破胶。液体胶塞体系在pH=8时的承压能力最佳;在50~80°C温度区间内,解堵液能让液体胶塞在1~6 h完全破胶至黏度低于3 mPa·s。液体胶塞体系已在硫化氢含量约为80 mg/L的A井成功应用,为川渝地区酸性气田的修井作业提供了技术支撑与保障。
    • 李志宏; 陈宁; 刘小坤
    • 摘要: 长庆油田已步入中后期开发阶段,对老油田的二次开发势在必行.2017年,长庆油田成立"万口油井挖潜增效"项目组,开展针对长停井的复产增产技术攻关,老井复产改造首当其冲的措施是需要对储层进行封堵或暂闭.目前,封堵措施均采用常规油井水泥,但常规水泥酸溶蚀效果差,在后期储层改造过程中储层流通能力恢复较慢,从而影响油井产量.为保证储层流体流动通道畅通,要求封堵的水泥石应具有较强的酸溶性,在后期酸洗后能被完全溶蚀,能尽快恢复储层原始渗透率,达到保护储层的目的.为恢复流体的流动通道,要求封堵的水泥石应具有较强的酸溶性,为提高开发过程中对暂闭层或封堵层的解封能力,亟需开发一套酸溶性水泥浆体系,为油田二次开发的封堵和暂闭提供技术保障.
    • 陈立; 郑礼鹏; 马景洋; 董传宾; 张通; 韩立; 韦文; 陈珂; 朱向前; 刘昱瑭
    • 摘要: 高压注水井在检串作业中泄压时间较长或压力泄不掉,容易造成地层能量损失,并给水处理造成较大压力.通过研究可逆凝胶暂堵技术工艺,使之达到产层的暂堵,屏蔽生产层压力,抑制地层流体外溢,实现常规检串.修井结束后,堵剂自行降解,不影响后续正常注水.可逆凝胶技术成功进行两口井应用,达到预期效果,解决了带压作业修井周期长、进度慢、成本高的问题,提高了生产效率,具有较高的研究推广价值.
    • 钟宝库
    • 摘要: 气井出水影响气井的正常生产,堵水是治理出水问题的有效方法.对出水层位不明确的井,准确找到出水层位才能提高堵水成功率.而对于大斜度多层合采井或者水平井,常规电缆/钢丝测试找水的方法存在一定困难.该文介绍的方法可解决大斜度多层合采井电缆测试找水存在局限性的问题.主要是利用连续油管技术,配合暂堵体系封堵不同生产层位,同时结合地面生产数据的变化,以此判断出水层位.优选堵剂体系后,利用连续油管实施定点封堵,达到精确堵水的目的.室内实验和现场应用情况表明,该技术对大斜度井及水平井找水、堵水施工有一定借鉴意义.
    • 贺甲元; 程洪; 向红; 翟晓鹏; 耿宇迪; 王海波
    • 摘要: 塔河油田碳酸盐岩储层暂堵转向压裂成功,但施工过程中排量参数尚未有计算数据支撑,不利于暂堵转向重复酸压技术推广应用.以裂缝几何形状模型为基础,利用数值迭代方法建立了暂堵转向压裂排量优化设计模型,确定了碳酸盐岩暂堵阶段和压裂阶段最优化排量,形成了"低排量注入暂堵液封堵尖端,高排量注入压裂液实现转向"的暂堵转向施工方法.分析发现:排量要同时满足转向压力需求和裂缝长度需求;随着时间延长,排量开启裂缝扩展长度逐渐无法满足暂堵剂所需裂缝长度,暂堵剂起不到转向作用.利用优化设计模型对现场条件进行排量优化表明,暂堵阶段排量控制在3.0?m3/min以下、压裂液压裂阶段施工排量控制在6.0?m3/min以上,最适合转向压裂.研究为现场应用提供了理论支撑.
    • 李新勇; 李春月; 申鑫; 赵兵; 张雄; 王世彬; 郭建春
    • 摘要: 针对塔河油田碳酸盐岩储层非均质性强,机械式封隔改造难度大、效率低,导致裸眼水平井笼统酸压过程中酸液的利用效率较低、储层改造波及范围难以控制等问题.暂堵酸压是一种有效解决该问题的工艺方法.文章通过室内实验,筛选出适合塔河油田酸压施工时发挥复合暂堵作用的纤维和暂堵颗粒.在研究测试了不同量纤维和不同量暂堵颗粒组合下承压能力的基础上,结合塔河油田地质特征,提出了转向酸预暂堵暂堵颗粒和纤维架桥形成主暂堵层、高浓度纤维填封堵缝口的三层暂堵技术,可实现复合暂堵承压能力9~10 MPa.该类暂堵材料在施工后可实现完全降解,对储层无伤害.现场应用表明,三层暂堵技术封堵效果明显,酸压改造增产效果显著.
    • 刘锋; 张晓飞; 胡维首; 王思凡; 任晓宇; 蔡楠
    • 摘要: 鄂尔多斯盆地下古碳酸盐岩气井投产后地层压力系数降低,修井时地层气体上窜与井筒流体漏失多发,需封堵地层实现安全作业;部分地层产水损害产气能力,同时具有控水需求.利用封堵性绒囊修井液携带可增大气、水流动阻力差的表面活性剂进入低压气层,将传统伤害控制转换为地层稳气控水.实验压制直径38?mm、长30~100?cm的填砂管模拟下古碳酸盐岩地层,测定注入绒囊修井液至出口返出时驱压4.59~16.18?MPa,重复注入清水驱压增幅7.04~18.22?MPa,与绒囊修井液充填半径成正比.4种长度填砂管中注入破胶剂加速返排后,相同驱压注入氮气180?min后渗透率恢复率较地层水高2.02%~6.07%,且恢复率差值与充填半径成正比.现场4口气井地层中绒囊修井液充填半径2.12?m升至8.97?m,地层承压强度从17?MPa升至21?MPa,作业前后90 d内日产水降幅与日产气降幅的差值由18.68%升至62.90%.结果表明,下古碳酸盐岩气层中绒囊修井液暂堵强度与控水效果均与流体充填半径成正比,可实现修井暂堵与稳气控水再利用.
    • 王磊; 刘斌; 黄坚毅; 吴双亮; 宋颖智
    • 摘要: 冀东油田部分具备压裂潜力的井井筒及储层状况日趋复杂,常规分层压裂工艺技术无法顺利实施,通过开展室内实验研究小直径封隔器机械分层压裂、水力喷射分层压裂和暂堵剂分层压裂工艺关键技术,并结合井筒结构及储层特点,确定了各工艺技术指标及适用范围,并在现场实验应用过程中逐步成熟,成功完成了70多井次的现场施工,压裂效果良好,为复杂井筒条件下的油水井精细分层压裂改造提供了有力的技术支撑.
    • 包敏新; 金智荣; 王进涛; 黄越; 马巍
    • 摘要: 为提高低渗特低渗储层压裂效果,江苏油田开展了裂缝暂堵转向压裂工艺研究与现场应用.本文通过分析该技术在W5平2井应用情况,提出改进方法,为后续该项技术的推广应用提供指导.
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