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超深水平井

超深水平井的相关文献在1997年到2022年内共计132篇,主要集中在石油、天然气工业 等领域,其中期刊论文109篇、会议论文15篇、专利文献198070篇;相关期刊39种,包括长江大学学报(自科版)农学卷、西部探矿工程、石油地质与工程等; 相关会议13种,包括2015年度钻井技术研讨会暨第十五届石油钻井院(所)长会议、2014年全国天然气学术年会、2014年度钻井技术研讨会暨第十四届石油钻井院(所)长会议等;超深水平井的相关文献由361位作者贡献,包括罗朝东、刘匡晓、王旭东等。

超深水平井—发文量

期刊论文>

论文:109 占比:0.05%

会议论文>

论文:15 占比:0.01%

专利文献>

论文:198070 占比:99.94%

总计:198194篇

超深水平井—发文趋势图

超深水平井

-研究学者

  • 罗朝东
  • 刘匡晓
  • 王旭东
  • 龙开雄
  • 丁咚
  • 胡大梁
  • 钟森
  • 黄禹忠
  • 严焱诚
  • 何龙
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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    • 杨卫星; 赫英状; 庹钰恒; 张强; 练章华; 路飞飞; 李斐
    • 摘要: 在超深水平井中,当井眼曲率过大时,套管下入到弯曲井段会由于弯曲应力过高而无法下入或发生受损甚至破坏。针对超深水平井套管下入难题,开展了套管下入极限井眼曲率分析及套管安全性评价。在几何法、解析法的基础上结合有限元法,建立了考虑套管弯曲及带刚性井下工具的套管下入极限井眼曲率模型,研究了弯曲应力对套管强度的影响,并建立了弯曲井段套管压裂时受力分析有限元模型。现场应用结果表明:随着井眼扩大率的增大,极限井眼曲率逐渐增大;随着工具长度的增大,极限井眼曲率逐渐降低;弯曲应力对套管强度有一定影响,高钢级套管抗内压和抗外挤强度受井眼曲率影响较小;利用有限元方法计算了压裂过程中套管应力及安全系数,当井眼曲率及井筒内压较高的情况下,P110套管的安全系数低于1.5,而TP140V套管的安全系数高于1.5。提出的研究计算方法可为超深水平井套管选型及套管优化设计提供依据。
    • 刘湘华; 刘彪; 杜欢; 王沫
    • 摘要: 为解决顺北油气田断裂带超深水平井钻井过程中的漏失、坍塌、气侵和随钻测量仪器抗温能力低等问题,从而提高钻井速度、缩短钻井周期,利用井震联合识别技术与修正的三压力剖面,优选了井口位置、确定了必封点,将井身结构优化为四级井身结构;基于裂缝性质分析与室内试验,优选了防漏堵漏浆和封堵防塌体系的配方,保障了长裸眼井段井壁的稳定;垂直钻井系统与大扭矩螺杆配合解决深部地层岩石强度高与易井斜的问题,实现了防斜打快;设计在低温井段造斜、在高温井段稳斜的井身剖面,采用微增斜钻具组合、采取针对性技术措施,解决了随钻测量仪器抗温能力低的问题;利用低密度钻井液+简易控压钻井技术解决了储层气侵、井涌和井漏的问题。通过技术研究和制定针对性技术措施,形成了适用于顺北油气田断裂带超深水平井的优快钻井技术。该技术在顺北油气田断裂带6口超深水平井进行了应用,钻井过程中漏失、坍塌、气侵和随钻测量仪器抗温能力低等问题都基本得到解决,与未应用该技术的邻井相比,平均机械钻速提高了116.2%,平均钻井周期缩短了41.2%。研究和现场应用结果表明,超深井水平井优快钻井技术可以解决顺北油气田断裂带超深水平井钻井过程中存在的问题,提高钻井速度、缩短钻井周期,为顺北油气田勘探开发提供技术支持。
    • 李文霞; 王居贺; 王治国; 杨卫星; 史玉才
    • 摘要: 顺北油气田储层埋藏深、井底温度和压力高,导致MWD仪器故障率高,超深高温水平井下部高温井段有时无MWD仪器可用,井眼轨迹控制难度较大。为了降低该油气田超深高温水平井轨迹控制难度并提高钻井效率,对水平井井眼轨道设计与井眼轨迹控制进行一体化规划,将顺北油气田超深高温水平井井眼轨道设计成造斜率“前高后低”的多圆弧轨道,优化钻具组合和钻进参数;对于下部无MWD仪器可用的高温井段,采用单弯单稳定器螺杆钻具组合进行复合钻进,以控制井眼轨迹。研究和应用结果表明,采用单弯单稳定器螺杆钻具组合进行复合钻进,根据复合钻进井斜角变化率预测结果优化钻具组合和钻进参数,可以解决顺北油气田超深高温水平井下部高温井段无法应用MWD控制井眼轨迹的问题,降低井眼轨迹控制难度,提高钻井效率。
    • 胥豪; 唐洪林; 王华平; 董波; 郑义
    • 摘要: 川西气田彭州海相区域天然气资源储量丰富,但受制于储层埋藏深、地层可钻性差、裂缝孔隙发育等原因,钻井施工过程中复杂故障多、施工周期长。针对此现象,文章在区域工程地质特征及钻井技术难点分析的基础上,从预弯曲防斜打直技术、PDC钻头耐磨锥齿优化技术、基于机械比能的参数强化技术、减摩提速工具优选、岩溶地层防塌钻井液体系等方面开展研究攻关,形成了海相超深水平井钻井提速关键技术,相关技术在PZ3-5D等3口超深水平井进行了集成应用,对比区域内前期直井的施工情况,在施工难度大幅度增加的情况下,机械钻速提高了102.76%,钻井周期缩短了25.87%,取得良好应用效果,为川西气田海相超深水平井钻井施工积累了宝贵的经验。
    • 张文; 周莜宁; 魏泉
    • 摘要: 随着勘探开发的不断深入,常规埋深油藏越来越少,超深水 平井技术和配套工艺的成熟,给区块埋深深的油藏带来了广阔的应用 前景。基于此,文章结塔里木盆地哈拉哈唐油田跃满区块超深水平井 钻井技术进行研究,希望对相关工程提供一定借鉴作用。
    • 雷磊; 张子明; 孟瑄; 贾雍; 袁则名; 和鹏飞; 王喜杰
    • 摘要: 随着油气田的开发逐步走向深层,在深井小井眼井段的钻完井作业中随钻扩眼技术逐步在海洋钻完井作业中发挥了重要作用,随钻扩眼技术的应用能增大小井眼固井水泥环厚度和环空间隙,减少固井过程中的循环压耗,降低漏失风险,减少钻完井事故的发生.但该井水平段储层的非均质性较强,扩眼作业风险高,存在较大技术难度.文章介绍了扩眼过程中的钻具震动控制,总结了水平井随钻扩眼技术在作业过程中的重难点,并针对性地提出了具体措施.
    • 陈瑶棋; 杨洁; 何焱
    • 摘要: 为了实现中石化川西气田钻井工程整体提速提效的目的,以前期已完钻的四川盆地川西气田彭州海相区块的9口井为研究对象,主要分析了超深水平井随钻轨迹控制技术的影响因素.研究结果表明:①川西海相三叠系雷口坡组碳酸盐岩气藏平均埋深超过了6000 m、岩石致密、可钻性差,三叠系小塘子组地层异常高压,多套压力系统同存,安全窗口较窄,井漏问题突出,部分"喷漏同存"地层采用简化钻具组合施工,又增加了轨迹控制难度;②二开造斜点深,裸眼段长达3000 m左右,摩阻扭矩大,对钻具抗拉、抗扭强度及钻井液性能要求高,且因施工周期长,钻井液长时间浸泡后易发生井壁失稳,增加了施工风险;③三开储层雷口坡组局部区域破碎严重,井壁易垮塌,井下状况复杂,同时旋转导向工具抗温性、抗震性不足,故障率高,轨迹控制难度大.结论认为,所形成的川西气田超深水平井轨迹控制技术有助于该区实现钻井提速提效的目标.
    • 陈瑶棋; 杨洁; 何焱
    • 摘要: 为了实现中石化川西气田钻井工程整体提速提效的目的,以前期已完钻的四川盆地川西气田彭州海相区块的9口井为研究对象,主要分析了超深水平井随钻轨迹控制技术的影响因素。研究结果表明:①川西海相三叠系雷口坡组碳酸盐岩气藏平均埋深超过了6000 m、岩石致密、可钻性差,三叠系小塘子组地层异常高压,多套压力系统同存,安全窗口较窄,井漏问题突出,部分“喷漏同存”地层采用简化钻具组合施工,又增加了轨迹控制难度;②二开造斜点深,裸眼段长达3000 m左右,摩阻扭矩大,对钻具抗拉、抗扭强度及钻井液性能要求高,且因施工周期长,钻井液长时间浸泡后易发生井壁失稳,增加了施工风险;③三开储层雷口坡组局部区域破碎严重,井壁易垮塌,井下状况复杂,同时旋转导向工具抗温性、抗震性不足,故障率高,轨迹控制难度大。结论认为,所形成的川西气田超深水平井轨迹控制技术有助于该区实现钻井提速提效的目标。
    • 钟文建; 李双贵; 熊宇楼; 付建红; 苏昱
    • 摘要: 超深井钻井过程中钻具失效事故频繁发生,钻柱动力学特性研究对增加钻具安全性具有重要作用.考虑真实井眼轨迹、钻头与地层相互作用、钻柱与井壁接触及钻井液黏滞作用等因素的影响,建立了全井钻柱动力学特性仿真模型,模拟了不同钻压及转速下钻柱不同截面轴向力、扭矩、位移及等效应力等随时间的变化,采用第四强度理论计算了井口钻具的安全系数,校核了超深水平井钻具强度.分析结果表明,井口轴向力和等效应力表现为低频变化,MWD处等效应力和加速度表现为高频振动且其横向振动比轴向振动更加剧烈;在钻压和转速较小的情况下,钻压和转速对井口轴向载荷、井口扭矩、井口等效应力及井口安全系数影响不大;MWD处等效应力随钻压的增加而增大,其横向加速度随转速的增加幅值显著增大;对于井深超过8 000 m、井眼尺寸Φ120.65 mm及Φ114.3 mm的G105钻杆,动力学分析得到的井口安全系数大部分时间内在1.2附近波动,钻具总体是安全的.
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