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元坝气田

元坝气田的相关文献在2010年到2022年内共计214篇,主要集中在石油、天然气工业、废物处理与综合利用、工业经济 等领域,其中期刊论文210篇、会议论文4篇、专利文献49572篇;相关期刊72种,包括长江大学学报(自然版)理工卷、海相油气地质、石油地质与工程等; 相关会议3种,包括2014年全国天然气学术年会、中国石油学会天然气专业委员会2012年天然气学术年会、第十二届全国古地理学及沉积学学术会议等;元坝气田的相关文献由527位作者贡献,包括段金宝、柯光明、伍强等。

元坝气田—发文量

期刊论文>

论文:210 占比:0.42%

会议论文>

论文:4 占比:0.01%

专利文献>

论文:49572 占比:99.57%

总计:49786篇

元坝气田—发文趋势图

元坝气田

-研究学者

  • 段金宝
  • 柯光明
  • 伍强
  • 丁咚
  • 胡大梁
  • 何龙
  • 刘伟
  • 刘成川
  • 吴亚军
  • 张小青
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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年份

    • 郭俊何
    • 摘要: 元坝气田作为中国石化继发现国内最大海相整装气田普光气田之后,在四川盆地发现的我国首个超深高含硫生物礁大气田,其集输系统自动化程度高,对供电质量要求较为严格,特别是UPS供电可靠性要求较高,故各关键点采用2台UPS冗余运行模式。在实际应用过程中,UPS设备会出现一系列的故障,其原因很多,其中环境因素和人为因素对设备的运行有着直接的影响。这就需要对UPS设备运行中出现的故障进行检测分析,从而可以更好的对故障进行解决处理,保证设备的稳定运行。本文通过对元坝气田UPS的常见故障进行研究分析,然后对UPS故障检修的方法进行总结分析,对出现的故障进行解决处理,从而能够保证UPS的正常运行,保障元坝气田安全、平稳运行。
    • 张睿; 曾大乾; 李童; 李玉丹; 史黎岩; 张立举; 王世红
    • 摘要: 准确预测硫在含H_(2)S气体中的溶解度是元坝气田硫沉积研究的关键之一。文中通过拟合元坝气田硫溶解度实验数据,得到适用于元坝气田的硫溶解度Chrastil预测模型,分析了拟合的双对数曲线特征;之后采用该模型分析了预测误差,并与目前广泛应用的Roberts模型预测结果进行了对比。研究结果表明:硫溶解度与气体密度双对数曲线呈分段式特征,因此需分段拟合;缔合数随温度压力变化而变化,反映溶质与溶剂分子在不同温度压力下的缔合作用,在储层温压条件下,平均每个硫分子结合2.58个混合气体分子;拟合得到的硫溶解度Chrastil预测模型预测结果较好,相对误差在2%以内,可以满足工程计算要求,而Roberts模型预测的硫溶解度比实验测量值高出2个数量级,应用该模型预测元坝气田硫溶解度,会高估元素硫的溶解量和析出量。文中的Chrastil预测模型能够准确预测元坝气田的硫溶解度,可为后续开展元坝气田考虑硫沉积的数值模拟研究提供理论基础。
    • 黄仕林; 杨博文; 张娟; 汪周华; 张明迪; 易枫
    • 摘要: 气水两相相对渗透率曲线是描述产水气藏气水渗流规律的重要基础参数,但是采用水驱气方法还是气驱水方法来确定气驱水相对渗透率曲线仍存在较大争议。以元坝气田为研究对象,基于室内实验测试方法,系统开展了孔隙型、裂缝型岩心气驱水相对渗透率曲线测试,对比分析不同类型储层岩心气驱水相对渗透率曲线特征,推荐产水气藏气水相对渗透率曲线测试法。结果表明:裂缝型岩心气驱水相对渗透率曲线表现出凹形曲线特征,与常规的X形曲线特征差异较大;与裂缝型岩心比较,孔隙型岩心气驱水相对渗透率曲线整体右移,两相流动饱和度区间范围更宽、水相相对渗透率上升更慢。与气驱水方法相比,水驱气相对渗透率曲线的束缚水饱和度更接近储层实际情况、水相渗流能力弱、气相渗流能力大于水相,实验设计符合产水气藏气水渗流过程。因此,针对产水气藏的产能评价、开发方案编制等,建议采用水驱气法测试的气驱水相对渗透率曲线开展模拟计算。
    • 张文; 杨洋; 王杰; 吉喆; 刘泽民; 黄世强; 佘雪
    • 摘要: 元坝气田电网担负着整个气田的供电需求,全长127.45 km,较为恶劣的自然环境导致线路故障查找和恢复较为困难。结合元坝气田电网的具体运行情况,对重合闸技术原理进行研究与合闸方式优选,对现有断路器进行改造优化,最终得到断路器自动重合闸技术的最佳条件,优化后的断路器自动重合闸技术大大缩短了元坝气田电网的故障处理时间,36次跳闸中22次重合闸成功,7次重合闸不成功(线路发生永久故障),单次故障处理时间从4 h减小至500 ms,具有重要的研究和应用价值。
    • 胡东风; 王良军; 黄仁春; 盘昌林; 张庆峰
    • 摘要: 在系统梳理四川盆地中国石化探区石油地质理论、勘探成果的基础上,通过对四川盆地勘探历程回顾,将其勘探历程划分为构造油气藏勘探(1953—2000年)、岩性气藏勘探(2000—2010年)、常规与非常规油气藏勘探(2010年至今)3个勘探阶段.优选近20年来中国石化在四川盆地最具有代表性的普光气田、元坝气田和涪陵气田3个大气田,通过梳理其早期勘探面临的主要问题、理论认识创新、勘探思路转变、勘探发现与后续部署的系统论述,以期为其他盆地或地区勘探工作提供借鉴.
    • 李昌峰; 冉飞; 温善志; 柯光明; 陈兰
    • 摘要: 元坝气田上二叠统长兴组礁滩相气藏的开发过程中,多种因素引起目的层深度的变化以及储层非均质性,给水平井施工中准确钻遇目标地质体带来了极大困难.为了提高优质储层钻遇率,笔者根据前期生物礁储层分布规律研究成果,结合随钻地质、测井和物探等资料,分析礁体分布地质模式,通过储层深度精确预测、岩性识别、储层评价和地层水识别等技术的结合,建立水平井轨迹优化调整技术,进而确立具底水、多礁体、薄互层和较厚礁体等多种储层水平井轨迹.该技术在元坝气田开发过程中广泛应用,水平井储层钻遇率达82.1%,在提高产能上取得显著效果,测试井平均无阻流量292×104 m3/d,实现了动用储量最大化、多穿优质储层.
    • 龚小平; 曾力; 陈曦; 曹臻; 柯玉彪; 李怡
    • 摘要: 元坝气田场站污水管道的水平段底部多次发生腐蚀穿孔,采用"射线检测+超声导波+超声测厚"、扫描电镜观察和能谱分析等手段,从宏观与微观角度开展污水管道腐蚀分析.分析结果表明:污水管道主要发生点蚀,并逐步扩大形成蚀坑,进而扩展形成穿透孔;腐蚀穿孔管段的腐蚀缺陷集中分布在水平管段底部,结合污水管道运行环境分析,揭示场站污水管道内部未加注缓蚀剂进行保护是管道腐蚀的直接原因,管道腐蚀机理以H2 S-CO2液相腐蚀、Cl-腐蚀和垢下腐蚀为主.为有效抑制管道腐蚀,提出污水管道加内涂层、优选316L管材、加强污水管道腐蚀监测和优化缓蚀剂加注方式等防腐对策.
    • 朱国; 孙天礼; 青鹏; 陈伟; 梁中红
    • 摘要: 针对元坝气田低温蒸馏站现有处理工艺环节多、产泥量大等问题,拟引入电化学氧化法对采出水进行预处理,以除氨氮和降低有机物含量.通过小试优化了电化学氧化反应中电流强度、电解时间.结果表明,采出水脱除硬度之后,当电解电流为1200 A、反应时间为30 m in时,氨氮去除率可达100%,同时有效降低废水有机物含量,此时吨水处理成本为7.56元.结合低温蒸馏站实际情况,中试采用"澄清软化+电解脱氨氮+反渗透+M VR蒸发"工艺,缩短处理流程,可有效降低药剂及污泥处置成本,为后续新建资源化站提供了理论和工艺设计支撑.
    • 荀威; 王本成; 杨丽娟; 张明迪; 温善志; 高顺华
    • 摘要: 元坝气田长兴组生物礁气藏为超深、高含硫、底水气藏,且处于稳产初期.动态监测表明气藏开发水侵风险较大,给气藏动态分析工作带了极大的挑战.结合元坝气田实际地质特征及生产现状,充分利用日常产量和压力数据,开展产量不稳定分析方法(Agarwal-Gardner、Blasingame、NPI等)应用分析.结果表明:可应用产量不稳定分析方法开展元坝长兴组气藏储层动态参数、气井动态产能、动态储量以及水侵识别等分析工作,所获得的结果可靠性高,有助于深化认识气藏的储层地质特征,解决生产中的难题,从而进一步指导气藏动态分析研究.
    • 缪尉杰; 王兴文; 丁咚
    • 摘要: 元坝气田为生物礁气藏,具有超深、高压、高温、高含硫、强非均质性、气水关系复杂等特征,主要以长井段裸眼完并配合笼统酸化、均匀布酸、暂堵酸化实现投产,虽取得了较好的增产效果,但也存在布酸不均、纤维承压能力弱、测试产量低于预期和产量递减快等问题.为了保持元坝气田高产稳产,通过探究超低渗岩样物性、酸岩反应机理,优化深度酸压改造和暂堵转向工艺,形成了一套超深层海相地层深度酸压改造技术.该技术改造深度大,酸压范围广,现场试验2井次,平均测试日产气量达71.52×104 m3,平均油压31.60 MPa,增产效果显著,深度改造有效率100%,增产有效率100%,为元坝长兴组碳酸盐岩气藏深度酸压改造提供了理论依据和技术指导.
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