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轨迹控制

轨迹控制的相关文献在1976年到2023年内共计1740篇,主要集中在石油、天然气工业、自动化技术、计算机技术、金属学与金属工艺 等领域,其中期刊论文1116篇、会议论文149篇、专利文献1440967篇;相关期刊316种,包括中国包装科技博览、探矿工程-岩土钻掘工程、西部探矿工程等; 相关会议103种,包括2015中国汽车工程学会年会、2015年度钻井技术研讨会暨第十五届石油钻井院(所)长会议、中国石油学会第八届青年学术年会等;轨迹控制的相关文献由3672位作者贡献,包括张陈斌、徐冲、林利等。

轨迹控制—发文量

期刊论文>

论文:1116 占比:0.08%

会议论文>

论文:149 占比:0.01%

专利文献>

论文:1440967 占比:99.91%

总计:1442232篇

轨迹控制—发文趋势图

轨迹控制

-研究学者

  • 张陈斌
  • 徐冲
  • 林利
  • 肖欣
  • 孟祥波
  • 冯定
  • 孙江明
  • 金黎杰
  • 王鹏
  • 周利鹤
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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排序:

年份

作者

    • 刘慧博; 孙昌琦; 任彦
    • 摘要: 针对机械臂在接触操作物时进行移动时位置会产生偏差,导致两者之间会有作用力,该作用力将会对操作的物体产生破坏。所以先对机械臂采用滑膜控制,去控制机械臂更好的跟随路径。但是由于滑膜控制会产生抖振,所以改变滑膜控制的切换函数,减弱控制系统的抖振。在此基础上考虑机械臂末端位置的偏差,将阻抗控制和改进后的滑膜控制结合,减少滑膜控制中的抖振,控制机械臂末端力的接触力在合适范围之内,同时要让机械臂能够很好的跟踪预定曲线。仿真结果表明,双曲正切为切换函数的滑膜控制,能更好的降低控制器的抖振,而且将改进的滑膜控制和阻抗控制可以更好的控制机械臂末端的压力,同时机械臂末端也能将好的跟踪设定曲线。
    • 孙长安
    • 摘要: 三维水平井施工中不仅要进行增井斜,而且还要进行扭方位作业,这样在施工中导致摩阻、扭矩都非常大,严重影响施工效率,为此通过软件模拟,将SY1-Q1-H2井设计成双二维水平井。在该井施工中首先进行了井身结构设计,并对双二维轨道进行了优化设计,并根据各个开次不同的施工阶段的特点,详细制定了各个施工阶段的施工措施,保证了该井施工的顺利完成。
    • 杨晓峰
    • 摘要: 针对四川威远页岩气威204H14-1井四开地质情况复杂、地质靶区不确定、水平段地层倾角多变、水平段后期岩屑携带困难等一系列钻井施工难点,在仪器优选、钻具组合优化、钻头优选、顺层复合钻技术等方面进行了分析,并结合该井的钻井实践,成功解决了上述钻井难题,保证了井下安全作业,实现了造斜段、水平段“一趟钻”完成施工,对于该区块水平井后续施工具有指导意义。
    • 宋倩玉; 冯浩; 刘慧勤; 周世萱; 朱雅利; 张亦心; 殷晨波
    • 摘要: 为了提高挖掘机器人电液伺服系统的轨迹精度,首先,建立挖掘机器人电液伺服系统模型;其次,对遗传算法的种群、适应度函数、交叉概率和变异概率进行改进,设计改进遗传算法的PID控制器,在联合仿真平台上进行了仿真研究,用阶跃和斜坡信号评估控制器性能;最后,搭建挖掘机器人轨迹控制实验平台,采用对挖掘机器人精度要求较高的斜坡作业验证控制器性能。结果表明:相比较于传统的PID控制器和经典遗传算法优化的PID控制器,改进遗传算法优化的PID控制器调整时间短,响应快速,实际动作控制时轨迹跟踪误差最小,可用在挖掘机器人实际轨迹控制中。
    • 薛洋
    • 摘要: 莺歌海盆地B区块高温高压气田采用丛式井开发,表层槽口密集、井眼尺寸大,导致井眼防碰问题突出。该区块主要目的层黄流组的地层最高温度接近190°C,压力系数达到2.0,对井下导向工具的耐高温性能构成考验。同时高温高压条件下的钻井液具有高相对密度、高固相等特点,造成钻进期间不仅摩阻扭矩大而且机械钻速低、轨迹控制困难。为此,针对性采取了表层小井眼扩眼技术,使用耐高温旋转导向钻具配合扭冲提速工具,优化井眼轨迹,采取有效降温措施,形成了适应该区域高温高压气田定向钻井关键技术,现场应用表明:①表层Ø660.4 mm井段利用小井眼扩眼技术,降低了高温高压丛式井表层槽口密集、井眼尺寸大引起的防碰风险;②对目的层使用高温旋转导向钻具配合提速工具,解决了钻进中的“拖压”现象,提高了钻井时效;③优化井眼轨迹、采取有效降温措施,降低了钻进过程中的摩阻扭矩,提升了工具稳定性。结论认为该套相关技术不仅有效降低了表层防碰风险,也同时将该区域高温高压目的层的钻井时效提升至30%以上。
    • 权春阳; 权迎军; 种奋刚; 史配铭; 权洋
    • 摘要: 长庆区域储气库大井眼定向井因施工过程存在大井眼携砂困难、机械钻速低、轨迹控制难度大、塌漏矛盾突出、钻井液性能维护处理及固井质量要求高等难点,为此,通过分析钻遇地层特性,开展高效提速工具优选配套、大井眼轨迹控制技术、强抑制盐水聚磺钻井液技术等关键技术攻关研究,形成了大井眼定向井钻完井关键技术,并在现场2种井身结构3口定向井实践应用,平均钻井周期51.54 d,平均机械钻速8.43 m/h,钻井过程无井下复杂、故障。实践表明,该技术对为长庆油田鄂尔多斯盆地大井眼定向井安全优质钻井提供了技术支撑。
    • 郑德帅
    • 摘要: 南川地区页岩气长水平段钻进时轨迹需要频繁调整,1.25°螺杆钻具造斜率不满足地质快速追层的要求,钻进时摩阻扭矩大,导致机械钻速低。利用管柱力学理论对底部钻具组合造斜特性和摩阻进行计算分析,螺杆弯角角度、近钻头稳定器尺寸以及钻井参数等为高造斜率和高机械钻速关键因素。优化选用无近钻头稳定器的1.50°大弯角螺杆钻具组合和160~200 kN钻压。大弯角螺杆提速技术在南川某平台5井2615 m水平段进行应用,平均造斜率提高43%,储层钻遇率达到92%,机械钻速达到9.21 m/h。
    • 沈孝龙; 王吉芳; 秦宇飞; 曹佳庆
    • 摘要: 为提高机械手系统运行稳定性与关节角跟踪精度,设计一种基于改进差分进化算法的能量最优轨迹控制方法,并以双关节机械手仿真验证。首先,假设参考轨迹为摆线,以机械手运行能量最低为适应度函数,采用独立PD控制法控制机械手运动并构造Lyapunov函数证明控制律的收敛性;其次,利用混沌映射改进差分进化算法初始种群产生策略及子代重建规则,设计自适应缩放因子与交叉因子,对越界个体采用对称映射法处理,以此提高算法寻求全局最优解能力;最后,运用样条插值法将最优离散轨迹生成连续运行轨迹。MATLAB仿真结果表明,所提算法收敛速度快,优化效果好,系统运行消耗能量少,鲁棒性强。
    • 于天巍
    • 摘要: 随着老油田的深入开发,运用特殊技术将以往无法钻达的储层打开利用,成为老油田挖潜剩余油的重要途径之一。介绍了为挖潜地面障碍物(大型湖泊、高大建筑物等)下的剩余油,所需的大斜度、大位移井施工技术。但是,该井型存在轨迹控制难度大、造斜率要求高、钻井液携砂返砂难度大、井下安全风险系数高等难点,通过纸上轨迹数据设计、防碰绕障预判、工程措施制定、钻井液性能优化等措施,安全高效完成了SX5056大斜度井的施工。对现场技术方案进行了总结,可以有效指导今后大斜度井的施工。
    • 向峰; 张洪君; 张绍先; 王长旭; 田佳琦
    • 摘要: 为探索最大程度挖掘三类油层剩余潜力方法,亟需获取能够反映横向渗流特征的水平岩芯。但受油层厚度薄、平面相变快等因素的影响,存在入靶难、易窜层等风险,针对这种问题研制开展了水平井密闭取芯技术研究,研制了5套不同长度的SPMB178-115水平井密闭取芯工具,采用“转盘钻进、螺杆复合钻进、定向滑移钻进”三种钻进方式配合“稳斜、增斜、降斜”钻具组合,实时调整取芯钻进参数、精准预测井底井斜,保证轨迹控制的同时兼顾收获率及密闭率指标。
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