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工作装置

工作装置的相关文献在1985年到2023年内共计2848篇,主要集中在机械、仪表工业、建筑科学、公路运输 等领域,其中期刊论文1257篇、会议论文65篇、专利文献9987885篇;相关期刊280种,包括农业机械学报、工程机械、工程机械与维修等; 相关会议49种,包括第四届中国石墨产业发展研讨会暨2015年石墨专业委员会年会、首届全国工程质量检测鉴定加固学术交流会、中西南十省(区)市第十三届焊接学术年会等;工作装置的相关文献由4888位作者贡献,包括王海维、丁华锋、陈谊超等。

工作装置—发文量

期刊论文>

论文:1257 占比:0.01%

会议论文>

论文:65 占比:0.00%

专利文献>

论文:9987885 占比:99.99%

总计:9989207篇

工作装置—发文趋势图

工作装置

-研究学者

  • 王海维
  • 丁华锋
  • 陈谊超
  • 何清华
  • 杨凤霞
  • 王国彪
  • 宋绪丁
  • 曹显利
  • 韩慧芳
  • 付鸿晔
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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排序:

年份

作者

    • 王健; 王虎奇; 陈志峰
    • 摘要: 为减少某型号8吨反铲液压挖掘机工作装置的制造成本,在综合考虑多种典型工况、理论挖掘力、静态强度的基础上对反铲液压挖掘机工作装置进行了轻量化设计。分析与计算了挖掘机工作装置在五种典型工况下的挖掘力,并通过有限元分析软件ANSYS中对工作装置进行了静力学强度分析。采用ANSYS、MATLAB与导重法相结合的方法对挖掘机工作装置进行了优化设计,最终优化结果表明在满足材料许用应力的情况下工作装置质量减少了21%,降低了工作装置的生产成本。
    • 王圣富; 申玉东; 张开林; 戴顺祥
    • 摘要: 随着露天矿山生产效率的提高,电动液压铲使用年限、运行时间的不断增加,延长其使用寿命、降低维修使用成本是目前面临的难题。基于R9250E电动液压铲工作装置工作原理及结构组成,对研究其状态维修方案,以解决电动液压铲在维修使用中的难题,并简要阐述RE9250电动液压铲状态维修的流程及工艺。
    • 杨思源; 万一品; 宋绪丁
    • 摘要: 文中针对装载机工作装置进行动应力测试需要较高的时间与人力成本,以国产额定载重9 t装载机为研究对象。提出一种应用虚拟样机技术快速获得装载机工作装置应力特性的方法。在ADAMS中建立了工作装置虚拟样机模型,对工作装置在不同工况下利用Step函数进行多刚体动力学仿真分析,得到的铰点载荷与实测载荷进行对比,验证仿真方法的合理性。利用Ansys生成动臂、摇臂以及连杆的柔性体文件,采用模态叠加法建立工作装置刚柔耦合动力学模型,导入不同工况下实测液压缸位移与铰点载荷,进行了工作装置动力学仿真分析,与Step函数仿真结果对比,结果表明:对于刚体动力学仿真分析,利用Step函数模拟铲装作业可以较好地反映铰点处的峰值载荷。对于刚柔耦合动力学仿真分析,基于实测载荷的最大应力与基于Step函数模拟的最大应力相对误差不超过26%,研究为装载机工作装置的强度分析与结构优化提供参考依据。
    • 于忠泽; 刘昕晖; 陈伟; 曹丙伟
    • 摘要: 本文通过对装载机工作装置进行研究,设计了一种加装角度传感器来实现动臂位置记忆及铲斗自动放平功能的控制系统。该系统简化了驾驶员的操作流程,使得其劳动强度有所降低,为后续装载机智能化设计提供了实践依据。减轻了驾驶员的操作强度,为后续装载机的智能化设计提供了实践依据。
    • 钟颖
    • 摘要: 当挖掘机的铲斗承受侧向力时会对挖掘机带来较大损害。本文对挖掘机所承受的侧向载荷进行了计算,用施加侧向力和施加扭矩的方法分别做了有限元应力分析计算,并对两种方法的计算结果做了对比。
    • 李鑫
    • 摘要: 本文运用了传统的、常规的计算方法,对WK-10B型矿用机械正铲式挖掘机工作装置的受力状况进行了较详细的分析和研究。对该工作装置的几何尺寸,尤其是起重臂和推压机构的相对位置尺寸以及斗杆的长度尺寸变化对大型矿用挖掘机挖掘力的影响进行了计算对比,得出了比较可靠的结论。
    • 徐弓岳; 郭二廓; 冯泽民
    • 摘要: 为解决液压挖掘机的约束多目标优化问题,基于进化算法开展强力三角型液压挖掘机的多目标优化设计研究。依据强力三角工作装置的功能特点和挖掘机技术指标,首先,建立强力三角型液压挖掘机的约束多目标优化模型,该模型包含水平推压、平移提升、等力矩提升、挖掘力、推压力和主动液压缸充分发挥比例等目标函数。然后,采用基于推拉搜索的约束多目标进化算法求解该多目标优化模型,并将70 t级的液压挖掘机优化实例结果与当前最先进的7种约束多目标进化算法结果进行比较。最后,基于理想解法从优化求得的非支配解集中筛选得到最终的强力三角型液压挖掘机设计方案,并与其他机型方案主要性能参数进行比较。研究结果表明:约束多目标进化算法能够有效地解决液压挖掘机的多目标优化问题,而多属性决策方法可以帮助设计人员快速、高效地筛选设计方案。
    • 马亚静; 管伟; 夏敦; 章健
    • 摘要: 大型液压挖掘机的工况非常恶劣,在用户对其满负荷长时间的使用中,还经常会碰到高冲击复杂交变载荷对他产生的影响,因此结构件的疲劳寿命经受着严峻考验。根据挖掘机所受到的载荷作用情况,工作装置结构件承受巨大的、复杂的作用力,易出现焊缝开焊、裂纹等故障现象,尤其是在高应力区,出现故障的概率更大,本文通过举例对挖掘机工作装置多处高应力区的结构设计和焊缝设计进行分析,总结降低高应力的处理方法,并经过市场验证使用取得了良好的应用效果。
    • 段文婧
    • 摘要: 轮式装载机是一种用途广泛的工程机械,其主要功能是铲运松散物料,是工程机械中发展最快、产销量及市场需求最大的机种之一,具有良好的装卸性能和机动性能。本文的研究对象是某小型轮式装载机,采用反转六杆机构,通过ADAMS软件对其进行运动学分析,并对其工作装置进行优化设计,确定新型工作装置的运动学方案,对其他型号装载机具有一定的参考价值。
    • 刘志东; 王青云; 魏志民; 常文爽
    • 摘要: 为提高挖掘机工作装置复合动作协调性,在相应位置布局传感器,对3台大型液压挖掘机工作装置复合动作进行性能对标试验。根据设计的试验方式和分析方法,以先导压力开始上升时间为起始点,对工作装置运动时间和时间差进行统计;综合复合动作中液压系统的实时采集数据和MATLAB软件处理结果,分析各挖掘机液压系统的设计细节对工作装置复合动作协调性的影响。在某挖掘机液压系统中增加流量再分配功能,对比改进前后的复合运动效率和协调性。结果表明:在动臂大腔和斗杆大腔液压系统间加入斗杆调速阀并在铲斗大腔液压管路中增加限流阀,可明显提高工作装置复合运动的效率和协调性。
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