井筒压降
井筒压降的相关文献在2002年到2022年内共计70篇,主要集中在石油、天然气工业、力学、机械、仪表工业
等领域,其中期刊论文65篇、会议论文5篇、专利文献320220篇;相关期刊40种,包括科学技术与工程、西南石油大学学报(自然科学版)、石油天然气学报等;
相关会议5种,包括2014年全国天然气学术年会、2014年出水气藏开发治理技术研讨会、2009年第三届油气田开发技术大会等;井筒压降的相关文献由210位作者贡献,包括李晓平、张士诚、王树平等。
井筒压降—发文量
专利文献>
论文:320220篇
占比:99.98%
总计:320290篇
井筒压降
-研究学者
- 李晓平
- 张士诚
- 王树平
- 王雷
- 汪志明
- 王延生
- 袁淋
- 万立夫
- 严谨
- 刘传喜
- 刘慧卿
- 刘永辉
- 史树彬
- 吴晓东
- 周光亮
- 周阴国
- 周际春
- 宋先知
- 尹宏
- 岳湘安
- 张本健
- 张立娟
- 徐燕东
- 曹坤
- 曹建
- 李根生
- 李梅
- 李立峰
- 杜志敏
- 王东营
- 王小秋
- 王怒涛
- 王海柱
- 田树宝
- 程子洋
- 袁向春
- 赵旭
- 邓森
- 郑荣臣
- 高宏
- 丁祖鹏
- 严文德
- 乐平
- 付玉
- 仝兴华
- 何云
- 何冠军
- 何顺利
- 倪杰
- 冯胜利
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谭晓华;
汪盛龙;
孙志扬;
王大江;
王新强;
刘承佚
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摘要:
为了准确得到非均质储层水平气井井筒内压力分布情况,结合水平井筒变质量流的压降公式、裂缝渗流的产能公式和产剖测试分析。建立了水平气井非均匀产剖储层-井筒压降耦合模型,通过微元法将非均质储层转化为均质储层求解模型。该模型将井筒水平段压降分为环空回流段和套管变质量流段两部分压降进行计算,同时考虑了摩擦压降、加速度压降和重力压降的影响。结果表明:油管鞋为井筒水平段压力最低点,从油管鞋位置向水平段两端压力逐渐增加。随着油管下深和产气产水量的增加,水平段油管内压力逐渐增加,环空及无油管段压力也随之增加,即生产所需的最低压力逐渐升高。利用F页岩气田气井真实数据进行实例计算验证了模型的正确性,可以用于指导现场实际开发。
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艾先婷;
贺越;
石宇昕;
王苗苗;
王瑶瑶
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摘要:
对于气/水同产井而言,准确计算井筒压降是预测气井产能的重要手段之一.常用的水平井压降计算模型大多是基于判断流型转变而建立的,因判断准则的不同,不同模型计算高低气流速下压降值差别巨大.本文研制了一套水平井气/水两相流实验装置,通过开展不同倾斜角度下的压降测试实验,结合实验数据评价目前工程常用的压降计算模型,优选出了分别适用于高/低气流速区域的压降计算模型.利用已公开发表的压降测试数据对其进行了验证,低气流速区域组合模型平均绝对误差为9.17%,高气流速区域平均绝对误差为6.53%,预测效果良好,可为水平气井压降预测提供可靠参考.
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张际久;
齐国明;
李东;
李疾翎
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摘要:
采用水平井开发底水油藏,投产前预测水平段不同部位的产量和见水时间、投产后预测底水水脊形态是优化水平井生产制度的重要内容。基于稳定渗流理论,全面考虑油藏物性变化、渗透率各向异性、水平段趾端到跟端的井筒内流动压降以及井眼轨迹高低变化等影响因素,建立了底水油藏中流体运移的数学模型以及计算水平井水平段不同部位见水时间的方法。使用该方法预测了某裸眼完井水平井水平段的产量和见水时间,与实际生产结果吻合良好,计算的底水水脊形态与物理模拟实验观测得到的规律一致,说明该方法实用性较强、准确度较高,可以为水平井完井方案及生产制度优化提供参考。
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王媛媛
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摘要:
针对延气延145、延气2、延128井区应用现代气藏工程理论方法,开展气井的井筒流动分析与气藏区块生产系统分析研究,优化并建立适合本气藏及气井的生产分析模型和优化方法,开展气井系统的生产分析,为"分析限制气井生产不合理因素"提供手段,以供提出有针对性的气藏改造及气井生产调整措施,对发挥气井的最大潜力、实现稳产高产,有着重要科学研究意义和实际应用价值.
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徐小辉;
高涵;
刘涛;
许译文;
辛晓知
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摘要:
勘探井及评价井在试油过程中,大部分井都采用单层测试求取每层产能,在合采过程中由于受到层间压力、供液能力、管柱尺寸、流体性质等因素影响,需要采用合理的计算评价分析方法来进行产能预测.以DN5井为例,建立井筒内垂直管流流动模型,采用系统分析方法对合采进行分析和研究,为开展合采试油和开发提供一种可靠的分析方法.
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卜宪标;
郭志鹏;
王令宝
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摘要:
以地热井筒流动和碳酸钙结垢过程为研究对象,建立了地热流体从井底到井口流动过程中的质量、能量以及压降数学模型并进行了求解.通过数学模型计算了质量流量和井口压力对应的关系;模拟分析了温度、压力、干度和CO2分压沿井筒不同位置的变化情况;总结了井口干度、温度、压力和CO2分压随热储压力、温度、流量、CO2含量以及井壁粗糙度的变化规律;分析了结垢位置、结垢厚度以及结垢延续长度对井口压力的影响.结果表明,通过数学模型可以对井筒内的流动进行模拟,确定不同截面上的参数变化情况,并可进一步推导热储的特性变化情况.
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刘永辉;
吴朋勃;
罗程程;
刘通;
倪杰;
王华
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摘要:
为明确各流型下泡沫排水工艺排液效果进而有效指导选井,设计一套可视化的空气-水-泡沫三相管流模拟实验装置,通过表面张力实验确定实验起泡剂浓度,开展不同气相表观流速和液相表观流速的泡沫举升效果实验.研究发现:在空气-水两相流动中加入起泡剂能够有效降低两相流动压降,显著抑制流动振荡;随着气相表观流速的增加,泡沫对井筒中压降和持液率的降低幅度呈先增后减;在泡沫排水有效区域内,井筒气和水搅动剧烈,促使加入的起泡剂与水充分接触产生大量泡沫,降低了井筒压降和持液率;将携液临界气流速作为泡沫排水有效区域的气相表观流速上限,该区域的气相表观流速下限为泡状流到段塞流的转换界限,确定泡沫排水效果最佳区域气相表观流速界限为段塞流到搅动流的转换界限.泡沫排水适用界限将两相流流型转换界限与泡沫实验结果紧密结合,明确了泡沫排水适用气量界限,降低排采成本,为气田泡沫排水工艺的高效应用提供依据.
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何云;
吴伟然;
罗旭术
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摘要:
气井投产后随着时间延长,压力、产量会不断降低,其携液能力将逐步减弱,后期需采取各种排液措施方可维持气井正常生产.选择合适尺寸的油管,有利于气井长期保持较好的携液能力,可延缓各种助排措施的时间.以大牛地气田为例,对气井按产量、液气比进行分类,在考虑临界携液流量和井筒压降的基础上,以气井的理论无助排期为主要评价指标,分析不同尺寸管柱在不同类型气井全生命周期中的适应性,为生产实践选择合适的油管提供指导.
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董广为
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摘要:
对于低渗气藏,采用分段压裂水平井技术可以达到经济效益最大化.基于点源函数法和能量守恒方程,建立非稳态气藏渗流与井筒压降耦合模型,刻画气藏介质—裂缝—井筒的流动特征,采用非线性迭代法求解耦合系统,融入平均压缩因数迭代法修正结果.对于某气藏,应用耦合模型设计最优压裂方案,优化单裂缝参数,以单裂缝最优几何形态为基础,优化双裂缝和多裂缝设计方案,包括裂缝位置、条数等.结果 表明:相同体积、不同几何形态裂缝的产量差别很大,垂向—水平渗透率比越大,越应减小裂缝的垂向尺寸;固定裂缝几何形态,裂缝位于气藏中部时产量最高;流动早期,裂缝数量的增加使流量提高,随开采进行裂缝数量增加优势逐渐不明显;结合压裂成本、油价等因素,确定多裂缝系统最优裂缝数为3条.耦合模型与数值模拟结果误差在15%以内,验证模型的可靠性,系统化裂缝设计方法为低渗气藏压裂水平井提供指导.
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金海锋;
董洁;
白殿刚;
徐庆祥
- 《第十六届五省(市、区)稠油开采技术研讨会》
| 2012年
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摘要:
为了明确井筒内流动对产能的影响,本文建立了考虑井筒压降的稠油油藏水平井产能预测方法:首先将水平井离散成Ⅳ段,针对宾汉流体型稠油,依据等值渗流阻力理论,综合保角变换、叠加原理等方法,推导出考虑启动压力梯度的微元段上流入量表达式;然后根据动量平衡原理,考虑摩擦阻力与加速阻力,推导出微元段上压力损失表达式;最后根据变质量流性质,建立水平井流入量与压力损失的耦合关系,运用数值方法,得到耦合模型数值解,求出水平井产量.实例研究表明,稠油油藏水平井开采时,井筒内存在明显压力损失,使水平井产量降低,这种影响随启动压力梯度与原油黏度增大而降低.
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周际春;
曹建;
张本健;
李梅;
尹宏;
周光亮
- 《2014年全国天然气学术年会》
| 2014年
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摘要:
气水同产井逐步增大的气液比将会严重影响气井产能.基于多个井筒压降模型理论,与典型有水气藏实测压力值对比,优选出了适合川西北有水气藏的管流模型.对于川西北地区的气水同产直井,推荐采用修正Hagedown-Brown方法进行井筒压力的计算.通过抽取2013年8月气矿部分井实际测压数据,与推算值对比表明,两者误差较小,大部分井推算值能够代表实际井底流压.并分析发现误差较大的中19井井底可能存在积液,气井随后提高日注气量,日产水量上升,取得了更好的生产效果.实例证实了通过正确的井底流压修正方法计算,可以很好地掌握气井产能状况,与实际测压资料结合,从而为更好地管理气水同产井提供理论依据.
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周际春;
曹建;
张本健;
李梅;
尹宏;
周光亮
- 《2014年出水气藏开发治理技术研讨会》
| 2014年
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摘要:
气水同产井逐步增大的气液比将会严重影响气井产能.基于多个井筒压降模型理论,与典型有水气藏实测压力值对比,优选出了适合川西北有水气藏的管流模型.对于川西北地区的气水同产直井,推荐采用修正Hagedown-Brown方法进行井筒压力的计算。通过抽取2013年8月气矿部分井测压数据,对比表明,使用修正Hagedown-Brown方法推算的井底流压值与实测十分接近,误差很小。并分析发现误差较大的中19井井底可能存在积液,气井随后提高日注气量,日产水量由60m3上升至65~75m3,取得了更好的生产效果。对中19井井底积液的判断,还是依靠的井筒实测压力值,目前仅仅依靠修正计算方法还不能彻底解决井底存在积液的情况判断,计算方法不能完全取代实测方法。因此,应尽量通过加深测点深度等措施,提高测压资料准确度。
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杜竞;
冯胜利;
黄麒钧;
陈君
- 《2016年全国天然气学术年会》
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摘要:
气井井筒压降分布是判断气井生产状态的关键,目前东坪气田大部分气井通过生产测试来获取井底压力数据,这种方式费时费力,周期性较长,而通过管流压降模型计算井筒压力较为快捷,本文以东坪气田气井生产数据为依据,计算不同方法的井筒压降,利用Ansari定义的相对性能系数RPF,对9种模型的误差进行了评价,获得分别适合于东坪1井区和东坪3井区的垂直管流压降计算模型,推荐的模型通过生产实践检验具有较高的精度.
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