游梁式抽油机
游梁式抽油机的相关文献在1988年到2023年内共计1822篇,主要集中在石油、天然气工业、机械、仪表工业、电工技术
等领域,其中期刊论文663篇、会议论文33篇、专利文献2513477篇;相关期刊212种,包括石油天然气学报、设备管理与维修、中国石油和化工标准与质量等;
相关会议27种,包括第二届中国石油石化节能减排技术交流大会、中国内燃机学会2014年学术年会暨材料与工艺分会和昆明内燃机学会联合学术年会、中国石油和化工自动化第十二届年会等;游梁式抽油机的相关文献由4472位作者贡献,包括张敏、郭登明、余浩等。
游梁式抽油机—发文量
专利文献>
论文:2513477篇
占比:99.97%
总计:2514173篇
游梁式抽油机
-研究学者
- 张敏
- 郭登明
- 余浩
- 唐守忠
- 杜海洋
- 蔡泽农
- 邹涛剑
- 刘涛
- 杜国栋
- 吴亮亮
- 吴军良
- 张建成
- 张虎
- 李勇
- 甘庆明
- 盖海洋
- 辛宏
- 丁振鹏
- 刘伟
- 张淞源
- 李军
- 王树行
- 白仲颖
- 陆梅
- 刘晶晶
- 吕胜杰
- 张秀芳
- 张聪
- 朱建国
- 李大建
- 李彬彬
- 李洋
- 李红岩
- 梁志珊
- 燕云辉
- 刘有林
- 刘牧洲
- 张岩
- 王勇
- 王孟贤
- 石行
- 赵怀军
- 郭长安
- 韩二涛
- 韩鹏飞
- 高长乐
- 刘一山
- 卞和满
- 孟祥勇
- 张清利
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刘天时;
娄焕莉;
高星玥
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摘要:
抽油成本控制对油田开采具有重要意义,尤其对处于低渗透或超低渗透状态的油井更是如此。为此,本文针对油田生产中的成本控制问题,通过分析影响油田油井效益的产油收益、用电成本等相关因素,获得单井效益关系。结合周期平均泵效与平均沉没度关系,构建周期平均沉没度与最佳转速匹配模型。在此基础上,进行应用方法研究与误差分析。结果表明,在周期平均沉没度误差不超过1%的前提下,获得的最佳转速相对误差小于0.73%。
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刘天时;
李一飞
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摘要:
通过分析游梁式抽油机机械连杆结构和工作原理,研究了电机做功和游梁运动过程,以及曲柄平衡块在竖直方向的位置夹角与连杆受力关系,导出了游梁式抽油机功率与产液量关系,进而构建了抽油机周期平均产液模型。在此基础上,分别研究了线性方程加权法与超定方程应用方法,使周期平均产液模型可宽泛地适用于游梁式抽油机的开采过程。应用结果表明,该模型的误差在1%以内。通过监测电机的功率,利用所构建的模型,可实时获得油井的产液量。
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鲁进
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摘要:
随着油田的不断开发,地层含水率增加,采收率降低,石油生产逐步加强对采油设备的管理,近几年提出降本增效的管理模式。大庆油田现在常用的机型有游梁式抽油机、双驴头式抽油机及偏杆零型抽油机等。其中,双驴头抽油机电机固定螺栓与其余机型不一样,制作成本高。降本增效是油田可持续发展的必由之路,从成本皆可降的观念出发,利用小改小革,降低附属部件的成本是今后努力的方向。
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李保全;
李海东;
高磊;
王新刚
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摘要:
抽油机是油田重要的采油设备,随着服役时间的增加,出现支架、驴头和游梁等部件老化、疲劳及功能失效,造成运行安全风险增加,维护费用增高。本文主要对抽油机钢结构件进行隐患治理研究,形成了可靠的解决方案。通过对老旧的抽油机进行改造优化,消除安全隐患,保障员工操作安全,抽油机运行稳定,进一步延长其使用寿命。
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崔亚柯;
刘存龙
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摘要:
现塔河油田单井大部分的抽油机为14型游梁式抽油机,抽油机起停全为现场手动控制,每次停电、恢复供电需采油工人逐一单井停机、起机,操作流程繁琐,并且影响油气生产。抽油机配电柜虽具备自动起停功能,但禁止使用,主要考虑:在电机保护动作后,反复起动会烧毁电机;电网停电恢复供电后,大面积抽油机同时自起动,起动电流过大,冲击电网安全运行;电网长时间停电恢复供电,抽油机存在光杆滞后等安全隐患。我们对抽油机自起动方式进行研究,找到了解决方法。
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房涛;
陆斌;
丁婷;
李守仁;
刘成
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摘要:
对电流法、峰值功率法、均值功率法进行了总结,得出平衡块调整量的计算公式。均值法节电效果最明显,确定了均值功率平衡度的标准区间为75~120%。通过调整,ZC区块单井日节约耗电达17%,应用效果显著,年节约电费10余万元。
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耿岩
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摘要:
目前游梁式抽油机是主要的采油设备,其能耗约占油田总能耗的1/3,但其负荷泵电机功率较低、平均低于30%。分析泵系统的主要能耗来源,通过比较表明最节能的潜力来自发动机,提出技术分为改进机械传动结构、改进发动机和控制技术三大方向,总结分析各种技术方案。结合石油开采和页岩气开采,提出在传统泵设备添加节能装置在一段时间内将是最有效的节能技术方向。
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高玉森;
张爱华;
季峰;
初波;
陈胜利;
季芳;
王树学;
周景林
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摘要:
游梁式抽油机在一定的生产条件下调整好平衡达到标准后,随着油井本身地层供液和含水、含气等工况的变化使悬点负荷不断的变化,使抽油机平衡偏离行业标准.在游梁式抽油机上加装可自动调整平衡系统,实时自动检测抽油机平衡状况,自动调整平衡,使抽油机始终达到行业平衡标准.加装可自动调整平衡系统,使抽油机运行状态得到改善,节电增产效果显著.
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李春明;
刘庆;
刘晓;
孙凤
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摘要:
为了完整而系统地研究游梁式抽油机主机构的设计及动力学问题,基于前期研究,提出了该机构的设计思路,并导出了一般安装位置的极限角、极位夹角、行程、压力角等几何参数的计算公式;提出了调节周期性载荷波动的配重物块新定义——储能块,明确了其研究方向;列出了质心不在位置矢量方向上的构件绕质心转动力矩平衡方程;与经典的图解法不同,没有将连杆简化为二力杆,也没有忽略力矩平衡方程的惯性项;基于二次插值算法由载荷的离散值获得任一时刻的载荷;基于四阶龙格-库塔法进行了该机构的动力学仿真,解析法和图解法所得结果相互验证,仿真结果可信.研究结论解决了该机构动力学的主要问题,可实现以曲柄摇杆机构为主机构的机械设计程序化,从而为结构优化设计提供条件;提供了该机构动力学研究的主要方法,可在该机构动力学研究程序化的基础上拓宽其适用范围;该机构动力学研究的图解法能够验证解析法结果.
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LIU yi-shan;
刘一山;
LIANG hai-feng;
梁海锋;
YANG hui-feng;
杨会丰
- 《中国石油工程建设协会石油工程建设健康安全环境专业委员会一届二次会员大会暨中国石油石化产业安全、健康、环保、节能与应急技术管理研讨会》
| 2016年
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摘要:
针对人工进行游梁式抽油机平衡调节费时费力,工作效率低,安全风险高,并且无法根据油井载荷变化情况及时调整等问题,前期研制了一款游梁式抽油机自动调平衡装置来解决这些问题,达到了较好的调节效果.但是装置在现场使用过程中出现了集成化程度不高,调节精密度不够等问题.该设计将原来的钢丝绳传动改进为齿条和齿轮传动并对电气控制系统进行了优化设计,优化后进行了现场试验.试验结果表明装置在使用过程中安全稳定,调节精密度大幅提高,更加符合油田现场需要,达到了工业化推广的要求.
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李大建;
甘庆明;
高超
- 《中国石油和化工自动化第十五届年会》
| 2016年
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摘要:
目前国内大多数低渗透油田由于单井产量低(3.0-50.0m3/d),主要采用游梁式抽油机机械采油方式生产,面临的主要问题是机采系统效率水平低(平均21-28%)、能耗损失严重;通过游梁式抽油机井系统关键节点运动规律、功率曲线特征分析,总结归纳出提高机采系统效率的3个要点,提出了3个针对性技术对策,以开关磁阻电机高效驱动、抽油机柔性运行为代表的提效关键技术矿场试验效果显著,为油田机采系统效率提升提供了新的思路和借鉴.
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李宁;
孙鹏
- 《第十三届沈阳科学学术年会》
| 2016年
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摘要:
游梁式抽油机的示功图是判断抽油机井工作状况的重要手段之一.实际应用中,利用传统的示功图采集方法,工作人员对抽油机的工作状况及故障做出正确且及时的判断较为困难.本文中提出了一种电参量法反演抽油机示功图的方法.建立了游梁式抽油机在工作过程中的悬点位移的函数关系模型,以及电流、电压与光杆载荷的关系,进一步推导出了悬点载荷与位移的函数关系式模型.最后通过MATLAB仿真软件对示功图进行还原.仿真结果表明:本研究方法在油气生产过程中能够较为准确的反映出游梁式抽油机的示功图.
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罗杨;
唐飞;
刘毅;
沈桂香
- 《第二届中国石油石化节能减排技术交流大会》
| 2015年
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摘要:
为解决油田游梁式抽油机所配电动机功率配置与供电系统不合理以及电能浪费的问题,提出了变速、变矩两种节能电动机的解决方案,并对这两种电动机在油田应用的系统节能效果进行了分析评价.通过现场高效节能电动机系统节能实例的分析,两种高效节能系列电动机在较大幅度降低系统电耗和节支电费成本的同时,能有效解决油田低产、低效、低冲次、稠油、深并以及中、高冲次油井的开采要求,实现稳产与节能降耗目标。该新型节能产品的大范围推广应用,必将取得显著的经济效益和社会效益。
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陈津刚;
冯堃;
苏锋;
杨晓波
- 《中国石油和化工自动化第十二届年会》
| 2013年
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摘要:
随着新技术的不断发展和新材料的不断涌现,以及自动化技术的不断提高,智能调控类特种电机在油田游梁式抽油机上使用范围越来广泛,种类也越来越多.本文将简要介绍近年来在油田机采系统中主要应用的开关磁阻电机和伺服控制电机等智能调控类特种电机,及其简要机理和用途,并结合相关测试数据说明其应用情况.数据表明,由于减少了电机装机功率,发电机总装机功率下降了一半以上,电机耗电和发电机耗油明显下降,下降幅度在50%-110%之间。
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张国山
- 《吉林省第七届科学技术学术年会》
| 2012年
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摘要:
目前在油田所用的抽油机中,常规游梁式抽油机占用量达到90%以上,虽然常规抽油机具有安全可靠、使用维护方便的特点,但其也有能耗较高、调节复杂的缺点,这与当今能源紧张问题产生了较深的矛盾。针对这一问题,设计了一种可靠性可以和常规抽油机相媲美,而又节能的游梁式抽油机自平衡装置,该装置经过现场试验与应用,游梁尾部与驴头悬点载荷形成动态的平衡,从而实现游梁式抽油机的载荷自动平衡,实现了节能和安全有机结合的目的。
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潘国均;
杨若谷;
陈见成;
章路路;
宋健
- 《中国石油和化工自动化第十四届年会》
| 2015年
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摘要:
根据游梁式抽油机工作过程的特点,以传感器技术、计算机技术以及变频驱动系统作为主要技术手段,设计和研制了抽油机柔性智能控制系统,该系统可根据油层供液状况,应用柔性智能控制策略,实时动态调节抽油机的工作参数,实现了电机变速驱动,改变了抽油机所固有的光杆速度模式,优化了井下抽汲过程,改善了抽油机的动力学性能,从根本上解决节能降耗、延长设备使用寿命等问题.
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徐章锋;
亓俊勇
- 《中国内燃机学会2014年学术年会暨材料与工艺分会和昆明内燃机学会联合学术年会》
| 2014年
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摘要:
本文介绍了新型游梁式抽油机用液力传动装置的结构和特点,分析了新型游梁式抽油机用液力传动装置的应用和节能效果.传统游梁式抽油机传动装置主要由电机、皮带轮、齿轮减速箱组成,其问题一是游梁式抽油机启动转矩很大而稳定运行时消耗功率很小,为了满足起动的要求,不得不加大电动机机座号,使之具有更大的启动能力.这就是所谓的"大马拉小车"现象,能源浪费是必然的.问题二是皮带轮需要定期进行更换,浪费材料成本,降低了生产效率.问题三是电动机在一个冲程中的某个时段被下落的抽油杆反向拖动,运行于再生发电状态,给电网造成干扰.使用新型抽油机用液力传动装置改造之后,就可以有效解决这三个问题,从而获得一系列技术经济效益.