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油井堵水

油井堵水的相关文献在1989年到2022年内共计179篇,主要集中在石油、天然气工业、化学工业、数学 等领域,其中期刊论文77篇、会议论文24篇、专利文献237628篇;相关期刊39种,包括中国高新技术企业、石油天然气学报、中国石油和化工标准与质量等; 相关会议20种,包括第二届五省(市、区)提高采收率技术研讨会、吉林省第七届科学技术学术年会、中国采油工程技术及油田化学技术交流会等;油井堵水的相关文献由625位作者贡献,包括赵福麟、李勇、王玉功等。

油井堵水—发文量

期刊论文>

论文:77 占比:0.03%

会议论文>

论文:24 占比:0.01%

专利文献>

论文:237628 占比:99.96%

总计:237729篇

油井堵水—发文趋势图

油井堵水

-研究学者

  • 赵福麟
  • 李勇
  • 王玉功
  • 唐冬珠
  • 戴彩丽
  • 高玉军
  • 任雁鹏
  • 杨发
  • 汪小宇
  • 王所良
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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    • 唐冬珠; 李勇; 王玉功; 安全成; 徐杰; 陈迎花; 李雪; 张斌
    • 摘要: 为降低高强度油井堵水封口剂G521在现场施工过程中的HSE风险,开展了G521高浓度溶液室内优化研究并进行性能评价。室内实验结果表明:1)G521堵水体系配方确定了主剂A的高浓度溶液的质量浓度为40%,G521堵水体系配方为(7%~8%)主剂A+(0.20%~0.25%)黏度调节剂B+(0.20%~0.30%)引发剂C。体系成胶后形成强冻胶,成胶强度达到30×104 mPa·s,封堵能力强,具有良好的耐盐、耐酸、耐氧化性能及耐油性,最佳应用温度为40~80°C,可满足现场做为堵水封口剂的要求。2)优化后的G521堵水体系现场试验11口井,措施有效率达到90.9%,平均日增油1.06 t,平均含水降低27.73%,取得了显著的控水增产效果。以上成果认识,对同类油藏油井高强度控堵水体系研究具有一定借鉴意义。
    • 陈世军; 陈鹏; 刘标; 程占全; 穆凯
    • 摘要: 为了保证酚醛树脂堵剂的注入性和封堵效果,设计了将热塑性的树脂预聚体注入地层后在地层中再固化而形成连续的高强度树脂封堵带的段塞封堵材料工艺.水溶性酚醛树脂固化效果是封堵剂能否成功的关键.利用红外光谱与DSC,测定酚醛树脂固化过程分子结构变化趋势,获得了树脂预聚体固化机理,结果表明,树脂预聚体固化后形成的羟基缔合结构是树脂具有高强度的主要原因,随着温度升高,当温度达到70°C后,固化时间7 h以后,酚醛树脂完全固化后,3414.5 cm-1处发现了缔合羟基峰,在1400 cm-1出现对-对位连接方式产生的亚甲基桥吸收峰,出现了酚醛树脂固化后网状缔合结构,使得酚醛树脂材料具有较高强度.
    • 王潜龙; 陈志刚; 刘金森; 曾小敬; 胡佳杰; 艾健强
    • 摘要: 靖安油田大路沟区块属于低压、低渗、低产油藏,采用压裂、超前注水开发方式,储层裂缝发育及长621目的层底水发育,导致部分油井生产见水快,短期含水高于80%,因此,油井堵水迫在眉睫.目前油井堵水技术不成熟,主要采用凝胶加水泥封口方式堵水,凝胶易破胶,不能封堵裂缝通道;水泥流动性差,只能近井地带封堵,凝固后体积收缩,容易被水稀释,总体堵水效果差.针对以上问题,本文开发了新型复合树脂堵水体系,通过室内实验对pH值、温度、树脂浓度、调节剂浓度、矿化度等树脂堵剂固化影响因素进行了评价,该树脂具有流动性好,凝固时间可调,凝固后体积膨胀,封堵强度大,且有直角稠化特征,可有效封堵水流优势通道和底水双重功效.采用优化后的配方在罗21-35井进行了现场施工试验,日产油从措施前的0.23 t上升到稳产后平均日产油1.45 t,增幅530%;含水从94.84%下降为37.70%,降幅60.24%;一年内累计增油388.85 t,持续有效.
    • 管紫君
    • 摘要: 在石油开采过程中,石油堵水技术是一项十分重要施工技术,对石油开采井下作业的顺利进行有着很大的影响。油井堵水技术一般多用于油层比较厚、比较多,各个油层之前差异比较大的高含水的油井。堵水技术的有效应用能够有效的控制严重出水的层位,防止油井出水不良状况发生,保证井下作业顺利进行。另外,堵水技术的合理应用也能够降低石油开采的风险与隐患,提高井下作业的安全性。
    • 吕金龙; 王楠; 夏欢; 薛宝庆; 那日苏; 王威
    • 摘要: 对于非均质性严重的油藏,油水井堵水调剖是稳油控水和提高采收率的重要技术手段之一.目前我国多数油田已经进入高含水或特高含水开采后期,堵水调剖剂的选择更显得尤为重要,提高水驱效率和石油采收率也更加受到人们的重视.针对矿场实际需求,以高渗储层地质特征和流体性质为模拟研究对象,开展了不同体系及浓度堵水剂的性能评价及对LH储层封堵效果影响实验研究.实验结果表明,对于目标储层不同浓度的聚合物微球的突破压力较小,注入能力整体较好,可注入浓度小于5%,但封堵效果较差,封堵率仅为75%.聚合物凝胶成胶反应主要发生在6h以后,岩心封堵率接近100%.“聚合物凝胶+微球”组合的注入压力较高,突破压力较大,封堵效果较好,封堵率为99.5%,在保证有效封堵岩心的前提下可以大幅度降低凝胶的使用量,减小对地层污染.
    • 刘晓强; 曲占庆; 叶卫保; 郭天魁; 李通; 田启忠; 吕玮
    • 摘要: 油井堵水作为一种封堵水流优势通道的方法已在油田广泛应用,为解决传统的堵剂笼统注入油井堵水方法所面临的污染油藏和注入压力大的问题,提出一种具有精准投放和降压增注功能的径向井引导堵剂注入油井堵水新工艺,建立了数学模型,通过COMSOL软件对堵水效果进行了评价.数值模拟结果表明,径向井引导堵剂注入适用于渗透率级差低的非均质油藏.堵剂在水流优势通道内沿径向井作径向流动,实现堵剂的精准投放.注入压降集中分布在径向井周围,等压线以径向井为轴线对称分布,高注入压力随径向井长度的增加而深入地层深处.径向井增大了堵剂注入面积,堵剂在水流优势通道内流动阻力小,减小了注入压力.堵剂注入时间取决于水流优势通道宽度和堵剂注入速度,注入时间过长,堵剂将逐渐进入到低渗地层,对油藏造成污染.径向井长度取决于堵剂强度和地层压力梯度,堵剂前缘所在地层压力梯度要小于堵剂突破强度.径向井数目取决于水流优势通道宽度和地层深度,当层内非均质地层厚度小于水流优势通道宽度时,采用单径向井,反之纵向上布置多个径向井.
    • 胡婷
    • 摘要: 油井开发后期,随着采出液中含水率越来越高,经常会出现因窜槽、注入水突进或其他原因引起的过早见水或水淹现象,给油井开采带来安全隐患,堵水是解决这一问题的常见技术措施;但堵水技术现场实施过程中,往往会出现一些问题,本文就这些问题加以分析,并提出相应的解决措施.
    • 李熠; 周长顺; 刘永春; 冯立勇; 张宁利
    • 摘要: There are 835 flooding wells in the three oil production plants, and the yield is 1268 t at 705 and day. Mainly distributed in W33, P21, W2, Y2 and other triassic water reservoir, oil well production loss is serious. Since 2012, a total of 103 wells have been im-plemented in the well, and the measures have a rate of 68.9%. The daily increase of 0.76 t, the decrease of water content is limited.Aiming at low efficiency and low efficiency of flood-ing wells in recent years, the paper has further explored water shutoff technology. It has been proposed for the first time to use the oil temporary plugging agent to control porosity flooding wells and W33, P21 and other blocks to successfully carry out mine test, broaden the oil well water shutting process ideas.The late oil well water shutoff technology development and development of the theoretical basis and field practice experience, in order to further extend the main reservoir,the water development period provides reliable technical support.%采油三厂现有水淹井835口,在用705口,日影响产量1268 t.主要分布在W33、P21、W2、Y2等三叠系见水油藏,油井产能损失严重.2012年以来共实施油井堵水103井次,措施有效率68.9%,单井日增油0.76 t,含水下降幅度有限.针对近年来油井化学堵水措施有效率低,水淹井治理手段有限的难题,首次提出利用油井暂堵剂治理孔隙性水淹井并在W33、P21等区块成功开展矿场实验,拓宽了油井堵水的工艺思路,对后期油井堵水技术的进步和发展提供了理论基础和现场实践经验,为进一步延长本厂主力油藏中含水开发期提供了可靠的技术保障.
    • 邓丽爽
    • 摘要: 扶余油田经历了50多年的开发,目前已经进入了高含水开发期,含水达到94.5%,含水每上升0).1%,日产油将下降40t,开发对规模堵水有技术需求.作为控制注水开发采出液含水量的油井堵水有效措施越来越受到重视.为此,本文从做好“四个坚持”,坚持低成本堵水技术、坚持区块整体堵水、坚持错位堵水、坚持调层换层堵水;同时开展化学堵水、水泥堵水攻关试验,解决套变井、套窜井堵水等方面的问题,分析了含水期油井堵水的具体做法,并就堵井挖潜增效的调整原则和方法提出建议.
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