法律状态公告日
法律状态信息
法律状态
2013-04-17
授权
授权
2011-06-29
实质审查的生效 IPC(主分类):H01M10/42 申请日:20100114
实质审查的生效
2010-06-30
公开
公开
技术领域
本发明涉及一种铅酸蓄电池检测及补水维护方法,尤其是一种免维护铅酸蓄电池检测及补水维护方法。
背景技术
目前,市场上使用的免维护铅酸蓄电池,多数使用在轿车上,其缺点在于:电池槽上采用的是迷宫式排气结构,对于常用的12v电池,如连续充电500h,水损失为≤6g(A·h),由于电池长期处于高温的环境,如生产厂家生产的电池出现质量问题,就不一定能达到这一指标;另外,在使用时,如充电系统发生故障,或多或少都会影响电池的正常工作。
通常,如果电池内的水损失,就会造成其硫酸浓度较高,常达到1.33%以上,那么产生的连锁反应则是电池硫化,电压升高,容量下降;加上电池是完全封闭的,能够与外界相通的只设一个排气孔集中排气,由于其结构是免维护设计,如需专业电池维护则难以操作,电池内部的电解液也无法检测,现一般的做法,仅是在失效的电池进行常规的维护性充电,如果能恢复,就投入使用,否则,只能报废处理,造成不必要的资源浪费和新的环境污染
发明内容
本发明的目的是提供一种价格便宜、方便实用、操作安全的一种免维护铅酸蓄电池检测及补水维护方法;专门解决这类全封闭的免维护铅酸蓄电池,经过检测电池内每一单格的硫酸浓度,通过维护后,调控电池的硫酸浓度恢复电池的充放电能力。
为解决为上述技术问题,本发明的技术方案是:
该免维护铅酸蓄电池检测及补水维护方法,步骤在于:
①在免维护铅酸蓄电池侧面的上方每一单格钻取小孔;
②使用注射器和浓度计,向每一单格抽取电解液10毫升,检测出每一单格硫酸浓度;
③通过分析每一单格的硫酸浓度,找出影响电池容量下降的原因,如果硫酸浓度在1.33~1.38g/cm3,说明是电解液浓度过高而引起极板硫化;
④通过小孔倒完原有的电解液,用水代换,对电池进行活化处理后,再倒完水,将硫酸浓度为1.29g/cm3的电解液从小孔调入每一单格;
⑤把每一单格进行激活性维护,使每一单格的硫酸浓度达到1.3~1.35g/cm3;
⑥调匀每一单格的硫酸浓度,达到生产厂家指定的标准:1.28~1.33g/cm3;
⑦对维护后的电池进行放电测试,测试结果达到原厂家容量的60%~80%,就可以投入使用,否则报废;
本发明的有益效果:
该发明是一种价格便宜、方便实用、操作安全的免维护铅酸蓄电池检测及补水维护方法;专门解决这类全封闭的免维护铅酸蓄电池,检测电池内每一单格的硫酸浓度,通过维护后,再调控电池的硫酸浓度恢复电池的充放电能力;避免电池过早报废造成不必要的资源浪费和新的环境污染,经过专业的维护后,电池可以延长使用时间,延缓电池的报废时间,减少电池的循环,也就减少了环境污染。
具体实施方式
这种免维护铅酸蓄电池检测及补水维护方法的步骤如下:
①在免维护铅酸蓄电池侧面的上方每一单格钻取小孔;
②使用注射器和浓度计,向每一单格抽取电解液10毫升,检测出每一单格硫酸浓度;
③通过分析每一单格的硫酸浓度,找出影响电池容量下降的原因,如果硫酸浓度在1.33~1.38g/cm3,说明是电解液浓度过高而引起极板硫化;
④通过小孔倒完原有的电解液,用水代换,对电池进行活化处理后,再倒完水,将硫酸浓度为1.29g/cm3的电解液从小孔调入每一单格;
⑤把每一单格进行激活性维护,使每一单格的硫酸浓度达到1.3~1.35g/cm3;
⑥调匀每一单格的硫酸浓度,达到生产厂家指定的标准:1.28~1.33g/cm3;
⑦对维护后的电池进行放电测试,测试结果达到原厂家容量的60%~80%,就可以投入使用,否则报废;
实施例1:
①在免维护铅酸蓄电池侧面的上方每一单格钻取0.5平方厘米的小孔;
②使用注射器和浓度计,向每一单格抽取电解液10毫升,检测出每一单格硫酸浓度;
③通过分析每一单格的硫酸浓度,找出影响电池容量下降的原因,如果硫酸浓度在1.33g/cm3,说明是电解液浓度过高而引起极板硫化;
④通过小孔倒完原有的电解液,用水代换,对电池进行活化处理后,再倒完水,将硫酸浓度为1.29g/cm3的电解液从小孔调入每一单格;
⑤把每一单格进行激活性维护,使每一单格的硫酸浓度达到1.3g/cm3;
⑥调匀每一单格的硫酸浓度,达到生产厂家指定的标准:1.28/cm3;
⑦对维护后的电池进行放电测试,测试结果达到原厂家容量的60%,就可以投入使用,否则报废;
⑧应用热塑法对钻取的小孔进行修复,恢复原有的全封闭状况,再充足电,即可装车使用。
上述方法,只能由拥有专业维护电池资质的人质能够处理,否则造成不必要的资源浪费和新的环境污染,那么经过专业的维护后,电池都可以延长使用时间。延缓电池的报废时间,减少电池的循环,也就减少了环境污染。
实施例2:
①在免维护铅酸蓄电池侧面的上方每一单格钻取0.4平方厘米的小孔;
②使用注射器和浓度计,向每一单格抽取电解液10毫升,检测出每一单格硫酸浓度;
③通过分析每一单格的硫酸浓度,找出影响电池容量下降的原因,如果硫酸浓度在1.38g/cm3,说明是电解液浓度过高而引起极板硫化;
④通过小孔倒完原有的电解液,用水代换,对电池进行活化处理后,再倒完水,将硫酸浓度为1.29g/cm3的电解液从小孔调入每一单格;
⑤把每一单格进行激活性维护,使每一单格的硫酸浓度达到1.35g/cm3;
⑥调匀每一单格的硫酸浓度,达到生产厂家指定的标准:1.33g/cm3;
⑦对维护后的电池进行放电测试,测试结果达到原厂家容量的80%,就可以投入使用,否则报废;
⑧应用热塑法对钻取的小孔进行修复,恢复原有的全封闭状况,再充足电,即可装车使用。
上述方法,只能由拥有专业维护电池资质的人质能够处理,否则造成不必要的资源浪费和新的环境污染,那么经过专业的维护后,电池都可以延长使用时间。延缓电池的报废时间,减少电池的循环,也就减少了环境污染。
实施例3:
南宁市凤凰小区王××拥有一台轿车,他向我们反映的情况是:小车启动电池是一块12vAh免维护铅酸蓄电池,2007年购入使用到2009年2月就开始启动困难,用串联电流表检测时不到十分钟,充电电流就由原来的8A很快就下降到1A,电压也迅速上升到1.6V的充电电压,发电系统对电池转入浮充状态。
在经过对客户了解和检测后,我们拆下这块免维护铅酸蓄电池,在电池外壳的侧面上方,每单格钻取一小孔,再使用注射器在每一单格抽取部分电解液,用浓度计检测其浓度,发现每格的硫酸浓度高达1.34-1.36g/cm3,充电不进容量下降的原因则是电解液浓度过高而引起极板硫化。
我们通过小孔,倒完原有的电解液,用水代换,对电池进行活化处理后,再倒完水,将硫酸浓度1.29g/cm3的电解液从小孔调入每一单格,使用多根电炉丝,经过14A电流放电,放电时间达到72分钟,工作电压还没有降到10.8V,经维护,电池合乎维护后的使用要求,转入充电系统充电,再装入轿车使用客户反映正常。
机译: 通过干充电制造免维护铅酸蓄电池
机译: 防泄漏,阀控式免维护铅酸蓄电池
机译: 防泄漏,阀控,免维护铅酸蓄电池