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声明
1 引言
1.1 研究背景
1.1.1 我国汽车行业发展现状
1.1.2 M汽车有限公司简介
1.2 问题提出
1.3 研究内容和研究方法
1.3.1 研究内容
1.3.2 研究方法
1.4 论文基本框架
2 与本研究相关的理论
2.1 工业工程的起源和发展
2.2 工业工程的定义、特征和功能
2.2.1 工业工程的定义
2.2.2 工业工程的特征
2.2.3 工业工程的功能
2.3 工作研究
2.3.1 工作研究的含义及内容
2.3.2 工作研究的提问技术及改善原则
2.3.3 工作研究实施步骤
2.4 作业分析
2.4.1 作业分析的概念
2.4.2 作业分析的特点及分类
2.5 联合作业分析
2.5.1 联合作业分析的含义及特点
2.5.2 联合作业分析的过程及目的
2.5.3 联合作业分析图
3 M汽车有限公司产能现状分析
3.1 公司车间布局及主要生产流程
3.2 公司产能计算及瓶颈部门的确定
3.2.1 公司年产能计算
3.2.2 确定制约公司产能的瓶颈部门
3.3 总装车间生产流程简介
3.4总装生产线瓶颈工位确定
3.4.1 时间测定
3.4.2 瓶颈工位确定
4 总装生产线瓶颈工位问题分析
4.1 内饰线T15工位问题分析
4.1.1 内饰线T15工位简介
4.1.2 绘制T15工位联合作业分析图
4.1.3 T15工位存在的问题
4.2 内饰线T26工位问题分析
4.2.1 内饰线T26工位简介
4.2.2 绘制T26工位联合作业分析图
4.2.3 T26工位存在的问题
4.3 底盘及发动机组装线E5工位问题分析
4.3.1 E5工位简介
4.3.2 绘制E5工位联合作业分析图
4.3.3 E5工位存在的问题
4.4 加注及测试线F14工位问题分析
4.4.1 加注及测试线F14工位简介
4.4.2 绘制F14工位联合作业分析图
4.4.3 F14工位存在的问题
5 改进方案与实施效果
5.1 内饰线T15工位改进方案及实施效果
5.1.1 T15工位改进方案
5.1.2 T15工位实施效果
5.2 内饰线T26工位改进方案及实施效果
5.2.1 T26工位改进方案
5.2.2 T26工位实施效果
5.3 底盘及发动机组装线E5工位改进方案及实施效果
5.3.1 E5工位改进方案
5.3.2 E5工位实施效果
5.4 加注及测试线F14工位改进方案及实施效果
5.4.1 F14工位改进方案
5.4.2 F14工位实施效果
5.5 总体改善效果
5.5.1 内饰线各工位改进后工作时间
5.5.2 底盘及加注测试线各工位改进后工作时间
5.5.3 改善方案实施后的产能
结 论
参考文献
致 谢